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新疆油田克拉美麗DX1701井壓裂砂堵原因分析

2012-04-29 21:20:38朱斌,韓先柱,辛小亮,鄧愛(ài)禹
經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊 2012年15期
關(guān)鍵詞:壓裂

朱斌,韓先柱,辛小亮,鄧愛(ài)禹

摘要:新疆油田克拉美麗DX1701井在壓裂過(guò)程中出現(xiàn)砂堵,為查明原因,從壓裂設(shè)計(jì)、壓裂液、壓裂曲線(xiàn)、地層、試油五大方面進(jìn)行了詳細(xì)分析和相互印證,得出該井壓裂砂堵的原因;同時(shí),也為滴西17井區(qū)后續(xù)井的壓裂提供了借鑒。

關(guān)鍵詞:克拉美麗 DX1701井;壓裂;砂堵

中圖分類(lèi)號(hào):F26文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號(hào):1673-291X(2012)15-0168-05

DX1701井是克拉美麗氣田滴西17井區(qū)部署的一口開(kāi)發(fā)井,位于滴西17井西偏南1 160m,滴西171井東偏南1 365m,滴西402井北偏西1 965m處。鉆井目的是進(jìn)一步認(rèn)識(shí)克拉美麗氣田火山巖儲(chǔ)層地質(zhì)特征,解剖火山巖體內(nèi)幕構(gòu)造,實(shí)現(xiàn)克拉美麗氣田天然氣儲(chǔ)量有效動(dòng)用。該井于2011年5月9日開(kāi)鉆、2011年6月29日完鉆,目的層為石炭系巴山組(C2b)儲(chǔ)層,完鉆井深3 740m。為了提高儲(chǔ)層物性,決定對(duì)本井石炭系3 658m~3 663m、3 665m~3 670m井段采取壓裂措施,提高地層滲透性和產(chǎn)能。

一、DX1701井壓裂砂堵情況

2011年9月1日,2000型壓裂車(chē)1組,用特級(jí)胍膠液311.8m3(胍膠277.8m3,膠聯(lián)液34m3)油管壓裂,前置液202.6m3,(段塞加砂徑為0.45mm~0.22mm的陶粒5m3),攜砂液106.2m3,加砂徑為0.45mm~0.9mm的陶粒13.2m3,加砂比12.4%。施工泵壓58~53~68MPa,排量3.8~4m3/3min,破裂壓力58MPa。攜砂液階段油、套壓逐漸上升,爬升較快,砂比在15%左右時(shí)套壓超限壓達(dá)到58 MPa(套壓限壓50MPa,見(jiàn)圖1),頂替3m3后壓力急劇上升,停泵,造成砂堵。停泵時(shí)油壓37.2MPa,套壓37.5MPa。19:30~20:00測(cè)壓降,油壓37.2~27.7MPa,37.5~31MPa。

二、DX1701井壓裂設(shè)計(jì)分析

在DX1701井(見(jiàn)下頁(yè)表1)壓裂之前,位于滴西17井區(qū)同樣層位(C2b)的滴西17、滴西171、滴西172、滴西173、和滴西176的氣井均進(jìn)行了加砂壓裂施工。依據(jù)克拉美麗采氣工程方案,滴西17井區(qū)具有統(tǒng)一的氣水界面(海拔-3 173m)和同樣的壓力系數(shù)(1.35),故它們屬于同一油氣藏,所以位于滴西17井區(qū)之前壓裂過(guò)的井(見(jiàn)下頁(yè)表2)與DX1701井具有可比性。

通過(guò)與同區(qū)塊鄰井的施工參數(shù)對(duì)比分析,認(rèn)為:DX1701井設(shè)計(jì)加砂規(guī)模適當(dāng),最高砂比和平均砂比分別為26%和15.1%,排量施工排量3.8m3/min大小合適,前置液、攜砂液、頂替液設(shè)計(jì)液量合理;參考鄰井的施工參數(shù),DX1701壓裂設(shè)計(jì)參數(shù)滿(mǎn)足滴西17井區(qū)目的層(C2b)的施工要求。

三、DX1701壓裂曲線(xiàn)分析

1.鄰井壓裂曲線(xiàn)

通過(guò)對(duì)鄰井滴西17、滴西171和滴西176三口井的壓裂曲線(xiàn)分析,滴西17井區(qū)的鄰井施工正常,加砂基本順利。只有滴西17井的壓裂施工后期油、套壓上升很快,出現(xiàn)了砂堵跡象,與DX1701井有點(diǎn)類(lèi)似。但是,整體上滴西17井區(qū)的施工曲線(xiàn)沒(méi)有較大異常,現(xiàn)場(chǎng)施工順利。

