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淺談火力發(fā)電廠的節(jié)能減排技術(shù)

2011-08-15 00:45上海電力股份有限公司
上海節(jié)能 2011年8期
關(guān)鍵詞:汽封煤耗節(jié)電

上海電力股份有限公司 金 興

前言

《國家國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》要求:推進傳統(tǒng)能源清潔高效利用。電力工業(yè)是節(jié)能減排的重點領(lǐng)域,近幾年,我國一大批超臨界和超超臨界高效環(huán)保機組相繼投產(chǎn),短期內(nèi)我國燃煤機組平均供電煤耗有了大幅降低;但是投產(chǎn)早、能耗高的火電機組仍占一定比例,新投運的機組在主要輔機等方面節(jié)能減排還有一定空間,火電廠節(jié)能減排的潛力依然很大,因此必須大力推進節(jié)能減排工作。

根據(jù)中國電力聯(lián)合會科技開發(fā)服務(wù)中心發(fā)布的2009年度全國火電機組能效對標(biāo)及競賽資料,2009年度參加競賽的我國火電機組平均供電煤耗為342g/kWh,總體能耗水平仍然偏高。不同容量的機組(規(guī)定投產(chǎn)一年以上的機組可參加競賽,實際2009年已投運的機組多于下列統(tǒng)計數(shù)據(jù))煤耗平均值為:

*10臺1000MW級超超臨界機組的平均供電煤耗為290.57 g/kWh,最低為281.84g/kWh;

*4臺600MW級超超臨界機組的平均供電煤耗為311.40 g/kWh,最低為310.15g/kWh;

*104臺600MW級超臨界濕冷機組的平均供電煤耗為312.12 g/kWh,最低為301.84g/kWh,最高為 325.25g/kWh;

*75臺600MW級亞臨界濕冷機組的平均供電煤耗為322.24g/kWh,最低為310.88g/kWh,最高為333.32g/kWh;

*37臺600MW級空冷機組的平均供電煤耗為339.80g/kWh,最低為323.26g/kWh,最高為354.80g/kWh。

從上可以看出,我國當(dāng)前相同等級機組中能耗水平的差距還是比較大。其中能耗水平較先進的機組仍然在不斷地尋求進一步節(jié)能降耗的途徑;對于能耗水平較高的機組,存在一定的節(jié)能降耗空間。根據(jù)多年的經(jīng)驗,以下分別淺述火電廠比較成熟的主要節(jié)能減排技術(shù)改造項目和內(nèi)容。

一、鍋爐部分

1、回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器柔性密封改造技術(shù)

原鍋爐回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器由于結(jié)構(gòu)龐大,密封性能較差,大機組投運一段時間后空預(yù)器漏風(fēng)往往達7%~10%,甚至更大,嚴(yán)重影響了鍋爐效率和風(fēng)機的電耗。 改造采用新型彈性密封組件,是一種先進的回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器密封技術(shù),具有零間隙、耐沖刷、耐磨損、耐高溫、耐腐蝕、彈性好、密封磨損量自動補償、不增加風(fēng)阻等特點;采用合頁彈簧技術(shù),允許空預(yù)器的轉(zhuǎn)子在熱態(tài)運行狀態(tài)下有一定的圓端面變形及圓周方向的變形;采用密封滑塊自潤滑合金,高溫下干磨擦系數(shù)μ=0.1.對主軸電機驅(qū)動電流影響較??;空預(yù)器漏風(fēng)率會隨著運行時間的增長而適當(dāng)變大,可利用停爐時進行檢查并重新調(diào)整密封組件。

空氣預(yù)熱器柔性密封改造當(dāng)前已有較多成功實例,某600MW機組改造前測得空預(yù)器A/B側(cè)漏風(fēng)率分別為8.30%/7.90%,改組后分別為4.64%/4.38%,漏風(fēng)率平均下降3.59%。

根據(jù)600MW機組參數(shù)變化對煤耗率的影響計算,漏風(fēng)率每下降1%使供電煤耗下降0.18g/kWh,兩側(cè)平均漏風(fēng)率下降3.59%,使供電煤耗下降0.65g/kWh。按單臺機組年發(fā)電量35億kWh計算,每年可節(jié)約標(biāo)煤2275t??疹A(yù)器柔性密封改造后,兩臺送風(fēng)機、兩臺引風(fēng)機、兩臺一次風(fēng)機運行電流合計值在相同工況下(600MW)比改造前下降了約60A,每年可節(jié)電436.46萬kWh。

