劉克安
中國石油化工股份有限公司天津分公司工程部 天津 300271
纏繞式換熱器節(jié)能特點(diǎn)分析
劉克安
中國石油化工股份有限公司天津分公司工程部 天津 300271
中石化天津分公司芳烴裝置是上世紀(jì)70年代末從日本揮發(fā)油公司引進(jìn)的,采用美國UOP分離技術(shù)生產(chǎn)對二甲苯(PX)。為了更好的降低裝置的能耗,提高經(jīng)濟(jì)效益,在芳烴裝置歧化反應(yīng)進(jìn)料用高效的纏繞管式換熱器代替換熱效果較差的U型管式換熱器,原來“U”型管式歧化反應(yīng)進(jìn)出料換熱器熱端溫差為87℃,纏繞管式換熱器歧化反應(yīng)進(jìn)出料熱端溫差降低為30℃,使換熱效率提高了30%以上,每年實(shí)際節(jié)約燃?xì)饪蛇_(dá)1245.6t,年創(chuàng)直接效益580萬元以上。
纏繞管式換熱器 高效換熱 岐化反應(yīng)
芳烴部芳烴裝置歧化反應(yīng)進(jìn)料工藝路線為來自歧化進(jìn)料儲(chǔ)罐(TK-501)的甲苯料與重整裝置的補(bǔ)充氫氣混合后,一同送歧化混合進(jìn)料換熱器(E-505A/B/C/D)殼程,與走管程的歧化反應(yīng)器出料進(jìn)行換熱升溫后,再由反應(yīng)進(jìn)料加熱爐(H-501)進(jìn)一步加熱,升溫至歧化反應(yīng)所需溫度后,進(jìn)入歧化反應(yīng)器(R-501)。采用串聯(lián)式換熱器進(jìn)行熱量交換,見表1。
1.2.1 目前歧化反應(yīng)進(jìn)出料換熱器熱端溫差為87℃(見表2),熱端溫差(即為熱流入口溫度-冷端出口溫度)可以看出目前歧化反應(yīng)進(jìn)出料換熱器(E-505A/B/C/D)換熱效率較低,兩種物料沒有進(jìn)行充分的熱交換,導(dǎo)致部分反應(yīng)熱量沒有利用,熱損失較大。
1.2.2 設(shè)備占地空間大,“U”型管式換熱器的安裝方式為地面,兩臺為一組上下布置,占地面積達(dá)60m2左右,管殼材質(zhì)分別為高溫合金鋼STBA23-SC和A204GrA。已經(jīng)使用30a,到了更換備臺的周期,所以更換為纏繞式換熱器經(jīng)濟(jì)上為最佳機(jī)會(huì)。
從表2中可以看出,歧化反應(yīng)為放熱反應(yīng),其反應(yīng)溫升為(463-448)15℃。根據(jù)上表目前歧化反應(yīng)進(jìn)出料換熱器熱端溫差為(466-379)87℃,按照通常衡量換熱器好壞的其中一個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn),即熱端溫差(即為熱流入口溫度-冷端出口溫度)可以看出目前歧化反應(yīng)進(jìn)出料換熱器E-505A/B/C/D共計(jì)4臺處于較低技術(shù)運(yùn)行水平,潛熱較高利用價(jià)值大,因此具有較大的節(jié)能改造空間。
表1 “U”型管換熱器的參數(shù)
表2 現(xiàn)場檢測操作參數(shù)
(1)纏繞式換熱器具有結(jié)構(gòu)緊湊較大單位容積傳熱面積的特點(diǎn),單位容積傳熱面積是普通換熱器的2倍以上。對管徑為8~21mm的傳熱管,每m3容積的傳熱面積可達(dá)100~170m2;而普通列管式換熱器,每m3容積的傳熱面積只有54~77m2,是繞管式換熱器的45%左右。
(2)繞管式換熱器層與層之間換熱管反向纏繞,這種特殊結(jié)構(gòu)極大地改變了流體流動(dòng)狀態(tài),形成強(qiáng)烈的湍流效果,湍流狀態(tài)更強(qiáng)烈,提高了換熱系數(shù),減小了傳熱面積,以最少的材料達(dá)到最佳的換熱效果,同時(shí)考慮壓降和換熱系數(shù)的最佳組合關(guān)系,以最小的壓降達(dá)到最好的換熱效果即高效換熱[1]。
表3 歧化進(jìn)料纏繞式換熱器(E-505)設(shè)計(jì)參數(shù)
(3)纏繞管式換熱器由于管端存在一定長度的自由彎曲段,因而具有很好的撓性,傳熱管的熱膨脹可部分自行補(bǔ)償,減輕了對管板焊接的應(yīng)力影響,減少了管頭與管板焊縫的泄漏可能性。同時(shí),具有抗振動(dòng)、耐高低溫差大的特點(diǎn),使用壽命可相對延長。
