潘潔, 陳海波, 霍俊禮
(中石化長(zhǎng)城潤(rùn)滑油分公司北京分公司,北京100085)
變頻技術(shù)是利用電力半導(dǎo)體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的技術(shù),變頻器就是利用變頻技術(shù)將電壓和頻率固定不變的50Hz工頻交流電變換為電壓或頻率可變的交流電的裝置,廣泛地應(yīng)用于交流電動(dòng)機(jī)的速度控制。變頻器不僅調(diào)速平滑、范圍大、效率高、啟動(dòng)電流小、運(yùn)行平穩(wěn),而且節(jié)能效果明顯。因此,交流變頻調(diào)速已逐漸取代了過(guò)去的傳統(tǒng)滑差調(diào)速、變極調(diào)速、直流調(diào)速等調(diào)速系統(tǒng),越來(lái)越廣泛地應(yīng)用于包裝、冶金、紡織等生產(chǎn)線。
碼垛機(jī)是包裝工業(yè)中用于將包裝好的成品按照預(yù)先設(shè)定的程序進(jìn)行堆疊放置,以方便運(yùn)輸?shù)臋C(jī)器。常見(jiàn)的箱式碼垛機(jī)由托盤倉(cāng)、輸送機(jī)、堆碼機(jī)、編組機(jī)、轉(zhuǎn)位機(jī)和控制系統(tǒng)。堆碼機(jī)是碼垛機(jī)的主機(jī),它自動(dòng)將包件或紙箱按照一定的編排順序一層一層整齊地碼放在托盤上??刂葡到y(tǒng)主要由PLC和各種檢測(cè)、執(zhí)行、控制元件和導(dǎo)線組成,是碼垛機(jī)的大腦和神經(jīng)系統(tǒng),監(jiān)控和指揮設(shè)備的每一個(gè)狀態(tài)和動(dòng)作,感知設(shè)備內(nèi)、外部的變化,使設(shè)備按照預(yù)定程序應(yīng)對(duì)這些變化。
為了適應(yīng)不斷發(fā)展的生產(chǎn)形勢(shì)的要求,公司于2010年引進(jìn)了一條國(guó)內(nèi)先進(jìn)的灌裝生產(chǎn)線,4L產(chǎn)品灌裝的最高速度可以達(dá)每小時(shí)5000桶以上。但與之配套的碼垛機(jī)是1993年生產(chǎn)的,經(jīng)過(guò)十幾年的運(yùn)行,速度慢,其控制系統(tǒng)及外部傳感器、機(jī)械系統(tǒng)老化,很多設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)已經(jīng)無(wú)法滿足如今高速運(yùn)行的要求。為此,公司決定利用現(xiàn)有的設(shè)備進(jìn)行提速改造,以適應(yīng)新生產(chǎn)線的要求。
碼垛機(jī)的提速改造涉及電器、機(jī)械、結(jié)構(gòu)等多方面,難度非常大。為了達(dá)到高速穩(wěn)定運(yùn)行的目的,改造過(guò)程中我們對(duì)控制系統(tǒng)進(jìn)行了更新,并對(duì)關(guān)鍵動(dòng)作部分進(jìn)行了變頻改造,其中平臺(tái)升降部分的變頻改造成為此次改造的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和難點(diǎn)。
提速后碼垛機(jī)平臺(tái)每個(gè)班次上下升降運(yùn)行將達(dá)560次以上,平臺(tái)控制的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性,不但影響碼垛機(jī)提速的整體效果,而且還關(guān)系到整個(gè)設(shè)備及相關(guān)操作人員的安全,因此平臺(tái)升降部分的提速和變頻改造是全部工作的重中之重。
整個(gè)碼垛機(jī)提速的控制以西門子S7-200 PLC系統(tǒng)為核心,通過(guò)西門子S7-200可編程控制器對(duì)輸入傳感器狀態(tài)的監(jiān)控,根據(jù)控制程序運(yùn)算后輸出控制變頻器和其他執(zhí)行機(jī)構(gòu),來(lái)實(shí)現(xiàn)碼垛機(jī)動(dòng)作的順序運(yùn)行。操作部分由觸摸屏來(lái)實(shí)現(xiàn)。
PLC的輸入主要包括碼垛機(jī)位置控制傳感器,各個(gè)位置的保護(hù)、限位傳感器,安全門等安全防護(hù)傳感器,變頻器控制相關(guān)反饋和報(bào)警信號(hào)以及急停和開(kāi)、停機(jī)按鈕等。輸出主要包括電機(jī)、氣動(dòng)等執(zhí)行機(jī)構(gòu)的控制、變頻器的控制、相關(guān)機(jī)械抱閘的控制、報(bào)警輸出等。在輸入輸出中,大多數(shù)都與變頻器的控制有關(guān),因此控制系統(tǒng)的核心任務(wù)就是完成變頻器的控制。
