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利用西門子電氣對1 400 t精鍛機進行電氣及數(shù)控化改造

2011-10-18 14:34陳殿領(lǐng)
制造技術(shù)與機床 2011年9期
關(guān)鍵詞:西門子液壓模塊

陳殿領(lǐng)

(唐山齒輪集團有限公司技術(shù)中心,河北唐山063020)

1 原有設(shè)備改造前的狀態(tài)

精鍛機以其獨特的四錘頭鍛造原理,凸顯出與汽錘等鍛造工藝完全不同的品質(zhì),無可比擬的優(yōu)勢。不論是鍛造材質(zhì)內(nèi)外部質(zhì)量、成材率、尺寸精度、自動化程度、經(jīng)濟性和對環(huán)境保護及對操縱者衛(wèi)生安全等各個方面均有明顯提高,是替代汽錘、快鍛機等開坯和鍛造粗加工成形機械的更新?lián)Q代產(chǎn)品。

改造的設(shè)備是該公司已經(jīng)使用了近30年的設(shè)備,是奧地利GFM公司生產(chǎn)的型號為SX-45臥式四錘頭精鍛機,設(shè)備的機械部分還能正常使用,但是電氣系統(tǒng)已經(jīng)嚴重老化,故障率高,關(guān)鍵控制元件沒有備件來源,致使該設(shè)備的電氣故障停機時間非常長。

此次改造就是要在不降低原來設(shè)備控制性能的基礎(chǔ)上將設(shè)備的電氣控制系統(tǒng)全部更換成新型的控制系統(tǒng),同時還要兼顧原來設(shè)備大部分驅(qū)動元件是采用液壓伺服控制的這個前提。

2 技術(shù)方案實施的指導(dǎo)思想

(1)數(shù)控系統(tǒng)模塊化設(shè)計有:界面顯示控制模塊、控制臺控制及智能故障檢測模塊、數(shù)控驅(qū)動模塊、電源控制模塊、邏輯控制模塊、高壓控制模塊。(2)控制線路數(shù)字化設(shè)計,分布式PLC模塊與CPU之間及CPU與工控機之間的信號傳遞全部采用PROFIBUS現(xiàn)場總線,提高設(shè)備的穩(wěn)定性,同時減少設(shè)備的信號線數(shù)量,從而減少設(shè)備的故障點。(3)控制軟件智能化設(shè)計,人性化、智能化的控制軟件,使操作變得非常簡單。(4)硬件平臺先進性設(shè)計,采用西門子SIMOTION C這個新的硬件平臺,為之后的設(shè)備功能擴展和設(shè)備硬件長時間使用提供條件。(5)故障判斷直觀化設(shè)計,采用圖形化顯示界面。(6)故障修復(fù)智能化設(shè)計,設(shè)備軟件能準確地指示出設(shè)備故障的原因、部位、故障狀態(tài)和可能的修復(fù)方法等等,同時使設(shè)備備件的更換盡可能簡單。

3 電氣及數(shù)控化改造方法

3.1 西門子SIMOTION C核心控制單元的優(yōu)點

SIMOTION C是一款高性能的運動控制器,可以充分用于數(shù)控系統(tǒng)的NC控制、伺服軸運動控制和邏輯控制。SIMOTION C的使用在該方案中主要存在以下幾點突出的優(yōu)勢:(1)通訊優(yōu)勢,采用西門子工業(yè)現(xiàn)場總線PROFIBUS(圖1)與各個部件之間進行通訊,通訊速度快、傳輸容量大、反應(yīng)快和抗干擾能力強,配合分布式功能模塊,極大地減少了設(shè)備控制線路的接線,使得實時監(jiān)控時間縮短,提高了設(shè)備的可靠程度。(2)控制優(yōu)勢,SIMOTION C在CPU內(nèi)集成了西門子S7-300 PLC的控制內(nèi)核,他們之間的通訊是通過接口PROFIBUS DP(Drive)完成。該接口優(yōu)化了PROFIBUS DP的報文結(jié)構(gòu),通過了RPOFIDRIVE行規(guī)的V3認證,用于直接連接驅(qū)動系統(tǒng),組成分布式的運動控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)的接線非常簡單;從而使得軸的運動控制與PLC的邏輯動作控制之間實現(xiàn)了真正的無間隙連接,軸運動和機床的邏輯動作之間采用控制變量共享的信息傳遞方式,實現(xiàn)了真正的實時控制,使設(shè)備的效率有了極大的提高;另一方面,軸運動控制條件和結(jié)果以及邏輯控制的條件和結(jié)果可以互相嵌套,節(jié)省了大量的PLC數(shù)字輸入/輸出點和模擬量控制點及其相對應(yīng)的外部接線,使機床的電器控制系統(tǒng)變得更加簡潔可靠。(3)算法優(yōu)勢,SIMOTION C內(nèi)部集成了最可靠的液壓軸算法模塊,以及用于伺服位置控制的PID調(diào)節(jié)模塊,使調(diào)試更加容易,控制更加可靠。(4)PLC的模塊遠程控制,根據(jù)被控制對象的空間分布特點來近距離布置PLC的輸入/輸出點,最大限度地縮短由PLC輸入/輸出點到控制元件和被控制元件之間的距離,縮短設(shè)備電器元件與PLC之間的接線距離。

