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國(guó)產(chǎn)300MW汽輪機(jī)、1025t/h燃煤鍋爐技術(shù)改造與節(jié)能減排

2011-08-30 08:21:26華能上海石洞口第一電廠陳興興
上海節(jié)能 2011年8期
關(guān)鍵詞:通流燃燒器煤粉

華能上海石洞口第一電廠 陳興興

1 前言

一座電廠一旦建成,其生命周期內(nèi)的能源使用效率基本確定。華能國(guó)際電力股份有限公司上海石洞口第一電廠(簡(jiǎn)稱“華能上海石洞口第一電廠”下稱“電廠”)是“七五”期間國(guó)家重點(diǎn)能源建設(shè)的項(xiàng)目之一,在中央和地方政府的重視、關(guān)心下,安裝了四臺(tái)上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的汽輪機(jī)(型號(hào)為N300-165/535/535的第一批300MW亞臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽凝汽式)、上海鍋爐廠生產(chǎn)的直流爐(型號(hào)為SG-1025-170.5-540/540亞臨界UP型單爐膛)和上海電機(jī)廠生產(chǎn)的發(fā)電機(jī)組(300MW雙水內(nèi)冷汽輪發(fā)電機(jī))。四臺(tái)機(jī)組于1987年12月至1990年5月相繼投產(chǎn),滿足了國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)用電的客觀需要,發(fā)揮了主力電廠支撐電網(wǎng)的重要作用。

進(jìn)入“十一五”時(shí)期,為滿足節(jié)能降耗和環(huán)保的要求,走可持續(xù)發(fā)展之路,電廠認(rèn)為必須加快設(shè)備的技術(shù)更新,重點(diǎn)對(duì)汽輪機(jī)、鍋爐進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造。

2 國(guó)產(chǎn)300MW汽輪機(jī)通流改造,改善老機(jī)組能耗指標(biāo)

2.1 國(guó)產(chǎn)300MW汽輪機(jī)存在的主要問(wèn)題

1)機(jī)組效率低,啟動(dòng)時(shí)間長(zhǎng)。

2)機(jī)組膨脹不暢,軸承座剛性差,變負(fù)荷能力差。

3)通流部分結(jié)垢,汽損嚴(yán)重。

4)軸承和軸封系統(tǒng)密封不嚴(yán),造成主油箱油中含水量大和真空嚴(yán)密性差。

5)低壓末級(jí)及次末級(jí)葉片水蝕嚴(yán)重。

2.2 汽輪機(jī)通流部分節(jié)能技術(shù)改造

1)改造前能耗狀況

電廠4臺(tái)300MW汽輪機(jī)是我國(guó)上世紀(jì)七十年代初期自行開發(fā)、設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,是國(guó)產(chǎn)125MW機(jī)組的翻版。限于當(dāng)時(shí)的生產(chǎn)制造及技術(shù)水平低,與設(shè)計(jì)效率比較,高、中壓缸實(shí)際效率分別比設(shè)計(jì)值低1.64%與0.81%,低壓缸設(shè)計(jì)效率比同類型引進(jìn)機(jī)組低4.5%,當(dāng)初性能試驗(yàn)熱耗值8537 kj/kWh,設(shè)計(jì)熱耗率8149kJ/kWh。大大高于目前國(guó)產(chǎn)引進(jìn)型300MW機(jī)組的8000kj/kWh的水平。實(shí)際熱耗比設(shè)計(jì)值高388kJ/kWh。

為了走可持續(xù)發(fā)展之路,我們對(duì)熱耗大、煤耗高的老式國(guó)產(chǎn)300MW汽輪機(jī)組分步進(jìn)行改造,改造內(nèi)容:汽輪機(jī)形式采用反動(dòng)式,更換通流部分,高、中壓內(nèi)外缸,低壓內(nèi)缸(保留低壓外缸),導(dǎo)汽連通管,高、中、低壓轉(zhuǎn)子,軸承系統(tǒng),軸封系統(tǒng),盤車裝置改為低速盤車等。

2)汽輪機(jī)通流改造采用的節(jié)能技術(shù)

(1)對(duì)汽輪機(jī)高、中、低壓通流部分進(jìn)行徹底更新,采用無(wú)中心孔的整鍛轉(zhuǎn)子;高、中壓內(nèi)外缸和低壓內(nèi)缸調(diào)換;軸承和軸承座系統(tǒng)改進(jìn);汽封和汽加熱系統(tǒng)改進(jìn);中、低壓導(dǎo)汽管調(diào)換;改進(jìn)疏水系統(tǒng)為集中自動(dòng)控制疏水等。

