孔令鵬
(山西天浩化工股份有限公司,山西孝義 032308)
山西天浩化工股份有限公司年產(chǎn)100kt焦?fàn)t氣制甲醇裝置,配套6 000m3/h空分系統(tǒng)為轉(zhuǎn)化工段提供氧氣,并為甲醇系統(tǒng)的開(kāi)停車(chē)置換、催化劑升溫還原等提供高純度氮?dú)狻?008年4月投產(chǎn)以來(lái),針對(duì)生產(chǎn)暴露出的問(wèn)題,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,對(duì)裝置進(jìn)行了部分技術(shù)改造,使甲醇系統(tǒng)與空分系統(tǒng)優(yōu)化結(jié)合,具有一定的經(jīng)濟(jì)效益。
本焦?fàn)t氣制甲醇裝置,主要工序有濕法脫硫、焦?fàn)t氣壓縮、精脫硫、轉(zhuǎn)化、合成氣壓縮、合成、精餾等。工藝流程示意見(jiàn)圖1。
焦?fàn)t氣的脫硫首先采用栲膠加PDS的濕法脫硫進(jìn)行粗脫,再采用鐵鉬加氫轉(zhuǎn)化催化劑、中溫氧化鐵脫硫劑及中溫氧化鋅脫硫劑串聯(lián)的干法工藝進(jìn)行精脫,以保證后工序?qū)α蚝康囊蟆?/p>
圖1 焦?fàn)t氣制甲醇工藝流程示意圖
焦?fàn)t氣壓縮選用由電機(jī)驅(qū)動(dòng)的往復(fù)式壓縮機(jī)3臺(tái),正常生產(chǎn)時(shí)2開(kāi)1備,其排氣壓力是2.1MPa,排氣量為340m3/min(吸入狀態(tài)下)。
甲烷轉(zhuǎn)化采用加壓催化部分氧化法制取合成氣的工藝技術(shù)。為確保安全和取得較好的轉(zhuǎn)化率,轉(zhuǎn)化生產(chǎn)中都加入過(guò)量的蒸汽,這些過(guò)量的蒸汽在出工段前被冷凝為液體,冷凝液送到廠循環(huán)水系統(tǒng)作為補(bǔ)充用水。
甲醇合成采用均溫低壓合成技術(shù),原料氣的壓縮采用離心機(jī),并與合成循環(huán)氣的壓縮合成為二合一機(jī)組,壓縮機(jī)的軸端密封選用了干氣密封。干氣密封的二級(jí)密封采用0.6MPa的氮?dú)庾鳛槊芊鈿猓瑱C(jī)組開(kāi)車(chē)前期或停車(chē)后期,一級(jí)密封氣亦用氮?dú)猓獨(dú)庥傻獨(dú)饪偣芫W(wǎng)來(lái)。
本裝置采用三塔精餾工藝,成品罐區(qū)設(shè)置2臺(tái)5 000m3的內(nèi)浮頂貯罐。
空分系統(tǒng)采用分子篩純化增壓流程,生產(chǎn)出純度為99.6%的氧氣和純度為99.99%的氮?dú)?。氧氣?jīng)氧壓機(jī)加壓后送往轉(zhuǎn)化崗位,氮?dú)饨?jīng)氮壓機(jī)加壓后送往廠區(qū)氮?dú)饪偣芫W(wǎng),供各用戶使用。氧壓機(jī)3臺(tái),正常生產(chǎn)2開(kāi)1備;氮壓機(jī)2臺(tái),正常生產(chǎn)1開(kāi)1備。氧壓機(jī)和氮壓機(jī)的相關(guān)技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 氧壓機(jī)和氮壓機(jī)的技術(shù)參數(shù)