3.2 電氣控制方案

利用西門子SIMOTION C核心控制系統(tǒng)、西門子PROFIBUS工業(yè)現(xiàn)場總線、西門子專門的液壓軸控制模塊、西門子工業(yè)控制計算機、西門子ET200擴展遠程S7-300 PLC模塊組成控制系統(tǒng)的主體部分,全面更換現(xiàn)有老化的電器控制系統(tǒng)。利用以太網(wǎng)實現(xiàn)設(shè)備遠程監(jiān)控和遠程診斷功能。電氣系統(tǒng)組成示意圖如圖2所示。

3.3 各個電氣模塊的改造

(1)液壓軸驅(qū)動模塊

SIMOTION C內(nèi)集成了液壓軸驅(qū)動模塊,可以替代原設(shè)備復(fù)雜龐大的NC控制系統(tǒng),是設(shè)備各軸速度和位置的控制核心,也是各輔助動作的邏輯控制核心。我們首先對這部分進行了改造,改造的主要內(nèi)容包括:液壓軸控制,夾頭A、B的進給軸速度和位置控制,左、右錘頭的進給軸速度和位置控制;振動制動器的控制,實現(xiàn)175 Hz的頻率控制,提供伺服閥的優(yōu)化控制功能;邏輯動作的控制,實現(xiàn)對各部位狀態(tài)信號的輸入接收、輸出控制以及對各輔助功能繼電器、各功能閥體和主控觸器的控制;PROFIBUS通訊,作為各個分布的功能模塊的通訊主站,組織網(wǎng)絡(luò)通訊功能。下面是利用SIMOTION運動控制器實現(xiàn)液壓軸全閉環(huán)插補控制的A、B夾頭進給軸的改造效果:①控制的指令精度,如圖3所示。②PID控制的效果:SIMOTION C液壓軸控制模塊具有專門的PID控制系統(tǒng),現(xiàn)場需要微調(diào)P/I/D的設(shè)定參數(shù)(圖4),使液壓軸的控制效果達到理想。③改造前后的定位運動效果比較:改造前,軸在低速時有振動,在高速時超調(diào)的現(xiàn)象嚴重,定位精度為5 mm/1 000 mm;改造后,運動平穩(wěn)、滑順、無振動,定位精度可以達到0.10 mm/1 000 mm。

(2)PLC的模塊控制

采用了非常適合現(xiàn)場應(yīng)用的創(chuàng)新分布式I/O系統(tǒng),使得原來操作間和電器控制室內(nèi)龐大的繼電器控制柜變成了非常簡潔、可靠的控制單元,實現(xiàn)了模塊化、高性能、高可靠性、柔性強、維護簡單的組件結(jié)構(gòu)。

(3)設(shè)備顯示和監(jiān)視功能改進

此模塊是用于人機交互的功能組件。采用西門子的工控機,利用西門子公司專業(yè)的界面設(shè)計軟件WinCC flexible與VB編程,實現(xiàn)將分布各處的功能模塊經(jīng)過PROFIBUS總線傳送來的控制反饋信號統(tǒng)一處理、顯示的功能。

編程界面:完全保留原來的手動操作按鈕和各個部件的參數(shù)設(shè)置、監(jiān)視操作等界面,同時將設(shè)備的自動運行狀態(tài)顯示給用戶;不管是在自動狀態(tài)還是在手動狀態(tài),設(shè)備采用滾動字幕給出自身的工作狀態(tài)信息;設(shè)備備有自動程序指令庫,可以自動校驗和提示、修正指令格式的正確性。

故障診斷界面:在上位機上提供通過PROFIBUS對設(shè)備元件和狀態(tài)的實時診斷功能,如果設(shè)備出現(xiàn)故障,首先看設(shè)備各個元件的動態(tài)顯示界面,確定設(shè)備故障的大致部位,然后再利用這個故障診斷界面對這個出現(xiàn)故障的元件進行進一步的診斷,得出更加詳細的信息。該功能大大縮短了設(shè)備故障的維修時間。

