林達(dá) 李長(zhǎng)斌(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)
油田站庫(kù)機(jī)泵節(jié)能降耗措施及效果
林達(dá) 李長(zhǎng)斌(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)
站庫(kù)機(jī)泵耗電已占油田耗電的60%,由于機(jī)泵高配低效等原因,造成實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中大量電能浪費(fèi)。通過(guò)對(duì)大慶油田第六采油廠第三油礦部分站庫(kù)機(jī)泵能耗高的原因進(jìn)行分析,找出了存在的問(wèn)題,并采取了相應(yīng)的措施,解決了部分機(jī)泵高耗低效的問(wèn)題。2010年共實(shí)施大泵換小泵7臺(tái),多級(jí)泵減級(jí)3臺(tái),單級(jí)泵葉輪切削5臺(tái),變頻精細(xì)調(diào)整18臺(tái)次,站庫(kù)系統(tǒng)耗電3 419×104kW·h,與2009年對(duì)比,實(shí)現(xiàn)節(jié)電519×104kW·h,節(jié)電率13.2%。
離心泵 泵效 能耗 節(jié)能措施
D O I:10.3969/j.i ssn.2095-1493.2011.03.019
能源是當(dāng)前和今后相當(dāng)長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期內(nèi),制約社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的突出瓶頸,為緩解能源瓶頸制約,就要千方百計(jì)增加供給,但能源資源是有限的,增加供給會(huì)受到各種條件的制約,根本出路是堅(jiān)持開發(fā)與節(jié)約并舉、節(jié)約優(yōu)先的方針,大力推進(jìn)節(jié)能降耗,提高能源利用效率。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)驅(qū)動(dòng)各種泵的電動(dòng)機(jī)每年所消耗的電量,約占工業(yè)能源消耗量的75%,總能源消耗量的60%。因此,做好機(jī)泵節(jié)能降耗工作,對(duì)節(jié)能減排具有十分重要的意義。
經(jīng)統(tǒng)計(jì),大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠第三油礦近幾年注水、污水、集輸油系統(tǒng)機(jī)泵年耗電為1.55×108kW·h,占年綜合耗電的59%左右,其中注水系統(tǒng)年均耗電為1.13×108kW·h,主要為外輸水耗電;污水系統(tǒng)和集輸油系統(tǒng)年均耗電為0.42×108kW·h,主要包括轉(zhuǎn)油站外輸油、摻水、熱洗耗電,污水站污水處理、外輸耗電,聯(lián)合站脫水及原油外輸耗電。由于注水系統(tǒng)均為強(qiáng)電高壓系統(tǒng),采油礦無(wú)法對(duì)其采取有效的節(jié)電措施,因此,重點(diǎn)解決的是污水系統(tǒng)和集輸油系統(tǒng)的耗電。
第三油礦2007—2009年各系統(tǒng)機(jī)泵耗能情況:集輸油系統(tǒng)年耗電約為2 500×104kW·h,污水系統(tǒng)年耗電約為1 700×104kW·h。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),我們對(duì)各站之間進(jìn)行了橫向?qū)Ρ?,通過(guò)數(shù)據(jù)對(duì)比發(fā)現(xiàn),相同系統(tǒng)間不同站庫(kù)能耗存在較大差異,如轉(zhuǎn)油站外輸油系統(tǒng)輸液?jiǎn)魏?,最高的站輸液?jiǎn)魏臑?.46kW·h/t,最低的站輸液?jiǎn)魏膬H0.1kW·h/t。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步現(xiàn)場(chǎng)落實(shí),認(rèn)為造成部分站庫(kù)機(jī)泵能耗高的主要原因有以下幾個(gè)方面:
