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芳烴抽提二甲苯白土塔活化流程改進(jìn)技術(shù)分析

2020-04-23 20:23尹衛(wèi)蘭張高峰中國海油惠州石化有限公司廣東惠州516086
化工管理 2020年11期
關(guān)鍵詞:充液白土二甲苯

尹衛(wèi)蘭 張高峰(中國海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)

惠州石化二期芳烴抽提聯(lián)合裝置二甲苯單元主要產(chǎn)品為符合國標(biāo)要求的3℃二甲苯產(chǎn)品,原料為來自裝置預(yù)處理單元脫庚烷塔塔底經(jīng)過切割后的C8+組分,原料經(jīng)過與二甲苯塔塔底物料換熱和二甲苯白土塔進(jìn)料加熱器加熱后經(jīng)過白土塔進(jìn)入二甲苯塔,二甲苯產(chǎn)品經(jīng)過側(cè)線采出經(jīng)冷卻后出裝置。

白土塔是保證二甲苯產(chǎn)品溴指數(shù)合格的主要設(shè)備,而原料溴指數(shù)偏高,導(dǎo)致二甲苯白土塔白土更換頻率高,由于更換的新白土帶有少量水,且二甲苯塔為熱回流,因此活化期間塔壓升高,需打開安全閥副線排放,導(dǎo)致二甲苯損失,并導(dǎo)致防空罐溫度升高,不利于安全生產(chǎn)。

1 工藝流程

1.1 原始工藝流程

在工藝原始設(shè)計(jì)時(shí),二甲苯白土塔沒有專用的活化流程,在更換白土后,白土塔氣密置換合格并充液完成后,白土塔進(jìn)行活化。

正常操作流程——小流量串聯(lián)活化(圖1):確認(rèn)新白土塔的出口雙閥全開,原運(yùn)行白土塔到新白土塔的旁路閥微開,實(shí)現(xiàn)運(yùn)行白土塔與新白土塔小流量串聯(lián)活化,活化過程中要隨著時(shí)間的延長逐步關(guān)小原運(yùn)行白土塔出口第二道閥調(diào)整活化流量,活化過程既要保證活化效果,還要避免二甲苯塔壓力升高過快而影響平穩(wěn)生產(chǎn),最終控制新白土塔出口水含量小于100PPM。但是在實(shí)際操作過程中塔壓明顯上升嚴(yán)重影響到二甲苯塔的平穩(wěn)運(yùn)行,操作壓力達(dá)到0.12MPA(正常操作壓力0.08MPA),需要操作員現(xiàn)場(chǎng)到回流罐頂開排放調(diào)節(jié)閥的旁路閥和微開安全閥旁路來降低壓力維持操作,造成了二甲苯產(chǎn)品的損失,同時(shí)高溫物料直接排放至放空罐,加大了維持安全生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

圖1:小流量串聯(lián)活化

1.2 改造后工藝流程

結(jié)合多次更換白土后進(jìn)行活化時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作過程和中控操作參數(shù)變化,與同事及工程師討論分析后,確定活化時(shí)塔壓高的唯一原因就是二甲苯單元原始設(shè)計(jì)時(shí)沒有為白土塔設(shè)計(jì)專用的充液活化流程,因此部門決定對(duì)白土塔充液活化流程進(jìn)行改造。經(jīng)工程師與設(shè)計(jì)單位山東院溝通后,確定改造方案——增加二甲苯產(chǎn)品至白土塔R701A/B充液活化流程,更換后的白土塔直接用溴指數(shù)較低的二甲苯產(chǎn)品(出產(chǎn)品時(shí)溴指數(shù)控制60PPM,不出產(chǎn)品時(shí)控制350PPM)小流量進(jìn)行充液,避免新鮮白土活性提前消耗,充液后的白土塔用高溫的側(cè)線二甲苯從白土塔頂部進(jìn)入白土塔進(jìn)行活化,參與活化的二甲苯產(chǎn)品從白土塔底部出來后再通過增加管道聚結(jié)器脫除活化的水分來保證二甲苯產(chǎn)品合格。具體流程(圖2)為:在二甲苯側(cè)線產(chǎn)品泵2137-P-703A/B 出口進(jìn)二甲苯產(chǎn)品空冷器(2137-A-702)前加隔離雙閥,在雙閥前引出一根管線連接至R-701A/B 入口,利用熱的二甲苯產(chǎn)品對(duì)白土塔進(jìn)行活化將白土中的水蒸汽趕出,攜帶有水蒸汽的二甲苯經(jīng)管線返回至隔離雙閥后進(jìn)入二甲苯產(chǎn)品空冷器(2137-A-702)、二甲苯產(chǎn)品后冷器(2137-E-701)冷卻至40℃后,進(jìn)入新增二甲苯產(chǎn)品聚結(jié)器(2137-S-701),脫除微量水后的二甲苯產(chǎn)品出裝置。

