趙金剛
摘要:文章對(duì)目前氯化鉀生產(chǎn)裝置中低鈉光鹵石礦漿中的鈣、鎂含量偏高的攻關(guān)課題,進(jìn)行增設(shè)旋流器的技術(shù)改造,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行技術(shù)分析,提出技術(shù)改造方案?,F(xiàn)場施工驗(yàn)收后合格,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
關(guān)鍵詞:旋流器;增稠;濃縮機(jī);過濾機(jī)
中圖分類號(hào):TQ132文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1009-2374(2012)22-0026-02鉀肥生產(chǎn)中,低鈉光鹵石礦漿中的鈣、鎂含量偏高,是影響鉀肥品質(zhì)的一個(gè)重要因素,如果能在脫鹵系統(tǒng)中,提前大幅度地降低礦漿中的鈣、鎂及鹽泥,不僅會(huì)給后系統(tǒng)生產(chǎn)提供更優(yōu)質(zhì)的濾餅,而且能夠進(jìn)一步降低濾餅的水分,從而提高產(chǎn)能,優(yōu)化鉀肥生產(chǎn)工藝。針對(duì)20萬噸氯化鉀裝置設(shè)備陳舊老化、生產(chǎn)運(yùn)行中存在濃密機(jī)沉降不均勻、底流濃度穩(wěn)定性差、上礦不均勻、濾餅水分高等問題,對(duì)后系統(tǒng)加工車間正常穩(wěn)定生產(chǎn)造成較大影響,公司對(duì)20萬噸脫鹵車間旋流濃縮脫鈣技術(shù)儲(chǔ)備項(xiàng)目——增稠、除鈣、降水分進(jìn)行商討,達(dá)成一致意見:委托華東理工大學(xué)進(jìn)行相關(guān)配套設(shè)備設(shè)計(jì),在舊φ45m濃縮機(jī)底流和過濾機(jī)之間增加一套1級(jí)旋流器。
1存在的問題
(1)生產(chǎn)中水采船在采到鹽池的邊緣礦、過礦池及進(jìn)入高鈣區(qū)時(shí),礦漿內(nèi)的鈣、鎂、鹽泥含量都偏高,過濾效果不理想,影響生產(chǎn)。
(2)從濃縮機(jī)內(nèi)出來的礦漿濃度不是很均勻,過濾時(shí)要及時(shí)控制料漿的流量,在控制過程中,開關(guān)閥門(或提降泵的轉(zhuǎn)速)會(huì)造成過濾機(jī)的上礦忽大忽小和管線堵塞,管線堵塞時(shí)間過長會(huì)造成濃縮機(jī)池內(nèi)存礦過多,易壓耙,造成生產(chǎn)損失。
(3)原礦漿中鈣、鎂、鹽含量過高時(shí),液態(tài)的鈣、鎂致使礦漿粘度增大,在過濾時(shí)會(huì)附著在濾布上,堵塞濾孔,過濾后濾布清洗困難,過濾機(jī)出現(xiàn)稀礦或粘稠濾餅,使濾餅的含濕量超標(biāo),不符合生產(chǎn)要求。
(4)進(jìn)口的A、B系列水平過濾機(jī)耐磨帶的密封槽、真空箱磨損嚴(yán)重(修復(fù)困難),密封效果已達(dá)不到使用要求,若低納光鹵石物料的濃度過低時(shí),很難控制低鈉光鹵石濾餅的含濕量,所以就要求上礦低納的濃度波動(dòng)不能太大。
(5)40萬噸擴(kuò)能生產(chǎn)后,帶式過濾機(jī)卻沒有進(jìn)行擴(kuò)能改造,而生產(chǎn)任務(wù)已超出過濾機(jī)的生產(chǎn)能力,低納料漿濃度的穩(wěn)定性不好,不利于過濾機(jī)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,難以確保全年生產(chǎn)任務(wù)的順利完成。
2鉀肥公司旋流器項(xiàng)目改造后的預(yù)期效果
(1)通過旋流增稠設(shè)備提高低鈉過濾機(jī)進(jìn)料濃度,減輕過濾機(jī)負(fù)荷,降低濾餅水分,減少濾餅的夾帶母液,減少結(jié)晶器加水量,增大結(jié)晶粒度,提高回收率。
(2)低鈉過濾機(jī)的下一道工序是結(jié)晶器,由于補(bǔ)充旱采礦,低鈉光鹵石中經(jīng)常有大顆粒鉀石鹽出現(xiàn),旋流器旋流時(shí)對(duì)顆粒有一定的磨碎作用,利于結(jié)晶器的生產(chǎn)。
(3)利用旋流器將低鈉光鹵石中的CaSO4從上端回收返回到舊φ45m濃縮機(jī),通過舊φ45m濃縮機(jī)進(jìn)行漂移,同時(shí)回收排出液中的鉀,提高產(chǎn)品質(zhì)量。
3技術(shù)改造方案
經(jīng)過論證在舊φ45m濃縮機(jī)底流和過濾機(jī)之間增加一套1級(jí)旋流器,華東理工大學(xué)根據(jù)需要設(shè)計(jì)型號(hào)為FX350-GK-Y×10型的旋流器。
