王元敏
(中國石化國際勘探公司北京溫菲爾德石油技術(shù)開發(fā)有限公司,北京100083)
Yagyi-1井是中國石化國際勘探公司緬甸石油有限公司部署在D 區(qū)塊Mahudaung 背斜帶12號圈閉上的一口預探井。該井一開以φ660.4 mm鉆頭鉆至井深311 m,φ508 mm 表層套管下至井深310.5 m;二開φ444.5 mm 鉆頭鉆至井深1 655 m,φ339.7 mm 技術(shù)套管下至井深1 653.35 m;三開φ311.2 mm 鉆頭鉆至井深3 220 m,φ244.5 mm 技術(shù)套管下至井深3 215.9 m;四開φ215.9 mm 鉆頭鉆至井深5 152 m,掛φ177.8 mm 尾管固井完井,φ177.8 mm 尾管位于井深3 050~5 150 m 井段。Yagyi-1井在鉆井施工過程中遇多套含油氣層段,氣層顯示活躍,壓力系數(shù)高,四開井段壓穩(wěn)氣層鉆井液密度達2.08 g/cm3,井底靜止溫度達149 ℃,屬典型的高溫、高壓深井;Yagyi-1 井自二開井段開始鉆井液漏失現(xiàn)象頻繁,且安全密度窗口窄,往往形成漏噴同層,密度稍高就漏,稍低就涌;除此之外,在鉆井施工過程中井壁垮塌現(xiàn)象嚴重,井徑極不規(guī)則。由于地質(zhì)情況復雜,長裸眼井段漏失和壓穩(wěn)間的矛盾突出以及氣層壓力高、溫度高、氣竄概率大等因素的影響,給固井施工工藝帶來了不少技術(shù)難題。
Yagyi-1 井二開鉆井過程中在井深430.84 m,1 620 m 和1 650 m 等井段均發(fā)生不同程度的漏失,其中在井深430.84 m 處漏失現(xiàn)象嚴重,鉆進過程中多次對井深430.84 m 處進行承壓堵漏均未能有效阻止漏失;由于在鉆進過程中一直存在較為嚴重的漏失現(xiàn)象,鉆井液密度無法提高,致使下部井眼垮塌嚴重,井徑大而且很不規(guī)則,形狀類似下大上小的“喇叭口”狀,電測最大井徑達523 mm,最小井徑435 mm,平均井徑478 mm,井徑擴大率17.66%;該井段鉆進至井深968.76 m 遇淺層氣,氣測全烴值達50%,鉆井液密度由1.08 g/cm3提高至1.13 g/cm3壓穩(wěn)。
因井下情況復雜,三開井段鉆至井深3 220 m被迫提前中完,中完鉆井液密度1.62 g/cm3,粘度85 s,切力12/22。該井段鉆進過程中油氣顯示活躍,主力氣層在2 880~3 061 m,3 169.4~3 173.3 m 和3 196~3 206 m 井段,其中3 196~3 206 m 井段為高壓氣層,尤其是在井深3 203 m 處,揭開時鉆井液密度由1.57 g/cm3下降至1.37 g/cm3,最高全烴值達91%,將鉆井液密度提高至1.62 g/cm3壓穩(wěn),但鉆井液密度低于1.59 g/cm3就涌,高于1.63 g/cm3就漏,安全窗口很窄。該井眼段上部地層受斷層影響,破碎帶長,裂縫發(fā)育,鉆井過程中漏失現(xiàn)象十分嚴重,主要漏失層在井深1 857~2 626 m 之間,在井深2 196.55 m 處漏失時鉆井液密度1.40 g/cm3,最大漏速136 m3/h;井深2 430 m 處漏失時鉆井液密度1.41 g/cm3,最大漏速65 m3/h。這兩層均為裂縫性漏失,其它層段為滲透性漏失,三開共漏失鉆井液2 667.1 m3。三開井段井眼垮塌現(xiàn)象仍然嚴重,井徑極不規(guī)則,電測最大井徑達415 mm,最小井徑319 mm,平均井徑354 mm,井徑擴大率達到13.7%。
