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一例水輪機組高轉(zhuǎn)速加閘事件原因分析及防范對策

2011-08-15 00:47卞高山
四川水力發(fā)電 2011年2期
關(guān)鍵詞:測頻停機電磁閥

卞高山

(國電大渡河流域水電開發(fā)有限公司檢修安裝分公司,四川樂山 614900)

某水電站一水輪發(fā)電機組在試驗過程中機組高轉(zhuǎn)速加閘,引起閘塊短時磨損(約15 s),經(jīng)現(xiàn)場檢查,未造成其它后果。事后經(jīng)檢查分析,系因機組測速裝置故障引起本次事件,故分析機組測速裝置在應(yīng)用中容易出現(xiàn)故障的地方并采取相應(yīng)措施,是保證機組正常運行的重要措施之一。

1 事件經(jīng)過

某水電站在檢修工作中,對一水輪機組測速裝置(SJ-22C)進行了更換,完成了裝置的定值檢查校核和試驗;機組試運行時,由監(jiān)控系統(tǒng)流程自動開機,準備作機組假同期試驗,但因流程開機不成功,自動返回停機態(tài),在此過程中,發(fā)生了機組高轉(zhuǎn)速加閘事故。

2 原因分析及論證

2.1 事件順序分析

經(jīng)核查,監(jiān)控系統(tǒng)報警信息順序如下:

53'08″停機——空載流程啟動;

57'51″機組轉(zhuǎn)速未到 5%Ne,停機——空載流程退出;

57'51″空載——停機流程啟動;

57'53″機組導(dǎo)葉全關(guān);

57'56″機組加閘電磁閥投入;

57'58″制動閘未落下;

58'48″停機態(tài)動作。

根據(jù)報警信息并進行分析,“停機——空載”流程啟動后,沒有收到5%Ne的轉(zhuǎn)速信號(機組實際已達額定轉(zhuǎn)速),故流程自動退出,并自動返回停機態(tài),即啟動“空載——停機”流程。

“空載——停機”流程的正常執(zhí)行情況為先關(guān)閉導(dǎo)葉,等待機組轉(zhuǎn)速下降到加閘轉(zhuǎn)速(25%Ne),然后投機組加閘電磁閥。

但從監(jiān)控報警信息看,機組導(dǎo)葉全關(guān)后,僅3 s就收到加閘電磁閥投入信號??紤]到電磁閥的動作時間和監(jiān)控系統(tǒng)采樣時間存在1~2 s的偏差,可以認為,流程在收到導(dǎo)葉全關(guān)后,立即投入了加閘電磁閥。

2.2 原因分析

因SJ-22C測速裝置的5%Ne和25%Ne兩點為常閉接點,即在停機時,監(jiān)控系統(tǒng)會收到這兩點的信號。只有在機組轉(zhuǎn)速上升后,此兩接點按順序逐一斷開,監(jiān)控系統(tǒng)才判斷機組轉(zhuǎn)速上升正常。從機組開機流程失敗和高轉(zhuǎn)速加閘現(xiàn)象進行分析,5%Ne和25%Ne兩點在機組實際轉(zhuǎn)速上升后,仍然處于閉合狀態(tài),即測速裝置沒有正確反映機組實際轉(zhuǎn)速。但初步判斷是測速裝置存在故障,從而給監(jiān)控系統(tǒng)的信息不準確,造成在高轉(zhuǎn)速情況下流程誤加閘。

對新更換的測速裝置進行定值和輸出邏輯檢查未發(fā)現(xiàn)異常,初步判斷故障出在測頻回路上。

測頻回路有“電壓測頻”和“齒盤測頻”兩路,并在裝置上有各自的位置開關(guān)進行投/退,只有在位置開關(guān)“投入(ON)”的情況下,對應(yīng)的測頻功能才投入。在100%Ne以下各點時,兩路為“與”關(guān)系,即若兩路測頻都投入時,必須兩路測值同時滿足條件,測速裝置才可能有相應(yīng)輸出,若兩路采集不一致時,測速裝置報警燈會點亮并上送監(jiān)控系統(tǒng)“測速裝置故障”信號。經(jīng)檢查監(jiān)控系統(tǒng)無相應(yīng)報警記錄。

