劉曙東
(國(guó)電內(nèi)蒙古東勝熱電有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000)
國(guó)電內(nèi)蒙古東勝熱電有限公司2×330 MW 空冷供熱機(jī)組的鍋爐是上海鍋爐廠有限公司生產(chǎn)的300 MW 等級(jí)亞臨界壓力自然循環(huán)鍋爐。鍋爐采用亞臨界壓力參數(shù)、自然循環(huán)汽包爐,單爐膛、一次中間再熱、燃燒器擺動(dòng)調(diào)溫、平衡通風(fēng)、四角切向燃燒、緊身封閉、固態(tài)排渣、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)。鍋爐燃用煙煤。鍋爐的制粉系統(tǒng)采用冷一次風(fēng)正壓直吹式制粉系統(tǒng),配置5 臺(tái)中速磨煤機(jī),其中4 臺(tái)運(yùn)行,1 臺(tái)備用。自2008年2 臺(tái)機(jī)組相繼投運(yùn)以來(lái),NOx排放濃度一直較高,超出環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求。
隨著國(guó)家環(huán)保政策的不斷推進(jìn)和人們環(huán)保意識(shí)的不斷增強(qiáng),電廠鍋爐NOx排放也越來(lái)越受到人們的重視。結(jié)合內(nèi)蒙古東勝電廠2號(hào)機(jī)組A 級(jí)檢修,對(duì)燃燒器進(jìn)行了優(yōu)化改造,不僅降低了煙氣中NOx濃度,也從根本上解決了爐膛結(jié)焦問(wèn)題。
內(nèi)蒙古東勝電廠2號(hào)機(jī)組BMCR 工況主要技術(shù)參數(shù)詳見(jiàn)表1,煤質(zhì)分析結(jié)果詳見(jiàn)表2,燃用設(shè)計(jì)煤種、鍋爐最大連續(xù)出力(BMCR)時(shí)燃燒器的主要設(shè)計(jì)參數(shù)詳見(jiàn)表3。
表1 東勝電廠2號(hào)機(jī)組BMCR 工況主要技術(shù)參數(shù)
表2 煤質(zhì)分析結(jié)果
表3 燃燒器的主要設(shè)計(jì)參數(shù)
內(nèi)蒙古東勝電廠2×300MW 機(jī)組自投產(chǎn)以來(lái),其NOx排放濃度一直較高,達(dá)400~450 mg/m3,超出新實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的要求。試驗(yàn)研究表明,NOx濃度過(guò)高是燃燒器設(shè)計(jì)不合理、燃盡風(fēng)量不準(zhǔn)確所致。東勝電廠2號(hào)爐燃燒器主體采用了均等配風(fēng)布置,在主燃燒器上方布置兩層分離OFA 噴口,沿爐膛截面,采用了偏轉(zhuǎn)二次風(fēng),一二次風(fēng)反向切圓的配風(fēng)方式,但實(shí)際運(yùn)行中燃盡風(fēng)量達(dá)不到要求。
通過(guò)煤質(zhì)分析我們發(fā)現(xiàn)燃用煤種水分遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)煤種和校核煤種,由于水分的增加降低了磨煤機(jī)的干燥出力,為了滿足帶負(fù)荷要求,必須增大磨煤機(jī)的通風(fēng)量,從而導(dǎo)致一、二次風(fēng)率分配的嚴(yán)重失調(diào)。一次風(fēng)率的增大,降低了二次風(fēng)率,再加上鍋爐結(jié)焦,需經(jīng)常開(kāi)爐底干排渣冷卻風(fēng)門(mén)對(duì)爐渣進(jìn)行冷卻,這樣就增加爐底漏風(fēng),經(jīng)過(guò)預(yù)熱器的二次風(fēng)量進(jìn)一步減少,綜合表現(xiàn)為送風(fēng)機(jī)一直維持在很低的出力運(yùn)行,同時(shí)也造成排煙溫度升高。
另外,由于燃煤中外在水分太高,導(dǎo)致磨煤機(jī)出口溫度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值,致使煤粉著火推遲,使火焰中心向上移,大量煤粉集中在主燃燒器上部燃燒,此處爐溫較高,引起主燃燒區(qū)域上部結(jié)焦。
