田洪祥
(天津渤化中河化工有限公司,天津 300170)
順酐精制技術應用新趨勢
田洪祥
(天津渤化中河化工有限公司,天津 300170)
介紹了順酐精制技術中新塔盤的工藝應用,并進行了性能評價。結果表明:CTST塔盤具有高效、節(jié)能、工藝簡單、經濟效益明顯等優(yōu)點,對順酐恒沸脫水生產具有較大優(yōu)勢,并對順酐精制技術新趨勢進行簡單說明。
順酐;精制;CTST;連續(xù)精制
順丁烯二酸酐簡稱順酐,是重要的基礎有機化工原料之一,主要用于塑料、涂料、合成樹脂、造紙、農藥和醫(yī)藥等行業(yè)。目前國內的順酐生產工藝主要是苯氧化法和正丁烷法。其中以焦化苯為原料的苯氧化法占主導地位。以苯為原料與空氣混合,在催化劑作用下,在反應器中進行氧化反應,反應生成的順酐在其凝固點和露點以上的適當溫度下,通過冷凝分離裝置,將50%~60%的順酐捕集出來。余者以水吸收成順酸,再經恒沸脫水,真空精制成精順酐。該法采用浮閥塔盤,是目前國內最廣泛采用的方法。
我公司自20世紀80年代引進美國SD公司的萬t順酐裝置,一直沿用此技術,隨著企業(yè)發(fā)展、裝置能力的提高,精制塔塔徑的不斷加大,F(xiàn)1型浮閥塔板存在的液面梯度大,液體返混大,存在塔板弓形區(qū)內液體滯留區(qū),效率降低的缺點日漸明顯。在實際運行過程中,由于原料中雜質含量的升高,塔盤浮閥的磨損、腐蝕速率加快,造成浮閥極易脫落,引起恒沸脫水送酸時塔內壓差變小,后期脫酐質量下降。
2006年12月與河北工業(yè)大學化學工程研究所所屬的天津普萊特科技發(fā)展有限公司簽訂技術合作合同,對2.5萬t車間的Ф2400精制塔進行改造,采用該公司的立體傳質塔板技術替代原有的F1型浮閥塔板技術。2008年與天津衡創(chuàng)工大現(xiàn)代塔器技術有限公司簽訂技術合作合同,在大港新建四萬t車間的Ф2400精制塔采用該公司的LLCT梯矩形立體傳質塔板技術。
CTST塔盤為獨特的立體結構,其核心部件——氣液接觸、傳熱、傳質原件為梯形噴射罩;塔板采用矩形開孔,矩形開孔上方設置帶篩孔的噴射板,兩端為梯型端板,上部為分離板,在噴射板與分離板建設氣液通道。噴射板與塔板之間有一定的底隙,為液體進入罩體的通道[1]。圖1為CTST操作工程示意圖。
LLCT(梯矩形立體連續(xù)傳質塔板)系新型高效噴射型塔板,塔板上采用矩形開孔,矩形孔上方設置帶有矩形窗與篩孔并置的梯矩形噴射罩體[2]。圖2為LLCT操作圖。
在這兩種塔板技術中,液體自罩底空隙進入罩內,氣體自矩形板孔進入噴射罩中,將液體拉成液膜、破碎并上升至分離板(LLCT為頂蓋板),氣體及液滴碰撞到分離板(LLCT為頂蓋板)后將部分折返,返回的氣體及液滴與上升的氣、液激烈碰撞、混合,氣、液一起自罩頂側面縫隙(LLCT為矩形窗)和側面篩孔向兩側斜上方(LLCT向兩側水平向下)噴出,噴出的氣、液與鄰罩噴出的氣、液相互激烈碰撞后,氣、液在分離板上分離,氣體繞過分離板上升至上層塔板, 液體落回塔板,流向下游,(LLCT塔盤噴出的氣液混合物中的大液滴回落至液層中,經帽罩底隙再被壓入罩體進行循環(huán),而氣液混合物則上升到罩體上方并上升至上一層塔板,這樣在一層一層塔板中循環(huán)達到傳質、傳熱分離的目的),在分離板(LLCT為頂蓋板)塔板上氣體、液體經過拉膜—碰頂返回—破碎—噴射—互噴—分離六個過程。
兩種塔板的生產能力比浮閥大(氣相、液相通過能力大)、塔板效率高、板壓降低、操作彈性大、抗堵性能強。
在我公司使用的三種塔盤技術中,能夠充分體現(xiàn)出新型塔盤技術的優(yōu)越性。
表1 不同塔盤工藝條件對比
通過上表可以看出CTST塔盤與LLCT梯矩形立體傳質塔板均將送酸速度加快,且降低塔板壓差,第11~15層溫度降低,為保證塔頂溫度送酸時蒸汽量有所增加。
