舒周楊
(四川嘉陵江鳳儀航電開發(fā)有限公司,四川 南充 637100)
秀觀電站運(yùn)行了6年,其運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)調(diào)速器油壓裝置油泵啟動(dòng)頻繁。2008年統(tǒng)計(jì)表明,油泵平均9~10 min啟動(dòng)1次,夏天3~4 min啟動(dòng)1次。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),其主配壓閥漏油量大,并有抽動(dòng)現(xiàn)象。
在機(jī)組空載時(shí)轉(zhuǎn)速波動(dòng)大,并網(wǎng)后負(fù)荷波動(dòng)達(dá)3%~6%,嚴(yán)重超過了四川省電力公司對(duì)負(fù)荷波動(dòng)的要求。
原HGS-E222型微機(jī)調(diào)速器電氣柜采用的是2003年生產(chǎn)的工控機(jī),其穩(wěn)定性、靈活性較差、可擴(kuò)展性和抗惡劣環(huán)境能力不強(qiáng);軟件通過軟盤拷貝,不利于升級(jí)。DOS操作系統(tǒng)不利于維護(hù),元件老化,經(jīng)常出現(xiàn)黑屏、死機(jī)現(xiàn)象。
按照省調(diào)要求,參與一次調(diào)頻的電廠必須向省調(diào)上送一次調(diào)頻投、退信號(hào),而原調(diào)速器無該信號(hào)輸出接點(diǎn)。
經(jīng)研究,改造采用南瑞公司生產(chǎn)的SAFR2003H型微機(jī)調(diào)速器。改造方法:將原主配壓閥機(jī)械部分和電氣控制部分全部更換,只保留調(diào)速器回油箱、壓力油罐、事故配壓閥。由于原主配壓閥是臥式布置且無機(jī)械控制柜,現(xiàn)將機(jī)械控制柜布置在調(diào)速器回油箱上,電氣控制柜仍布置在原位置。
(1)電氣控制部分采用32位PCC控制器。PCC融合了傳統(tǒng)的PLC和IPC的優(yōu)點(diǎn),既具有PLC的高可靠性和易擴(kuò)展性,又有IPC的分時(shí)多任務(wù)操作系統(tǒng)功能,運(yùn)算能力強(qiáng)、實(shí)時(shí)性好、編程方便;同時(shí)PCC的CPU模塊有獨(dú)特的時(shí)間處理單元 (TPU),可以在不增加主CPU負(fù)荷的前提下很好地解決水輪機(jī)調(diào)速器的頻率測(cè)量問題。
(2)獨(dú)特的第三方智能切換機(jī)構(gòu)。選用的歐姆龍公司的ZEN可編程智能繼電器,可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)兩套PCC調(diào)節(jié)器的工作狀態(tài),在兩個(gè)調(diào)節(jié)器都正常的情況下,按照運(yùn)行人員的指令把系統(tǒng)的控制權(quán)授予相應(yīng)的調(diào)節(jié)器;在一個(gè)調(diào)節(jié)器出現(xiàn)故障時(shí),控制權(quán)自動(dòng)授予另一個(gè)調(diào)節(jié)器,保證雙機(jī)之間的無擾動(dòng)切換。
(3)強(qiáng)大的故障判斷功能。該系統(tǒng)將各種故障做了具體的規(guī)定,以區(qū)別是A套或B套故障、還是機(jī)械柜的故障;是輕故障還是重故障;增加了一次調(diào)頻投入接點(diǎn)和一次調(diào)頻動(dòng)作節(jié)點(diǎn),以方便運(yùn)行維護(hù)。新增加了一個(gè)測(cè)速傳感器,以利于防止機(jī)端PT斷線時(shí)引起事故停機(jī)。
