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脫硫相關技術分析及探討

2012-04-10 22:59:07李曉斌
化工設計通訊 2012年1期
關鍵詞:硫容富液液氣

李曉斌

(宜化集團股份公司,湖北宜昌 443007)

脫硫是合成氨生產(chǎn)的一個重要環(huán)節(jié),我公司的脫硫裝置一套為直徑4m脫硫塔,一套為直徑5m脫硫塔,產(chǎn)能都在130kt/a左右,設計之初為低硫煤工藝,在2009年8月之前,脫硫前原料氣硫含量一般在1.2mg/m3,脫硫后基本控制在0.05mg/m3。2009年8月之后,由于部分低硫煤系統(tǒng)改燒高硫煤,脫硫前原料氣硫含量上漲到1.6~1.7mg/m3,脫硫后不能達標。于是,將脫硫塔由原來的兩段填料(每段6m),增加為三段填料,脫硫后原料氣硫含量基本控制合格。但是,近幾個月來寺河礦的高硫煤大量摻燒后,脫硫系統(tǒng)長期處于高硫前狀態(tài)下運行,問題不斷地暴露出來,現(xiàn)歸納總結有以下幾點。

(1)脫硫后H2S跑高,雖然在變脫之后合格,但對變換蒸汽消耗危害極大。

(2)循環(huán)量增加,系統(tǒng)溶液帶出量增大,脫硫劑消耗增加。脫硫費用從3.9元/t逐步上漲到9.9元/t。

(3)脫硫系統(tǒng)長周期高負荷運行,系統(tǒng)副鹽逐步累積,硫酸鈉和硫代硫酸鈉之和最高達到220mg/m3,系統(tǒng)到了崩潰的邊沿。

以上問題出現(xiàn)后,一方面從合成氨系統(tǒng)穩(wěn)定方面出發(fā)要求必須降低脫硫后原料氣硫含量,一方面由于煤供應較緊張,脫硫前硫含量高的狀況不能得到緩解,必須尋求解決的新辦法。

1 工藝調整

脫硫工藝調整兼顧的面很廣,關鍵是要找準其折中點。例如,有時發(fā)現(xiàn)溶液組分下降后,會大量補加化工原料,這時千萬要注意三點:一是查找原因;二是補加方法;三是配新鮮液的質量把關,尤其是在工藝不穩(wěn)定時更應該小心謹慎。如同人吃飯一樣,一頓多一頓少,時間長了肯定會對身體健康產(chǎn)生壞的影響,調整工藝指標也是如此,一定要慢慢調節(jié),采取循序漸進的辦法,做到少加勤加。特別是載氧體或催化劑的補加,必須考慮到它在系統(tǒng)的有效存活時間,由于監(jiān)測其含量的手段是比色法,氧化態(tài)和還原態(tài)分析結果有一定的誤差,可以說是一個隱形的指標,看分析結果很容易造成判斷失誤,這時工藝調節(jié)必須做到心中有數(shù),若是盲目補加,不但浪費了化工原料,而且給脫硫液的及時恢復帶來一定的難度。應確保溶液成分的穩(wěn)定,逐步降低副鹽。我們在低硫前時,溶液成分一般控制較低,總堿在30mg/m3,催化劑為90-2鈦菁鈷系列,加入少量栲膠,脫硫費用較低,僅3.9元/t。硫前上漲后,我們不僅加鈦菁鈷系列,還加入栲膠和釩,總堿一般控制在45mg/m3。隨著時間的推移,特別是在經(jīng)過春節(jié)期間全寺河礦煤的沖擊以后,硫前上漲到3.0mg/m3以上,系統(tǒng)副鹽逐步累積,硫酸鈉和硫代硫酸鈉之和最高達到220mg/m3。針對此情況我們認為,要維持系統(tǒng)穩(wěn)定,首先必須降低溶液組分,以此來降低副鹽含量,否則脫硫系統(tǒng)可能崩潰,將對整個公司的經(jīng)營帶來不可估量的影響。溶液組分降低后,要保證脫硫效率,必須有經(jīng)濟適宜的液氣比保證H2S含量的合格,保證脫硫塔的長周期運行,則應控制較大的液氣比,因析硫反應的70%在塔內進行,傳統(tǒng)的理念認為液氣比大于12L/m3即可,但是根據(jù)硫前的變化,要使H2S含量得以保證、塔阻比較穩(wěn)定、運行周期較長,我們將液氣比調整為15~18L/m3。原塔d=4.0m,Q=600m3/h,氣量為50 000m3/h,液氣比12L/m3,硫容為20mg/L;更新為Q=900m3/h,液氣比18L/m3,硫容為25mg/L,脫硫效率大大提高。