新增的白土塔活化流程可能會(huì)出現(xiàn)的情況及應(yīng)對(duì):新流程采用溴指數(shù)較低的二甲苯產(chǎn)品對(duì)新鮮白土進(jìn)行活化,主要目的是徹底脫除活化中的水分,保證二甲苯塔的平穩(wěn)操作。參與活化的二甲苯產(chǎn)品溴指數(shù)較低60PPM,但是溫度為160℃且含有1.6%~2.5%的NA,進(jìn)入白土塔后會(huì)與白土發(fā)生聚合和烷基化反應(yīng),生成高沸點(diǎn)的聚合物,這些高沸點(diǎn)的聚合物吸附在白土表面,微量的聚合物可能隨著活化的二甲苯產(chǎn)品帶出而影響到火化后二甲苯產(chǎn)品質(zhì)量,針對(duì)這一可能性工程師與設(shè)計(jì)方和班組多次進(jìn)行分析研討后得出應(yīng)對(duì)策略:一、活化過程中要控制活化流量。二、在活化過程中加大對(duì)二甲苯產(chǎn)品的化驗(yàn)分析頻率。三、當(dāng)出現(xiàn)活化后二甲苯產(chǎn)品質(zhì)量不合格時(shí)我們迅速聯(lián)系調(diào)度將二甲苯產(chǎn)品切至不合格罐。四、活化結(jié)束后二甲苯產(chǎn)品恢復(fù)正常采出流程,與二甲苯白土塔相連管線要用盲板隔離,避免物料互串影響二甲苯產(chǎn)品質(zhì)量。

圖2:新增活化流程

2 技改后裝置運(yùn)行情況及效果

(1)二甲苯白土塔充液活化線流程改造后,更換白土后的活化過程中,二甲苯塔操作平穩(wěn)徹底解決了白土活化時(shí)的水汽無法排出影響平穩(wěn)生產(chǎn)的不利因素。

(2)二甲苯白土塔充液活化線流程改造后,徹底解決了通過現(xiàn)場(chǎng)加大排放來維持二甲苯塔塔壓的操作方法,從根本上消除了活化排放的高溫物料對(duì)放空罐、地下罐、火炬管網(wǎng)造成的潛在風(fēng)險(xiǎn),保障了裝置的平穩(wěn)運(yùn)行。避免了因活化加大排放而造成的二甲苯損失,每次活化造成放空罐液位高排放至地下污油罐而導(dǎo)致的污油外送最少四次,根據(jù)外送污油樣品的化驗(yàn)分析可以計(jì)算出活化流程改造后白土塔每個(gè)運(yùn)行周期可以減少二甲苯產(chǎn)品損失約30 噸(正常污油中C8A 含量約1.6 噸,活化時(shí)C8A含量約8.6噸左右),如表1。

表1:活化與正常時(shí)污油樣品分析對(duì)比

(3)二甲苯白土塔充液活化線流程改造后,白土塔運(yùn)行周期由50 天更換一次到現(xiàn)在的70 天更換一次,使用周期延長了20天,白土更換次數(shù)以年計(jì)算每年可以降低兩次,綜合計(jì)算每年可以為公司節(jié)省549.4 萬元的三劑更換、裝填、處理的總費(fèi)用,如表2。

表2:R701充液活化改造前后各項(xiàng)費(fèi)用

(4)二甲苯白土塔充液活化線流程改造后,暫未發(fā)現(xiàn)二甲苯產(chǎn)品因活化而造成的質(zhì)量事故。在以后的白土活化操作中,嚴(yán)格按照《活化二甲苯產(chǎn)品不合格預(yù)案》進(jìn)行操作:一、活化過程中要控制活化流量;二、在活化過程中加大對(duì)二甲苯產(chǎn)品的化驗(yàn)分析頻率;三、活化后二甲苯產(chǎn)品質(zhì)量不合格時(shí)迅速聯(lián)系調(diào)度將二甲苯產(chǎn)品切至不合格罐;四、活化結(jié)束后二甲苯產(chǎn)品恢復(fù)正常采出流程,與二甲苯白土塔相連管線要用盲板隔離,避免物料互串影響二甲苯產(chǎn)品質(zhì)量。

3 結(jié)語

通過操作證明,二甲苯白土塔充液活化流程改造后,可以穩(wěn)定二甲苯塔的正常操作,徹底解決了白土活化時(shí)的水汽無法排出影響平穩(wěn)生產(chǎn)的不利因素,減少了二甲苯塔排放造成的二甲苯產(chǎn)品損失,從根本上消除了活化排放的高溫物料對(duì)放空罐、地下罐、火炬管網(wǎng)造成的潛在風(fēng)險(xiǎn),保障了裝置的平穩(wěn)運(yùn)行。且充液時(shí)二甲苯產(chǎn)品溴指數(shù)低不會(huì)提前消耗白土活性,延長了新鮮白土的使用壽命;減少了全年的更換次數(shù)節(jié)省了三劑總費(fèi)用大幅降低了換劑工作量。

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