旋流器是一種利用流體壓力產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的裝置。當(dāng)鉀肥原料漿以一定的速度進(jìn)入旋流器,遇到旋流器器壁后被迫做回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。由于所受的離心力不同,料漿中的固體粗顆粒所受的離心力大,能夠克服水力阻力向器壁運(yùn)動(dòng),并在自身重力的共同作用下,沿器壁螺旋向下運(yùn)動(dòng),細(xì)而小的顆粒及大部分水則因所受的離心力小,未及靠近器壁即隨料漿做回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。在后續(xù)給料的推動(dòng)下,料漿繼續(xù)向下和回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),于是粗顆粒繼續(xù)向周邊濃集,而細(xì)小顆粒則停留在中心區(qū)域,顆粒粒徑由中心向器壁越來越大,形成分層排列。隨著料漿從旋流器的柱體部分流向錐體部分,流動(dòng)斷面越來越小,在外層料漿收縮壓迫之下,含有大量細(xì)小顆粒的內(nèi)層料漿不得不改表方向,轉(zhuǎn)而向上運(yùn)動(dòng),形成內(nèi)旋流,自溢流管排出,成為溢流,而粗大顆粒則繼續(xù)沿器壁螺旋向下運(yùn)動(dòng),形成外旋流,最終由底流口排出,成為沉砂。
選址做旋流器的基礎(chǔ)及鋼架結(jié)構(gòu);設(shè)計(jì)制作旋流器;安裝旋流器;試用旋流器,并不斷完善,總結(jié)操作規(guī)程。
4工業(yè)旋流器的CFD數(shù)值模擬與設(shè)計(jì)
水力旋流器是一種分離液固兩相流或非均相液體混合物的設(shè)備,在離心力的作用下,利用物料之間的密度差或粒徑差進(jìn)行多相分離的非均相機(jī)械過程。雖然水力旋流器歷史悠久,但基于旋流器內(nèi)部流場的復(fù)雜性、對(duì)旋流器內(nèi)顆粒運(yùn)動(dòng)特性分析不夠,需要對(duì)水力旋流器的CFD進(jìn)行研究,結(jié)合工藝和高原環(huán)境,通過試驗(yàn),CFD計(jì)算流體力學(xué)技術(shù),建立了水力旋流器流場的模擬計(jì)算體系,預(yù)測其內(nèi)部流場及分離效率。對(duì)旋流器結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。溢流口直徑逐漸增大,小粒徑的粒子分離效率逐步增大后變小,粒徑為180mm時(shí),分離效率達(dá)到最佳。溢流口插入深度的增加,旋流器壓降先增大后減小,當(dāng)插入深度達(dá)到717mm時(shí),壓力降達(dá)到了最低值,為12500Pa,本實(shí)驗(yàn)值符合我公司的生產(chǎn)工藝。
5脫鹵車間旋流脫鹵濃縮實(shí)施
5.1旋流器組設(shè)計(jì)
2010年華東理工大學(xué)根據(jù)鉀肥公司提供工藝條件,基本的物料性質(zhì):光鹵石漿料液體密度1.3,固體密度2.4,粘度15cp,固含量40%。通過設(shè)計(jì),采用10個(gè)旋流器構(gòu)成1個(gè)旋流器組(8臺(tái)同時(shí)運(yùn)行,2臺(tái)備用)。
5.2旋流器組裝置基礎(chǔ)設(shè)計(jì)與安裝調(diào)試
根據(jù)工藝設(shè)計(jì),為節(jié)省成本,內(nèi)部公司進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)和施工作業(yè),全部項(xiàng)目于2011年2月25日竣工。于2011年4月13日開工,4月20日出合格產(chǎn)品,整體工程質(zhì)量合格,公司予以驗(yàn)收和正常投入使用。
6項(xiàng)目實(shí)施后評(píng)估
6.1技術(shù)評(píng)估
脫鹵車間旋流濃縮裝備從2011年4月調(diào)試結(jié)束,一直運(yùn)行至今,運(yùn)行良好,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
濃縮性能良好,含水量降低3.2%。粒度得到破碎,有利于結(jié)晶過程,節(jié)約淡水,加水量從0.45m3/噸礦降低為0.4m3/噸礦。提高了鉀收率,綜合改造后,2011年的全年氯化鉀回收率提高約1%。泥沙等達(dá)到一定的凈化,但礦漿濃度高、鈣含量低,脫鈣性能不顯著。
6.2經(jīng)濟(jì)評(píng)估
20萬噸生產(chǎn)裝置2011年生產(chǎn)33.5萬噸產(chǎn)品,提高1%,增加約6000噸產(chǎn)品,單價(jià)3000元/噸,年增加經(jīng)濟(jì)效益1800萬元,效益相當(dāng)明顯。