1.1 再生槽溢流操作的管理

再生槽溢流也是脫硫工藝的關鍵環(huán)節(jié),它能直接影響到貧液質量、吸收、塔阻、硫回收等,乃至整個系統(tǒng)的生產(chǎn)。專設一操作工負責溢流,也是非常有必要的,這是穩(wěn)定懸浮硫指標的關鍵措施。再則,再生槽硫泡沫的變化是非常復雜多變的,例如,煤氣質量、硫化氫含量的高低、再生吸氣量、催化劑的指標控制等,都會使泡沫受到影響。所以,我們要嚴格控制好硫泡沫的厚度,以及硫泡沫少的問題,一旦硫泡沫反應層增厚或沒有硫泡沫,懸浮硫就會增長;必須做到根據(jù)硫泡沫情況,及時調節(jié)空氣吸入量,或調節(jié)催化劑加入量?,F(xiàn)在好多兄弟企業(yè)使用的是連續(xù)熔硫,對再生有一定的影響,但我們采用板框壓濾,確保了清液質量,而且對再生沒有影響。

1.2 副鹽的生成及控制

脫硫工藝副鹽生成是不可避免的,若控制不好,副反應增加,會導致堿耗大幅度升高,設備腐蝕加快。根據(jù)我們所掌握的經(jīng)驗,副鹽的生成途徑很多,最基本的方式是,要控制好溶液溫度和溶液的濃度,此兩個指標的升高,都可導致副鹽明顯增高。對此,我們應加強管理和嚴格控制,堅決把溫度和溶液組分控制在最佳狀態(tài)。其次,健全分析項目是本工藝十分重要的工作,我們尤其對Na2S2O3、Na2SO4、NaCNS三個分析數(shù)據(jù)十分關注,幾乎是每周都要進行分析;我們發(fā)現(xiàn),副反應生成物的總和超過100mg/L時,堿耗會大幅度升高,這也是一個深刻的教訓。副鹽Na2S2O3的控制(反應式2NaHS+2O2Na2S2O3+H2O)方法是,加強再生,穩(wěn)定最佳的溶液溫度,調整溶液循環(huán)量時兼顧到在富液槽和再生槽的停留時間——提高NaVO3濃度是完全可以控制住的。筆者的經(jīng)驗是,要降低該化合物,最好的辦法是將其氧化成Na2SO4,然后再降Na2SO4,效果較明顯。另,根據(jù)我們的實際經(jīng)驗,催化劑控制過高,也是導致副鹽升高的主要原因。

2 設備方面的影響

脫硫后煤氣帶硫沫是影響脫硫費用的主要因素。

脫硫系統(tǒng)在運行過程中,脫硫塔作為氣液接觸裝置,普遍存在霧沫夾帶現(xiàn)象,只是程度不同而已。霧沫夾帶輕的系統(tǒng),對后工序基本沒有影響。霧沫夾帶嚴重的話,硫沫會帶到后系統(tǒng),出現(xiàn)壓縮機一段氣閥硫堵現(xiàn)象。一段時間,我們在壓縮機檢修時,在一段發(fā)現(xiàn)了大量的硫磺堵活門的現(xiàn)象。