2.DX1701井壓裂曲線(xiàn)分析

對(duì)DX1701井靜壓力擬合之后,發(fā)現(xiàn)本井的靜壓力在后期急劇上升,擬合后裂縫的縫高為74.3m,縫長(zhǎng)為65.6m,地層的縫高沒(méi)有得到控制;擬合的地層滲透率為1md,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了地層解釋的滲透率,說(shuō)明地層的濾失比設(shè)計(jì)時(shí)增大。

經(jīng)過(guò)G-函數(shù)曲線(xiàn)中液體效率計(jì)算,DX1701井的壓裂液效率為16.77%,而該區(qū)塊正常井壓裂液的效率在30%~45%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于正常井的液體效率。

綜合以上的分析認(rèn)為,由于地層滲透率的異常增大,造成濾失大大增加,對(duì)應(yīng)的液體效率降低,壓裂時(shí)大部分注入的前置液被濾失掉了,失去了前置液本身的作用,是造成本井施工砂堵的直接原因。

四、DX1701井地層分析

1.地層巖性

DX1701井儲(chǔ)層巖性為玄武巖,通過(guò)對(duì)該井目的層進(jìn)行巖石力學(xué)分析,表明玄武巖對(duì)應(yīng)的彈性模量較大,最高為60 016.8Mpa,平均為42 722.13 Mpa。在地層彈性模量較大的情況下,由壓裂形成的地層裂縫狹窄,地層不易吃砂,設(shè)計(jì)的最高砂比和平均砂比應(yīng)當(dāng)適當(dāng)減少。因此,認(rèn)為壓裂設(shè)計(jì)沒(méi)有考慮到地層巖性為玄武巖且彈性模量較大的影響,設(shè)計(jì)的最高砂比和平均砂比較高,不合理是造成砂堵原因之一。

2.地層裂縫

該井目的層3 658m~3 663m、3 665m~3 670m處的裂縫類(lèi)型為

圖8DX1701井目的層裂縫發(fā)育圖

斜交縫,屬于欠發(fā)育地層。但是,在目的層下方19m處存在直劈縫,屬于裂縫極發(fā)育地層。本井按設(shè)計(jì)規(guī)模壓裂后,裂縫動(dòng)態(tài)縫高64.6m,支撐縫高59.5m,那么是很容易把地層極為發(fā)育的直劈縫溝通,造成壓裂液的大量濾失。由前面的實(shí)際壓裂施工數(shù)據(jù)和壓裂曲線(xiàn)擬合結(jié)果知道,DX1701井雖然沒(méi)有按設(shè)計(jì)量施工完畢,而是僅僅注入了202.6m3前置液和106.2m3攜砂液,但是地層的縫高沒(méi)有得到控制,縫高為74.3m,已經(jīng)直接溝通了地層3 689m~3 700m以下的直劈縫。壓裂后該井出水,且出水量較大,證明底層3 725m~3 728m處裂縫極為發(fā)育的氣水同層也被溝通。

所以DX1701井靠近目的層較近的下部存在極為發(fā)育的直劈縫,壓裂施工形成的裂縫溝通了下部的直劈縫,使縫高更難得到控制。這是造成地層滲透率異常增大、液體濾失大大增加和液體效率大大降低的原因,即為造成壓裂砂堵的根本原因。

五、DX1701井液體分析

原液配液過(guò)程檢測(cè),黏度值在70~75mPa.s,pH值8;交聯(lián)檢測(cè),交聯(lián)時(shí)間在40~50秒,可挑掛;裝液罐車(chē)清洗干凈,檢驗(yàn)全部合格。原液和交聯(lián)液拉至井場(chǎng),現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)原液黏度在68~72mPa.s,pH值8,交聯(lián)時(shí)間42~45秒,交聯(lián)性能良好;砂堵后,取 DX1701原液,檢測(cè)平均黏度為71.85mPa.s;現(xiàn)場(chǎng)取回DX1701交聯(lián)液,與原液交聯(lián)良好,可挑掛,交聯(lián)時(shí)間45秒;經(jīng)過(guò)以上數(shù)字對(duì)比分析,DX1701井的壓裂液均滿(mǎn)足施工要求,故可排除其造成砂堵的原因。