(2)高壓缸通流部分主要采用新的子午面噴嘴型線,壓力級(jí)動(dòng)葉片葉型為扭葉片系列,反動(dòng)度平衡動(dòng)葉采用減少根部氣流擾動(dòng)的反動(dòng)度平衡原理。

(3)中壓缸通流部分主要按三元流場(chǎng)確定沿葉高動(dòng)靜葉片型線的最佳速比匹配,蒸汽在動(dòng)靜葉出口為軸向排汽等新型技術(shù)。

(4)低壓缸通流部分主要按類似中壓缸技術(shù)之外,對(duì)葉片沖角還匹配有10°的自帶圍帶,更有利于速度分布,減少蒸汽余速損失0.8%等優(yōu)化組合。

3)汽輪機(jī)通流部分改造后與原設(shè)計(jì)性能比較

汽輪機(jī)通流部分改造后,汽缸膨脹舒暢,調(diào)節(jié)品質(zhì)好,在采用復(fù)合變壓運(yùn)行方式中,能適應(yīng)40%~100%BMCR調(diào)峰,并提高了變負(fù)荷響應(yīng)速度,提高了軸系穩(wěn)定性和可靠性,銘牌出力由300 MW提升至325MW。汽輪機(jī)在額定工況下的熱耗由8537kJ/kWh下降至8157kJ/kWh,各缸效較現(xiàn)役機(jī)組有較大幅度的提高,從改造后的機(jī)組在額定工況區(qū)域范圍內(nèi)的發(fā)電設(shè)計(jì)熱耗率與性能考核值比較來(lái)看,達(dá)到了在額定工況下無(wú)煤耗增加出力25MW的預(yù)期目標(biāo)。汽輪機(jī)通流改造項(xiàng)目實(shí)施前(后)的能源消耗由360g/kWh下降至340g/kWh,下降了20g/kWh,按18億kWh/臺(tái)電量計(jì)算,節(jié)能量36000t/a標(biāo)準(zhǔn)煤。

3 依靠科技進(jìn)步,實(shí)施1025t/h直流爐“貧改煙”節(jié)能技術(shù)改造

3.1 改造前的鍋爐現(xiàn)狀

1)燃用貧瘦煤的1025t/h直流鍋爐,在適燃的貧瘦煤資源匱乏,煤價(jià)驚人增長(zhǎng),發(fā)電燃料成本上升使邊際利潤(rùn)倒掛的情況下,改善貧煤鍋爐效率低和推廣適燃煤種的問(wèn)題顯得尤為突出;

2)制粉系統(tǒng)采用中間儲(chǔ)倉(cāng)式,配四套DTM350/600筒式鋼球磨,用電率比上海吳涇熱電廠和外高橋一電廠同容量鍋爐配置的HP型中速磨高出0.5%以上。

3)由于國(guó)產(chǎn)設(shè)備當(dāng)時(shí)設(shè)計(jì)、制造工藝等因素,鍋爐的安全性、經(jīng)濟(jì)性和可調(diào)性都比較差。

4)為了解決鍋爐的可調(diào)性,在1998年至2005年分別重點(diǎn)對(duì)4臺(tái)鍋爐進(jìn)行燃燒器和水動(dòng)力(水冷壁)變負(fù)荷能力(由70%增大到40%)改造,水冷壁改為螺線管式;燃燒器采用分級(jí)欠氧低NOx燃燒器,達(dá)到了低負(fù)荷穩(wěn)燃。同時(shí)還使NOx排放量≤650 mg/Nm3,但生產(chǎn)供電煤耗上升3g/kWh~4g/kWh。

3.2 鍋爐改造可行性分析

1)鍋爐熱損失及熱負(fù)荷計(jì)算值見表1

表1 鍋爐熱損失及熱負(fù)荷計(jì)算值

表2 熱負(fù)荷指標(biāo)對(duì)比

2)熱負(fù)荷指標(biāo)與相似鍋爐的比較見表2

3)結(jié)論

(1)根據(jù)以上計(jì)算及常熟電廠和太倉(cāng)電廠二期鍋爐的實(shí)際運(yùn)行情況,結(jié)合本工程的熱負(fù)荷指標(biāo)看,具備貧改煙工程實(shí)施后不會(huì)出現(xiàn)爐膛嚴(yán)重結(jié)渣現(xiàn)象。擴(kuò)大煤種,提高爐效目的是可行的。

(2)鑒于上述原因,公司于2009年6月、2010年2月、2011年5月分別在#1、#2、#3鍋爐實(shí)施;#4鍋爐在結(jié)合電網(wǎng)負(fù)荷需要的前提下,將于2011年底繼續(xù)推廣應(yīng)用。

