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渦流閥式固體變推力集成原理樣機設計與實驗①

2011-08-31 06:37魏祥庚
固體火箭技術 2011年6期
關鍵詞:樣機渦流燃氣

魏祥庚,李 江,金 蔚,姜 東

(西北工業(yè)大學燃燒、熱結(jié)構(gòu)與內(nèi)流場重點實驗室,西安 710072)

0 引言

變推力發(fā)動機能實現(xiàn)推力大小的改變,控制推力,改善導彈飛行軌道的機動性,從而提高導彈武器的突防能力。渦流閥方案是實現(xiàn)固體發(fā)動機推力調(diào)節(jié)的一種有效方式,它通過向安裝渦流閥的固體發(fā)動機渦流室切向噴入控制流氣體,迫使主流燃氣產(chǎn)生旋轉(zhuǎn),增大流動阻力,改變?nèi)紵覊簭姡_到推力調(diào)節(jié)的目的。

國外主要對渦流閥及其在火箭發(fā)動機上的應用進行了理論分析和原理性實驗,通過研究證明了渦流閥調(diào)節(jié)固體發(fā)動機推力的可行性[1-2]。國內(nèi)對渦流閥式變推力發(fā)動機研究尚處于探索階段[3-4]。國防科技大學進行了固體發(fā)動機推力隨機調(diào)節(jié)的渦流閥方案研究[5],得到了渦流閥流量調(diào)節(jié)特性,通過實驗實現(xiàn)了一定的推力調(diào)節(jié)比;西北工業(yè)大學對渦流閥式變推力發(fā)動機也進行了初步研究[6-8],建立了渦流閥結(jié)構(gòu)設計的簡單設計準則,獲得了氣流參數(shù)和結(jié)構(gòu)參數(shù)對調(diào)節(jié)性能的影響規(guī)律,并在原理性試驗中實現(xiàn)了約3倍的推力調(diào)節(jié)比。由目前研究可看出,渦流閥用于固體發(fā)動機進行推力調(diào)節(jié)是可行的,但要實現(xiàn)渦流閥式變推力發(fā)動機的工程應用,還需進行關鍵技術的攻關和驗證工作。與固體發(fā)動機相比,渦流閥式變推力發(fā)動機增加了控制流供給系統(tǒng)和渦流閥機構(gòu),增加了系統(tǒng)的復雜性,必須開展調(diào)節(jié)性能、設計方法及集成化設計等關鍵技術攻關和驗證工作,為實現(xiàn)渦流閥式變推力發(fā)動機的工程應用儲備技術。

本文利用前期研究成果,開展了渦流閥式變推力發(fā)動機集成化原理樣機設計與驗證工作,研究成果可為該發(fā)動機技術工程化應用提供技術參考。

1 原理樣機設計

渦流閥變推力發(fā)動機如圖1所示。

1.1 設計約束條件

為了約束設計條件,在對比國外研究水平及總結(jié)分析前期研究成果的基礎上,制定了樣機設計約束條件如下:

(1)推力調(diào)節(jié)比不小于5;

(2)工作時間不少于8 s;

(3)發(fā)動機為對稱結(jié)構(gòu),且所有部件在同一包絡線內(nèi)。

圖1 渦流閥變推力發(fā)動機示意圖Fig.1 Sketch of variable thrust motor based on vortex valve

1.2 總體方案

前期研究獲得采用燃氣作為控制流,可獲得更好的調(diào)節(jié)性能[6],本文采用了燃氣控制流方案。對于采用燃氣發(fā)生器方案來說,由于增加了燃氣發(fā)生器及燃氣管路,系統(tǒng)復雜度提高,且熱防護困難,加之設計約束中要求為對稱結(jié)構(gòu),且在同一包絡線內(nèi)。因此,樣機的設計需要一些創(chuàng)新思維。為了實現(xiàn)上述要求,樣機設計為具有長尾管、環(huán)形燃氣發(fā)生器的對稱結(jié)構(gòu),如圖2所示。通過長尾管的方式留出燃氣發(fā)生器以及燃氣管路的安裝空間,該集成方式在目前渦流閥變推力發(fā)動機中還未出現(xiàn)過。樣機主要由主發(fā)動機、燃氣發(fā)生器、控制流管路、渦流閥等部件組成。主發(fā)動機為長尾管結(jié)構(gòu),燃氣發(fā)生器為環(huán)形圓筒形式,控制流管路為雙側(cè)軸對稱形式。燃氣發(fā)生器和渦流閥都在主發(fā)動機外徑包絡線內(nèi)。

圖2 樣機示意圖Fig.2 Scheme of prototype

1.3 設計方法

在課題組前期研究渦流閥噴流調(diào)節(jié)規(guī)律的基礎上,總結(jié)了渦流閥設計準則[6-8]:

(1)渦流室直徑、渦流室高度和渦流室形狀為關鍵設計參數(shù);

(2)在總體及結(jié)構(gòu)允許的條件下,渦流室直徑按最大設計;

(3)渦流室高度為渦流室出口半徑;

(4)渦流室設計為無收斂段直壁結(jié)構(gòu);