鍋爐爐膛部分存在嚴(yán)重的結(jié)渣現(xiàn)象,其直接原因是燃用煤種的灰熔點(diǎn)太低。另外,燃燒器設(shè)計(jì)及爐內(nèi)燃燒組織的不合理也是造成鍋爐結(jié)渣的原因之一。燃燒器采用的是上海鍋爐廠引進(jìn)的CE 公司LNCFSII 低NOx燃燒技術(shù),特點(diǎn)是主燃燒器區(qū)二次風(fēng)與一次風(fēng)大角度偏置,一二次風(fēng)切圓方向相反。而實(shí)際使用過(guò)程中強(qiáng)烈的偏轉(zhuǎn)二次風(fēng)在爐內(nèi)形成了較大的切園,直接增加了煤粉氣流沖向水冷壁的可能性,致使結(jié)渣嚴(yán)重,影響機(jī)組安全運(yùn)行。
鍋爐存在主、再熱器減溫水流量過(guò)大的問(wèn)題,其原因仍是爐膛內(nèi)存在嚴(yán)重結(jié)渣。由于爐膛內(nèi)的結(jié)渣,覆蓋大面積的冷壁,使水冷壁吸熱減少,從而爐膛出口的煙溫升高。另外由于爐內(nèi)吸熱量減少,為達(dá)到滿出力,被迫投更多的燃料,使?fàn)t出口溫度更進(jìn)一步升高,主再熱器減溫水量過(guò)大以及低溫受熱面管壁超溫的情況都是這一問(wèn)題的具體體現(xiàn)。
通過(guò)對(duì)鍋爐存在的主要問(wèn)題進(jìn)行分析,既然燃用煤種無(wú)法改變,只有通過(guò)對(duì)燃燒器進(jìn)行改造,才能同時(shí)解決NOx濃度高、結(jié)渣、減溫水量高等問(wèn)題。
國(guó)電內(nèi)蒙古東勝電廠此次改造采用了低NOx雙尺度燃燒技術(shù)(見(jiàn)圖1),對(duì)鍋爐進(jìn)行了防結(jié)焦低NOx改造,在射流空間分布(空間尺度)及燃燒過(guò)程控制實(shí)現(xiàn)(過(guò)程尺度)上采取措施。
圖1 雙尺度燃煤技術(shù)示意
主燃燒器區(qū)域上兩層一次風(fēng)標(biāo)高保持不變,下三層一次風(fēng)整體下移,這樣就增大了燃燒器區(qū)域面積,減小了區(qū)域的溫度峰值,降低了結(jié)焦可能性。
原燃燒器已有燃盡風(fēng)系統(tǒng)保持不變,其下面四角與主燃燒器之間再增加兩層高位燃盡風(fēng),使燃盡風(fēng)占總風(fēng)量20%~30%且可調(diào)。這樣燃燒器沿高度方向從下至上形成三大區(qū)域,分別為氧化還原區(qū)、主還原區(qū)、燃盡區(qū)。主燃燒器區(qū)存在氧化還原交替區(qū),氧化有助于煤粉初期燃燒,升高爐溫,促進(jìn)煤粉燃盡,但會(huì)產(chǎn)生較多的NOx,局部還原區(qū)可以初步還原產(chǎn)生的NOx,使NOx在初始燃燒時(shí)就得到抑制。主還原區(qū)內(nèi)將已生成的NOx進(jìn)行充分還原,燃盡區(qū)內(nèi)將二次風(fēng)及時(shí)補(bǔ)充進(jìn)來(lái),促進(jìn)焦碳最后燃盡。通過(guò)縱向三區(qū)布置,形成縱向空氣分級(jí),NOx將得到極大抑制,飛灰可燃物也會(huì)得到控制。
針對(duì)燃用煤質(zhì),重新調(diào)整布局爐內(nèi)的空氣動(dòng)力場(chǎng)。將燃燒器2、4號(hào)角一次風(fēng)射流統(tǒng)一調(diào)整為直徑為450 mm 的假想切園,1、3號(hào)角一次風(fēng)對(duì)沖,調(diào)整后的射流角度有利于緩解背火側(cè)補(bǔ)氣條件差,氣流沖壁的狀況。二次風(fēng)由原來(lái)大角度偏置改為小角度偏置,與一次風(fēng)偏置角度在4~5°角之間,防止大角度偏置造成風(fēng)粉偏移沖至水冷壁上。保證爐內(nèi)切圓方向不變,二次風(fēng)初始偏離并能很快與一次風(fēng)摻混并在爐內(nèi)中心區(qū)域燃燒。部分兩層一次風(fēng)之間布置貼壁風(fēng)噴口,提高了近壁區(qū)域的氧化性氣氛,爐膛近壁區(qū)形成為較低溫度、較低CO 濃度、較高O2濃度(沿程逐步摻入中心區(qū)),提高了灰熔點(diǎn),同時(shí)有利于阻止灰粒附壁,緩解爐膛的結(jié)渣。一次風(fēng)初始燃燒時(shí),二次風(fēng)不能過(guò)早混合進(jìn)來(lái),形成缺氧燃燒,在火焰內(nèi)就進(jìn)行NOx還原,抑制NOx產(chǎn)生。在火焰末端,二次風(fēng)再及時(shí)摻混進(jìn)來(lái),使缺氧燃燒時(shí)產(chǎn)生的焦炭再燃燒。
