摘要:在SBBR反應(yīng)器加入循環(huán)裝置,使缺氧段載體呈流化狀態(tài),考察改進前后SBBR處理畜禽廢水脫氮的效果。結(jié)果表明:改進型SBBR同原SBBR相比,處理效果相差不大,系統(tǒng)內(nèi)脫氮方式仍以同步硝化反硝化和短程硝化反硝化為主,改進型SBBR因加快了反硝化進程而縮短整個反應(yīng)周期時間,提高反應(yīng)器處理能力。
關(guān)鍵詞:改進型SBBR畜禽養(yǎng)殖廢水脫氮
中圖分類號:Q73文獻標識碼:A文章編號:1672-3791(2011)06(b)-0000-00
序批式生物膜法(Sequencing Batch Biofilm Reactor,簡稱SBBR),是把序批式的優(yōu)點和生物膜法的優(yōu)點很好地結(jié)合起來的一種新型的復(fù)合式生物膜 反應(yīng)器[1]。序批式運行方式應(yīng)用到好氧三相內(nèi)循環(huán)生物流化床反應(yīng)器中形成的SBBR,將該反應(yīng)器運用到畜禽養(yǎng)殖廢水的處理中取得良好效果[2]。跟固定式填料SBBR相比,該SBBR載體呈循環(huán)流化狀態(tài),生物顆粒碰撞劇烈,有利于生物膜的更新;載體呈循環(huán)流化狀態(tài)增加了污水中污染物成分與生物膜接觸的機會,載體循環(huán)流化也加強了對氣泡的切割作用,提高了氧的傳質(zhì)效率;采用的改性多孔聚合物載體適合于微生物固定化,濕密度略大于水,易于流化,載體不易破碎,不易流失。另一方面,SBBR采用序批式運行方式,在反應(yīng)器停止曝氣時,載體在反應(yīng)器底部堆積,生物膜與廢水的接觸面大大縮小,影響缺氧段反應(yīng)速率。
本試驗通過對SBBR反應(yīng)器進行改進,加入循環(huán)裝置,使反應(yīng)器內(nèi)載體和廢水在停止曝氣時也呈流化狀態(tài),并考察反應(yīng)器改進前后對相同廢水的處理效果,并探討脫氮機理。
1 實驗部分
1.1 實驗裝置
實驗采用的SBBR反應(yīng)器如圖1所示。主體部分由有效容積22.9L的有機玻璃容器,由里、中、外三個筒構(gòu)成,中筒下方有微孔曝氣管,經(jīng)過曝氣作用反應(yīng)器內(nèi)載體和水流從中筒向兩邊流化,圖中箭2flZ8YKsy/6/Xdisis88F0l/GratiEJAq/mmZT1orDQ=頭為水及載體流化方向。 改進型反應(yīng)器如圖2所示:改進型SBBR在原有SBBR基礎(chǔ)上加入循環(huán)裝置,該裝置頂部為一電機,反應(yīng)器底部加入扇葉狀塑料片,中間由連桿連接,隨著連桿轉(zhuǎn)動,反應(yīng)器停止曝氣時反應(yīng)器內(nèi)液體呈流化狀態(tài)。
1.2 接種污泥
接種污泥取自四川農(nóng)業(yè)大學(xué)教學(xué)科研園區(qū)污水處理站CASS池回流污泥。
1.3 載體
試驗中投加的改性聚合物多孔高分子載體是一種新型載體,該載體呈球形,流化性好,強度高,比表面積大,適合微生物的生長。
1.4 試驗用水
試驗采用四川農(nóng)業(yè)大學(xué)教學(xué)科研園區(qū)污水處理站進水經(jīng)氣浮塔處理后出水,主要水質(zhì)指標見表1。
1.5 試驗分析測試方法
本次試驗涉及到的測定項目均采用標準方法測定。各測定方法或儀器為:CODCr采用重鉻酸鉀法;pH采用PHS-3C+酸度計測量;總氮采用堿性過硫酸鉀消解-紫外分光光度法;水溫采用水銀溫度計測量;硝酸鹽氮采用酚二磺酸分光光度法;亞硝酸鹽氮采用分光光度法;氨氮采用納氏試劑分光光度法;DO采用JPB-607便攜式溶解氧分析儀測量。
1.6 反應(yīng)器運行方式