(5)噴嘴位置為結(jié)構(gòu)允許的徑向最大位置。

1.4 參數(shù)設計

發(fā)動機參數(shù)設計時,充分考慮了安全性及易實現(xiàn)性。主發(fā)動機的工作參數(shù):調(diào)節(jié)前,發(fā)動機工作壓強為2 MPa;調(diào)節(jié)后,工作壓強為15 MPa。主發(fā)動機選用低含鋁量的高燃速壓強指數(shù)的復合推進劑,燃氣溫度約3 110 K,燃速指數(shù)為0.65,單端面燃燒。燃氣發(fā)生器選用常規(guī)燃速壓強指數(shù)無鋁推進劑,燃氣溫度約1 440 K,燃速壓強指數(shù)為0.27,單端面燃燒。

利用簡化處理的參數(shù)計算模型,進行了燃氣發(fā)生器工作參數(shù)的設計,并對燃氣發(fā)生器參數(shù)進行了一定優(yōu)化,經(jīng)過多輪的迭代計算,確定了樣機設計參數(shù),如表1所示。

表1 樣機設計參數(shù)Table 1 Design parameter of motor

1.5 結(jié)構(gòu)設計

為滿足設計約束條件,采用了長尾管和環(huán)形燃氣發(fā)生器的方案,實現(xiàn)了在同一母線內(nèi)的對稱結(jié)構(gòu)。環(huán)形燃氣發(fā)生器安裝在長尾管處,燃氣發(fā)生器通過2根硬管路與渦流閥相連,實現(xiàn)控制流的輸送。發(fā)動機設計為厚壁結(jié)構(gòu),長尾管為亞音速尾管,發(fā)動機的內(nèi)壁都設計了高硅氧-酚醛內(nèi)襯進行隔熱。由于燃氣發(fā)生器用推進劑溫度相對較低,沒有對燃氣發(fā)生器進行隔熱防護,燃氣管路采用高硅氧-酚醛作為內(nèi)襯隔熱。設計渦流閥的結(jié)構(gòu)如圖2所示,主要由中心體、渦流室絕熱層、渦流室背壁、喉襯、喉襯背壁及噴管擴張段等結(jié)構(gòu)組成。中心體和渦流室絕熱層材料為C/C材料,渦流室背壁、喉襯背壁和噴管擴張段材料為高硅氧-酚醛材料,喉襯材料為高強高密石墨。

2 實驗

為驗證設計方法及設計方案的可行性,實現(xiàn)關鍵技術的突破,進行了渦流閥式變推力發(fā)動機原理樣機實驗研究。實驗系統(tǒng)主要由原理樣機實驗發(fā)動機、測試系統(tǒng)及點火及時序控制系統(tǒng)組成,如圖3所示。

圖3 實驗系統(tǒng)圖Fig.3 Sketch of test system

2.1 實驗一

實驗時序:主發(fā)動機低壓點火,低壓工作3.5 s后,燃氣發(fā)生器點火,渦流閥啟動,主發(fā)動機進入高壓工作,燃氣發(fā)生器工作4.3 s后結(jié)束,主發(fā)動機回到低壓工作,直到結(jié)束。圖4和圖5分別為實驗一樣機推力-時間曲線和主發(fā)動機燃燒室壓強-時間曲線。實驗過程正常,實驗后,拆解發(fā)動機發(fā)現(xiàn),除了喉襯燒蝕嚴重外,發(fā)動機整體結(jié)構(gòu)仍較完整。

圖4 實驗一推力-時間曲線Fig.4 Thrust-time curve of the first test

從實驗曲線可看出,調(diào)節(jié)前的主發(fā)動機壓強出現(xiàn)緩慢爬升現(xiàn)象,且與設計值相比偏小。經(jīng)分析認為,主發(fā)動機燃燒室與燃氣發(fā)生器連通,而燃氣發(fā)生器內(nèi)部空間較大,所以調(diào)節(jié)前,主發(fā)動機充填過程緩慢,充填過程中主燃氣流動損失和熱損失較大,產(chǎn)生了上述現(xiàn)象。實驗后,石墨喉襯燒蝕嚴重,表面形成“旋切痕”,喉徑由設計的19.18 mm擴大到22.34 mm。經(jīng)分析認為,旋流對喉襯的燒蝕影響很大。這也說明渦流閥變推力發(fā)動機中,旋流能實現(xiàn)變推力的目的,但同樣會帶來旋流損失,這也是這種方案的一個缺點。由于喉徑的燒蝕嚴重,在控制流關閉以后,主發(fā)動機的燃燒室壓強同樣低于設計值。雖然本次實驗實現(xiàn)了非常高的推力調(diào)節(jié)比,但由于噴管的嚴重燒蝕,該次實驗應為不完全成功的實驗。

圖5 實驗一主發(fā)動機壓強-時間曲線Fig.5 Main motor pressure-time curve of the first test

2.2 實驗二

針對實驗一出現(xiàn)的問題進行了改進,將喉襯材料改為耐燒蝕性能更好的鎢滲銅材料。為了克服調(diào)節(jié)前的主發(fā)動機壓強出現(xiàn)緩慢爬升的現(xiàn)象,在燃氣發(fā)生器的出口處安裝了賽璐珞膜片,保證主發(fā)動機調(diào)節(jié)前與燃氣發(fā)生器的隔離。

