薛德蓮
(中國石油廣西石化公司生產(chǎn)二部,廣西 欽州 5350008)
變壓吸附(PSA)氫氣提純裝置運(yùn)行工況淺析
薛德蓮
(中國石油廣西石化公司生產(chǎn)二部,廣西 欽州 5350008)
介紹了廣西石化公司變壓吸附(PSA)氫氣提純裝置運(yùn)行分析及解吸氣中氫氣含量高解決措施。
解吸氣;氫含量;壓力;壓縮機(jī)
廣西石化公司以重整氫氣和加氫冷低分氣等的混合氣為原料,采用成都華西化工科技股份有限公司的10-2-4 PSA流程變壓吸附氫提純技術(shù),從混合氣中提純分離出純度大于99.9%的氫氣,然后送出界區(qū)去氫氣管網(wǎng)。重整氫氣和加氫冷低分氣等混合氣在提純氫后的解吸氣,經(jīng)過解吸氣壓縮機(jī)升壓后去全廠燃料氣管網(wǎng)。PSA設(shè)計(jì)參數(shù)為公稱產(chǎn)氫能力 12×104Nm3·h-1, 操作彈性50%~110%。
PSA裝置投產(chǎn)運(yùn)行已經(jīng)1年,開工初期PSA裝置運(yùn)行良好,氫氣純度控制99.99%以上,解吸氣壓力 0.00~0.01MPa, 在運(yùn)行期間經(jīng)歷以下問題:兩次受到瞬時(shí)大流量沖擊;部分二、三均(4#)閥門內(nèi)漏嚴(yán)重,切除兩塔后八塔運(yùn)行。
(1)重整裝置調(diào)整操作,重整氫進(jìn)料量瞬間由 8×104Nm3·h-1增加到 14×104Nm3·h-1, 操作員立即縮短吸附時(shí)間,但為時(shí)已晚,造成2臺(tái)處于吸附狀態(tài)的吸附塔頂層分子篩被穿透,氫氣純度由99.99%以上降至99.0%,待進(jìn)料流量正常后被穿透的吸附塔氫氣純度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于正常狀態(tài)的吸附純度,最好只能恢復(fù)到99.5%。
(2)柴油加氫裝置停工期間,大量尾氣進(jìn)入PSA 裝置, 瞬時(shí)進(jìn)料量由 7.5×104Nm3·h-1增加到12.4×104Nm3·h-1, 再次造成 2 臺(tái)處于吸附狀態(tài)的吸附塔頂層分子篩被穿透,氫氣純度降至99.0%。經(jīng)歷兩次大流量沖擊之后,PSA裝置氫氣純度已經(jīng)不能恢復(fù)至99.99%,效果越來越差。
(3)通過趨勢曲線發(fā)現(xiàn)部分二、三均(4#)閥門內(nèi)漏嚴(yán)重,導(dǎo)致高壓氣進(jìn)入解吸氣系統(tǒng),解吸氣中氫含量偏高達(dá)到70%,解吸氣壓力達(dá)到0.09MPa,離心式壓縮機(jī)入口實(shí)際分子量低于13.0,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)分子量 18.51,壓縮機(jī)做功很小不能將解吸氣壓力抽下來,導(dǎo)致分子篩解吸不徹底,氫氣純度呈下降趨勢,低至98%。
針對以上問題,廣西石化公司于2011年9月對PSA裝置進(jìn)行檢修,檢修后運(yùn)行至今裝置并沒有達(dá)到預(yù)期效果。對裝置存在的問題做以下分析:
(1)PSA1解吸氣氫氣含量偏高,分子量偏小,導(dǎo)致解吸氣壓縮機(jī)不上量,壓縮機(jī)工作點(diǎn)離喘振工作點(diǎn)近,易失電。
表1 離心壓縮機(jī)工作點(diǎn)數(shù)據(jù)
(2)由于解吸氣中氫氣含量偏高,解吸氣壓力達(dá)到 0.06~0.08MPa,壓力不下來造成解吸效果不理想,吸附劑在解吸時(shí)不徹底,最終產(chǎn)品氫純度越來越低,氫純度最低掉到 99.1%(指標(biāo)99.5%)。
(3)可能有閥門微漏導(dǎo)致高壓氣進(jìn)入解吸氣系統(tǒng),漏量極微小,但是對于解吸氣影響很大,解吸氣含氫量高、壓力大、密度小,壓縮機(jī)不上量。
(4)通過產(chǎn)品氫純度趨勢判斷,在E、F塔吸附結(jié)束前幾秒時(shí)間內(nèi),產(chǎn)品氫純度開始快速下降至 99.1%,而其他塔的純度在 99.6%左右,分析 E、F塔已較其他塔提前達(dá)到吸附前沿。
(5)數(shù)據(jù)分析
(a)根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果計(jì)算分析,數(shù)據(jù)見表2。實(shí)際值與設(shè)計(jì)值對比見表3。
表2 PSA1解吸氣參數(shù)
表3 實(shí)際值和設(shè)計(jì)值對比
(b)根據(jù)實(shí)際進(jìn)、出料流量計(jì)算分析,結(jié)果見表 3、4。
表3 計(jì)算數(shù)據(jù)依據(jù)(1O月15日)
表4 流量計(jì)算結(jié)果
計(jì)算方法:原料氣氫氣純度為化驗(yàn)結(jié)果93%,
①原料氣中氫含量=91000×93%=84630m3·h-1
② 原 料 氣 中 雜 質(zhì) 含 量 =91000×(1-0.93) =6370m3·h-1