綜合上述情況,可以認定故障是測速裝置測頻故障引起的,而故障的唯一原因是“電壓測頻”或“齒盤測頻”的位置開關(guān)沒有投入(若投入正常,則在事件發(fā)生前應(yīng)有“測速裝置故障”的登錄信息),故只有兩位置開關(guān)沒有全部投入時,才可能既無法正確測頻,又無報警信息。

3 測速裝置重點檢查項目

從該事件發(fā)生的整個過程看,存在工作不仔細、不到位、工作流程不清楚的問題。即在定值檢查完后,沒有專人檢查裝置整體安裝及恢復(fù)情況,沒有檢查開關(guān)的投入位置是否正確。另外,新更換裝置后,沒有經(jīng)過實際開機試驗就盲目投運,未能發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患。

另外,從實際運行經(jīng)驗看,在測速裝置安裝、試驗、檢查的各個過程中,還存在一些容易疏忽和引起事故的地方。

3.1 測速帶安裝

因測速帶及齒指檢查、調(diào)整不仔細引起探頭損壞的情況時有發(fā)生,故對測速帶的安裝、檢查和調(diào)整應(yīng)引起足夠的重視。機械作業(yè)完后,尤其是在機組擴修時測速鋼帶拆除并重新安裝后,必須有專人對測速鋼帶及其動片進行檢查,確認鋼帶安裝牢固無變形、位置合適(易于探頭安裝),所有動片無彎曲變形,轉(zhuǎn)動盤(或動片)磁鋼位于探頭中間且與兩探頭之間,深度以擋住探頭為宜,以避免機組轉(zhuǎn)動時動片碰撞探頭和因間距過大影響測量。

3.2 電纜屏蔽層接地

曾有機組在運行中出現(xiàn)過因測頻輸入回路電纜屏蔽層未接地造成測速裝置誤開出引發(fā)事故停機的事件,故檢修時要仔細檢查測速裝置測頻輸入回路的電纜,其屏蔽層必須在專門的接地銅排上兩端可靠接地,以消除測頻回路的電磁干擾。

3.3 撥輪開關(guān)位置情況

裝置出口邏輯、定值、輸入及輸出回路試驗檢查完成后,應(yīng)仔細檢查裝置的撥輪開關(guān)位置,在正常情況下電壓測頻(F)、機械測頻(P)撥輪開關(guān)應(yīng)在“有效(ON)”位置。

3.4 加閘回路檢查

機組檢修完、第一次帶水開機試驗時,機組加閘和反充氣必須手動完成,以避免因測速裝置、電磁閥、監(jiān)控系統(tǒng)以及其它原因引起的高轉(zhuǎn)速加閘。

手動加閘試驗正常后,必須先將加閘和反充氣氣源關(guān)掉、電磁閥投至自動,由監(jiān)控系統(tǒng)流程進行自動開停機試驗。在整個開/停機流程試驗過程中,需注意SJ-22C測速裝置和電磁閥動作情況。只有確定在加閘轉(zhuǎn)速(下降接通)到達時,測速裝置相應(yīng)的輸出接點導(dǎo)通且加閘電磁閥動作正常后,才能將加閘全部恢復(fù)到自動控制。否則,必須停止試驗并查明原因,待處理完后,方可繼續(xù)進行機組流程試驗。

4 結(jié)語

對測速裝置在安裝調(diào)試和試驗全過程進行仔細檢查,并對回路進行全面試驗,在檢修、運行中隨時關(guān)注過程,及時發(fā)現(xiàn)問題,總結(jié)經(jīng)驗,改進方法,才能保證其對機組運行提供準確的轉(zhuǎn)速信號和控制信息,保證機組的正常運行。

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