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廣州發(fā)電廠脫硝工程技術(shù)改造對鍋爐的影響及運(yùn)行優(yōu)化

2013-02-13 01:35葉常勇
電力科技與環(huán)保 2013年1期
關(guān)鍵詞:制粉噴口省煤器

葉常勇

(廣州發(fā)電廠有限公司,廣東 廣州 510160)

1 概況

為了滿足環(huán)境保護(hù)要求,達(dá)到廣州市政府提出的排放指標(biāo),廣州發(fā)電廠有限公司于2010年7~9月份對5 臺鍋爐實(shí)施了脫硝工程技術(shù)改造。改造工程主要分為兩個(gè)部分:一是低NOx燃燒系統(tǒng)改造;二是尾部受熱面改造,即在尾部煙道上安裝單層SCR(選擇性催化還原技術(shù))處理工藝,對鍋爐煙氣進(jìn)行脫硝處理。

2 低NOx 燃燒系統(tǒng)改造

2.1 工程改造思路

低NOx燃燒系統(tǒng)改造為整體改造。本次燃燒器改造目的:在保持鍋爐較高的燃燒效率情況下,防止結(jié)渣,爐膛出口NOx得到較大幅度地削減。

改造采用了煙臺龍?jiān)措娏夹g(shù)股份有限公司的雙尺度燃燒技術(shù),雙尺度燃燒技術(shù)是一種低NOx燃燒技術(shù),同時(shí)兼顧防渣及鍋爐效率,煤種適應(yīng)性更寬。雙尺度燃燒技術(shù)簡單講是爐內(nèi)燃燒過程的空間尺度與過程尺度全方位優(yōu)化的復(fù)合燃燒技術(shù)??臻g尺度:是指將爐內(nèi)燃燒的三維空間在水平方向上分為近壁區(qū)和中心區(qū)兩個(gè)區(qū)域,同時(shí)在垂直方向上分為兩個(gè)氧化還原區(qū)。過程尺度:強(qiáng)調(diào)的是爐內(nèi)燃燒過剩空氣系數(shù)α 分布的差異化,使整個(gè)爐內(nèi)的燃燒由集中擴(kuò)散燃燒向分散、還原擴(kuò)散燃燒方向優(yōu)化。

2.2 改造范圍及布置特點(diǎn)

本次燃燒系統(tǒng)改造范圍主要包括主燃燒器部分和燃盡風(fēng)部分。改造前各爐一次風(fēng)均采用直流燃燒器,四角布置,如圖1所示。

圖1 改造前直流燃煤器

改造后在水平斷面上,一次風(fēng)射流在爐內(nèi)形成直徑300 mm 順時(shí)針切園,二次風(fēng)射流在爐內(nèi)形成直徑608 mm 逆時(shí)針切園,防結(jié)渣及降低NOx排放。

2.3 低氮燃燒器各部件特點(diǎn)

改造后低氮燃燒器設(shè)2 層一次風(fēng)、3 層二次風(fēng)和2 層三次風(fēng)噴嘴,并增加了高位燃盡風(fēng)。

(1)高位燃盡風(fēng)SOFA。噴口由汽缸驅(qū)動,可整組上下±20°擺動,用來調(diào)節(jié)汽溫、飛灰及NOx;水平方向上可左右±10°擺動,全部噴口就地手動操作,起到消旋作用,防止煙氣出口造成過大的偏差。

(2)一次風(fēng)。采用上下濃淡的射流形式,濃淡分離采取分離式擋片裝置,一次風(fēng)噴口加裝波紋形穩(wěn)燃頓體,后縮60 mm,加大煙氣回流量。

(3)上、中二次風(fēng)增設(shè)貼避風(fēng),在不影響主氣流的情況下,起到防渣、降氮的目的。

(4)三次風(fēng)與改造前比,新增一層三次風(fēng)噴口。在原三次風(fēng)管上加裝分叉管,三次風(fēng)一層變兩層,降低了原較高的三次風(fēng)速。三次風(fēng)噴口加裝內(nèi)縮式穩(wěn)燃波紋頓體,起到加強(qiáng)燃燒的目的,這樣既不會對主燃燒器煤粉氣流的燃燒造成明顯影響,又可起到壓火作用,延長煤粉氣流在爐內(nèi)的燃燒時(shí)間。

3 尾部受熱面改造

3.1 改造的目的及方案

結(jié)合鍋爐與SCR 工藝特點(diǎn),在保證鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的前提下,在高溫省煤器與高溫空氣預(yù)熱器之間布置一層SCR 裝置對煙氣進(jìn)行進(jìn)一步脫硝。

3.2 SCR 煙氣脫硝工作原理

選擇性催化還原(Selctive Catalytic Reduction,SCR)煙氣脫硝技術(shù)是基于在金屬催化劑的作用下,向來自鍋爐高溫省煤器出口的煙氣噴入還原劑氨,NH3在一定溫度和催化劑的作用下,有選擇地把煙氣中的NOx還原成N2和H2O,而不與煙氣中的氧氣發(fā)生反應(yīng)。表面化學(xué)反應(yīng)為:

