喬偉
摘 要:本文從對135MW機組循環(huán)流化床鍋爐長周期運行談起,然后對135MW機組循環(huán)流化床鍋爐節(jié)能效果的影響因素進行了詳細的剖析,最后就如何有效提高135MW機組循環(huán)流化床鍋爐節(jié)能效果,提出了若干有效舉措。
關(guān)鍵詞:135MW機組循環(huán)流化床鍋爐CFB節(jié)能
中圖分類號:TM4 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2012)05(b)-0079-01
1135MW機組循環(huán)流化床鍋爐長周期運行是節(jié)能的關(guān)鍵
大量的實踐表明,能否有效實現(xiàn)135MW機組循環(huán)流化床鍋爐機組的節(jié)能運行,關(guān)鍵在于能否保證機組的長周期運行,即能否對非計劃停爐現(xiàn)象進行有效的控制。因為非計劃停爐現(xiàn)象是造成135MW機組循環(huán)流化床鍋爐機組節(jié)能運行失敗的重要原因。
導(dǎo)致135MW機組循環(huán)流化床鍋爐機組運行時出現(xiàn)非計劃停爐現(xiàn)象的原因有兩種:運行人員的不合理操作和設(shè)備因素,其中設(shè)備因素主要有以下幾點。
1.1 鍋爐爆管問題
隨著循環(huán)流化床鍋爐的不斷發(fā)展,過熱器和省煤器的磨損爆管問題已基本上得到解決,從而使很多機組連續(xù)運行天數(shù)達到了200天以上,其中神東熱電公司一臺150MW機組連續(xù)運行天數(shù)達到351天,創(chuàng)了國內(nèi)最高紀錄。通過多臺135MW機組循環(huán)流化床鍋爐的運行來看,現(xiàn)在采用的一些防磨措施還是可靠的,包括噴涂、加防磨瓦等,同時在運行中保證管子不超溫,尤其是在大幅度調(diào)節(jié)負荷時避免床溫大起大落。
1.2 鍋爐結(jié)焦問題
當一次流化風(fēng)量較低,風(fēng)和煤的比例不合適,此時由于床溫較高或流化速度低,燃燒中容易結(jié)焦,要防止流化床層結(jié)焦,就要保證床層有良好的流化狀態(tài),防止床料沉積,尤其在鍋爐啟停和變負荷運行過程中,一定要嚴格控制風(fēng)和煤的比例,做到升負荷時先加風(fēng)量后加給煤量,降負荷時做到先減給煤量后減風(fēng)量,采用多次調(diào)節(jié),避免床溫大幅度變化。
2 135MW機組循環(huán)流化床鍋爐節(jié)能效果的影響因素剖析
135MW機組循環(huán)流化床鍋爐節(jié)能效果的影響因素主要包括入爐煤粒度因素、鍋爐燃煤煤質(zhì)因素、受熱面積灰因素、空預(yù)器入口風(fēng)溫因素、循環(huán)灰系統(tǒng)分離器因素以及爐膛燃燒等因素的影響。
2.1 入爐煤粒度因素
135MW機組循環(huán)流化床鍋爐的入爐煤屬于寬篩分燃料,受各種因素的影響,實際上遠不能達到設(shè)計要求,當前,入爐煤粒度因素已成為當前影響135MW機組循環(huán)流化床鍋爐機組運行節(jié)能效果的首要問題,也是造成排渣困難的根本原因。
2.2 鍋爐燃煤煤質(zhì)因素
鍋爐投入運行后,實際燃用煤種特性差于設(shè)計煤種,往往出現(xiàn)入爐煤熱值低、灰分高的情況,使得進入尾部對流受熱面煙道煙氣中的飛灰濃度增大,高濃度煙塵氣流所攜帶的熱量偏多,最終導(dǎo)致排煙溫度超溫。
2.3 受熱面積灰因素
受各方面因素的影響,一些鍋爐的吹灰器不能對其表面附著的灰塵進行及時的吹灰處理,從而造成尾部對流受熱面的管子有很多的積灰,阻礙管外煙氣與管內(nèi)工質(zhì)的傳熱,使得尾部煙道的各部煙溫均升高。這樣一來,就會導(dǎo)致大量的能源浪費,所以有效控制受熱面積灰,將鍋爐表面的灰塵及時的清除可以達到節(jié)能的效果。
2.4 空預(yù)器入口風(fēng)溫因素
受鍋爐所處的外界環(huán)境的影響,不同季節(jié)里,當環(huán)境溫度改變時,空預(yù)器入口風(fēng)溫也會隨之改變。在其他條件不變的情況下,由于空預(yù)器傳熱溫壓發(fā)生改變,進而導(dǎo)致空預(yù)器傳熱量的改變,最終引起排煙溫度的改變,對135MW機組循環(huán)流化床鍋爐的節(jié)能運行產(chǎn)生影響。