試驗均采用連續(xù)進水出水的方式進行啟動,以較快地獲得活性較高的生物膜[3]。進水負荷逐漸提高,當(dāng)進水負荷達處理運行期負荷,氨氮和CODCr的去除率分別穩(wěn)定在90%和80%以上,同時鏡檢發(fā)現(xiàn)反應(yīng)器內(nèi)除了載體上肉眼可見的生物膜外還存在多種原生動物,反應(yīng)器內(nèi)生物相豐富,說明反應(yīng)器啟動成功。反應(yīng)器啟動成功后,加入畜禽廢水試驗,原儀器運行模式為瞬時進水,曝氣3.0h—停曝1.5h—曝氣1.5h—停曝1.0h—出水,改進后儀器運行模式為瞬時進水,曝氣3.0h—停曝0.5h—曝氣1.5h—停曝0.5h—出水,每次進水量約8L,反應(yīng)器有效容積的1/3,試驗溫度為室溫(18~26℃),恒定曝氣,好氧時間溶解氧濃度保持在2.0-2.5mg/L[4]。并每天監(jiān)測其進水、出水中TN,CODCr和氨氮的含量,當(dāng)反應(yīng)器運行穩(wěn)定以后每隔0.5h取樣監(jiān)測水中各形態(tài)氮的含量。
2 試驗結(jié)果及分析
2.1 儀器改進前后處理效果
SBBR反應(yīng)器改進前一個周期運行時間為7小時,改進后一個周期運行時間為5.5小時,改進后儀器由每天運3.4個周期改為每天運行4.3個周期,廢水處理量大大提高。儀器改進前后CODcr去除率分別為92.2%和91.2%;總氮去除率分別為90.9%和88.7%,表明儀器改進前后對畜禽養(yǎng)殖廢水CODcr和總氮的去除效果相差不大,將反應(yīng)器加入缺氧段循環(huán)裝置并縮短反應(yīng)時間對反應(yīng)器處理效果影響不大。
2.2 儀器改進前后單周期內(nèi)各形態(tài)氮的分析
SBBR反應(yīng)器內(nèi)脫氮方式多樣,主要有同步硝化反硝化、短程硝化反硝化方式[2],為了考察儀器加入缺氧段循環(huán)裝置后反應(yīng)器內(nèi)脫氮方式是否改變,對比分析改進前后單周期內(nèi)各形態(tài)氮的轉(zhuǎn)化機理。
儀器改進前后單周期內(nèi)各形態(tài)氮變化趨勢見圖3、圖4所示。進水后反應(yīng)器開始曝氣,隨著反應(yīng)時間進行,對比儀器改進前后單周期內(nèi)各形態(tài)氮變化趨勢:反應(yīng)前3h內(nèi),儀器改進前后單周期內(nèi)各形態(tài)氮變化趨勢基本一致,總氮和氨氮一直下降,反應(yīng)至1.5h,反應(yīng)器內(nèi)均出現(xiàn)亞硝酸亞氮的積累,反應(yīng)1.5h內(nèi)無亞硝酸鹽氮和硝酸鹽氮的積累,由此可判斷反應(yīng)1.5h內(nèi)總氮和氨氮的一直下降可能源自生物膜對總氮和氨氮的吸附,也有可能反應(yīng)器內(nèi)發(fā)生了同步硝化反硝化作用。隨后的1.5h-3.0h內(nèi),反應(yīng)器內(nèi)總氮和氨氮仍處于下降狀態(tài),反應(yīng)器內(nèi)亞硝酸鹽氮積累量逐漸增加,積累率達90%,然后反應(yīng)器停止曝氣,亞硝酸鹽氮降低,儀器改進前亞硝酸鹽氮消耗需近1.5h,儀器改進后由圖4所示,亞硝酸鹽氮在0.5h內(nèi)完全被反硝化作用消耗,說明儀器改進后反硝化速率加快。周期內(nèi)第二次好氧階段儀器改進前后各形態(tài)氮變化趨勢仍很接近,缺氧段仍顯現(xiàn)出儀器改進后反亞硝酸鹽氮在0.5h內(nèi)被消耗,反硝化速率加快的特點。
試驗整個過程反應(yīng)系統(tǒng)處理消耗掉大量總氮和氨氮,且整個過程中出現(xiàn)較高的亞硝酸鹽氮積累,硝酸鹽氮積累較少,且亞硝酸鹽氮積累量遠少于總氮的減少量,說明整個過程中反應(yīng)器脫氮方式不僅有短程硝化反硝化,還有同步硝化反硝化。
2.3 討論
試驗所用儀器為好氧三相內(nèi)循環(huán)流化床,運行方式為好氧/缺氧交替進行的序批式運行方式,反應(yīng)器啟動成功后,反應(yīng)器內(nèi)起作用的主要為載體上的生物膜。與活性污泥相比,生物膜能生長世代周期更長的微生物,利于硝化細菌和反硝化細菌的生長。
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