由于未改變塔盤間距,只更換塔盤及支撐部件,總投資較小。經過改造我公司2.5萬t車間、4萬t車間的精制送酸速度均加快到10t/h,縮短單批精制時間,使而精制能力大幅提高。從投產迄今,設備沒有產生塔件掉落現(xiàn)象,完全避免了以往經常因為浮閥掉落影響送酸及產品質量而停車檢修,實現(xiàn)了長期持續(xù)穩(wěn)定生產。提高了生產處理能力,從2.5萬t車間原來的月產2200t提高至2600t,4萬t車間月產達到3200t并且還有擴產的潛力。
兩種塔盤技術在恒沸脫水時得到較好改進,大幅提高了恒沸脫水速度,但達到10t/h即到達此塔徑的極限,再提高送酸量時,需加大蒸汽量,塔內壓差急劇加大,塔內液泛嚴重(可提高試鏡觀測到)。且負壓精制脫酐時氣相通量過大,為提高分離效果需降低回流比,減少雜質的夾帶而保證產品質量。
目前順酐后工段間歇脫水精餾收率僅95%左右,大有提高余地。山西煤化所開發(fā)了負壓濃縮恒沸脫水及連續(xù)精制技術,國內相繼有幾家順酐生產廠家和我公司新項目中采取此新技術。
5.1 采用負壓濃縮設備提前分離酸水的分子間水,使送酸時進塔酸水40%提到60%,濃縮過程基本不生產富馬酸,提高了恒沸塔負荷,減少了加熱蒸汽量和二甲苯損耗,恒沸塔采用CTST塔盤減少了富馬酸的產生?,F(xiàn)山西煤化所新開發(fā)的連續(xù)送酸工藝正在一家新順酐廠家進行設備安裝,2013年即可進行工業(yè)化運行。
5.2 恒沸塔不作精餾塔使用,脫完水的粗酐和二甲苯送后工段進行連續(xù)精制,使恒沸釜脫水由送酸一到二次要水洗一次,提高到送酸五到六次水洗一次,大大減少了洗恒沸釜的順酐損失,使后工段收率提高。
5.3 采用汽相連續(xù)精餾,第一塔脫去溶劑二甲苯,塔釜重組分液體進二塔的塔中,塔頂二甲苯回流控制脫出二甲苯中順酐含量,二甲苯回二甲苯罐,第二塔塔頂經組分回流采出去粗酐罐,塔中連續(xù)采出成品順酐,塔底重組分和汽相進料留下的重組分合并去單獨蒸餾,采用內回流蒸出粗酐,回到前工段粗酐罐,使其釜殘中含酐極少,可采用直接高溫排渣。
[1]李柏春,李春利,于文奎,楊學英.梯形立體噴射塔板在醋酸精餾塔技術改造中的應用[J].河北工業(yè)大學學報,1999.03.
[2]杜佩衡.噴射型立體連續(xù)塔板及其在精餾技術的應用[R].北京;2008精餾技術交流和展示大會報告集,2008,6.
New trends of maleic anhydride refining technology application
TIAN Hong-xiang
(Tianjin Bohua Zhonghe Chemical Limited Company,Tianjin 300170)
This paper describes the process of maleic anhydride purification technology in the new tray application,and performance evaluation.The results showed that:The CTST tray has a highly efficient,energysaving process is simple,obvious economic benefits,maleic anhydride azeotropic dehydration production advantages,and maleic anhydride purification technology and new trends in the simple instructions.
maleic anhydride;refining;CTST;continuous refining
10.3969/j.issn.1008-1267.2012.05.014
TQ225.23
A
1008-1267(2012)05-0041-03
2012-06-06
田洪祥(1969-),男,碩士,高級工程師,一直從事化工生產管理工作。