2.5 循環(huán)灰系統(tǒng)分離器的影響
135MW機組循環(huán)流化床鍋爐的高溫旋風(fēng)分離器分離效率的改變,會對分離器芯管出口煙氣中的飛灰情況產(chǎn)生嚴重的影響,同樣會對進入尾部對流受熱面煙道煙氣中的飛灰濃度產(chǎn)生一定的影響,進而對135MW機組循環(huán)流化床鍋爐的節(jié)能運行產(chǎn)生影響。
2.6 爐膛燃燒的影響
分離器溫升值可以有效反映煤在爐膛內(nèi)的燃燒情況。分離器溫升值越大,說明煤在爐膛內(nèi)燃燒的越充分,反之亦然。因此,調(diào)整鍋爐運行參數(shù),強化爐膛內(nèi)燃燒,合理控制分離器溫升值,有效提高鍋爐燃燒效率,對實現(xiàn)135MW機組循環(huán)流化床鍋爐的節(jié)能運行具有非常重要的影響。
3實現(xiàn)135MW機組循環(huán)流化床鍋爐節(jié)能的有效舉措
3.1 降低機組的點火用油
其中降低機組的點火用油主要有如下幾個方面的措施:
第一、改造好油槍,確保油槍有最佳的霧化效果,從而有效提高機組的燒效率。
第二、優(yōu)化和調(diào)整機組的運行方案,提前進行臨爐加熱操作,提高爐內(nèi)床料溫度。
第三、做好升負荷過程的調(diào)整和優(yōu)化,控制投煤的最佳時機和相應(yīng)的參數(shù),防止過熱器超溫。
3.2 有效控制低負荷運行及機組點停爐時的溫度
在有效控制低負荷運行及機組點停爐時的溫度時需要注意如下幾點:
第一、點火時,一定要控制好投煤的時間和速度,有效防止因床溫失控后,因溫度過高而引起的爆管問題。
第二、在投煤時,一定要根據(jù)氧量變化調(diào)整好風(fēng)量,而且一次風(fēng)采取微流化沸騰方式,二次風(fēng)盡量關(guān)小,這樣做可以有效提高機組的燃燒效率。
第三、在機組低負荷運行的狀況下,要降低二次風(fēng)量,減少上部及尾部煙氣的溫度和濃度,確保過熱器不超溫。
3.3 做好燃料粒度及篩分的控制工作
要確保燃料粒度及篩分分布要達到相關(guān)的標準要求,確保分離返料系統(tǒng)能夠保證鍋爐循環(huán)系統(tǒng)物料平衡所要求的流化床質(zhì)量,而且還要保證風(fēng)室、風(fēng)壓和返料風(fēng)壓能夠分別獨立調(diào)節(jié)、互不干涉,這是實現(xiàn)135MW機組循環(huán)流化床鍋爐節(jié)能運行的重要前提。
3.4 充分利用各種物料
135MW機組循環(huán)流化床鍋爐常用的物理主要有如下兩種,一種是參與循環(huán)的細顆粒物料,另外一種是流化床下部處于鼓泡狀態(tài)的粗顆粒物料,這兩種物料在135MW機組循環(huán)流化床鍋爐運行時所發(fā)揮的作用是不同的。其中參與循環(huán)的細顆粒物料的主導(dǎo)作用是傳熱,對鍋爐負荷的高低起決定作用。而處于鼓泡狀態(tài)的粗顆粒物料的主導(dǎo)作用是蓄熱,從而可以保證燃料中大顆粒的燃盡。因此,充分利用各種物料,有效發(fā)揮不同物料的各種功效,對于提高135MW機組循環(huán)流化床鍋爐的節(jié)能效果具有非常重要的作用。
3.5 建立機組運行時的相關(guān)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫
對于135MW機組循環(huán)流化床鍋爐運行時所采用的不同煤種,究竟需要多少粗顆粒床存量和多少細顆粒床存量,應(yīng)該通過大量的煤樣分析和實際運行數(shù)據(jù)的測定來逐步建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫,從而來科學(xué)的指導(dǎo)鍋爐設(shè)計和運行,有效提高鍋爐運行時的節(jié)能效果。
4結(jié)語
通過詳細剖析影響135MW機組循環(huán)流化床鍋爐運行時節(jié)能效果的相關(guān)因素,采取有效措施控制這些因素對135MW機組循環(huán)流化床鍋爐運行時節(jié)能效果的影響,不僅可以有效提高135MW機組循環(huán)流化床鍋爐運行的經(jīng)濟效益,還可以達到環(huán)保的目的。
參考文獻
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