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直流電動機故障診斷及保養(yǎng)

2011-10-18 14:33董春強
制造技術與機床 2011年6期
關鍵詞:換向器電刷主軸

梁 毅 孫 繼 董春強

(中國工程物理研究院機械制造工藝研究所,四川綿陽621900)

直流電動機具有優(yōu)良的啟動和調(diào)速性能,且啟動轉(zhuǎn)矩大,能實現(xiàn)頻繁的快速啟動、反轉(zhuǎn)和制動,能在較寬范圍內(nèi)進行平滑的無級調(diào)速。因此,凡要求在寬廣范圍無級調(diào)速,或者要求較大的啟動轉(zhuǎn)矩的機械都采用直流電動機作為動力。小容量的直流電動機廣泛地用于自動控制系統(tǒng)中。直流電動機維護工作量大,故障率高。電動機的很多故障都由電刷和換向器這兩個部件引起。下面結(jié)合工作實際分析這兩個部件的故障原因及在運行保養(yǎng)中應采取的措施。

1 換向器

換向器是直流電動機中的關鍵部件,是直流電動機的心臟,它的狀態(tài)好壞直接影響電動機的使用壽命。換向器狀態(tài)不好可能引起電動機換向不良,嚴重時會產(chǎn)生環(huán)火,放炮,造成電動機大修。下面分析一數(shù)控磨床的主軸電動機換向器故障。

例1 故障現(xiàn)象:一數(shù)控磨床的主軸電動機為帶測速反饋的永磁直流電動機,主軸速度高速調(diào)不上去。

診斷分析:主軸速度通過50 kΩ的電位器進行調(diào)節(jié)。速度調(diào)不上去的可能原因有:速度調(diào)節(jié)電位器故障,主軸驅(qū)動器故障,測速反饋故障,電動機故障等。靜態(tài)檢查該電位器,電位器阻值變化正常。主軸旋轉(zhuǎn)時,電樞電壓在0~38 V變化,電樞電壓達不到110 V。檢查主軸驅(qū)動器,沒發(fā)現(xiàn)異常,且脫開電動機模擬驅(qū)動器輸出電壓能達到110 V。根據(jù)直流伺服調(diào)速原理,斷開測速反饋,電動機應該高速旋轉(zhuǎn),即所謂的“飛車”,但電動機速度仍然上不去,因此排除電位器、驅(qū)動器、測速反饋故障,故障點定位在電動機本身。手摸電動機發(fā)燙,且轉(zhuǎn)動起來有輕微的振動。檢查電動機電刷粗糙且較短,而測速電動機電刷光滑。拆卸電動機后,電樞換向器有條狀環(huán)紋,粗糙,且表面發(fā)黑。測量電動機換向器片間電阻為1.3 Ω,但有6片換向器片間電阻為0.2 Ω,即短路狀態(tài);測速機換向器片間電阻均為3.6 Ω,正常。用砂紙對凹凸不平的換向器研磨,使其表面光滑,用清潔的壓縮空氣吹換向器,并用綢布蘸酒精擦拭,測量換向器片間電阻均為1.3 Ω。安裝電動機并更換電動機電刷后,速度調(diào)節(jié)正常,電樞電壓能在0~110 V實現(xiàn)平滑調(diào)速。因此故障原因就是電動機電刷長度不夠,換向器片間短路,引起主軸速度調(diào)不上去。

正常情況下,電動機運行時,電刷與換向器之間有淡藍色的火花產(chǎn)生,微弱而細密,電刷的接觸表面平滑光亮,換向器的表面形成一層紅褐色的氧化層薄膜。但拆卸電動機看到,電刷較短,電刷和換向器表面粗糙,換向器表面發(fā)黑,有灼痕。這是由于沒有定期清掃換向器表面和刷握內(nèi)的碳粉,集結(jié)的碳粉使電動機散熱條件變差,換向片短路;換向器和電刷磨損嚴重,未能及時更換電刷造成電刷壓力不足,致使電刷與換向器運行時產(chǎn)生黃紅色或紅綠色的不正常火花,使得電刷接觸表面凹凸不平,換向器表面發(fā)黑,出現(xiàn)灼痕。不光滑的換向器表面與粗糙的的電刷接觸,又使火花加劇,如不及時處理,會很快將換向器與電刷燒毀甚至燒毀電動機。據(jù)操作者反應,該電動機多年沒進行保養(yǎng),因此換向器表面粗糙的條狀紋路是電刷與換向器長期的不正常打火、灼燒造成。其實主軸速度在對應的檔位一直在減小,只是操作者沒注意而已,直到主軸高速調(diào)不上去,才發(fā)現(xiàn)問題。