2、風(fēng)機節(jié)能改造

當(dāng)空預(yù)器改造后漏風(fēng)大幅下降,但環(huán)保逐步要求增加脫硫系統(tǒng)、脫硝系統(tǒng),煙塵排放要求電除塵器改造為電袋復(fù)合或布袋除塵器等因素,都會使鍋爐各種風(fēng)機實際工作點大幅變化,導(dǎo)致各大風(fēng)機不斷需要進行改造。根據(jù)機組的實際情況,改造的方案多種多樣,常見的有軸流風(fēng)機轉(zhuǎn)子節(jié)能改造(減少葉片數(shù))、選用高效風(fēng)機葉型增容改造、軸流靜葉可調(diào)風(fēng)機改造為動葉可調(diào)、引風(fēng)機和增壓風(fēng)機合并改造、增壓風(fēng)機加旁路提高運行靈活性節(jié)電改造等。

例如某電廠1000MW超超臨界機組原配有兩臺軸流風(fēng)靜葉可調(diào)的引風(fēng)機和增壓風(fēng)機,電廠決定拆除脫硫的GGH后需要對風(fēng)機系統(tǒng)進行節(jié)能改造,改造方案可有:靜葉可調(diào)風(fēng)機重新選型、靜葉可調(diào)改造為動葉可調(diào)、引風(fēng)機和增壓風(fēng)機合并改造、風(fēng)機馬達改為雙速等。通過對運行費用、維護費用、改造投資大小、回收期、施工期、運行靈活性、安全可靠性等方面綜合比較,最終選用引風(fēng)機和增壓風(fēng)機合并,單速軸流靜葉可調(diào)風(fēng)機改造方案。具有節(jié)電量顯著的特點,一臺風(fēng)機改造費用約為200萬元(包括加固、煙道等其他費用),改造后一臺風(fēng)機年節(jié)電量為405萬kWh,改造后兩年即可回收投資。

3、鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整

新機組投產(chǎn),機組的控制系統(tǒng)往往沒有經(jīng)過細致地調(diào)整,特別是鍋爐系統(tǒng),有必要進行燃燒調(diào)整優(yōu)化的工作。通過一系列針對性的試驗和最終調(diào)整鍋爐控制邏輯、控制函數(shù)和整定參數(shù),可以消除存在的相關(guān)設(shè)備缺陷,使鍋爐運行的安全可靠性和經(jīng)濟性有一定程度的提高。某超臨界600MW機組實施鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整后,消除了鍋爐燃燒器損壞等重大缺陷,排煙溫度下降10℃、主汽和再熱汽溫度平均提高4℃~5℃、石子煤排放平均下降千分之四,氮氧化物排放有所下降,供電煤耗下降達3g/kWh,綜合效益十分可觀。

二、汽輪機部分

汽輪機設(shè)備及其系統(tǒng)是火電廠重要的組成部分,近年來汽輪機的設(shè)計水平有了很大的提高,節(jié)能降耗潛力較大。

1、汽輪機本體改造

汽輪機本體節(jié)能改造工作主要分成三部分,即汽輪機通流部分、汽輪機汽封系統(tǒng)以及汽輪機的進汽和排汽部分的改造。

目前國產(chǎn)和首批引進技術(shù)生產(chǎn)的亞臨界300MW汽輪機用戶紛紛采用先進的三維流場動靜葉片設(shè)計技術(shù)實施了通流部分改造,實踐表明可以大幅降低汽輪機的熱耗,是一項成熟的改造技術(shù)。目前采用先進的三維流動設(shè)計技術(shù),改造后300MW亞臨界汽輪機熱耗可以達到7960kj/kWh左右。如果改造前汽輪機設(shè)計熱耗較差,不可修復(fù)的老化損失較嚴(yán)重,改造后機組實際運行煤耗可降低8g/kWh~10g/kWh左右。

如果設(shè)備原始設(shè)計熱耗較低,通流部分整體改造熱耗下降較少,影響投資收益率,可進行汽輪機汽封系統(tǒng)的改造,這方面已有不少案例,有些改造確實短期內(nèi)效果較好,但還未經(jīng)過長期考驗。汽輪機汽封改造包括動靜葉汽封、隔板汽封和軸封等的改造,隔板汽封和軸封的改造形式有布萊登汽封、蜂窩汽封和刷子汽封等,改造后汽缸效率可提高2個~3個百分點,煤耗降低1g/kWh~3g/kWh,投資也不大。汽輪機汽封改造有高精密性和高可靠性的要求,雖然大多數(shù)改造是成功的,但也出現(xiàn)了個別失敗的案例,因此必須強調(diào),汽輪機汽封改造技術(shù)必須獲得原汽輪機制造廠的認可,改造使用的汽封備件的制造必須成熟可靠。

汽輪機進汽部分的改造主要是減少進汽部分的節(jié)流損失和盡量避免汽流激振,消除軸承振動大的缺陷。某600MW機組進汽部分的改造包括配汽系統(tǒng)優(yōu)化和進汽調(diào)節(jié)閥門重組、設(shè)置合適的閥門重疊度,可大大減少進汽的節(jié)流損失和大幅減少因部分進汽引起的汽流激振,改造后機組軸承瓦溫下降了20℃~30℃,振動下降了 20ūm~70ūm,在 500MW負荷汽耗降0.1kg/kWh,折合煤耗約2g/kWh。