根據(jù)平臺(tái)升降部分提速改造對(duì)控制準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性、安全性等方面的要求,為了適應(yīng)碼垛機(jī)不帶配重的機(jī)械提升結(jié)構(gòu),并節(jié)約改造投資費(fèi)用,改造時(shí)采用ABB公司全新的大功率矢量控制型變頻器,并提出了采用通用矢量變頻器和可編程控制器(PLC)與帶機(jī)械抱閘制動(dòng)電機(jī)相配合,運(yùn)用PLC軟件編程,來(lái)實(shí)現(xiàn)平臺(tái)升降控制的思路。這樣替代了提升專用變頻器,大大降低了控制系統(tǒng)的復(fù)雜程度和設(shè)備改造的硬件費(fèi)用。整體的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1。
圖1 碼垛機(jī)改造控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
(1)變頻器電源主回路設(shè)計(jì)
系統(tǒng)采用三相AC380V變頻器,變頻器主回路的設(shè)計(jì)、安裝應(yīng)特別考慮以下幾點(diǎn):①變頻器的輸入電源必須接到R、S、T上,變頻器的輸出U、V、W及接地端分別接電機(jī)和電動(dòng)機(jī)的地線,否則會(huì)損壞變頻器;②為防止觸電、火災(zāi)等災(zāi)害和降低噪聲,必須將電源和電動(dòng)機(jī)等部分的接地端子連接良好,應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);③主電源為了保護(hù)變頻器、方便安裝調(diào)試和以后的維修,應(yīng)在輸入回路上安裝空氣斷路器;④變頻器的運(yùn)行應(yīng)由控制回路來(lái)完成,不能通過(guò)主電路的通斷來(lái)進(jìn)行變頻器的啟停等控制操作;⑤為實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)平穩(wěn)、快速制動(dòng),提高運(yùn)行速度,制動(dòng)電阻回路的連接是必不可少的。
以碼垛平臺(tái)升降變頻器為例,主回路的接線圖如圖2,碼垛平臺(tái)升降電動(dòng)機(jī)抱閘電源結(jié)構(gòu)圖如圖3。
圖2 碼垛平臺(tái)升降變頻器主回路的接線圖
圖3 碼垛平臺(tái)升降電動(dòng)機(jī)抱閘電源回路結(jié)構(gòu)圖
(2)變頻器控制回路設(shè)計(jì)
通過(guò)對(duì)碼垛機(jī)動(dòng)作步驟對(duì)調(diào)速系統(tǒng)要求的分析,認(rèn)為平臺(tái)移動(dòng)、三角鏈控制、成品出垛控制等均為變頻器常規(guī)調(diào)速的應(yīng)用,而平臺(tái)控制為變頻器的升降控制應(yīng)用,在高速運(yùn)行的情況下,如果一旦出現(xiàn)問(wèn)題則影響到人員的操作安全及機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行安全,因此平臺(tái)升降控制方面的電器設(shè)計(jì)是此次改造的一個(gè)重點(diǎn)。
為了達(dá)到穩(wěn)定、安全、高速運(yùn)行的目的,主要進(jìn)行了以下三個(gè)方面工作:①為了實(shí)現(xiàn)升降調(diào)速運(yùn)行的目的,我們采用了簡(jiǎn)單的由PLC輸出數(shù)字開(kāi)關(guān)量控制變頻器的外部控制模式,這種方式電器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,方便進(jìn)行編程,控制靈活。②為了保證平臺(tái)在升降過(guò)程中,杜絕因?yàn)樽冾l器在調(diào)速過(guò)程中輸出扭矩不足造成平臺(tái)滑落的危險(xiǎn),采用了一種簡(jiǎn)單的變頻器半閉環(huán)控制方法,即利用變頻器扭矩監(jiān)控和預(yù)勵(lì)磁的功能,通過(guò)變頻器啟動(dòng)前先進(jìn)行預(yù)勵(lì)磁,達(dá)到足夠平臺(tái)升降控制的扭矩后,由變頻器輸出開(kāi)關(guān)量控制信號(hào)給PLC,再由PLC運(yùn)算后輸出控制機(jī)械抱閘系統(tǒng)的打開(kāi),繼續(xù)由變頻器控制電動(dòng)機(jī)運(yùn)行。③為了保證各種異常情況下平臺(tái)控制的可靠性,例如急停、突然斷電、設(shè)備故障等情況,在機(jī)械抱閘方面特意采取了急停斷抱閘電源和電動(dòng)機(jī)斷電抱閘的控制方式。不論何種異常情況,只要升降電機(jī)的制動(dòng)系統(tǒng)斷電,機(jī)械抱閘就會(huì)將電機(jī)鎖死,抱閘平臺(tái)立即停止運(yùn)行,確保了人身及設(shè)備的安全。