3.3 鍋爐貧改煙的節(jié)能技術(shù)措施

1)爐本體

為了節(jié)能及減少投資,爐本體改造,在不影響改造效果的前提下,盡可能利用原有設(shè)備。

(1)原來(lái)燃燒貧煤改為燃燒大同煙煤,(可燃基揮發(fā)份Vdaf由 16%改為 35.3%),鍋爐燃燒器六層改為五層。采用直吹式一次風(fēng)機(jī)、冷正壓制粉系統(tǒng),四角擺動(dòng)式切向燃燒的煤粉燃燒器。煤粉細(xì)度R90=18.38%左右。

(2)制粉燃燒系統(tǒng)由于改為冷正壓一次風(fēng)機(jī)直吹式后,低過(guò)側(cè)和低再側(cè)省煤器采用肋片管式,面積均由2103m2增加至3000m2,增加 50%。

(3)燃 燒方 式 采用 低NOx同軸燃燒系統(tǒng)(LNCFS)。與常規(guī)煤粉噴嘴設(shè)計(jì)比較,具有以下優(yōu)點(diǎn):

(a)強(qiáng)化著火(EI)煤粉噴嘴能使火焰穩(wěn)定在噴嘴出口一定距離內(nèi);使揮發(fā)份在富燃料的氣氛下快速著火,保持火焰穩(wěn)定,從而有效降低NOX的生成,延長(zhǎng)焦碳的燃燒時(shí)間。

(b)在每相鄰2層煤粉噴嘴之間布置有1層輔助風(fēng)噴嘴,其中包括2只CFS(偏置風(fēng))噴嘴,1只直吹風(fēng)噴嘴。

(c)同心切圓(CFS)燃燒方式。采用同心切圓燃燒方式,部分二次風(fēng)氣流在水平方向分級(jí),在始燃燒階段推遲了空氣和煤粉的混合,NOx形成量少。見圖1所示

(d)UFA(Underfire Air,火下風(fēng))噴嘴設(shè)計(jì)。在每個(gè)主燃燒器最下部采用UFA噴嘴設(shè)計(jì),通入部分空氣,以降低大渣含碳量。

(e)采用可水平擺動(dòng)調(diào)節(jié)的SOFA噴嘴,控制爐膛出口煙溫偏差。

(f)爐膛出口煙溫偏差是爐膛內(nèi)的流場(chǎng)造成的。圖2表示了可水平調(diào)整擺角的噴嘴設(shè)計(jì),擺角可水平調(diào)整+15°到-15°。SOFA的水平調(diào)整,可通過(guò)燃燒調(diào)整得到一個(gè)燃燒效率最佳的角度。

(4)在組織良好爐膛空氣動(dòng)力場(chǎng),防止火焰直接沖刷水冷壁前提下,防止?fàn)t內(nèi)結(jié)渣和高溫腐蝕的主要措施有:

(a)帶同心切圓燃燒方式(CFS)的多隔倉(cāng)輔助風(fēng)設(shè)計(jì);

(b)合理的燃燒器各層一次風(fēng)間距。

(5)燃燒器的設(shè)計(jì)、布置考慮降NOx的排放濃度不超過(guò)450mg/Nm3(O2=6%)的措施有:

(a)帶同心切圓燃燒方式(CFS)的多隔倉(cāng)輔助風(fēng)設(shè)計(jì);

(b)采用CCOFA和SOFA實(shí)現(xiàn)對(duì)燃燒區(qū)域過(guò)量空氣系數(shù)的多級(jí)控制;

(c)強(qiáng)化著火(EI)煤粉噴嘴設(shè)計(jì)。

(6)燃燒器的設(shè)計(jì)、布置考慮實(shí)現(xiàn)不投油最低穩(wěn)燃負(fù)荷的措施有:

(a)強(qiáng)化著火(EI)煤粉噴嘴設(shè)計(jì);

(b)低負(fù)荷時(shí)相臨兩層煤粉噴嘴投入運(yùn)行;

(c)煤粉細(xì)度達(dá)到設(shè)計(jì)值。

2)改造效果

通過(guò)本次改造,經(jīng)性能試驗(yàn)驗(yàn)證,在不改變爐型的情況下達(dá)到擴(kuò)大鍋爐適燒煤種范圍的目的,緩解了燃煤供應(yīng)的壓力,通過(guò)計(jì)算校核增加省煤器受熱面積,確保排煙溫度不變,鍋爐效率由現(xiàn)在的90.2%提高到92.5%,煤耗下降7.77g/kWh;由原先的中間儲(chǔ)倉(cāng)式350/600筒式鋼球磨制粉系統(tǒng)改為HP-860型中速磨正壓直吹式制粉系統(tǒng),用電率下降0.6%,節(jié)能減排效果顯著。

