李春雨
上海伊浦建筑安裝工程有限公司,上海 200070
在鋼簾線行業(yè)生產(chǎn)電鍍鋼絲的過(guò)程中,經(jīng)常使用酸洗液進(jìn)行鋼絲的清理以及電鍍?nèi)芤旱呐渲?,廢酸的排放量是比較大的,為有效減少?gòu)U酸排放處理成本,降低生產(chǎn)成本,減少環(huán)境污染,讓廢酸經(jīng)過(guò)均相陰模擴(kuò)散滲析裝置進(jìn)行回處理,在電鍍酸洗液中進(jìn)行再利用,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,最大程度的回收利用廢酸。
均相陰模擴(kuò)散滲析裝置采用膜法回收廢酸滲析原理,對(duì)廢鹽酸的回收率能達(dá)到90%以上,各種酸鹽的泄漏率小于10%,以本項(xiàng)目為例,本年1月~8月處理量較小,月處理量約為120t,從9月份正式在各電鍍作業(yè)線添加投用,9月份、10月份、11月份處理廢酸達(dá)1000t,廢酸經(jīng)過(guò)處理后均能達(dá)到技術(shù)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)現(xiàn)有的回處理廢酸量的不斷增加,從九月份開(kāi)始所有作業(yè)線均已開(kāi)始在一節(jié)酸洗液中分班進(jìn)行添加補(bǔ)充,逐步取代前期軟化水分班添加補(bǔ)充,從9月份、10月份、11月份各作業(yè)線添加回處理廢酸后,電鍍一、二節(jié)酸洗鹽酸、亞鐵濃度指標(biāo)進(jìn)行跟蹤,酸洗效果未有影響,鍍銅絲質(zhì)量未有影響。
1)回處理廢酸主要添加到電鍍一節(jié)酸洗中,大批量跟蹤3個(gè)多月,各作業(yè)線添加廢酸后,電鍍一、二節(jié)酸洗、亞鐵濃度未產(chǎn)生明顯變化,酸洗效果未有影響;
2)回處理廢酸從9月份開(kāi)始在各作業(yè)線添加后,從各月鍍銅絲合格率統(tǒng)計(jì)來(lái)看未有影響,廢酸添加后電鍍各作業(yè)線表面質(zhì)量未見(jiàn)異常,能滿足正常生產(chǎn)。
根據(jù)現(xiàn)有的回處理廢酸量的不斷增加,從9月份開(kāi)始所有作業(yè)線均已開(kāi)始在一節(jié)酸洗液中分班進(jìn)行添加補(bǔ)充,鍍銅絲輔材鹽酸的耗用隨著廢酸量的不斷增加,9月份、10月份、11月份各作業(yè)線添加的原料鹽酸用量不斷下降,直接降低鍍銅絲所用輔材鹽酸的生產(chǎn)成本。
本項(xiàng)目一月份開(kāi)始投入四小套酸滲析裝置進(jìn)行廢鹽酸回處理,累計(jì)投入費(fèi)用約為180萬(wàn)元,截止到11月份累計(jì)回處理廢鹽酸約為2108t,按回收廢鹽酸平均濃度160g/L計(jì)算折算成31%的鹽酸原液約為843.2t,減少直接排放所需的30%中和液堿約994.98t,剔除人員工資、水、電、設(shè)備折舊等基礎(chǔ)費(fèi)用,全年累計(jì)節(jié)約生產(chǎn)成本約106.014萬(wàn)元。
根據(jù)酸滲析裝置最低使用年限規(guī)定5年,每日折舊費(fèi)用約為986元/天,參照2009年下半年設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況分析,每月產(chǎn)酸量約為350t~450t,濃度為160g/L,噸平設(shè)備折舊成本約為74元/t,每月節(jié)約成本約為25萬(wàn)元左右,7個(gè)月將收回一次性投用成本,通過(guò)此項(xiàng)目的投入改進(jìn)預(yù)計(jì)可為公司創(chuàng)造約為1000萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)效益。
(備注:1.回收廢鹽酸按濃度160g/L計(jì)算;2.鹽酸單價(jià)按單價(jià)660元/噸計(jì)算;3.30%液堿單價(jià)按735元/噸計(jì)算。)
綜合上述,利用污水處理站回收的廢鹽酸,經(jīng)過(guò)擴(kuò)散滲透裝置進(jìn)行回處理后,在保證鍍銅絲產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,通過(guò)添加在電鍍酸洗液中不斷跟蹤摸索總結(jié)酸洗效果,現(xiàn)添加后的酸洗效果已能滿足鍍銅絲質(zhì)量要求,目前所有處理完成的廢鹽酸均已全部在電鍍酸洗液中再利用,截止到11月份累計(jì)回處理廢鹽酸約為2108t,按回收廢鹽酸平均濃度160g/L計(jì)算折算成31%的鹽酸原液約為843.2t,減少直接排放所需的30%中和液堿約994.98t,直接節(jié)約廢鹽酸排放處理成本73.1萬(wàn)元(30%的液堿費(fèi)用),過(guò)程品鍍銅絲的生產(chǎn)成本55.65萬(wàn)元(折算成原鹽酸的節(jié)約費(fèi)用),剔除人員工資、水、電、設(shè)備折舊等基礎(chǔ)費(fèi)用,累計(jì)節(jié)約106.014萬(wàn)元,通過(guò)此項(xiàng)目的投入改進(jìn),按設(shè)備最少有效運(yùn)行5年計(jì)算,預(yù)計(jì)可創(chuàng)造約為1000萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)效益,有效降低了各項(xiàng)生產(chǎn)成本,有很廣闊的市場(chǎng)及社會(huì)效益。
[1]楊靜,劉心悅.酸洗鋼型材及電鍍鋼件廢酸液閉路循環(huán)處理的研究.
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