于明亮
(北滿(mǎn)特鋼鍛鋼公司,黑龍江 161041)
北滿(mǎn)特鋼鍛鋼公司快鍛4#臺(tái)車(chē)加熱爐建于2006 年,該爐原設(shè)計(jì)為空氣單蓄熱,燒嘴為直燃式,全分散換向,換向周期為30 s,鋼錠加熱溫度為1 200℃,產(chǎn)量為60 t/h(熱裝)。該爐建成投產(chǎn)后,運(yùn)行基本正常,蓄熱功能也發(fā)揮正常,但在生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中也暴露出一些問(wèn)題:換向周期短、換向頻繁、備件消耗高;鋼錠局部溫度過(guò)高,產(chǎn)生過(guò)燒現(xiàn)象;爐門(mén)壓緊裝置失去作用,爐門(mén)密封不嚴(yán),爐門(mén)框鑄鐵件損壞,爐門(mén)立柱變形;部分空氣、煙氣切斷閥和氣缸損壞,換向系統(tǒng)不能正常工作,蓄熱功能喪失。
該爐在蓄熱功能喪失后,曾作為常規(guī)爐子使用,但在對(duì)鋼錠進(jìn)行加熱過(guò)程中,出現(xiàn)了爐門(mén)冒火,升溫速度慢,能耗高等問(wèn)題。
直燃式燒嘴火焰長(zhǎng),剛性強(qiáng),導(dǎo)致生產(chǎn)中出現(xiàn)鋼錠過(guò)燒現(xiàn)象。解決該問(wèn)題的關(guān)鍵就是避免高溫火焰對(duì)鋼錠的直接沖擊。
該爐在原設(shè)計(jì)時(shí)考慮到直燃式燒嘴的特點(diǎn),將換向周期變短,這就增加了備件的消耗。
該爐原設(shè)計(jì)的爐門(mén)壓緊方式為彈簧式壓緊,當(dāng)爐門(mén)下降到位時(shí),安裝在爐門(mén)外側(cè)的彈簧將爐門(mén)壓緊在爐門(mén)立柱上;當(dāng)爐門(mén)升起時(shí),彈簧松開(kāi)。但由于爐門(mén)抬起時(shí),爐門(mén)周?chē)鷾囟容^高,彈簧在高溫環(huán)境下變形失去功能,導(dǎo)致?tīng)t門(mén)壓緊功能喪失。
該爐原設(shè)計(jì)每個(gè)燒嘴的煙氣、空氣、煤氣管路都分別裝有旋轉(zhuǎn)式快切閥。該旋轉(zhuǎn)式換向閥的閥板受高溫和氣體雜質(zhì)干擾,已有部分被損壞而無(wú)法動(dòng)作。
蓄熱式加熱爐作為常規(guī)加熱爐使用時(shí),受原設(shè)計(jì)排煙能力的限制,必然產(chǎn)生爐壓高、爐門(mén)冒火、升溫速度慢等現(xiàn)象,因而導(dǎo)致其能耗高。
將蓄熱燒嘴由直燃式改為上噴式。上噴式燒嘴裝于側(cè)墻的下部,燒嘴噴口傾斜向上。這種結(jié)構(gòu)從根本上解決了高溫火焰對(duì)鋼錠的直接沖擊,避免了鋼錠的局部過(guò)燒。
將每個(gè)蓄熱燒嘴的煙氣、空氣管路上的旋轉(zhuǎn)快切閥改為垂直作用的雙關(guān)三通換向閥,同時(shí)將換向周期改為60 s。
在每個(gè)燒嘴的排煙管路上加裝低溫?zé)犭娮瑁詸z測(cè)排煙溫度,提高熱效率,同時(shí)保護(hù)管道不被燒壞。各燒嘴的排煙管路匯總后,經(jīng)過(guò)引風(fēng)機(jī),直接將煙氣單獨(dú)排放到室外,不走原來(lái)的地下煙道和煙囪。
另外加大了爐子的輔助排煙能力。利用原有的地下煙道和煙道閘板,同時(shí)在爐子后墻上新加開(kāi)一輔助煙道,這樣爐內(nèi)剩余的煙氣通過(guò)爐子后墻上的鋼管煙道進(jìn)入到原來(lái)的地下煙道,再通過(guò)煙道閘板排至室外的煙囪。
爐門(mén)仍采用柔性密封,壓緊方式由彈簧壓緊改為氣缸壓緊。為避免高溫影響,將氣缸裝于爐門(mén)立柱的側(cè)面。
在現(xiàn)有的臺(tái)車(chē)行走機(jī)械限位基礎(chǔ)上,新增加了電氣限位,防止了臺(tái)車(chē)撞墻事故發(fā)生。
臺(tái)車(chē)鑄鐵件和砂封板利用原有的耐熱鑄鐵件。臺(tái)車(chē)上表面耐材采用抗渣澆注料材質(zhì)的砌塊,以減少高溫狀態(tài)下,發(fā)生氧化鐵皮的粘連。
設(shè)立爐門(mén)升降與燃燒系統(tǒng)的連鎖裝置。當(dāng)爐門(mén)抬起時(shí),靠近爐門(mén)的兩側(cè)燒嘴關(guān)閉,以防止火焰對(duì)爐門(mén)立柱等結(jié)構(gòu)件的直燒;爐門(mén)下落到位后,爐子兩側(cè)的燒嘴才可以恢復(fù)正常工作。
設(shè)立爐壓與燃燒系統(tǒng)的連鎖,防止正常生產(chǎn)時(shí)爐門(mén)等處冒火。
設(shè)立爐門(mén)壓緊與爐門(mén)升降的連鎖。
設(shè)立燒嘴排煙溫度與三通換向閥的連鎖。當(dāng)個(gè)別燒嘴的排煙溫度過(guò)高時(shí),強(qiáng)制關(guān)閉,以保護(hù)三通換向閥。
該爐自2011 年12 月開(kāi)始進(jìn)行改造,改造完成后,經(jīng)過(guò)1 個(gè)多月的使用運(yùn)行,基本達(dá)到了預(yù)期的效果。
爐門(mén)冒火現(xiàn)象基本杜絕,延長(zhǎng)了爐門(mén)框鑄鐵件和爐門(mén)立柱的使用壽命。
鋼錠升溫速度明顯加快。由于排煙能力加大,煤氣在爐內(nèi)能有效燃燒,煙氣也能及時(shí)排放,因此鋼錠升溫速度明顯加快。
臺(tái)車(chē)撞后墻現(xiàn)象基本杜絕。
鋼錠過(guò)燒現(xiàn)象未再發(fā)生。
鋼錠加熱的噸鋼單耗明顯降低。經(jīng)測(cè)算噸鋼單耗由1.5 GJ 下降到1.2 GJ。
正常生產(chǎn)時(shí),爐壓控制在微正壓(5~30)Pa范圍內(nèi)。
原計(jì)劃將臺(tái)車(chē)表面耐材更換成抗渣澆注料砌塊,但由于時(shí)間的關(guān)系,此次改造暫未實(shí)施。臺(tái)車(chē)表層耐材仍采用普通的耐火磚。對(duì)于此問(wèn)題,采取的措施是對(duì)臺(tái)車(chē)上的氧化鐵皮定期進(jìn)行清理。