4 主設(shè)備節(jié)能技術(shù)改造、降低能耗求發(fā)展

“十一五”期間,電廠以“合理利用能源,降低能耗指標(biāo),建設(shè)節(jié)能環(huán)保型企業(yè)”為能源管理方針;近幾年電廠投入資金1.5億元/臺(tái)(機(jī)爐),對(duì)“七五”時(shí)期的國(guó)產(chǎn)鍋爐、制粉系統(tǒng)、汽輪機(jī)設(shè)備進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造,同時(shí)還落實(shí)了凝水系統(tǒng)變頻、電除塵智能控制、預(yù)熱器等設(shè)備的節(jié)能技術(shù)改造,努力提高節(jié)能工作水平和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,推進(jìn)節(jié)能工作的現(xiàn)代化管理,實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)換過(guò)程中GDP能耗逐年下降。見表3

通過(guò)表3可以看出,一座燃煤電廠一旦建成,能耗水平的改變,在加強(qiáng)基礎(chǔ)管理的同時(shí),資金投入,設(shè)備更新顯得更為重要。電廠經(jīng)過(guò)鍋爐、汽輪機(jī)節(jié)能項(xiàng)目的實(shí)施,節(jié)能減排的效果是顯著的,2010年的總能耗為14.5萬(wàn)噸,工業(yè)總產(chǎn)值26.46億元。發(fā)電煤耗由設(shè)備改造前的339.3g/kWh下降至2010年的316.5g/kWh,下降了23g/kWh,(這其中還抵消了于2008年投資的脫硫設(shè)施 (環(huán)保成本)增加的1.1%用電率的能耗4g/kWh)。

電廠主設(shè)備改造后,“GDP”工業(yè)總產(chǎn)值能耗下降28.6%,節(jié)約標(biāo)煤19.7萬(wàn)t,為“十一五”期間國(guó)家“GDP”工業(yè)總產(chǎn)值能耗下降20%作出了貢獻(xiàn)。

為了承擔(dān)環(huán)境的社會(huì)責(zé)任,2010年電廠還投資2500萬(wàn)元承擔(dān)了處理脫硫石膏的一條年產(chǎn)10萬(wàn)t建筑石膏煅燒示范線項(xiàng)目。

表3 2006年-2010年能耗情況表

5 “十二五”期間節(jié)能減排設(shè)想

5.1 隨著資源能源緊缺壓力加大,對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的瓶頸制約日益突出,國(guó)家“十二五”規(guī)劃綱要將單位GDP能耗再降低16%,新一輪節(jié)能減排工作已經(jīng)開始。參照GB21258-2007標(biāo)準(zhǔn),亞臨界300MW濕冷機(jī)組供電煤耗≤340g/kWh,先進(jìn)值≤327g/kWh。電廠建成二十多年來(lái),到2010年完成供電煤耗≤334g/kWh,比先進(jìn)值高7g/kWh,為此,還必須繼續(xù)有效地開展節(jié)能工作來(lái)實(shí)現(xiàn)“建設(shè)節(jié)約、環(huán)保型社會(huì)”的目標(biāo)。

5.2 由于歷史因素,首先要根據(jù)燃料質(zhì)量不穩(wěn)定、設(shè)備老化、機(jī)組能耗水平落后等困難,制訂管理制度,從燃料管理入手,加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的管理工作。

5.3 電廠力爭(zhēng)再用幾年時(shí)間,從#4鍋爐燃燒貧煤改煙煤的低氮燃燒工程著手,結(jié)合干排渣、鍋爐微油點(diǎn)火系統(tǒng)、脫氮、#1~#4汽輪機(jī)汽封、空預(yù)器密封等節(jié)能技術(shù)改造工作以進(jìn)一步降低供電煤耗。

5.4 通過(guò)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,拓展區(qū)域性供熱。

目前除雪花啤酒廠10t/天的供熱需求外,隨著區(qū)域發(fā)展,造紙廠等行業(yè)的區(qū)域性供熱也將逐步上馬。

5.5 從汽輪機(jī)設(shè)備結(jié)構(gòu)來(lái)看,設(shè)想將原二級(jí)抽汽改為三級(jí)抽汽供汽,優(yōu)化循環(huán)結(jié)構(gòu)、減少凝汽器冷源損耗,達(dá)到更經(jīng)濟(jì)適宜的投入產(chǎn)出比,使能耗、環(huán)保指標(biāo)達(dá)到同類機(jī)組的先進(jìn)水平。

5.6 爭(zhēng)取上大壓小,徹底淘汰老舊高能耗設(shè)備。

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