2、汽輪機輔機及其系統(tǒng)改造

汽輪機輔機及其系統(tǒng)的節(jié)能改造包括各種水泵的改進和熱力系統(tǒng)的節(jié)能改造。

由于設(shè)計以及選型的不合理,有些水泵壓頭余量過大和水泵本身效率不高,通過水泵性能和管路特性測試,正確評價水泵節(jié)能潛力是水泵節(jié)能改造可行性研究的關(guān)鍵。某電廠對前置泵和凝結(jié)水泵的改造案例提供了水泵節(jié)能改造的原理和方法,包括車削葉輪、流道打磨、修正進出口角等葉型優(yōu)化改進、選用高效葉輪等可降低電耗和提高水泵效率;循環(huán)水泵流道涂特殊涂料也可提高循泵效率,節(jié)電效果十分明顯,某600MW機組兩臺循環(huán)水泵實施后進行對比試驗,循環(huán)水泵運行電流下降分別為3.8%和3.4%,年節(jié)約電費約20萬元,投資回收期在一年內(nèi)。

汽輪機疏水系統(tǒng)往往設(shè)計復(fù)雜,冗余系統(tǒng)多,甚至存在設(shè)計、安裝錯誤、閥門泄漏嚴(yán)重,不僅造成機組的經(jīng)濟損失,還使維修工作量及維護費用增加,運行人員操作量增加,對機組安全性、可靠性也有影響,某200MW機組改造后,額定工況下降低熱耗53.66 kJ/kWh,折合煤耗2.05g/kWh。汽輪機疏水系統(tǒng)優(yōu)化改造值得推廣。

三、電氣部分

當(dāng)前火電廠已大量采用電機調(diào)速技術(shù)達到根據(jù)主機負荷調(diào)節(jié)輔機出力的節(jié)電目的。采用的主要技術(shù)有變頻調(diào)速、永磁調(diào)速和電機由單速改為雙速等。由于目前火電機組負荷率相對較低,各類調(diào)速技術(shù)節(jié)能效果十分顯著。例如300MW機組凝結(jié)水泵采用變頻或永磁調(diào)速后節(jié)電率可達30%~50%。若采用變頻技術(shù),設(shè)備及配套投資約為150萬元~200萬元之間,但年節(jié)約電費可達70萬元~100萬元左右,3年內(nèi)肯定能收回成本;某330MW機組一次風(fēng)機改造后各負荷點節(jié)電率分別在20%~40%范圍內(nèi),風(fēng)機平均功率從1150kW下降到590kW,以運行7000小時計算,年節(jié)電量達773萬kWh;某600MW機組循環(huán)水泵電機改為雙速,單臺電機改造費用約35萬,若保守按一臺循環(huán)水泵一年內(nèi)有3個月投入低轉(zhuǎn)速運行就可節(jié)電約200萬kWh,一年內(nèi)可回收成本。

近年來,隨著技術(shù)的不斷成熟和可靠,變頻調(diào)速器功率已越來越大,變頻器使用范圍也越來越廣,從最初用于小型輔機、凝結(jié)水泵等逐步發(fā)展到各種風(fēng)機,甚至循環(huán)水泵,節(jié)電效果十分顯著。但改造時均要增加輔助系統(tǒng)(變頻器、永磁調(diào)速器等),在帶來可觀的節(jié)能效益的同時,也帶來了系統(tǒng)復(fù)雜化、整體可靠性下降、維護修理費用增加等問題。因此,改造前必須扎實做好多方案可行性研究,擇優(yōu)選擇投資回收期短的項目。改造調(diào)試時必須精心測試,確定可能存在的共振轉(zhuǎn)速區(qū),設(shè)定變頻器或永磁調(diào)速控制器只能快速通過的速度范圍;改變頻后對原有電機的使用壽命也可能會有一定的影響,個別已發(fā)生電機損壞的事故;若干年后變頻器部分元器件的可靠性和更換費用問題會凸現(xiàn),也應(yīng)引起注意。

四、幾點建議

1、火電廠的節(jié)能減排范圍很廣,建議有條件的燃煤電廠開展《機組節(jié)能潛力評估》。圍繞著不可控損失和可控損失的組成,開展機組的節(jié)能潛力的評估和分析,找出電廠主要節(jié)能環(huán)節(jié)。

2、根據(jù)電廠主要的節(jié)能環(huán)節(jié),制定節(jié)能降耗計劃和目標(biāo),采取針對性的措施,挖掘節(jié)能減排的潛力,進一步降低企業(yè)能耗。

3、運行人員的深入細致地分析、正確有效地調(diào)整,是電廠節(jié)能降耗的重要組成部分,應(yīng)繼續(xù)狠抓節(jié)能小指標(biāo),進一步開展運行人員的節(jié)能競賽。

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