六、試油分析

8月1日,該井用SDP102/90°型射孔彈油管傳輸射孔,射開(kāi)C2b層,井段3 658m~3 663m,3 665m~3 670m厚度10m/2段,孔密16孔/m,相位角:90°,實(shí)裝152彈,射后無(wú)顯示。8月1—10日,無(wú)油嘴及針閥控制試產(chǎn),油壓0~16MPa,套壓0-26-18MPa,日產(chǎn)水1.41m3,累產(chǎn)水33.92m3,10日出口見(jiàn)氣;10—15日,關(guān)井觀察,油壓16~32.7 MPa,套壓18~35.6 MPa;15—16日,用6mm油嘴經(jīng)三相分離器試產(chǎn),油壓32.7~0 MPa,套壓35.6~1.12 MPa,日產(chǎn)氣0.2421×104m3;16—31日,無(wú)油嘴間噴產(chǎn)油0.53m3,油壓0~17.1 MPa,套壓1.12~18.8 MPa;9月1日,進(jìn)行壓裂改后用3mm和5mm油嘴試產(chǎn)、退液,最終獲3mm油嘴(合理的開(kāi)采制度)日產(chǎn)氣1.7033×104m3,日產(chǎn)油0.31t,累產(chǎn)油5.69t,日產(chǎn)水7.59m3,累產(chǎn)水139.31m3,綜合含水95%。9月19日至10月4日,關(guān)靜壓,油壓17.57~31.5 MPa,套壓20.51~29.01 MPa。經(jīng)試油證實(shí)該層為氣水同層。

從整個(gè)試油過(guò)程來(lái)看,可以得出,(1)該井壓裂改造后日產(chǎn)水量較射孔后多了6.18m3,證實(shí)壓裂已經(jīng)直接溝通了地層3 689m~3 700m以下的直劈縫,3 725.5m~3 728m這一段解釋剛好為氣水同層,印證了之前的分析;(2)該井射后觀察和關(guān)靜壓期間期間油、套壓都都很高,且上升速度慢,而試產(chǎn)時(shí)僅一天時(shí)間油壓從32.7 MPa就降為0 MPa,套壓由35.6 MPa降至1.12 MPa,表現(xiàn)出高壓低滲的特點(diǎn);另外,射孔后16—31日,近半個(gè)月的時(shí)間僅出油0.53m3,說(shuō)明該層供液能力差,滲透性差。

七、DX1701井壓裂砂堵綜合分析

根據(jù)前面的壓裂設(shè)計(jì)分析、壓裂曲線(xiàn)分析、地層分析、液體分析、試油分析等多方面的分析,得到以下結(jié)論:(1)對(duì)比滴西17井區(qū)鄰井的施工規(guī)模,結(jié)合DX1701井的射孔厚度,該井設(shè)計(jì)合理,規(guī)模適當(dāng),前置液比例、排量合理;最高砂比和平均砂比分別為26%和15.1%,均滿(mǎn)足滴西17井區(qū)的施工要求。(2)但是根據(jù)地層巖性和裂縫分析,設(shè)計(jì)中由于沒(méi)有認(rèn)真考慮地層巖性為玄武巖且彈性模量較大的影響,設(shè)計(jì)的最高砂比和平均砂比較高,不盡合理;同時(shí)目的層下部19m處存在極為發(fā)育的直劈縫,設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)適當(dāng)降低規(guī)模。(3)根據(jù)壓裂曲線(xiàn)擬合結(jié)果,裂縫縫高為74.3m,縫長(zhǎng)為65.6m,地層的縫高沒(méi)有得到控制;擬合的地層滲透率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了地層解釋的滲透率,造成液體濾失大大增加,液體效率大大降低,這是造成本井施工砂堵的直接原因。(4)根據(jù)地層裂縫資料分析,DX1701井靠近目的層較近的下部存在極為發(fā)育的直劈縫,壓裂施工形成的裂縫溝通了下部的直劈縫,使縫高更難得到控制??拷揪康膶虞^近處存在極為發(fā)育的直劈縫,并和壓裂形成的裂縫溝通,是造成本井壓裂砂堵的根本原因。(5)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)液體檢測(cè)結(jié)果和后期的取樣分析,液體性能符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和施工要求,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)液體明顯異常情況。

八、結(jié)論

綜合分析認(rèn)為,DX1701井壓裂砂堵的主要原因?yàn)椋海?)地層巖性為玄武巖且彈性模量較大,由壓裂形成的地層裂縫狹窄,地層不易吃砂,致使壓裂施工中難以提高砂比;(2)靠近目的層下部19m處和55.5m處存在極為發(fā)育的直劈縫,并和壓裂形成的裂縫溝通,造成液體濾失大大增加,液體效率大大降低,進(jìn)而造成本井壓裂砂堵。

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