彭河發(fā) 時艷霞 邵永亮 張蒙生
摘要:為有效提高NF卸盤機到包裝機煙支輸送過程中的煙支質(zhì)量,避免NF卸盤機在卸盤過程中煙支出現(xiàn)煙支皺紋,將NF卸盤機煙支料斗擋板改為活動理煙板,使其具備理煙功能,對煙庫的煙支進行自動整理,一方面,避免了煙支在該輸送過程中出現(xiàn)的煙支外觀變形現(xiàn)象,提高了煙支的外觀質(zhì)量;另一方面,降低了設(shè)備故障小停車次數(shù),提高了設(shè)備有效作業(yè)率。
關(guān)鍵詞:卷煙包裝;NF卸盤機;煙支料斗擋板;機械控制;電氣控制
中圖分類號:TB122 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2012)01-0103-02
在卷煙、包裝設(shè)備沒有實現(xiàn)對接的情況下,通常采用NF卸盤機作為包裝設(shè)備的煙支供給系統(tǒng),NF卸盤機具有故障率低、易操作、易維修等特點。但NF卸盤機輸送到包裝機的煙支容易出現(xiàn)煙支皺紋,造成煙支外觀質(zhì)量下降,同時輸送過來的煙支流中夾雜著一些橫煙、變形的煙支,在包裝機下煙道處形成堵塞,造成包裝設(shè)備小停車次數(shù)增加,影響設(shè)備有效作業(yè)率的提高。本文旨在研究一種改進方案,解決上述問題。
一、改造方案
經(jīng)分析,產(chǎn)生上述問題的主要原因為煙支在向料斗連續(xù)供給時出現(xiàn)落差造成。在正常生產(chǎn)中,料斗中的煙支連續(xù)向下輸送,下一盤煙支翻轉(zhuǎn)過來時料斗中的煙支已低于翻轉(zhuǎn)平面,造成煙支下落時傾斜、散亂,個別煙支往外突出,隨著煙支的連續(xù)下降,散亂的煙支受到料斗擋板的阻擋出現(xiàn)彎曲、變形,通過輸送帶輸送到包裝機下煙道時造成堵塞,影響設(shè)備有效作業(yè)率。同時,傾斜的煙支在連續(xù)下落過程中如不及時理順,容易導(dǎo)致煙支皺紋產(chǎn)生。為消除上述現(xiàn)象,從機電一體化兩方面著手進行改進。
(一)機械控制方面
卸盤機料斗擋板原設(shè)計為固定式,利用碰珠鎖緊,操作人員需要時可以打開整理煙支,在煙支下落時沒有煙支整理功能,并且對向外突出的煙支形成阻礙。為了使擋板具有理煙功能,做如圖1所示的
改進。
1.加裝一個兩位五通電磁閥1,控制一個雙作用氣缸4,實現(xiàn)理煙板的往復(fù)動作,為了使氣缸動作穩(wěn)定,在電磁閥與氣缸之間的氣路上各安裝一個單項節(jié)流閥3,便于調(diào)節(jié)氣流,保證理煙板往復(fù)動作時運行平穩(wěn)。
2.在理煙板上加裝鉸鏈接裝置7,因理煙板運行軌跡呈弧線形,為了使磁鐵吸附面與鉸鏈接裝置吸附面11時刻處在同一平面,增加磁鐵吸附力度,鉸鏈接裝置中間采用活動軸固定。
3.在氣缸桿頭安裝一高強度磁鐵8,高強度磁鐵8后部采用內(nèi)螺紋與氣缸連接,內(nèi)螺紋h需15~20mm的深度,以便調(diào)節(jié)理煙擋板的起始位置。
4.在煙庫外側(cè)安裝一限位螺柱6,同時在理煙板對應(yīng)位置安裝一限位塊12,該限位螺柱與限位塊的最佳調(diào)節(jié)距離為:當限位螺柱與限位塊接觸時,理煙板5與煙庫底板之間的垂直距離在一支煙的距離加0.5毫米,該距離主要起到當活動理煙板5行程過大或起始位置調(diào)整不當時,限位螺柱頂住限位塊強行將理煙板5打開,防止煙庫內(nèi)煙支損傷。
5.因原擋板無防護連鎖,為了防止限位螺柱強行將理煙板打開造成煙庫內(nèi)煙支撒落,需在理煙板底部活動軸處加裝一行程開關(guān)10,該行程開關(guān)主要起到當理煙板被無故打開時,行程開關(guān)接到檢測塊9的指示進行連鎖停機,避免在理煙板打開的情況下,設(shè)備繼續(xù)向煙庫進行供煙,從而造成煙支撒落。
