馬宏瑞, 連坤宙, 杜 凱
(陜西科技大學(xué) 資源與環(huán)境學(xué)院, 陜西 西安 710021)
國(guó)家“十二五規(guī)劃”制定以來(lái),對(duì)工業(yè)污水排放提出了更加具體和嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),氨氮已經(jīng)列入制革廢水排放的關(guān)鍵考核指標(biāo).目前,由于技術(shù)、規(guī)模、地域以及當(dāng)?shù)丨h(huán)保監(jiān)管、排放標(biāo)準(zhǔn)的差異和皮革加工類型的不同,制革行業(yè)中單位產(chǎn)品污染物產(chǎn)生量和排放量存在相當(dāng)大的差異,其中主要表現(xiàn)在CODCr和含氮化合物上,尤其是含氮物質(zhì)的去除成為當(dāng)前制革工業(yè)廢水處理的焦點(diǎn)之一[1-4].針對(duì)越來(lái)越嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),各制革企業(yè)都進(jìn)行了大量的污染控制及治理工作,但由于廢水水質(zhì)波動(dòng)大等特點(diǎn),仍會(huì)出現(xiàn)達(dá)標(biāo)不穩(wěn)定的情況.本文以浙江省某制革企業(yè)的A/O工藝為例,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)和模擬實(shí)驗(yàn)并行的方法,分析討論了制革污水處理中氨氮的去除問(wèn)題及相應(yīng)的處理對(duì)策.
原水為浙江省某制革廠產(chǎn)生的制革廢水,A/O系統(tǒng)進(jìn)水為經(jīng)過(guò)加藥沉淀后形成的廢水,其具體水質(zhì)如表1所示.由表可知,經(jīng)過(guò)加藥沉淀后的水質(zhì)波動(dòng)趨緩.
表1 原水及A/O系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)
每日綜合污水排放量為1 700 m3/d,污水經(jīng)預(yù)沉池(500 m3)后進(jìn)入調(diào)節(jié)池(3 500 m3),接著進(jìn)入加藥沉淀池(1 000 m3),通過(guò)加藥(聚合硫酸鐵和PAM)混凝后進(jìn)入A/O系統(tǒng),經(jīng)過(guò)處理后排入當(dāng)?shù)爻鞘泄芫W(wǎng)系統(tǒng)(工程改造期間,O1-4和O2-4池分別充當(dāng)二沉池),其具體流程如圖1所示.其中,A池(A1-1、A1-2、A1-3)總?cè)莘e1 290 m3,O池容積430 m3,O1-1至O1-4和O2-1至O2-4總?cè)莘e為4 000 m3.
圖1 綜合廢水處理工藝流程圖
實(shí)驗(yàn)期間,每天分別在調(diào)節(jié)池A1-1池進(jìn)口、A1-3池出口和O2-3池出口處取水,監(jiān)測(cè)其CODCr、NH3-N、pH、DO、ORP和溫度.各生化池的MLSS和MLVSS每隔5 d測(cè)量一次.其中,CODCr采用重鉻酸鉀滴定法,NH3-N、pH、DO、ORP、溫度采用YSI Professional Plus便攜式水質(zhì)速測(cè)儀測(cè)定,MLSS和MLVSS采用濾紙稱重法測(cè)定,總氮使用哈希公司生產(chǎn)的儀器和藥品快速測(cè)定.實(shí)驗(yàn)周期為12 d.
為了提高現(xiàn)場(chǎng)A/O系統(tǒng)脫氮效率,在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)的同時(shí),模擬現(xiàn)場(chǎng)A/O系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù),做了A/O脫氮小試實(shí)驗(yàn),其實(shí)驗(yàn)裝置及流程如圖2所示.
圖2 小試A/O系統(tǒng)流程圖
該套裝置使用的污泥為廠外搜集的新的活性污泥,進(jìn)水為加藥沉淀池出水(CODCr值在1 200 mg/L左右,NH3-N濃度在115~170 mg/L之間),回流比保持在100%~150%,穩(wěn)定A池?cái)嚢杷俾?、O池的曝氣量和二沉池污泥回流等參數(shù)后做了停留時(shí)間為3 d的脫氮實(shí)驗(yàn),監(jiān)測(cè)出水CODCr和NH3-N兩項(xiàng)指標(biāo).
圖3為連續(xù)測(cè)量12 d現(xiàn)場(chǎng)A/O系統(tǒng)進(jìn)出口廢水的CODCr和NH3-N變化曲線.
圖3 現(xiàn)場(chǎng)A/O系統(tǒng)進(jìn)出水CODCr(a)和NH3-N(b)變化曲線
從圖3(a)可以看出,現(xiàn)場(chǎng)生化系統(tǒng)進(jìn)口的CODCr值在780~2 200 mg/L之間,波動(dòng)很大,水質(zhì)不穩(wěn)定,出口處的CODCr值較穩(wěn)定,基本維持在300 mg/L左右,去除率最高可達(dá)88.5%.圖3(b)的NH3-N變化曲線表明,該生化系統(tǒng)出水NH3-N濃度變化不明顯,硝化、反硝化效率僅有10%左右,而且極不穩(wěn)定,整個(gè)處理過(guò)程因伴隨著有機(jī)氮的氨化,使出水NH3-N濃度升高,不能夠達(dá)標(biāo)排放.
圖4為小試A/O裝置進(jìn)出口的CODCr和NH3-N變化曲線.