除下兩層等離子燃燒器外的其他一次風(fēng)噴口設(shè)計(jì)為上下濃淡分離形式,中間加裝穩(wěn)燃鈍體,濃淡燃燒除了可以降低NOx外,還可以對(duì)煤粉穩(wěn)燃、提前著火有積極作用。同時(shí)鈍體能強(qiáng)化熱煙氣回流,實(shí)現(xiàn)早期著火,進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)燃。
將D 層一次風(fēng)設(shè)計(jì)為上濃下淡燃燒器噴口,C、E 層一次風(fēng)布置為下濃上淡一次風(fēng)噴口,兩層一次風(fēng)噴口中間的二次風(fēng)小角度與一次風(fēng)射流偏置,同時(shí)將BC 層、EE 層、OFA 層布置貼壁風(fēng)噴口。這樣的噴口組合,同時(shí)具有穩(wěn)燃、降低NOx的作用,將中間二次風(fēng)和貼壁風(fēng)風(fēng)門(mén)開(kāi)大,可降低NOx和飛灰可燃物濃度。
為檢驗(yàn)燃燒器改造效果,在熱態(tài)啟動(dòng)前進(jìn)行了冷態(tài)動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn)。啟動(dòng)2 臺(tái)吸風(fēng)機(jī)、2 臺(tái)送風(fēng)機(jī),2臺(tái)一次風(fēng)機(jī),測(cè)試各臺(tái)磨出口管道內(nèi)一次風(fēng)速,并使之達(dá)到設(shè)計(jì)風(fēng)速;對(duì)應(yīng)調(diào)整可調(diào)縮孔擋板位置,使同臺(tái)磨出口管道一次風(fēng)速偏差不超過(guò)5%。系統(tǒng)穩(wěn)定后,進(jìn)行煙花示蹤試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果顯示爐膛內(nèi)主氣流方向?yàn)轫槙r(shí)針?lè)较?一次風(fēng)切圓軌跡明顯,與主切圓正切;一次風(fēng)速較高,切圓較二次風(fēng)切圓小;貼壁風(fēng)剛度明顯,符合設(shè)計(jì)要求。
通過(guò)熱態(tài)調(diào)整試驗(yàn),綜合分析二次風(fēng)配風(fēng)調(diào)整試驗(yàn)、經(jīng)濟(jì)性最佳及NOx最低排放試驗(yàn)結(jié)果,確定了最佳配風(fēng)方式,負(fù)荷大于280 MW 時(shí),鍋爐氧量維持2.5 ±0.1%;負(fù)荷大于210 MW 時(shí),鍋爐氧量維持低于3.0%,保證了在各種負(fù)荷下,NOx排放濃度低于200 mg/m3;鍋爐熱效率高于93%。
(1)東勝電廠2號(hào)鍋爐燃燒器優(yōu)化改造后,爐膛結(jié)焦?fàn)顩r大大減輕,爐內(nèi)有輕微浮焦。
(2)燃燒器優(yōu)化改造后,鍋爐燃燒穩(wěn)定,各項(xiàng)參數(shù)穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng),在推薦配風(fēng)不變的情況下,無(wú)論負(fù)荷化動(dòng)、煤種變化,運(yùn)行參數(shù)比較平穩(wěn)。
(3)采用合適配風(fēng)方式,各種負(fù)荷下NOx排放濃度低于200 mg/m3,鍋爐效率高于93%。
[1]鐘北京,傅維鑣.鍋爐低NOx排放煤粉分級(jí)燃燒的優(yōu)化[J].電站系統(tǒng)工程,1997,13(2):37-41.
[2]何華慶,朱 躍,潘志強(qiáng),等.低NOx燃燒技術(shù)綜述[J].鍋爐制造,2000,(4):34-38.
[3]曾漢才.大型鍋爐高效低NOx燃燒技術(shù)的研究[J].鍋爐制造,2001,(1):1-11.
[4]常 兵.配風(fēng)方式對(duì)層燃爐燃燒特性影響的試驗(yàn)研究[D].上海:上海交通大學(xué),2007.
[5]丁偉霞.300 MW 鍋爐分級(jí)燃燒降低NOx排放數(shù)值模擬研究[D].河北華北:電力大學(xué),2007.
[6]蔣欣軍.大型燃煤電站鍋爐低NOx燃燒優(yōu)化運(yùn)行的研究[D].上海:上海交通大學(xué),2008.