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差速器殼體鑄造工藝設(shè)計(jì)及改進(jìn)

2012-03-28 08:27:43張得力
關(guān)鍵詞:熱節(jié)大徑差速器

張得力

(美國德納管理(上海)有限公司,上海200235)

差速器殼體鑄造工藝設(shè)計(jì)及改進(jìn)

張得力

(美國德納管理(上海)有限公司,上海200235)

主要介紹工程機(jī)械差速器殼體鑄件的工藝改進(jìn)過程。此零件由于結(jié)構(gòu)復(fù)雜,零件本身存在較多熱節(jié)處,零件材料又是球墨鑄鐵,所以出現(xiàn)縮松的傾向較大。在生產(chǎn)過程中確實(shí)發(fā)現(xiàn)大量零件出現(xiàn)縮松,從而導(dǎo)致零件報(bào)廢,給企業(yè)造成了較大的損失。通過工藝方案的逐漸改進(jìn),最終消除了縮松缺陷的過程,為相關(guān)零件的鑄造提供了經(jīng)驗(yàn)依據(jù)。

差速器殼體縮松工藝改進(jìn)

1 引言

差速器殼體是我公司供應(yīng)商為我公司生產(chǎn)的零件之一。在加工螺栓孔時(shí),在孔中發(fā)現(xiàn)存在大量的縮松孔洞,有時(shí)縮孔較大時(shí)直徑可達(dá)到20 mm的孔洞,并且一件零件中可出現(xiàn)2到3個(gè)這樣的縮孔,從而造成大量的報(bào)廢。廢品率最多可達(dá)95%,幾乎沒有合格品,根本無法組織生產(chǎn)。雖然在工藝設(shè)計(jì)時(shí)運(yùn)用了凝固模擬軟件進(jìn)行了模擬,并且模擬時(shí)并未發(fā)現(xiàn)存在較大的縮松缺陷,但在實(shí)際生產(chǎn)中由于各種因素的影響,使得實(shí)際的工藝結(jié)果并不能完全符合設(shè)計(jì)時(shí)的工藝思路,所以還需經(jīng)過在生產(chǎn)實(shí)踐中的不斷探索改進(jìn),從而達(dá)到理想的工藝目的。

2 背景介紹

其實(shí),我公司針對(duì)縮松缺陷并不是不允許存在,而是有一定的接收標(biāo)準(zhǔn),即在用X光無損探傷的情況下給出的縮松或疏松缺陷的最大尺寸接收準(zhǔn)則。圖1為縮松缺陷接收等級(jí)(Category CD-Shrinkage),1到3級(jí)可接收,也即最大接收等級(jí)為3級(jí),就是在邊長為38.10 mm的正方形內(nèi),縮松的最大尺寸不超過12.70 mm。圖2疏松缺陷接收等級(jí)(Category CC-Shrinkage),同樣1到3級(jí)可接收,最大接收等級(jí)為3級(jí),也是在邊長為38.10 mm的正方形內(nèi),疏松的最大尺寸不超過25.4 mm。

此零件的材料要求是美國標(biāo)準(zhǔn),材料牌號(hào)為MS-75B。材料基體組織為珠光體與鐵素體,并沒有明確的比例標(biāo)準(zhǔn)??估瓘?qiáng)度為550 MPa,屈服強(qiáng)度為380 MPa,延伸率為6%,硬度為187~255 HB。根據(jù)以上材料性能,對(duì)應(yīng)的我國標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是牌號(hào)為QT550-6的球墨鑄鐵。

3 工藝設(shè)計(jì)

對(duì)鑄件的工藝設(shè)計(jì),一般流程如圖3所示。在初始工藝設(shè)計(jì)及經(jīng)過凝固模擬未出現(xiàn)嚴(yán)重的鑄造缺陷的情況下,要進(jìn)行模具設(shè)計(jì)及制作,之后進(jìn)行工藝驗(yàn)證,若工藝存在嚴(yán)重缺陷,則需進(jìn)行進(jìn)一步的改進(jìn)。

圖1 縮松缺陷接收等級(jí)

圖2 疏松缺陷接收等級(jí)

圖3 工藝設(shè)計(jì)流程圖

3.1 初始工藝設(shè)計(jì)及試制

3.1.1 初始工藝設(shè)計(jì)

由于此零件材料是球墨鑄鐵,所以在設(shè)計(jì)工藝時(shí)首先要考慮將來可能會(huì)出現(xiàn)的縮松缺陷。針對(duì)此零件的特點(diǎn),不但要考慮澆冒口的設(shè)計(jì),還需考慮到如何分型才能便于生產(chǎn)。因?yàn)榇肆慵活^直徑較小又有一個(gè)直徑較大的法蘭,而另一頭直徑較大且壁厚較厚,并且在零件內(nèi)部又有四組鑄出的齒,如圖4所示。在法蘭面與底部大直徑處存在較大的壁厚,所以此處必定就是整個(gè)零件的熱節(jié),也即是最有可能存在縮松的位置。

圖4 差速器殼體解剖及分型圖

在設(shè)計(jì)工藝時(shí)此一點(diǎn)是必須要考慮的,又考慮到此零件泥芯需要拼裝且下芯方便,現(xiàn)將分型面設(shè)在法蘭面于大徑端的一側(cè),并大徑端為下箱,小徑端為上相,如圖5所示。鑒于4組厚壁熱節(jié)的存在,增設(shè)4個(gè)冒口,然后再在上箱的小徑端增設(shè)一個(gè)發(fā)熱冒口以避免此處的縮松,如圖5所示。而最下面的厚大處設(shè)在下箱,有足夠的壓力可以在凝固時(shí)形成自補(bǔ)縮能力,所以出現(xiàn)縮松的可能性相對(duì)較小。