③解吸氣中氫含量%=(16000-6370)×100%/16000=60.19%
④氫氣收率%=[91000×93%-(16000-6370)]×100%/84630=88.6%
通過以上兩種計(jì)算方法可以看出,解吸氣中氫含量都在60%以上,氫收率低于89%。解吸氣中氫氣含量很高,氫收率低,密度小。
兩組數(shù)據(jù)之所以產(chǎn)生偏差是由于流量數(shù)據(jù)是在一定范圍波動(dòng)的,取數(shù)時(shí)達(dá)不到十分精確。
(1)操作上保證氫純度不再降低,首先將解吸氣壓力降低。當(dāng)壓縮機(jī)工作點(diǎn)達(dá)到27000Nm3·h-1并且工作點(diǎn)還繼續(xù)上升,此時(shí)手動(dòng)將防喘振二返一閥FV1003關(guān)3%~8%個(gè)閥位,盡可能地降低解吸氣壓力,當(dāng)工作點(diǎn)開始下降至 27000Nm3·h-1時(shí)將FV1003恢復(fù)至關(guān)閥前閥位,隨著解吸氣壓力降低,解吸效果變好,氫氣純度呈上升趨勢(每次調(diào)整吸附時(shí)間增加1s最少間隔2~3個(gè)吸附周期),如此反復(fù)操作至PSA穩(wěn)定,解吸氣中氫含量慢慢降低,氫氣收率增加,壓縮機(jī)做功效果明顯,氫氣純度逐漸恢復(fù)至99.5%,解吸氣壓力逐漸降低。
(a)根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果計(jì)算分析,結(jié)果見表5,調(diào)整后的實(shí)際值與設(shè)計(jì)值的對比見表6。
表5 調(diào)整操作后的PSA解吸氣參數(shù)(同表2算法)
表6 調(diào)整操作后實(shí)際值和設(shè)計(jì)值對比
(b)根據(jù)實(shí)際進(jìn)、出料流量計(jì)算分析,結(jié)果見表7。流量計(jì)算結(jié)果為:氫含量50.55%,氫收率91.03%。
由以上數(shù)據(jù)可以看出在按照上述方法調(diào)整操作之后,解吸氣中氫氣含量呈下降趨勢,由于是每天上午9:00至11:00采樣分析,可能存在采樣和化驗(yàn)分析上的偏差造成解吸氣氫氣含量的偶爾偏高;解吸氣壓力曲線是每d每h的平均值,呈平穩(wěn)下降趨勢,壓力在0.01~0.03MPa之間波動(dòng)達(dá)到設(shè)計(jì)工況。對比10月11日操作調(diào)整兩組曲線的前后,按照此方法操作解吸氣中氫氣含量和壓力得到明顯的改善。
圖1 9月29日至1O月31日解吸氣氫氣含量采樣結(jié)果曲線
圖2 9月29日至1O月31日解吸氣壓力曲線
(2)解吸氣緩沖罐和混合罐都是底部進(jìn)料通至罐中上部,底部出料,罐高24m,體積185m3。正常發(fā)生操作調(diào)整吸附時(shí)間時(shí)必須緩慢(瞬間大流量波動(dòng)除外),切不可以因?yàn)楫a(chǎn)品氫氣純度偏低就大幅度減吸附時(shí)間,當(dāng)時(shí)氫氣純度可以短時(shí)間上升,但是解吸氣中氫氣含量增加進(jìn)入緩沖罐和混合罐后,氫氣在罐子頂部,需要長時(shí)間才能將罐子中氫氣慢慢降下來。切塔時(shí)要在逆放和沖洗時(shí)切(除緊急情況除外),不可將高壓氣放入解吸氣系統(tǒng)中。解吸氣壓力呈上升趨勢時(shí)及時(shí)調(diào)整壓縮機(jī)防喘振閥將壓力抽下來。
(3)當(dāng)解吸氣氫含量高時(shí),以上手段難以恢復(fù)操作平穩(wěn),通過其他手段(類如增設(shè)瓦斯線)增加解吸氣壓縮機(jī)入口密度,使壓縮機(jī)上量,以降低解吸氣壓力,提升吸附劑的解吸效果,然后操作上通過緩慢的延長吸附時(shí)間增加氫收率從而將解吸氣中氫含量將下來;否則頂層分子篩得不到徹底解吸產(chǎn)品氫純度會(huì)越來越差,而且這種過程是不可逆的。
(4)建議設(shè)計(jì)部門在PSA進(jìn)料線上增加流量控制調(diào)節(jié)閥,將該流控閥設(shè)置一定流量,在進(jìn)料大流量波動(dòng)時(shí)可以及時(shí)將原料氣釋放出去以減少對PSA吸附塔床層的沖擊。
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Operation Conditions Analysisof Hydrogen Purification by Pressure Swing Adsorption
XUEDe-lian
(Guangxi Petrochemical Company, CNPC, Qinzhou 535008,China)
TQ 028.1+7
B
1671-9905(2012)03-0059-03
薛德蓮,就職于中國石油天然氣股份有限公司廣西石化分公司生產(chǎn)二部,E-mail:xuedelian@petrochina.com.cn,電話:0777-3881767,15907773181
2011-11-29