甲醇系統(tǒng)開(kāi)車(chē)前要進(jìn)行氮?dú)庵脫Q,精脫硫及轉(zhuǎn)化的脫硫劑(催化劑)在正常生產(chǎn)之前要進(jìn)行升溫(還原),所用介質(zhì)為氮?dú)?。由于氮壓機(jī)打氣量較?。▋膳_(tái)才2 520m3/h),且負(fù)荷加滿時(shí),會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的帶油現(xiàn)象。因此,兩臺(tái)氮壓機(jī)實(shí)際供氣只能達(dá)2 000m3/h左右,而精脫硫及轉(zhuǎn)化的脫硫劑(催化劑)數(shù)量較大,導(dǎo)致開(kāi)車(chē)時(shí)間很長(zhǎng)。初期開(kāi)車(chē)時(shí),僅轉(zhuǎn)化催化劑從常溫升到200℃,就用了2d多的時(shí)間;到產(chǎn)出甲醇時(shí)用了近半個(gè)月的時(shí)間。
停車(chē)時(shí),由于各個(gè)工段都用氮?dú)庵脫Q,而供應(yīng)的氮?dú)饬坑邢?,置換時(shí)間較長(zhǎng),甲醇系統(tǒng)全部置換合格需5d的時(shí)間。
合成壓縮機(jī)的干氣密封所用氮?dú)庥傻獨(dú)饪偣芫W(wǎng)來(lái),要求氮?dú)鈮毫Σ坏陀?.6MPa,若氮?dú)鈮毫ν蝗唤档?,則有可能損壞干氣密封。若干氣密封損壞,須返廠維修,至少10d時(shí)間,則甲醇系統(tǒng)停產(chǎn)近半個(gè)月時(shí)間。2008年7月份一次停車(chē)過(guò)程中,合成壓縮機(jī)的干氣密封的一級(jí)密封氣已改為氮?dú)猓獕簷C(jī)突然跳車(chē),氮?dú)鈮毫ο陆颠^(guò)大,致使干氣密封一段時(shí)間內(nèi)無(wú)密封氣。氮?dú)鈮毫φ:?,發(fā)現(xiàn)一級(jí)密封泄漏氣量達(dá)到報(bào)警值,說(shuō)明干氣密封的一級(jí)密封有受損現(xiàn)象。
轉(zhuǎn)化爐的催化劑床層溫度在900℃以上,燃燒區(qū)溫度在1 300℃以上。為確保安全,爐內(nèi)有澆注料內(nèi)襯,外有水夾套水冷卻,但冷卻水用的是循環(huán)水,循環(huán)水中的污泥、鹽類(lèi)等在夾套內(nèi)壁上容易形成水垢,影響換熱效果。2008年8月13日,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)化爐出口管的外壁溫度最高達(dá)196℃,而出口管有水夾套水降溫,與爐體水夾套是一個(gè)整體,設(shè)計(jì)溫度為62℃。停車(chē)后檢查發(fā)現(xiàn),出口管的100mm水夾套空間內(nèi)全部是水垢和污泥。再檢查爐體水夾套,發(fā)現(xiàn)內(nèi)壁上亦形成10mm以上厚的水垢,導(dǎo)致水夾套內(nèi)壁長(zhǎng)期處在高溫狀態(tài),危及轉(zhuǎn)化爐的安全運(yùn)行。
空分預(yù)冷系統(tǒng)使用的冷卻水是全廠循環(huán)水,由于供水站的水近一半是水庫(kù)中水,且循環(huán)水冷卻采用敞開(kāi)式機(jī)械通風(fēng)冷卻塔,導(dǎo)致循環(huán)水中微生物、污泥、鹽類(lèi)等較多。循環(huán)水中的污泥等一部分在水冷塔和空冷塔的填料層上沉降下來(lái),致使水冷塔和空冷塔的傳質(zhì)、傳熱效果下降,壓差增大,出空冷塔的氣體溫度增高。正常生產(chǎn)中,空冷塔的出口氣溫度應(yīng)控制在15℃以下,但夏季最高時(shí)曾經(jīng)達(dá)18.2℃,空氣帶水嚴(yán)重;由于甲醇和空分共用一套循環(huán)水系統(tǒng),有時(shí)甲醇系統(tǒng)的換熱器泄漏,微量甲醇進(jìn)入循環(huán)水后產(chǎn)生大量泡沫,導(dǎo)致空冷塔帶水加劇,影響分子篩的正常運(yùn)行,危及空分安全生產(chǎn)。