實驗時序:主發(fā)動機低壓點火,低壓工作2 s后,燃氣發(fā)生器點火,渦流閥啟動,主發(fā)動機進入高壓工作,燃氣發(fā)生器工作3.5 s后結(jié)束,主發(fā)動機回到低壓工作,直到結(jié)束。圖6和圖7分別為樣機推力-時間關系曲線和主發(fā)動機燃燒室壓強-時間關系曲線。

圖6 實驗二推力-時間曲線Fig.6 Thrust-time curve of the second test

實驗后,拆解發(fā)動機發(fā)現(xiàn),喉襯基本沒有燒蝕,但沉積嚴重,其他結(jié)構(gòu)都很完整。

圖7 實驗二主發(fā)動機壓強-時間曲線Fig.7 Main motor pressure-time curve of the second test

從實驗曲線中可看出,調(diào)節(jié)前的主發(fā)動機燃燒室壓強較為平穩(wěn)。實驗后,各組件結(jié)構(gòu)完整,表明改進方案達到了目的。但實驗二同樣出現(xiàn)了前向臺階主發(fā)動機燃燒室壓強比設計預期值偏小的現(xiàn)象。經(jīng)分析認為,由于渦流室內(nèi)的中心體與燃氣接觸的表面積較大,調(diào)節(jié)前主燃氣在流經(jīng)渦流室時熱損失較大,使得主燃氣調(diào)節(jié)前能量降低,產(chǎn)生主發(fā)動機燃燒室壓強曲線前向臺階低于預期值的現(xiàn)象。后向臺階階段渦流室表面溫度已升高,熱損失影響減小,壓力會有所升高。實驗后發(fā)現(xiàn),鎢滲銅喉襯表面沉積較嚴重,導致喉徑明顯減少。經(jīng)分析認為,這些是導致主發(fā)動機燃燒室壓強的后向臺階較高的原因。經(jīng)過數(shù)據(jù)處理,得到實驗二樣機工作參數(shù)如表2所示。

表2 實驗二樣機工作參數(shù)Table 2 Operating parameter of motor

樣機實際工作推力調(diào)節(jié)比達到了9∶1,壓強調(diào)節(jié)比為8.1∶1,控制流流量比為0.256,工作時間約為8.8 s。推力調(diào)節(jié)比達9∶1,這是目前渦流閥變推力發(fā)動機中非常高的調(diào)節(jié)比,充分說明該方案也可實現(xiàn)較大的推力調(diào)節(jié)能力。

由實驗數(shù)據(jù)可看出,渦流閥變推力發(fā)動機的推力調(diào)節(jié)比大于壓強調(diào)節(jié)比,這是機械調(diào)節(jié)喉部面積變推力方案所不能比擬的。由于渦流閥變推力方案是通過加質(zhì)旋轉(zhuǎn)實現(xiàn)的,加質(zhì)部分的工質(zhì)進入發(fā)動機,也通過噴管膨脹做功,增加了發(fā)動機推力。因此,可實現(xiàn)推力調(diào)節(jié)比大于壓強調(diào)節(jié)比。由此也說明,渦流閥變推力發(fā)動機可利用較小的壓強調(diào)節(jié)比,實現(xiàn)較大的推力調(diào)節(jié)比。這對變推發(fā)動機來說,是一個非常可觀的特點,這也是渦流閥變推力發(fā)動機的一個顯著優(yōu)點。由實驗結(jié)果可看出,實驗的調(diào)節(jié)比遠高于最初設計的目標,但調(diào)節(jié)后的壓強還沒有達到預期的設計。這說明目前對渦流閥變推力發(fā)動機的調(diào)節(jié)機理認識還不是非常清楚,需深入開展調(diào)節(jié)機理研究,建立渦流閥調(diào)節(jié)模型,但該實驗還是驗證了渦流閥變推力發(fā)動機的工作原理、設計方法的合理性及渦流閥變推力方案能實現(xiàn)較大推力調(diào)節(jié)比的特性,獲得了該方案可實現(xiàn)推力調(diào)節(jié)比大于壓強調(diào)節(jié)比的特性。

3 結(jié)論

(1)設計環(huán)形燃氣發(fā)生器和長尾管組合的方式,較好解決了渦流閥式變推力集成化樣機的布局難題,實現(xiàn)了同一包絡線內(nèi)的集成設計;

(2)通過實驗驗證了渦流閥的工作原理和樣機的設計方法,獲得了渦流閥變推力方案推力調(diào)節(jié)比大于壓強調(diào)節(jié)比的特性,實現(xiàn)了該方案較大的調(diào)節(jié)能力,實驗獲得推力調(diào)節(jié)比達到9∶1。

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[6]魏祥庚,何國強,李江,等.控制流參數(shù)對渦流閥變推力固體發(fā)動機性能的影響[J].推進技術,2009,30(5).

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