(1)機(jī)泵的排量過(guò)大,存在“大馬拉小車”問(wèn)題,而為了保證正常生產(chǎn),需控制泵出口閥門,造成機(jī)泵運(yùn)行能耗過(guò)高。
(2)機(jī)泵的揚(yáng)程過(guò)高,運(yùn)行時(shí)泵管壓差較大,第三油礦轉(zhuǎn)油站全部采用摻水泵,最高的站泵管壓差達(dá)到0.7 MPa,造成機(jī)泵能耗浪費(fèi)。
(3)各系統(tǒng)配備的泵大部分為同一規(guī)格型號(hào),適應(yīng)性較差。單泵運(yùn)行的,季節(jié)適應(yīng)性差,如摻水泵由于冬夏摻水量不同,夏季運(yùn)行時(shí)就需控制出口閥門;多泵運(yùn)行的,富裕的排量較多,需控制泵出口閥門,造成機(jī)泵運(yùn)行能耗過(guò)高,如污水外輸泵。
機(jī)泵能耗高是由機(jī)泵運(yùn)行效率低引起的,機(jī)泵的運(yùn)行效率是由泵的運(yùn)行工況點(diǎn)所決定的。所謂泵的運(yùn)行工況點(diǎn)從理論上講是由離心泵的流量——揚(yáng)程曲線與管路特性曲線的交點(diǎn),它隨著泵的流量和揚(yáng)程的變化而變化,而管路特性曲線在給定的管路系統(tǒng)中其所需的揚(yáng)程基本不變。如果泵的運(yùn)行工況點(diǎn)正好是泵能提供的揚(yáng)程與管路所需揚(yáng)程,那么此時(shí)泵運(yùn)行效率最高;如果泵運(yùn)行工況點(diǎn)偏離了額定工況點(diǎn),泵的運(yùn)行效率就會(huì)變低。
離心泵運(yùn)行的工況點(diǎn)決定了泵運(yùn)行效率的高低,而要提高離心泵運(yùn)行效率就要用技術(shù)的手段調(diào)整離心泵的工況點(diǎn),使離心泵工況點(diǎn)在高效區(qū)運(yùn)行。從理論上講,調(diào)整離心泵的工況點(diǎn)的方法有兩種:一是改變管路特性;二是改變離心泵性能曲線。由于在已建的系統(tǒng)中,管路特性曲線一般無(wú)法改變(改變管路特性曲線投資高),因此廣泛采用的是改變離心泵性能曲線的方法。根據(jù)第三油礦各系統(tǒng)機(jī)泵存在的主要問(wèn)題,采取了具體措施加以解決。
由于站庫(kù)各系統(tǒng)所配備的機(jī)泵均為同一型號(hào),而冬夏生產(chǎn)運(yùn)行模式不同,機(jī)泵已不適應(yīng)生產(chǎn)需求,因此我們根據(jù)各站庫(kù)的實(shí)際生產(chǎn)情況,選擇合理的泵型進(jìn)行更換,實(shí)現(xiàn)泵大小的梯級(jí)匹配,滿足不同生產(chǎn)需求。如喇661中轉(zhuǎn)站原摻水泵型號(hào)為DYGZ100-50×4,排量100m3/h,揚(yáng)程200m,日均摻水耗電2 340kW·h。由于摻水泵排量較高,日常生產(chǎn)需控制閥門,根據(jù)該站所轄井?dāng)?shù)等實(shí)際情況,我們選擇更換DY65-50×4型摻水泵,更換后排量65 m3/h,揚(yáng)程仍為200 m,滿足了日常生產(chǎn)需要。由于選擇泵型合理,摻水耗電大幅降低,由更換前的2 340kW·h下降到1 280kW·h,日均實(shí)現(xiàn)節(jié)電1 060kW·h,見(jiàn)到較好的節(jié)電效果。
2.2.1 離心泵減級(jí)[1]
根據(jù)水泵所需揚(yáng)程,對(duì)原泵進(jìn)行減級(jí)改造。如喇551轉(zhuǎn)油站1#外輸泵型號(hào)150D-30A×4,排量150m3/h,揚(yáng)程122.8m,運(yùn)行時(shí)泵壓0.5MPa,管壓0.4 MPa,日耗電550kW·h,輸液?jiǎn)魏臑?.19kW·h/t。2010年4月對(duì)該泵實(shí)施減級(jí),由四級(jí)減為三級(jí),減級(jí)后泵壓降至0.4MPa,管壓為0.35 MPa,泵管壓差進(jìn)一步降低,耗電量由減級(jí)前的550kW·h降至350kW·h,輸液?jiǎn)魏挠?.19kW·h/t下降至0.13kW·h/t,日均節(jié)電200kW·h。
2.2.2 葉輪切削