(4)手動(dòng)和容錯(cuò)控制采用了進(jìn)口高速數(shù)字脈沖閥作為開關(guān)控制。在液壓控制回路中,容錯(cuò)脈寬控制由電磁換向閥實(shí)現(xiàn)。本裝置中的容錯(cuò)方式既可以與電氣柜配合,實(shí)行閉環(huán)控制,也可用操作機(jī)械柜上的控制把手來控制。該閥采用錐式密封,其最大特點(diǎn)是無泄漏和防卡能力強(qiáng)。另外,因它是一個(gè)開關(guān)閥,通過該閥的流量由串于其油路上的節(jié)流閥來控制。
(5)采用全液控自復(fù)式主配壓閥作為控制核心。主配壓閥的控制信號(hào)為流量輸入,由電液伺服比例閥直接控制,取消了常規(guī)的調(diào)節(jié)杠桿、明管、引導(dǎo)閥、輔助拉力器及機(jī)械反饋傳動(dòng)機(jī)構(gòu),提高了可靠性,維護(hù)也方便。另外,主配壓閥自身具有自動(dòng)回復(fù)中位的特點(diǎn),其自復(fù)中機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單可靠,無需調(diào)整機(jī)械零位。
(6)由于PCC編程語言的高級(jí)化,它不僅完全支持常規(guī)的梯形圖、指令表、順序功能圖等IEC61131-1規(guī)定的多種語言,而且支持高級(jí)語言,如:Automation Basic語言和標(biāo)準(zhǔn)C語言編程,并且可以在同一個(gè)項(xiàng)目中同時(shí)采用多種語言混合編程,更易于升級(jí)和維護(hù)。人機(jī)界面 (Human Machine Interface)采用工業(yè)彩色液晶顯示觸摸屏,采用RS232與PCC主控制器交換信息,信息量大,操作方便。HMI采用WINDOWSXP系統(tǒng)并配有USB接口、網(wǎng)卡,通過HMI用戶可以在線顯示、修改各種參數(shù)及顯示故障信息,下載、上傳各種數(shù)據(jù)。
(7)輪葉控制使用伺服比例閥,其控制精度太高,因而調(diào)整過于頻繁,使受油器漏油量增加,調(diào)速器壓力降加快,油泵啟動(dòng)也頻繁,針對(duì)該情況,在程序中設(shè)定了一個(gè)輪葉變化的誤差范圍,只有當(dāng)調(diào)速器的反饋量與給定量之差大于該范圍時(shí)才調(diào)整輪葉。從而有效改善了油泵啟動(dòng)頻繁的問題。
運(yùn)行近3個(gè)月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,調(diào)速器油泵啟動(dòng)間隔時(shí)間為90~100 min、漏油泵啟動(dòng)間隔時(shí)間3~3.5 h,主配壓閥再未出現(xiàn)抽動(dòng)現(xiàn)象。
調(diào)速器空載擾動(dòng)48~52 Hz與52~48 Hz的曲線見圖1。
圖1 空載擾動(dòng)
從圖1可以看出,更換調(diào)速器后,動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性好,空載轉(zhuǎn)速穩(wěn)定。
1號(hào)機(jī)在電網(wǎng)頻率最大上擾0.036 Hz,最大下擾0.040 Hz時(shí)的實(shí)時(shí)錄波曲線見圖2。
圖2 錄波顯示
圖2顯示曲線更換調(diào)速器后,負(fù)荷穩(wěn)定,一次調(diào)頻動(dòng)作正常且每次動(dòng)作監(jiān)控系統(tǒng)上都能發(fā)出報(bào)警。
秀觀水電站在3個(gè)月的運(yùn)行中,未有因調(diào)速器問題而引起故障或事故發(fā)生,調(diào)速器運(yùn)行正常。實(shí)際運(yùn)行可以顯示,調(diào)速器油泵起動(dòng)間隔時(shí)間明顯增加,頻率跟蹤能力和功率跟蹤能力強(qiáng),操作調(diào)節(jié)平穩(wěn)、速動(dòng)性好、可靠性高,保證了電能質(zhì)量,經(jīng)濟(jì)效益明顯提高,達(dá)到了預(yù)期目的。