提升變頻器、抱閘及PLC控制結(jié)構(gòu)圖如圖4,碼垛平臺(tái)升降電動(dòng)機(jī)抱閘控制回路結(jié)構(gòu)圖如圖5。
圖4 變頻器控制系統(tǒng)接線圖
圖5 碼垛平臺(tái)升降電動(dòng)機(jī)抱閘控制回路結(jié)構(gòu)圖
ABB變頻器ACS350有一系列的參數(shù),通過(guò)這些參數(shù)的設(shè)置和調(diào)整,用戶可以改變系統(tǒng)的性能和功能。根據(jù)討論確定的控制方案,調(diào)試前應(yīng)首先設(shè)置的參數(shù)有:
(1)參數(shù)10組:1003-定義外部控制用于啟動(dòng)、停止和轉(zhuǎn)向命令的連接和信號(hào)源,選擇DI1F,2R;即通過(guò)數(shù)字輸入 DI1、DI2 發(fā)出啟動(dòng)、停止和轉(zhuǎn)向命令,“1、0”時(shí)為正轉(zhuǎn)啟動(dòng),“0、1”時(shí)為啟動(dòng)反轉(zhuǎn),“0、0”或“1、1”時(shí)為停止。1003-方向,選擇“3”,設(shè)置為允許雙向運(yùn)行。
(2)參數(shù)12組:1201-激活恒定速度選項(xiàng),選擇DI3,4。變頻器輸出恒定速度由DI3、DI4兩個(gè)數(shù)字量輸入來(lái)決定。由本系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)決定,DI3、DI4 只能有“1、0”和“1、1”兩種輸入,即選擇恒速1和恒速3,分別為平臺(tái)升降的兩個(gè)運(yùn)行速度。1202-恒速1(運(yùn)行高速)設(shè)定為50Hz;1204-恒速3(運(yùn)行低速)設(shè)定為15Hz。
(3)參數(shù)1401:選擇繼電器1顯示的傳動(dòng)狀態(tài),繼電器在滿足設(shè)定條件時(shí)處于通電狀態(tài)。選擇“SUPRV1 OVER”(高于監(jiān)控值1),監(jiān)控值由參數(shù)3203來(lái)設(shè)定。
(4)參數(shù)21組:2101-選擇電機(jī)的啟動(dòng)方式為AUTO(自動(dòng))。在電機(jī)控制模式為矢量控制時(shí),變頻器在啟動(dòng)前對(duì)該電機(jī)進(jìn)行直流預(yù)勵(lì)磁。2102-停機(jī)方式,選擇斜坡停車。2103-直流預(yù)勵(lì)磁時(shí)間,經(jīng)過(guò)調(diào)試設(shè)定為0.6s。
(5)參數(shù)2202、2203變頻器加、減速時(shí)間,經(jīng)過(guò)調(diào)試,分別設(shè)定為0.3s和0.2s。
(6)參數(shù)3203:監(jiān)控器1高限,如果參數(shù)高于此限制,監(jiān)控器會(huì)被喚醒,繼電器輸出給PLC,控制機(jī)械抱閘的動(dòng)作。
(7)參數(shù)99組:9902限制AAB標(biāo)準(zhǔn)宏;9904電機(jī)控制模式選擇矢量轉(zhuǎn)速控制;9905-9909為電機(jī)參數(shù),必須按照電機(jī)銘牌上的值輸入,因?yàn)檫@些數(shù)值關(guān)系到電機(jī)辨識(shí)運(yùn)行結(jié)果,影響變頻器對(duì)電機(jī)的控制;9910為電機(jī)辨識(shí)運(yùn)行,變頻器會(huì)辨識(shí)電機(jī)的特征以用于優(yōu)化電機(jī)控制,可以保證最大的控制精度。這是保證升降控制精確、穩(wěn)定、安全的基礎(chǔ),是不可忽視的重要一步。
碼垛機(jī)提速改造項(xiàng)目完成后,經(jīng)過(guò)實(shí)際運(yùn)行,整個(gè)碼垛機(jī)控制系統(tǒng)運(yùn)行平衡,安全可靠,經(jīng)測(cè)算,每小時(shí)碼垛平均達(dá)到了5076桶,并且碼垛質(zhì)量大大提高,完全達(dá)到了設(shè)計(jì)目標(biāo)。
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