鑒于以上問(wèn)題,天浩公司結(jié)合實(shí)際情況對(duì)裝置進(jìn)行了部分技改,避免了上述現(xiàn)象的發(fā)生。
在B#和C#氧壓機(jī)的出口管上,分別焊接一管道接到氮?dú)饪偣芫W(wǎng)上。甲醇系統(tǒng)開(kāi)停車(chē)時(shí),開(kāi)啟B#和C#兩臺(tái)氧壓機(jī)打氮?dú)?,最大流量? 000m3/h。這樣,甲醇系統(tǒng)大修停車(chē)時(shí),置換時(shí)間比原來(lái)縮短2d;而開(kāi)車(chē)時(shí),脫硫劑(催化劑)升溫(還原)時(shí)間比原來(lái)縮短4d,相對(duì)提前了6d開(kāi)車(chē),增產(chǎn)甲醇約1 800t,按每噸甲醇價(jià)格2 500元計(jì),則減少損失450萬(wàn)元。氮?dú)夤芫W(wǎng)改造流程示意見(jiàn)圖2。
從空分液氮儲(chǔ)槽的汽化器出口,配制合成氣壓縮機(jī)的干氣密封氮?dú)鈱?zhuān)用管,空分液氮儲(chǔ)槽內(nèi)的液氮,通過(guò)汽化器汽化成氮?dú)庵苯铀偷礁蓺饷芊猓苊饬似渌麔徫皇褂玫獨(dú)饣虻獕簷C(jī)跳車(chē)時(shí),引起的氮?dú)鈮毫ο陆涤绊懜蓺饷芊?。流程示意?jiàn)圖2。
空分預(yù)冷系統(tǒng)新上一臺(tái)小型玻璃鋼冷卻塔及兩臺(tái)加壓泵,冷卻水形成獨(dú)立閉路循環(huán),與廠循環(huán)水系統(tǒng)斷開(kāi)。正常生產(chǎn)時(shí)將轉(zhuǎn)化冷凝液引入空分獨(dú)立循環(huán)水系統(tǒng)作為補(bǔ)充用水,多余冷凝液回到循環(huán)水系統(tǒng),初始開(kāi)車(chē)或轉(zhuǎn)化停車(chē)時(shí)用脫鹽水作為補(bǔ)充水源;另從加壓泵出口管上引一管道至轉(zhuǎn)化爐的夾套水入口管,轉(zhuǎn)化爐的水夾套用預(yù)冷系統(tǒng)的冷卻水,從水夾套出來(lái)的熱水再回到空分玻璃鋼冷卻塔冷卻。
圖2 氮?dú)夤芫W(wǎng)改造流程示意圖
改造后運(yùn)行一年檢查,轉(zhuǎn)化爐的水夾套沒(méi)有結(jié)水垢現(xiàn)象;空分預(yù)冷系統(tǒng)不受廠循環(huán)水系統(tǒng)的影響,夏季時(shí),空冷塔的出口氣溫度降到13℃以下,保證了空分長(zhǎng)周期安全運(yùn)行。改造后的流程示意見(jiàn)圖3。
圖3 預(yù)冷系統(tǒng)技改與轉(zhuǎn)化冷凝液流程優(yōu)化示意圖
針對(duì)山西天浩化工股份有限公司焦?fàn)t氣制甲醇試車(chē)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題,進(jìn)行了一系列的技術(shù)改進(jìn)和優(yōu)化,消除了存在的安全隱患,為裝置長(zhǎng)周期安全運(yùn)行奠定了基礎(chǔ),經(jīng)濟(jì)效益可觀。