脫硫塔的霧沫夾帶不同于其他的氣液接觸裝置,霧沫中攜帶的硫沫粘著性強而流動性差。在霧沫分離的過程中,硫沫容易粘附在分離裝置等的表面上造成脫硫塔阻力上漲。

脫硫塔塔頂不安裝除沫器,如果發(fā)生霧沫夾帶的話,對后工序影響比較大。如果采用旋流板、絲網(wǎng)類除沫器的話,粘附硫沫后阻力會增大。在塔頂液體分布器上面加裝一段填料的話,有一定的效果。需要注意的是,如果填料表面得不到液體的沖刷也存在硫堵的問題。如果使用折流板除沫器情況會相對好一些,但要根據(jù)脫硫塔的空塔氣速對折流板的間距和角度認真核算。間距大而角度小了分離效果不好,間距小而角度大了阻力大且有吹翻的可能。4月份我們在河南大江看到,在脫硫塔后加分離器,脫硫液得到了回收,是一個很好的方法,我們計劃在大修中進行整改。

由此看來,被動地應付霧沫夾帶問題,采用折流板除沫器還是最佳選擇。而要徹底解決帶硫沫問題,還得從源頭上想辦法。氣體中帶硫沫的原因有如下幾個:一是脫硫塔空塔氣速高,否則夾帶量就?。ㄒ话阏J為半脫空塔氣速要低于1.0m/s);二是脫硫液副鹽含量高,造成脫硫液易起泡;三是脫硫貧液的懸浮硫高,造成泡沫中含大量的硫沫。這三種情況在大多數(shù)時候是同時存在的。而這一系列問題的發(fā)生是由于整個系統(tǒng)的設備存在的不足造成的。

硫容與富液槽/再生槽容積的關系如下。

硫容的高低能夠反映出脫硫液狀況的好壞,但目前認識上可能存在一個誤區(qū),即片面地追求高硫容。脫硫的目的是把煤氣中的硫化氫降到設定的指標,達到指標是主要的。不能僅僅為了提高硫容而提高堿度、提高催化劑濃度,因為這樣做必須保證有相應的富液槽停留時間與之匹配。高硫容意味著富液中的高NaHS含量,如果沒有相應的富液槽停留時間與之匹配,富液中的NaHS不能在富液槽中充分氧化,在經(jīng)過噴射再生時接觸大量的空氣,就會發(fā)生生成Na2S2O3的副反應?,F(xiàn)在回想我們半脫系統(tǒng)的大量副鹽的產(chǎn)生,就是在春節(jié)期間為提高硫容降低硫后,而盲目地提高溶液組分,但富液槽停留時間沒有相應提高所致。富液槽停留時間重視程度不夠,富液槽容積太小,導致副反應大量發(fā)生,造成脫硫效率下降,為了保證脫硫指標,只能被迫增加循環(huán)量,這樣一來,富液槽停留時間更短,形成惡性循環(huán)。富液槽的改造目前由于受場地限制暫時不能實施,主要通過規(guī)范管理,提高液位來延長再生時間。

再生槽是脫硫劑恢復攜氧量和HS-氧化成S的設備,同時實現(xiàn)硫泡沫的浮選。如果再生槽偏小的話,不僅脫硫液再生不好,而且會造成貧液懸浮硫高。根據(jù)行業(yè)一般要求,富液槽、再生槽停留時間參考值為15±5min。我們彌補的辦法是,將備用的1#再生槽投入系統(tǒng),有效容積增加了50m3,總體再生時間從原來的6min延長到了8min。

3 結 論

基于以上認識并進行改造和規(guī)范管理以后,目前我公司的硫化氫即使在脫硫前較高(3.0mg/m3以上)時,脫硫后一般在可控的范圍之內??偨Y有如下措施。

(1)控制較大的液氣比,采用大循環(huán)量操作是脫硫提高硫容的優(yōu)先手段。

(2)低溶液組分運行是確保副鹽降低的關鍵方法,不能為提高硫容而提高溶液組分含量,否則不僅脫硫費用上漲,而且會使系統(tǒng)進一步惡化。

(3)再生系統(tǒng)是提高脫硫效率,增加硫容的關鍵環(huán)節(jié)。富液槽、再生槽的關鍵技術指標必須達標,如果有富余將更有利于脫硫系統(tǒng)的優(yōu)化。如果先天不足,會減少控制手段,甚至影響生產(chǎn)的長周期穩(wěn)定運行。

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