呂建遠,于 毅,馬英豪
(山東省膠東調(diào)水局,山東 濟南 250014)
山東省膠東地區(qū)引黃調(diào)水工程孟良口子隧洞位于煙臺市牟平區(qū),為無壓引水圓拱直墻形隧洞(設計斷面2.1 m×1.9 m加半圓拱),全長2 192 m,設計流量4.8 m3/s,比降1/1 000。該隧洞洞身斷面較小,施工場地狹窄、洞線長、工序多、干擾大、工期長。作為控制性節(jié)點工程,其施工進度影響著整個工程工期。
施工自2010年7月進場,前期因施工力量不足,工藝技術落后,隧洞掘進進度緩慢,到2011年7月洞身進尺不足600 m,每天進出口最多能各維持在一個循環(huán)(即2 m)進尺的效率,不能滿足合同工期要求。
爆破效果的好壞關鍵看能否有效利用炮眼,掏槽是關鍵。從V型掏槽、楔形掏槽、直眼掏槽等掏槽類型中,選用直眼掏槽的爆破設計,做好鉆爆設計,并試爆取得最優(yōu)爆破參數(shù),提高爆破質(zhì)量和每個循環(huán)的進尺,可以減少大型塊石的數(shù)量,有利于增加鉆孔機械同時作業(yè)的空間布置。
與之前施工掏槽方式對比,避免了二次爆破、補炮等,減少了工時延誤。
優(yōu)化施工前,進出口進尺總計超500 m,尚無避車洞,極大地影響了施工效率。各個作業(yè)面從優(yōu)化施工后開始每間隔150~200 m增加避車洞設計,避車洞的增加不僅解決了洞內(nèi)會車,運載車輛掉頭及循環(huán)工作的問題,同時便于存放大量施工器械,避免機械設備重復進出洞內(nèi)。
1.3.1 原施工工序及循環(huán)時間
測量放線→布孔鉆孔→裝藥起爆→排煙→安全檢查→出渣→掌子面清底→支護→下一循環(huán),一個循環(huán)共計21 h。開控作業(yè)工序時間見表1。
表1 開挖作業(yè)工序時間表h
1.3.2 優(yōu)化后施工工序及循環(huán)時間
上次爆破→排煙→安全處理→齊頭清理→施工準備→測量放線→鉆孔→出渣→裝藥→下一循環(huán)。優(yōu)化作業(yè)工序時間見表2。
表2 優(yōu)化作業(yè)工序時間表h
1)測量放線:根據(jù)所作控制點快速準確放出開挖斷面輪廓線,并對上一循環(huán)的開挖斷面進行檢查回測,以便處理大面積欠挖。
2)布孔鉆孔:風槍數(shù)量由原來的每工作面3臺增加至5臺,在較好圍巖情況下,實現(xiàn)鉆孔與出渣交叉施工,同時進行作業(yè),工序間無縫連接。
3)裝藥起爆:采用光面爆破技術,利用自制高壓風管吹出孔內(nèi)巖屑或積水,掏槽眼和崩落眼連續(xù)裝藥,周邊眼由炸藥綁扎于竹片上形成間隔裝藥。
4)排煙:采用功率55 kW大通風機,以縮短排煙時間。距掌子面20 m處利用直徑60 cm的通風管高壓通風,并采取用水淋透渣料等方法降低灰塵。
5)安全檢查及處理:每次爆破散煙后,先由施工人員檢查,無瞎炮盲炮和重大地質(zhì)缺陷時,人工用釬桿輕擊輪廓面浮石、零星石塊,保證掌子面的安全。
6)出渣:增加裝運渣設備功率,采用新進2臺LW120型挖掘裝載機和每個作業(yè)面新增2臺3 m3的運碴車輛;增加1臺挖掘機進行扒渣,以實現(xiàn)在圍巖地質(zhì)條件允許的情況下出渣與鉆孔同時進行;如前所述,由于避車洞的增加,解決了洞內(nèi)會車及較大機械的存放問題,為鉆孔與出渣交叉施工創(chuàng)造了條件。在洞口卸渣轉運,以減少出渣時間。
7)初期支護:圍巖較好時可采用在初噴支護質(zhì)量安全保證的前提下每10 m左右進行初期支護,圍巖較差時及時進行初期支護;另外,為保證初期支護的及時性和質(zhì)量,每個作業(yè)面配備2臺以上混凝土噴射機,圍巖較好時用1臺(另一臺備用),圍巖較差地段噴射量較大時采用2臺同時進行作業(yè)。