該反應(yīng)的最佳反應(yīng)溫度為320~420 ℃,相當(dāng)于高溫省煤器出口至空氣預(yù)熱器入口處的煙氣溫度。

4 脫硝工程改造對鍋爐運(yùn)行的影響

4.1 低氮燃燒器改造給鍋爐運(yùn)行帶來的影響

低氮燃燒器改造后,給鍋爐運(yùn)行帶來的影響較大,主要表現(xiàn)在煤粉燃燒過程拉長、爐膛出口煙溫升高、三次風(fēng)噴燃器的使用壽命縮短、過熱器結(jié)焦、積灰加劇以及飛灰可燃物增大。

(1)煤粉燃燒過程拉長,爐膛出口煙溫升高。因增加了高位燃盡風(fēng),在總風(fēng)量不變的情況下,二次風(fēng)量減小,導(dǎo)致煤粉缺氧燃燒;同時(shí)二次風(fēng)速有所降低,上二次風(fēng)的壓粉作用減弱;又三次風(fēng)由原來一個(gè)噴口改為上下兩個(gè)噴口,造成三次風(fēng)速降低。這些使得爐內(nèi)煤粉燃燒過程拉長,相應(yīng)爐膛出口煙溫升高。這雖然有利于鍋爐在低負(fù)荷下維持較高主汽溫度,但也容易引起過熱器超溫、結(jié)焦和積灰。

(2)三次風(fēng)噴燃器的使用壽命縮短。由于各風(fēng)速的降低和為保證SCR 進(jìn)口NOx濃度不超規(guī)定值(370 mg/m3),運(yùn)行人員在低負(fù)荷或雙磨運(yùn)行時(shí),需對各次風(fēng)進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)整,未能燃燒的成分隨氣流上升到三次風(fēng)區(qū)域與三次風(fēng)強(qiáng)烈混合,在此區(qū)域開始劇烈燃燒,造成此區(qū)域溫度高,易發(fā)生局部結(jié)焦。同時(shí)三次風(fēng)噴口采用大鈍體,卷吸高溫?zé)煔饽芰?qiáng),也易燒三次風(fēng)噴口。另外三次風(fēng)由原來一個(gè)噴口改為上下兩個(gè)噴口,流通面積增大,三次風(fēng)速降低,使結(jié)焦加劇。不到一年時(shí)間,多臺爐相繼出現(xiàn)三次風(fēng)噴燃器燒爛的情況。

(3)過熱器結(jié)焦、積灰加劇。低氮燃燒器改造后,煤粉燃燒過程拉長,相應(yīng)爐膛出口煙溫有所提高。同時(shí)為了保證SCR 反應(yīng)器進(jìn)口NOx濃度不超過規(guī)定值(370 mg/m3),就要對各次風(fēng)進(jìn)行調(diào)整以控制爐膛出口煙氣含氧量,從而導(dǎo)致爐膛上部過熱器結(jié)焦、積灰情況嚴(yán)重。

(4)飛灰可燃物增大。低氮燃燒器改造后,雖然NOx降幅很大,但發(fā)現(xiàn)燒同一煤種,飛灰可燃物升幅也較高。原因主要有兩個(gè):一是煤粉燃燒過程拉長;二是為保證SCR 進(jìn)口NOx不超規(guī)定值,要控制爐膛出口煙氣含氧量。

4.2 加裝SCR 對鍋爐運(yùn)行帶來的影響

(1)NH3逃逸對下游設(shè)備的影響。在NH3與NOx的反應(yīng)過程中,會有少量的NH3隨煙氣一起逃逸出反應(yīng)器,并與SO3發(fā)生反應(yīng),生成NH4HSO4與(NH4)2SO4,沉積在催化劑表面和空氣預(yù)熱器換熱管上,冷凝析出晶體物質(zhì),與煙塵粘結(jié)一起沉積,降低了催化劑的活性,增大了空預(yù)器的換熱阻力和空預(yù)器堵塞、腐蝕的風(fēng)險(xiǎn),造成飛灰、空預(yù)器清洗水、FGD 廢水中含NH3。

(2)SCR 對鍋爐經(jīng)濟(jì)性的影響。SCR 脫硝裝置需要安裝反應(yīng)器及連接煙道,增大了鍋爐的散熱面積,鍋爐的散熱損失增加。SCR 脫硝裝置也使鍋爐煙氣側(cè)阻力增加,增加了引風(fēng)機(jī)的功率和電耗,鍋爐運(yùn)行成本增加。

(3)SCR 改造對鍋爐安全的影響。由于改造需要,增加了高溫省煤器吸熱面積,導(dǎo)致省煤器出口水溫相比改造前升高了約25~29 ℃。改造后的省煤器出口水溫接近飽和溫度,危及到鍋爐的自然水循環(huán)和汽包出口蒸汽的品質(zhì)。