2 電刷

電刷裝置是將直流電引入或引出的裝置,它由電刷、刷握、刷桿和刷桿座等零件組成。電刷為石墨制成的導電塊,置于刷握內(nèi),其上壓以彈簧,以保證電刷與換向器表面有良好的接觸。正確地進行電刷質(zhì)量選擇和合理維護電刷運行是換向器維護的重要途徑。電刷的材質(zhì)和型號選擇不合理,過硬或過軟均會對換向器產(chǎn)生不良影響。電刷的選型不當,會使電刷在運行中磨損異常。電刷壓力調(diào)整過大,使電刷和換向器之間的摩擦力增大,機械磨損加劇,產(chǎn)生比正常運行時較多的熱量不易散發(fā);壓力過小時,電刷與換向器接觸不良,易產(chǎn)生火花,嚴重時燒蝕換向器。下面分析一例電刷引起的直流電動機故障。

例2 故障現(xiàn)象:一直流伺服的數(shù)控車床主軸在旋轉(zhuǎn)時,其變速系統(tǒng)聲音異常,且主軸調(diào)速裝置的快速保險在加工工件時經(jīng)常燒斷。

診斷分析:根據(jù)現(xiàn)象觀察,可能有兩個原因:系統(tǒng)本身有問題(如:各傳動齒輪配合不好),造成聲音異常,且增加了主軸電動機的負載;伺服系統(tǒng)有故障,造成電動機間歇性工作,電動機帶動變速系統(tǒng)產(chǎn)生加速、減速、加速…的工作過程,使變速系統(tǒng)的主軸齒輪與被動齒輪發(fā)生碰撞,產(chǎn)生不正常的聲音。同時,造成電動機在加工工件時負載不均衡。

基于以上兩種可能性,為分清原因,將主軸電動機與變速系統(tǒng)脫開。啟動主軸,測量測速反饋電壓信號為一脈動波形,而給定信號為一平穩(wěn)的高電平;且目測主軸電動機無明顯的停車現(xiàn)象,如圖1所示。根據(jù)這兩個波形判斷故障可能在測速電動機部分。檢查測速電動機,發(fā)現(xiàn)其電刷中有一個彈簧失效,電刷與換向器斷開。由此引起電刷減少,使測速機的發(fā)電性能變差,出現(xiàn)脈沖反饋電壓(在正常時,其測速反饋電壓為一平穩(wěn)的電壓波形),當測速反饋電壓突降為低電壓時,使調(diào)速系統(tǒng)的速度給定輸入與速度反饋之間的差值突然增大,經(jīng)調(diào)速裝置后,使主軸電動機突然加速;隨后,測速反饋又變?yōu)楦唠妷海藭r反饋電壓高于給定電壓值,經(jīng)調(diào)速裝置使主軸電動機減速,這樣就造成了主軸電動機的加速、減速…循環(huán)往復,使變速系統(tǒng)的主軸齒輪與被動齒輪發(fā)生碰撞,發(fā)出不正常的聲音且在加工過程中造成主軸電動機電樞電流的不均衡,使電流瞬間過大,燒斷保險。將電刷更換后,主軸聲音正常,且保險也不再頻繁燒斷。

上述兩例故障都反應了直流電動機保養(yǎng)的重要性,只有合理地對其進行維護保養(yǎng),才能確保電動機的正常工作性能。直流電動機的維護保養(yǎng)主要集中在電刷、換向器、軸承等元件。檢查步驟通常如下:

(1)必須在機床處于斷電的狀態(tài)下且電動機已經(jīng)完全冷卻的情況下進行檢查。

(2)取下橡膠刷帽,擰下刷蓋取出電刷。

(3)測量電刷長度,如FANUC直流伺服主軸電動機的電刷由10 mm磨損到小于5 mm時,必須更換同型號的新電刷。

(4)仔細檢查換向器和電刷的弧形接觸面是否有深溝或裂痕,以及電刷彈簧有無打火痕跡。如果換向器表面出現(xiàn)輕微的條紋或凹槽,則要采取研磨或拋光的方式進行處理。如果換向器表面不平整程度達到0.2 mm時應進行車光。

(5)用不含水分的清潔壓縮空氣吹刷握孔和換向器表面,吹凈粘在刷孔壁上的電刷粉末。用綢布蘸酒精把換向片擦干凈,確保換向片不短路,片間阻值相同。

(6)重新裝上電刷,彈簧的安裝必須正確,確保電刷能在刷握內(nèi)自由移動。如果更換了新電刷,應使電動機空運行磨合一段時間,以使電刷表面和換向器表面吻合。

3 結(jié)語

總之,直流電動機的故障率高,故障體現(xiàn)多種多樣,但故障主要集中在電刷、換向器、軸承等零部件,定期和合理地對這些零部件維護保養(yǎng)是正確運行直流電動機,迅速排除運行故障的關鍵。

[1]牛志斌.數(shù)控車床故障診斷與維修技巧[M].北京:機械工業(yè)出版社,2005.

[2]史詠梅.電氣設備安裝、試驗、檢修與運行維護實務全書[M/OL].金版電子出版公司,2003.

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