在施工過程中,對施工動力供電、通風散煙、設備維護等影響進度效率的主要因素都進行了相應優(yōu)化。并在人力資源的合理配置上,從人數(shù)、專業(yè)技術水平、勞動強度、輪班制度等方面進行調(diào)整。
1.4.1 機械設備更新及添加
1)通風設備:進、出口各增加1臺55 kW的通風機,增加通風量,縮短排煙時間,在洞頂側上方布設60 cm的通風管道各一條至施工作業(yè)面,以滿足施工高峰期的通風需求(達到0.5 h內(nèi)洞內(nèi)完全排煙)。
2)高壓設備:進、出口各增加1臺20 m3的空壓機,并鋪設高壓風管進入到施工掌子面附近。
3)裝運渣設備:每個洞口各配置1臺LW120型挖掘裝載機和新增2臺3 m3的自卸車,1臺挖掘機(用于實現(xiàn)在圍巖地質(zhì)條件允許的情況下出渣與鉆孔同時進行)。
4)噴射機械:各洞口配置2臺潮式混凝土噴射機。
5)供電設備:根據(jù)機械設備配置及功率進行計算,空壓機150 kW、通風機55 kW、混凝土噴射機2臺及拌合機等100 kW,將進、出口段的變壓器增量至315 kW;同時對供電線路,通風管道和排水管道進行重新布置。在隧洞施工進出口各更換1臺315 kV變壓器。動力電纜和照明電纜分別鋪設,做好電氣設備工作及防雷接地,定期檢查測試接地電阻和漏電保護器。
6)日常維護:加強洞內(nèi)排水工作,鋪設排水管路,安排專人抽水,加強道路的維修以及確保運輸車輛的完好率,提高運渣效率。做好機械設備的日常維護保養(yǎng),關鍵設備特別易損配件有備用,確保機械設備的使用率和完好率。
1.4.2 勞動力配置
加大和優(yōu)化作業(yè)隊伍的人力資源,每個作業(yè)面配備經(jīng)驗豐富、技術嫻熟的操作工人50人左右,確保工作的高效率、高質(zhì)量,做到息人不息設備。項目部人員現(xiàn)場值班,跟班作業(yè),并明確職能,責任到人,及時發(fā)現(xiàn)解決施工現(xiàn)場出現(xiàn)的各種問題,在施工組織上嚴格控制各作業(yè)時間,做好各工序的緊密銜接。按每個工班進行改評,發(fā)現(xiàn)問題及時解決改進,杜絕工序間存在間隙時間,確保循環(huán)率。
在安全管理上,隧洞施工屬于地下開挖工程,安全生產(chǎn)工作至關重要。施工單位進場后,設立安全管理機構,形成安全生產(chǎn)管理體系,在項目經(jīng)理領導下,設立施工區(qū)專職安全員、工區(qū)安全員,并制定了具體安全措施。同時,對隧洞施工進行定期與不定期檢查,檢查機構、制度、措施的落實情況,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不符合施工規(guī)范的情況,立即進行整改,以徹底消除安全隱患,確保安全生產(chǎn)。緊抓隧洞工程安全控制的重點,即洞內(nèi)爆破作業(yè)安全、洞內(nèi)運輸作業(yè)安全、用電安全。
在質(zhì)量管理上,隧洞掘進過程中,主要抓好洞身開挖時超挖欠挖、直線度、進場原材料等方面。開挖質(zhì)量控制的難點在于Ⅳ、Ⅴ類圍巖和穿過塘壩等水源洞段,施工采取短進尺、弱爆破、強支護、快襯砌、勤檢測的方式,防止塌方滲水,并將因地質(zhì)因素造成的超挖控制在最小范圍。優(yōu)化施工后,根據(jù)要求每個作業(yè)面配置一臺激光準直儀,縮短測量時間和提高精度,更為工程質(zhì)量增加了保障。
本項目屬較長隧洞、小斷面、復雜地質(zhì)工程,施工優(yōu)化后所選用的機具設備、人員配置、施工程序及措施在考慮工期、安全、質(zhì)量、經(jīng)濟等多個因素的情況下完全達到施工進度及各方面需求。尤其在施工進度方面,工作口總的平均進尺由4 m/d提高到8 m/d,從優(yōu)化施工方案時剩余1 600 m隧洞來測算,施工時間由400 d縮短為190 d,極大地縮短施工工期,節(jié)省施工投入,達到建設目標要求。