(4)SCR 對制粉出力的影響。尾部受熱面改造后,在額定負(fù)荷下,高溫省煤器出口煙溫比改造前低了40 ℃左右(見表1)。改造后磨煤機(jī)入口風(fēng)溫降低了30~40℃,風(fēng)溫的降低,使制粉干燥出力不足。另外為使SCR 進(jìn)口NOx不超規(guī)定值,雙制粉系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),需要關(guān)小排粉機(jī)入口風(fēng)門,這進(jìn)一步減小了制粉系統(tǒng)的通風(fēng)量。這些都影響了制粉系統(tǒng)的出力,使得制粉出力下降了約6%。

表1 廣州發(fā)電廠SCR 改造前后參數(shù)對比

(5)SCR 對鍋爐燃燒的影響。為保證煙囪出口NOx不超標(biāo),需要對SCR 進(jìn)口NOx做限制,這樣就要減小一、二、三次風(fēng)量、開大燃盡風(fēng)等措施來減少爐膛氧量,以使SCR 進(jìn)口NOx不超規(guī)定值。然而從運(yùn)行情況來看,這樣的調(diào)節(jié)會帶來飛灰的增加和爐內(nèi)結(jié)焦的加劇。特別在低負(fù)荷、雙磨運(yùn)行和滿負(fù)荷時(shí),調(diào)整難度加大,甚至影響到鍋爐的安全運(yùn)行。

5 運(yùn)行管理及優(yōu)化建議

(1)爐膛出口NOx及飛灰可燃物的控制。為控制爐膛出口NOx,需要減少爐膛氧量,然而這樣會帶來飛灰可燃物的增加。故在保證NOx排放量不超標(biāo)的情況下,應(yīng)設(shè)法降低飛灰可燃物。根據(jù)試驗(yàn)總結(jié)出以下措施:將1、2、3號爐氧量控制在2%~3%之間,4、5號爐氧量控制在2.5%~3.5%之間,以控制爐膛出口NOx排放量不超370 mg/m3;上層燃盡風(fēng)應(yīng)全開,下層燃盡風(fēng)視情況開20%~30%;一次風(fēng)速根據(jù)給粉機(jī)轉(zhuǎn)速來定;二次風(fēng)對爐內(nèi)燃燒起擾動、加強(qiáng)燃燒等作用,其風(fēng)量的大小直接影響飛灰可燃物的大小。單制粉系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)上中下二次風(fēng)門開度依次為100%、30%~50%、100%;雙制粉系統(tǒng)時(shí),上二次風(fēng)可關(guān)至70%運(yùn)行,以保證足夠的一次風(fēng)速;為了使NOx排放不超標(biāo),同一煙囪各爐之間應(yīng)盡量避免同一時(shí)間雙制粉系統(tǒng)運(yùn)行。

(2)提高制粉系統(tǒng)干燥出力的措施??刹扇£P(guān)小再循環(huán)風(fēng)門、開大熱風(fēng)門、適當(dāng)開大排粉機(jī)入口風(fēng)門等措施。經(jīng)過運(yùn)行調(diào)整,制粉出力可以增加近2%~4%,同時(shí)排粉機(jī)電流下降。

(3)防止省煤器出口水溫超溫的措施。運(yùn)行中,如果高溫省煤器出口水溫超過305 ℃,應(yīng)及時(shí)采取吹灰等措施進(jìn)行控制;如果高溫省煤器出口水溫超過315 ℃,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行燃燒調(diào)整,必要時(shí)停止汽機(jī)的高溫加熱器運(yùn)行。

(4)防止過熱器結(jié)焦、積灰加劇的措施。煤種摻燒、煤中添加除焦劑、合理配風(fēng)、在保證SCR 進(jìn)口NOx不超標(biāo)的情況下,適當(dāng)?shù)脑龃鬆t膛出口氧量、定期吹灰、減少雙制粉系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間、同一煙囪的各臺爐之間避免同一時(shí)間雙制粉系統(tǒng)運(yùn)行等。

(5)NH3逃逸的解決措施。通過對噴氨系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整以改善SCR 反應(yīng)器出口的NOx和NH3的濃度分布;運(yùn)行中嚴(yán)格控制SCR 進(jìn)口煙氣溫度在320~420 ℃之間;運(yùn)行中加強(qiáng)尾部煙道和SCR 反應(yīng)器的吹灰工作;鍋爐啟動至正常運(yùn)行后投入SCR 反應(yīng)器運(yùn)行,停爐前退出運(yùn)行;在保證煙囪出口NOx不超標(biāo)的前提下,可以減少噴入尿素?zé)峤夥磻?yīng)器的尿素溶液量,同時(shí)也節(jié)約了尿素使用量;做好脫硝設(shè)備的日常維護(hù)工作。

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