四開(φ215.9 mm)井眼鉆至井深5 152 m 完鉆,完鉆時鉆井液密度2.08 g/cm3,井底靜止溫度149 ℃。該井段在鉆井施工過程中油、氣、水顯示活躍,主力氣層在3 245.5~3 248.1 m,3 299~3 342 m,3 435~3 439.5 m,3 568~3 591 m 和3 939~3 960 m 井段,特別是在3 939~3 960 m 井段,當鉆井液密度低于1.99 g/cm3時氣侵、水侵嚴重。該井眼段鉆井施工中鉆井液漏失現(xiàn)象時常發(fā)生,主要漏失層位在3 660~3 662 m,3 678~3 679.4 m 和3 994.84~3 996 m 井段,而且鉆井液密度安全很窄,當密度高于2.10 g/cm3就漏,低于1.99 g/cm3氣侵、水侵嚴重。
(1)鉆井液密度安全窗口狹窄,裸眼井段長,漏噴同層,密度稍高就漏,稍低就涌,水泥漿密度設(shè)計和頂替排量均受到了嚴格限制,漏失和壓穩(wěn)間的矛盾突出。
(2)鉆井液密度大、粘度和切力高,固井施工過程中頂替難度大,水泥漿易竄槽,從而影響水泥與井壁、套管間的膠結(jié)能力和密封質(zhì)量。
(3)漏失現(xiàn)象嚴重,難以保證水泥漿返至設(shè)計井深。
(4)井壁垮塌現(xiàn)象嚴重,井徑極不規(guī)則,頂替過程中水泥漿易竄槽,頂替效率難以保證。
(5)水泥漿密度與氣層壓力當量密度接近,水泥漿失重后,靜液柱壓力無法平衡氣層壓力,氣竄概率大,從而影響水泥環(huán)封固質(zhì)量,嚴重時會竄到地面,造成井口環(huán)空帶壓。
(6)φ177.8 mm 尾管與φ215.9 mm 井眼環(huán)空間隙小,水泥環(huán)薄,難以保證封固質(zhì)量,又加之φ215.9 mm 井眼段井底壓力高,水泥漿侯凝過程中高壓油氣極易侵入環(huán)空,影響水泥交結(jié)質(zhì)量,井底溫度高,常規(guī)的水泥漿外加劑易失效。
(1)中完下套管前下鉆認真通井,充分循環(huán)處理好鉆井液,確保井底無沉砂;套管下到設(shè)計位置后,適當降低鉆井液的粘度和切力,套管串中加入適量的扶正器,提高套管的居中度,并下入旋流扶正器,從而提高頂替效率。
(2)采用正反注水泥技術(shù),正注水泥返至主要漏失層段以下,然后再從井口反注水泥。Yagyi-1井φ444.5 mm 井眼主要漏失層在井深430.84 m 左右,正注水泥設(shè)計返至井深480 m,侯凝24小時后再從井口反注水泥。
(3)固井施工前注入30 m3密度1.28 g/cm3,粘度50 s,具有良好流動性的先導鉆井液,稀釋沖洗粘稠鉆井液,注入密度1.09 g/cm3沖洗液18 m3沖洗井眼,剝離井壁上的泥餅,提高頂替效率和界面膠結(jié)作用。
(4)固井施工前承壓堵漏,盡量提高地層承壓能力;固井施工過程中采用1.60 g/cm3低密度水泥漿與1.85 g/cm3高密度水泥漿相結(jié)合,并在漿體中加入堵漏材料,形成雙凝雙密度堵漏水泥漿體系,預防井下漏失。
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(5)采用變排量注替工藝,減少竄流影響,尤其是在水泥漿出套管鞋后、起壓后以及將返至上層套管鞋時,根據(jù)泵壓變化控制排量,防止漏失。該井段實際施工過程中起壓前采用2.2 m3/min排量頂替(環(huán)空返速0.41 m/min),起壓后將排量降至1.5 m3/min頂替。
(1)設(shè)計采用雙級固井工藝,但根據(jù)井下情況,水泥漿設(shè)計一次返至地面,如果固井過程中漏失嚴重則打開分級箍,進行二次固井。分級箍位置在上層套管內(nèi)1 550 m 處。目的是延長水泥漿接觸時間,提高頂替效率,施工完可以關(guān)井并適當加回壓,有利于控制氣竄。
(2)固井施工前注入30 m3密度1.61 g/cm3,粘度55 s,具有良好流動性的先導鉆井液,稀釋沖洗粘稠鉆井液。