通過(guò)對(duì)離心泵葉輪外徑進(jìn)行切削,合理降低離心泵的揚(yáng)程,同時(shí)使其排量也得到有效降低,滿足生產(chǎn)需求,達(dá)到節(jié)能目的。如喇560一段污水外輸系統(tǒng),平時(shí)運(yùn)行兩臺(tái)污水外輸泵,一臺(tái)型號(hào)為300DFSY58,排量792m3/h,揚(yáng)程58m,另一臺(tái)型號(hào)為200SS59,排量533m3/h,揚(yáng)程60m,日均外輸污水30 500m3左右,日均耗電6 500kW·h??紤]到兩臺(tái)泵揚(yáng)程不匹配,且排量有富余,我們對(duì)型號(hào)為200SS59的污水外輸泵葉輪進(jìn)行了切削,切削后泵排量降為490m3/h,揚(yáng)程為52m,切削后仍運(yùn)行兩臺(tái)泵,雖然總體排量有所下降,但仍能滿足生產(chǎn)需要,在外輸污水總量不變的情況下,耗電量由切削前的6 500kW·h下降至5 760kW·h,日均實(shí)現(xiàn)節(jié)電740kW·h。
變頻調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用,較好地解決了控制閥門生產(chǎn)的難題,合理的優(yōu)化調(diào)整,解決了裝置對(duì)機(jī)泵設(shè)備的沖擊損壞。通過(guò)對(duì)各系統(tǒng)安裝的變頻拖動(dòng)裝置的不斷優(yōu)化,也使各系統(tǒng)耗電進(jìn)一步降低,見(jiàn)到較好的節(jié)電效果。如喇601轉(zhuǎn)油站日均外輸為3 850t,未安裝變頻時(shí),需控制閥門進(jìn)行生產(chǎn),日均外輸耗電1 550 kW·h,輸液?jiǎn)魏臑?.4 kW·h/t。安裝變頻器后,通過(guò)優(yōu)化調(diào)整,外輸泵泵壓大幅降低,由安裝變頻器前的1.5 MPa下降至0.5 MPa左右,變頻器運(yùn)行頻率僅為33Hz,由于頻率降低,外輸泵轉(zhuǎn)速明顯降低,耗電量由安裝前的1 550 kW·h下降至900kW·h,輸液?jiǎn)魏挠?.4kW·h/t下降至0.24kW·h/t,日均節(jié)電650kW·h。
2010年,第三油礦在站庫(kù)各系統(tǒng)機(jī)泵共實(shí)施大泵換小泵7臺(tái)、多級(jí)泵減級(jí)3臺(tái)、單級(jí)泵葉輪切削5臺(tái)、變頻精細(xì)調(diào)整18臺(tái)次。通過(guò)對(duì)第三油礦站庫(kù)系統(tǒng)能耗高的機(jī)泵采取一系列的措施,2010年第三油礦站庫(kù)系統(tǒng)耗電3 419×104kW·h,與2009年耗電3 938×104kW·h相比,實(shí)現(xiàn)節(jié)電519×104kW·h,節(jié)電率13.2%,見(jiàn)到了較好的節(jié)電效果。
機(jī)泵的綜合單位能耗取決于機(jī)泵運(yùn)行效率的高低,在油田實(shí)際生產(chǎn)中,采取什么樣的降耗增效措施要考慮操作成本等因素,需結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)條件和實(shí)際情況靈活應(yīng)用,前提條件是滿足生產(chǎn)所需。
(1)對(duì)給定泵裝置降低單位能耗的方法很多,但投資少、收效快的最好辦法是對(duì)葉輪進(jìn)行改造,使其提供的揚(yáng)程接近泵所在系統(tǒng)的管路所需揚(yáng)程和流量,滿足生產(chǎn)要求。
(2)對(duì)于可控制總量的系統(tǒng),可以通過(guò)合理的機(jī)泵梯次匹配來(lái)實(shí)現(xiàn)。
(3)對(duì)于變頻拖動(dòng)的機(jī)泵要合理調(diào)整運(yùn)行頻率,運(yùn)行頻率在額定頻率50%以下時(shí),機(jī)泵節(jié)能效果明顯降低,且易損壞機(jī)泵裝置,應(yīng)采取換泵措施。
[1]姬忠禮,鄧志安,趙會(huì)軍.泵和壓縮機(jī)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2009.
林達(dá),2010年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院,現(xiàn)從事油田生產(chǎn)管理工作,E-mail:liuhui7@petrochina.com.cn,地址:大慶油田第六采油廠第三油礦,163154。
2011-03-18)