(4)介質(zhì)溫度端差?。河捎谄洫?dú)特的螺旋纏繞結(jié)構(gòu),介質(zhì)在換熱管束中停留更長時(shí)間,換熱更加充分,故冷熱介質(zhì)溫度端差小,實(shí)際熱端溫差可達(dá)10℃左右[2]。
(5)高壓下采用管道式八角墊自緊式密封,纏繞管換熱器徹底改變了大型高壓換熱器的密封結(jié)構(gòu)、提高了密封可靠性,保證了裝置安穩(wěn)長周期運(yùn)行;繞管結(jié)構(gòu)采用換熱管與殼體組合結(jié)構(gòu),耐壓性能好,具備在22MPa下使用。
(6)管內(nèi)介質(zhì)以螺旋方式通過,殼程介質(zhì)逆流橫向交叉通過繞管,避免了螺紋鎖緊環(huán)折流板結(jié)構(gòu)換熱器在折流板背面存在的換熱死區(qū)和垢物積聚沉淀,因此介質(zhì)流暢、不存在換熱死區(qū);同時(shí)流體在相鄰管之間、層與層之間不斷地分離和匯合,使殼體側(cè)流體的湍流加強(qiáng),減少層流,降低了壁面附著的可能性、換熱器結(jié)垢傾向低。
(7)纏繞管結(jié)構(gòu)可以滿足多種介質(zhì)同時(shí)換熱的要求,與板式換熱器相比,通過調(diào)整管間距、層差距可以使介質(zhì)流動(dòng)阻力僅十多kPa,達(dá)到板式換熱器的阻力降水平,而且對于各種介質(zhì)之間不存在壓差限制的要求、優(yōu)于板式換熱器,在同等條件下,適當(dāng)調(diào)整結(jié)構(gòu)參數(shù)僅略增大換熱器直徑即可采用纏繞管式換熱器替代進(jìn)口設(shè)備、打破國外技術(shù)壟斷,且降低了工藝介質(zhì)的操作難度。
(8)設(shè)備重量小、占地少、配管簡單、安裝檢維修便捷、設(shè)備投資相對較低。
(9)纏繞管結(jié)構(gòu)避免了大型管箱等大型鍛件的生產(chǎn)加工,降低了主要材料因生產(chǎn)廠家少、進(jìn)口、生產(chǎn)能力不足等導(dǎo)致的長周期,從而有效縮短整個(gè)設(shè)備的制造周期。
根據(jù)芳烴裝置歧化反應(yīng)的現(xiàn)場設(shè)備布置空間和工藝要求,按照熱交換的技術(shù)參數(shù)計(jì)算所需的設(shè)備換熱面積,采用一臺立式纏繞式換熱器替代四臺“U”型管式換熱器。
表4 換熱器實(shí)際進(jìn)出料溫度參數(shù)
芳烴裝置將歧化反應(yīng)器的4臺進(jìn)出料換熱器更換為1臺高效能新式纏繞式換熱器后,由于管內(nèi)介質(zhì)的螺旋運(yùn)動(dòng)、殼程介質(zhì)的橫向錯(cuò)流,使得換熱器傳熱性能得到非常好的加強(qiáng),換熱系數(shù)較高,換熱效果得到很大的提高。
從表3、4中可以看出,進(jìn)出料換熱器改用纏繞管式換熱器后進(jìn)料和出料的設(shè)計(jì)溫差為25℃(463/448℃),由于實(shí)際工況發(fā)生了變化,進(jìn)料(殼程/管程)為440/27℃,出料(殼程/管程)為65/410℃,實(shí)際得到的溫差為30℃。改造前后對比,改造前(殼程/管程)進(jìn)出料溫差為87℃(466/379),則改造后(殼程/管程)進(jìn)出料溫差為30℃(440/410)。
(1)換熱效果明顯提高,物料反應(yīng)熱量得到了較充分的利用。通過運(yùn)行觀察,當(dāng)初所提供給纏繞式換熱器的設(shè)計(jì)進(jìn)出料量和操作溫度與實(shí)際運(yùn)行的參數(shù)存在一定的偏差,殼程和管程的進(jìn)出料溫度為440/410℃,差值為30℃。
表5 燃料氣消耗年統(tǒng)計(jì)表
(2)燃料氣消耗明顯降低。根據(jù)裝置加熱爐消耗的燃?xì)饬拷y(tǒng)計(jì),投用后可節(jié)約燃料氣155.7kg/hr,按年運(yùn)行8000hr計(jì)算,共可節(jié)約燃料氣1200t以上。以2010年燃料氣均價(jià)4642元/t計(jì)算(不含稅),可節(jié)省燃料氣費(fèi)用500萬元/a以上。一年半的運(yùn)行時(shí)間即可收回全部投資。
1 《換熱器設(shè)計(jì)手冊》錢頌文主編.
2 《換熱器》蘭州石油機(jī)械研究所主編.
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1672-9323(2011)06-0078-02
2011-09-11)