(3)注入18 m3密度1.65 g/cm3隔離液,塑性粘度和動切力均低于井中鉆井液的塑性粘度和動切力,在隔離液前后各注入2 m3沖洗液,以提高頂替效率。
(4)采用多梯度密度水泥漿柱結(jié)構(gòu),1.60 g/cm3低密度水泥漿30 m3,1.70 g/cm3低密度水泥漿10 m3,1.75 g/cm3水泥漿40 m3,1.88 g/cm3高密度水泥漿18 m3,1.90 g/cm3高密度水泥漿20 m3,并在漿體中加入堵漏材料,形成多密度多凝堵漏水泥漿體系,梯度凝固,重點保證主力油氣層的固井質(zhì)量。
(6)起壓前采用1.5 m3/min排量頂替(環(huán)空返速0.48 m/min),起壓后將排量降至1.0m3/min頂替,實際替至80 m3起壓,替至91 m3時,井口突然失返,將排量降至0.6 m3/min 繼續(xù)頂替,大約16 min后井口返出,漏失大約10 m3,繼續(xù)替漿至115 m3碰壓,由于井口已返出水泥漿,因此不再進行二級固井。
(7)井口環(huán)空蹩壓1 MPa侯凝。
(1)固井施工前進行承壓堵漏,使鉆井液漏失當量密度達2.12 g/cm3,同時完井下套管前認真下鉆通井,充分循環(huán)處理鉆井液,確保井底無沉砂,套管下到設(shè)計位置后,適當降低鉆井液的粘度和切力。
(2)套管串中加入適量的扶正器,提高套管的居中度,并下入旋流扶正器,從而提高頂替效率。
(3)在確保環(huán)空液柱壓穩(wěn)的前提下,固井施工前注入15 m3密度1.98 g/cm3、粘度65 s、具有良好流變性和穩(wěn)定性的先導鉆井液,注入密度1.96 g/cm3的隔離液10 m3,以提高頂替效率,驅(qū)凈鉆井液。
(4)采用三凝水泥漿柱體系,尾漿封固4 809~5 150 m 井段,中間漿封固3 909~4 809 m 井段,領(lǐng)漿封固3 050~3 909 m 井段,以減少因水泥漿失重而造成環(huán)空液柱壓力過度降低。同時在水泥漿中加入氮氣膨脹劑、降失水劑和堵漏材料,以產(chǎn)生一定的防竄阻力,形成多凝堵漏直角稠化水泥漿體系,既壓穩(wěn)地層又防止漏失。
(5)采用變排量頂替,減少竄流影響。
(6)注替水泥漿作業(yè)結(jié)束后,拔出中心管,循環(huán)鉆井液一周以上,上提鉆具200 m,關(guān)封井器,井口蹩壓侯凝,彌補水泥漿的失重壓力。
(1)通過優(yōu)選水泥漿體系、優(yōu)化固井施工工藝技術(shù),順利完成了Yagyi-1 井φ339.7 mm、φ244.5 mm 和φ177.8 mm 套 管 固 井 施 工 作 業(yè),經(jīng) 電 測CBL/VDL解釋固井質(zhì)量均為優(yōu)良。
(2)水泥漿一次封固返至地面的固井方式有利于延長接觸時間,提高下部井段的固井質(zhì)量;下入分級箍為固井時嚴重漏失提供了補救手段。
(3)井下發(fā)生漏失后,水泥漿中的堵漏材料進入漏層一定數(shù)量后起到了堵漏作用,阻止了井漏。
(4)先導低粘鉆井液和大量前置液對稀釋鉆井液,剝離井壁上的泥餅,提高頂替效率和界面膠結(jié)起到了很好的作用。
(5)多梯度多凝水泥漿柱結(jié)構(gòu)及儲層井段直角稠化微膨脹水泥漿體系對壓穩(wěn)氣層、防止氣竄起到了明顯的效果。
(6)在水泥漿中加入ZP-2氮氣膨脹劑及堵漏材料,氮氣膨脹產(chǎn)生一定的防竄阻力,形成多凝堵漏防竄直角稠化水泥漿體系,既壓穩(wěn)地層又可防止漏失發(fā)生。
(7)井口環(huán)空蹩壓侯凝進一步減少了氣竄現(xiàn)象的發(fā)生。
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