改造后,NF卸盤機煙庫內(nèi)的煙支在向下輸送過程中,理煙板通過氣缸帶動呈弧線軌跡對煙庫內(nèi)的煙支進行整理,通過整理使煙庫料斗中的煙支保持平齊,消除煙支階梯形狀,理順煙支輸送過程中產(chǎn)生的亂煙,保持煙支連續(xù)、平穩(wěn)供應(yīng),避免因煙盤翻轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)的煙支向外突出造成的皺紋現(xiàn)象,提高煙支外觀質(zhì)量。同時,煙庫內(nèi)的煙支得到理順后,可以避免在輸送過程中出現(xiàn)亂煙造成的包裝機(B1或ZB45等機型)煙庫下煙道堵塞,減少小停車次數(shù),提高設(shè)備有效作業(yè)率。因該理煙動作與煙庫煙支有無檢測相連,當煙庫內(nèi)的煙支面高于煙支有無檢測平面時,理煙板開始進行前后往復(fù)的理煙動作,當煙庫內(nèi)的煙支低于煙支有無檢測平面時,該理煙動作停止,避免理煙動作過頻造成的煙絲脫落現(xiàn)象。
(二)電氣控制方面
借用NF卸盤機前拍煙板的電器控制信號來進行煙庫料斗理煙板的理煙動作,因前拍煙板的控制信號與煙庫煙支有無檢測關(guān)聯(lián),借用該信號可以使理煙板的理煙和停止動作與煙支的連續(xù)供應(yīng)保持同步,當煙庫內(nèi)煙支平面高于檢測面時,理煙板執(zhí)行理煙動作,當煙庫內(nèi)煙支平面低于檢測面時,理煙動作停止,這樣可以避免不進行煙支供給時,理煙動作過頻造成的煙支空頭現(xiàn)象。借用該控制信號還可以避免PLC的觸點由于頻繁使用造成得PLC損壞。PLC需外接一個繼電器控制電磁閥,通過繼電器的動作能直觀地看出理煙板的理煙動作,便于檢修,因該控制繼電器動作頻繁,選用的固態(tài)繼電器是無觸點開關(guān),它關(guān)斷可靠,帶負載能力強,可頻繁動作。通過繼電器控制電磁閥,最終實現(xiàn)電磁閥控制氣缸,實現(xiàn)理煙板的理煙動作。外加理煙板防護連鎖開關(guān)S1信號接入PLC,當理煙板無故打開時,設(shè)備自動停機。其電氣控制邏輯圖如圖2所示,原理圖如圖3所示:
二、改造效果
改造前因煙支輸送出現(xiàn)的亂煙導(dǎo)致的下煙道堵塞,造成的設(shè)備小停車平均9次/班(每班按7.5小時),改造后降低為0次/班(每班按7.5小時),每次造成的停機時長為55秒,設(shè)備有效作業(yè)率提高1.8個百分點。同時,經(jīng)檢驗比較改造后的煙支皺紋現(xiàn)象明顯減少,煙支外觀質(zhì)量較改造前提高2.0分。因加裝了理煙板防護連鎖開關(guān),避免了以前擋板無故打開時設(shè)備不停機,煙支連續(xù)供給時出現(xiàn)的整盤煙支滑落現(xiàn)象,降低了原料消耗。改造前,為了避免輸送過程中出現(xiàn)的亂煙造成的下煙道堵塞,上盤工在端盤之余往往站在煙支輸送帶處對煙支流進行監(jiān)控,挑揀亂煙。改造后,降低了上盤工的勞動強度。
三、結(jié)論
通過將NF卸盤機煙支料斗擋板改為活動理煙板,具備理煙功能,對煙庫的煙支進行整理,消除了NF卸盤機供給煙支時煙盤翻轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)的煙支階梯、錯層、向外突出現(xiàn)象,減少了煙支的外觀變形,使煙支外觀質(zhì)量和設(shè)備有效作業(yè)率得到了提高。
參考文獻
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作者簡介:彭河發(fā)(1978-),男,河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司漯河卷煙廠助理工程師,研究方向:煙廠卷接包設(shè)備技術(shù)管理;時艷霞(1977-),女,河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司漯河卷煙廠質(zhì)量工程師,研究方向:煙廠質(zhì)量管理。
(責(zé)任編輯:趙秀娟)