圖4 小試A/O裝置進(jìn)出口CODCr(a)和NH3-N(b)變化曲線
從圖4(a)可以看出,進(jìn)水CODCr值相對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)波動(dòng)較小,出水CODCr值基本維持在300 mg/L左右,說(shuō)明該套系統(tǒng)脫碳功能穩(wěn)定,去除率基本保持在85%左右.圖4(b)的結(jié)果顯示出水NH3-N的濃度也十分穩(wěn)定,基本維持在10 mg/L以下,說(shuō)明該套系統(tǒng)的脫氮功能已基本穩(wěn)定,對(duì)于進(jìn)水NH3-N濃度為150 mg/L左右的制革廢水,去除率能夠達(dá)到90%以上.系統(tǒng)穩(wěn)定后,兩次抽測(cè)了該系統(tǒng)對(duì)總氮的去除效果,結(jié)果如表2所示.
表2 小試A/O裝置進(jìn)出水總氮
從上述結(jié)果可以看出,仍維持現(xiàn)場(chǎng)A/O工藝運(yùn)行參數(shù),小試的A/O系統(tǒng)對(duì)CODCr、NH3-N均有較好的去除效果,總氮的去除率在60%左右.而現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行則無(wú)法達(dá)到穩(wěn)定的脫氮效果,為了找出原因,在現(xiàn)場(chǎng)選擇具有代表性的生化池(A1-3和O2-3),監(jiān)測(cè)其DO、pH和ORP等指標(biāo),與小試實(shí)驗(yàn)A池和O2池的DO、pH和ORP進(jìn)行對(duì)比分析,其結(jié)果如圖5所示.
圖5 現(xiàn)場(chǎng)(a)和小試(b)AO池中DO、pH及ORP變化曲線
通常情況下硝化、反硝化過(guò)程pH值維持在7.5~8.0之間效果較好[5],A池DO應(yīng)控制在0.5 mg/L以下,ORP值一般在-200 mV左右;O池的DO一般在2~3 mg/L,ORP值在30~100 mV之間波動(dòng)[6].
測(cè)量期間,各生化池和小試實(shí)驗(yàn)各池的溫度基本都維持在34 ℃左右,所以可排除溫度對(duì)硝化作用的影響.對(duì)比圖5(a),(b)可知,小試AO池的DO和pH相對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的A1-3池和O2-3池變化趨緩,現(xiàn)場(chǎng)生化池的DO和pH雖也存在波動(dòng),但基本仍在正常范圍內(nèi).通常在O池中隨著有機(jī)物的降解和硝化反應(yīng),有機(jī)物和氨氮不斷被氧化,由ORP的定義可知在系統(tǒng)中還原態(tài)的物質(zhì)不斷減少,相應(yīng)產(chǎn)生的氧化態(tài)物質(zhì)就不斷增多,這就導(dǎo)致ORP值不斷上升,由圖5(a)可知現(xiàn)場(chǎng)O2-3池的ORP偏低,這可能是由于硝化菌的活性不夠所致.
為確定現(xiàn)場(chǎng)生化池中污泥濃度和活性是否正常,分別在7月25日和31日及8月1日測(cè)量了現(xiàn)場(chǎng)和小試實(shí)驗(yàn)各生化池的MLSS和MLVSS,其結(jié)果如圖6所示.
圖6 現(xiàn)場(chǎng)(a)和小試(b)各生化池MLVSS及MLVSS/MLSS變化情況
由圖6中可知,小試實(shí)驗(yàn)各生化池的MLVSS和MLVSS/MLSS(0.45)均比較穩(wěn)定,其中A池基本維持750 mg/L,O1和O2池基本在2 400 mg/L左右.而現(xiàn)場(chǎng)部分生化池的MLVSS和MLVSS/MLSS值波動(dòng)較大,A池MLVSS在1 000 mg/L以上,O池MLVSS在1 900 mg/L左右,各池MLVSS/MLSS基本在0.3左右,與小試實(shí)驗(yàn)相比,除了A池外,現(xiàn)場(chǎng)其余各池的MLVSS和MLVSS/MLSS值均偏低.綜合以上分析可以得出,現(xiàn)場(chǎng)脫氮作用微弱可能是由于生化池中硝化菌缺失或污泥活性較低所致.
通過(guò)模擬實(shí)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析可以得出,制革污水采用A/O工藝脫氮效果不佳可能有以下的原因:(1)制革廢水中大量灰堿以及物化處理過(guò)程中投加混凝劑可使活性污泥中Ca、Fe大量沉積,降低了污泥活性;(2)O池較高的CODCr濃度和波動(dòng)性易使硝化菌流失或失活.
在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,通過(guò)補(bǔ)充硝化菌,可以大幅度提高硝化和脫氮能力,但A池要求較高的C/N;O池須維持較低BOD值,針對(duì)制革廢水A/O工藝實(shí)施過(guò)程中如何協(xié)調(diào)這兩者之間的矛盾,以保證硝化菌長(zhǎng)期穩(wěn)定地優(yōu)勢(shì)生長(zhǎng),需要更深入的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)支持.從本實(shí)驗(yàn)來(lái)看,進(jìn)入A/O系統(tǒng)控制CODCr濃度低于1 200 mg/L以下,可以達(dá)到較好的脫氮效果,而現(xiàn)場(chǎng)CODCr值波動(dòng)值在780~2 200 mg/L之間,對(duì)硝化菌帶來(lái)巨大的沖擊.另外,在使用A/O工藝處理廢水時(shí),除了要嚴(yán)格控制生化池的DO、pH值、回流比和污泥濃度等重要參數(shù)外,還要嚴(yán)格控制A/O處理之前的物化處理過(guò)程中對(duì)微生物活性有抑制作用的化學(xué)藥劑的使用量以及防止硝化菌流失.
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