圖5 鑄造工藝示意圖

由于此零件工藝復(fù)雜,產(chǎn)量也不是很大,故采用樹脂砂造型方式進(jìn)行生產(chǎn)。

3.1.2 樣件試制

工藝設(shè)計(jì)完成后進(jìn)行模具設(shè)計(jì)及制作,之后進(jìn)行試生產(chǎn)。其他工藝參數(shù)為:C-3.8,Si-2.5,Mn-0.5,S、P控制在0.02以下,并添加適當(dāng)?shù)腃u。

首批試制10件,其中3件進(jìn)行X光無損探傷,3件進(jìn)行解剖試驗(yàn),4件進(jìn)行機(jī)加工試生產(chǎn)。X光檢測(cè)沒有發(fā)現(xiàn)大的縮孔,縮松級(jí)別亦在接受范圍內(nèi),即最大縮松為3級(jí)。經(jīng)過切片分析也沒有發(fā)現(xiàn)縮松缺陷及其他缺陷,如圖6所示。并且在其他4件加工時(shí)也未發(fā)現(xiàn)有大量縮松存在,僅在加工通過熱節(jié)處的螺栓孔時(shí)發(fā)現(xiàn)個(gè)別螺孔存在疏松缺陷,但均在3級(jí)缺陷之內(nèi)。

圖6 零件切片圖

但在接下來的小批試制200件樣件時(shí)卻發(fā)現(xiàn)了大量的縮松缺陷,缺陷率達(dá)到95%以上,且縮孔較大,并且大部分位置處在法蘭面下面的熱節(jié)處的螺栓孔內(nèi),其他位置如下箱的大徑端的底部厚大處也有少量疏松,比例在10%左右,其他部位未發(fā)現(xiàn)任何疏松或其他類型的缺陷,如圖7所示。

4 工藝改進(jìn)

一般情況下,球墨鑄鐵形成縮松或疏松的傾向都較大,常用的改進(jìn)方法一般有以下4種方法:

(1)加大鑄型的剛度,以幫助球墨鑄鐵件較軟的外殼抵抗由于石墨化膨脹所產(chǎn)生的外殼脹大的傾向,使鑄件外殼保持原有的形狀。這樣,鑄件需要補(bǔ)縮的體積不致于因外殼的脹大而增加。這一措施可使石墨化膨脹所產(chǎn)生的巨大的膨脹力作用于正在生長的共晶團(tuán),從而有效地消除共晶團(tuán)件的微觀縮松。

圖7 縮松缺陷位置圖

(2)增加石墨化膨脹的體積。通過適當(dāng)增加碳量,并配合以有效的孕育處理,使球墨鑄鐵中石墨的數(shù)量增加而盡量避免自由滲碳體的產(chǎn)生,從而可提高鑄件的自補(bǔ)縮能力。

(3)采用合適的澆注溫度,以減少液態(tài)收縮值。

(4)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,合理地選用冒口或冒口加冷鐵的方式防止縮松產(chǎn)生[1,2]。

鑒于上述出現(xiàn)的縮松缺陷,再結(jié)合實(shí)際工藝參數(shù)來看,上述的工藝參數(shù)及之后的檢測(cè)并未發(fā)現(xiàn)其他問題,化學(xué)成分都在所規(guī)定的范圍之內(nèi),球化率達(dá)到90%以上,機(jī)械性能合格,珠光體80%,殘余鎂0.05%,均未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象;所用沙箱剛度足夠,并且上下箱均用鎖扣鎖死,不存在抬箱的可能;并且澆注溫度也在合理的范圍內(nèi),孕育處理也未出現(xiàn)異常;并且從缺陷的部位來看,經(jīng)統(tǒng)計(jì),出現(xiàn)縮孔的位置均發(fā)生在與澆道一起的冒口所對(duì)應(yīng)的熱節(jié)處的螺栓孔內(nèi),另外兩個(gè)冒口處的熱節(jié)處未發(fā)現(xiàn)有縮松,所以,出現(xiàn)這樣大的縮孔缺陷的原因很可能是由于此處為澆道口,砂型烘烤時(shí)間長,導(dǎo)致局部過熱,而邊冒口對(duì)此處不能實(shí)現(xiàn)有效的補(bǔ)縮所致。所以,現(xiàn)考慮采用冷鐵加冒口的工藝進(jìn)行改進(jìn),即在出現(xiàn)縮松的熱節(jié)處分別加兩個(gè)冒口,將另外兩個(gè)冒口及定部的發(fā)熱冒口去掉,再在底箱的大徑端面加上一塊冷鐵。改進(jìn)后的方案如圖8所示。

Design and Improvement of Casting Process for Diff Case

Zhang Deli(Dana Management(Shanghai)Co.,Ltd.,Shanghai 200235,China)

Improvement of casting process for diff case used for construction machinery is introduced in this paper.Such part as diff case is likely to have porosity during casting because of its complex structure and its many thermal centers;in addition,its material is nodular iron.The porosity was really found in lots of parts and a mass of parts were scrapped.Eliminating porosity is realized through the casting process improvement,which provides reference for other similar parts casting.

diff case,porosity,process,improvement

10.3969/j.issn.1671-0614.2012.02.006

來稿日期:2012-04-23

張得力(1973-),男,工程師,主要研究方向?yàn)殍T造工藝及設(shè)備。

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