(4)電源的改造

電源的可靠性關(guān)系到設(shè)備自身的可靠性,同時也影響到設(shè)備各部件的使用壽命,對設(shè)備的整體可靠性有非常重要的作用。我們采用用西門子SITOP開關(guān)電源來完全代替變壓器和開關(guān)電源的方案,不但節(jié)省空間,而且提高了安全可靠性。SITOP電源具備很高的安全性能。憑借其強大的功能,可以防范,解決多種供電安全問題(例如,電壓波動和電源故障)。通過SITOP獨特的附加模塊,甚至可實現(xiàn)供電的全面保護。其產(chǎn)品中過載保護能力甚至可以給諸如DC/DC轉(zhuǎn)換器和電動機等耗電量大的I/O設(shè)備供電。在5 s內(nèi)即可最高達到額定電流的150%。該電源還可連續(xù)供電:在環(huán)境溫度最高45℃時可實現(xiàn)額定能力的120%。通過使用電位計,可在電源前端很方便地調(diào)節(jié)輸出電壓(22.8~28 V)。

(5)振動控制元件的改造

選用德國伺服閥控制器專業(yè)產(chǎn)品,將原有的模擬控制器變?yōu)閿?shù)字控制器,提高控制精度和控制靈敏度。這樣的好處就是把振動制動器控制元件的地位提高了,不是僅僅以前的完全從屬的地位,自身的信息和狀態(tài)也能夠讓控制單元知道,并且可以要求控制單元對一些響應(yīng)做出相應(yīng)的回應(yīng),同時自身的狀態(tài)也可以在控制屏幕上進行實時顯示。

(6)安全保護措施

為了防止出現(xiàn)意外故障從而導(dǎo)致?lián)p傷或危害,主要從以下幾點考慮設(shè)置了安全防護措施:①主要防護電器元件的選型:安全繼電器使用符合CE安全標準的PILZ安全繼電器。使用PILZ安全繼電器的目的是將人員和機器的危險盡可能地降到最低,并且在意外情況下能夠以最快的反應(yīng)速度采取相應(yīng)的安全措施,避免產(chǎn)生意外事故;主電源開關(guān)選用西門子電動真空斷路器;低壓控制采用可靠的西門子控制元器件。②安全保護措施包括:起動電路的保護、停機裝置的保護、正常停機保護、緊急急停保護、自動停機裝置、機械抑制裝置、限制裝置、有限運動控制裝置和阻擋裝置等等,同時對必要的設(shè)備動作設(shè)計出不通過SIMOTION C就可以實現(xiàn)一些簡單的動作的電氣控制通路,可以通過按鈕直接控制,以便設(shè)備中途出現(xiàn)問題后操作人員能夠通過這些簡單的操作功能對設(shè)備和工件進行必要的保護和救護措施。

(7)手動和半聯(lián)動操作模式

這兩種操作模式可以根據(jù)操作者的操作意圖任意選擇。在PLC的設(shè)計回路里,我們把自動模式和手動模式的程序控制功能設(shè)計成兩個各自獨立的Function Control模塊,這樣就使得兩個功能模塊之間的運行相互獨立,互不干涉。

4 改造方案的優(yōu)點總結(jié)

在此改造方案中,廣泛采用了PROFIBUS-DP通訊總線,這種方式不但完全適合設(shè)備現(xiàn)在的電氣布局,同時大大提高了設(shè)備電氣系統(tǒng)運行的可靠程度。總結(jié)如下:(1)采用非常實用的創(chuàng)造性的分布式I/O控制方案。(2)該設(shè)備的控制系統(tǒng)是目前比較領(lǐng)先的控制平臺。(3)極大地方便了設(shè)備的監(jiān)控和日常的保養(yǎng)維修。(4)提高了工件的加工精度。(5)保證了與設(shè)備原有接口的可靠銜接。

5 經(jīng)濟效益分析

(1)本設(shè)備在改造之前,因為控制系統(tǒng)在國內(nèi)沒有專門的維修服務(wù),老化的控制系統(tǒng)故障率非常高,幾乎每周都要故障停機兩三次,平均每次的維修時間在3~4 h,有時甚至需要2~3天的時間。目前該設(shè)備改造后已經(jīng)投入使用1年左右的時間,電氣控制系統(tǒng)幾乎沒有發(fā)生過故障,設(shè)備除正常的日常維護保養(yǎng)、機械檢修之外,都在正常運轉(zhuǎn)。增加產(chǎn)能30%。(2)老設(shè)備的電氣控制板在國內(nèi)只有極少數(shù)有經(jīng)驗的維修人員才能維修,并且因為沒有參考的圖紙和電氣參數(shù)等資料,所以維修非常耗時,造成這些控制板的維修費用非常高。改造后的設(shè)備維修費用下降65%。(3)設(shè)備改造前的精鍛工件的控制精度不高,并且在控制的過程中還有沖擊,所以精鍛件需要留比較大的加工余量。改造后的設(shè)備可以將精鍛工件的加工余量在直徑方向減少5 mm左右。此項每年為公司增加經(jīng)濟效益800萬元左右。

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