徐志才
(鎮(zhèn)海石化建安工程有限公司,浙江 寧波 315207)
鎮(zhèn)海煉化合成氨裝置低溫甲醇泵4115P1、4115P2、4115P3,輸送介質(zhì)溫度為-32~-67℃。由于這些泵介質(zhì)溫度較低,容易造成機(jī)械密封部件冷變形,機(jī)械密封壽命較短,平均壽命只有1個(gè)月,最短的只有1周。為此,針對(duì)存在的問題進(jìn)行攻關(guān),采取相應(yīng)措施,以延長機(jī)械密封的使用壽命,滿足裝置正常生產(chǎn)的需要。
表1
以上這些泵都由德國KSB公司制造,使用的機(jī)封H74N為小彈簧平衡型結(jié)構(gòu),動(dòng)靜環(huán)密封圈采用氟膠O形圈,機(jī)械密封的結(jié)構(gòu)如圖1所示。
低溫甲醇泵因泵在低溫工況下運(yùn)行,而甲醇的滲透性又較強(qiáng),密封面一旦驟冷變形,造成機(jī)械密封的端面比壓發(fā)生變化,破壞了機(jī)械密封的力平衡和熱平衡,密封端面溫升加劇,介質(zhì)氣化,從而產(chǎn)生干摩擦現(xiàn)象,導(dǎo)致密封失效。同時(shí)動(dòng)、靜環(huán)O形圈在低溫中發(fā)生變形,也導(dǎo)致了密封的泄漏。因此這些泵的機(jī)械密封使用壽命較短,已經(jīng)影響了設(shè)備的正常運(yùn)行。
端面比壓的計(jì)算公式為
式中:Pt——彈簧比壓;
P1——介質(zhì)壓力;
K——載荷系數(shù);
λ——膜壓系數(shù)。
彈簧比壓
式中:F——彈簧力;
A——密封端面接觸面積。
載荷系數(shù)
式中:D2——密封環(huán)工作面外徑;
D1——密封環(huán)工作面內(nèi)徑;
D0——平衡直徑。
對(duì)失效密封進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)機(jī)械密封的動(dòng)靜環(huán)面磨損不均勻,有的靠內(nèi)徑處磨損較大,有的靠外徑處磨損較大。這是由溫度分布不均或作用在密封環(huán)上的壓力不均勻造成密封環(huán)變形所產(chǎn)生的。機(jī)械密封的密封環(huán)變形主要為受力變形和熱變形,但無論哪種變形,均會(huì)破壞端面摩擦副的平面度和平行性,產(chǎn)生各種流體動(dòng)靜壓效應(yīng),造成密封面承載能力過大而被打開,或承載能力過小而被嚴(yán)重磨損,因此要盡可能保持機(jī)械密封摩擦副的平面度和平行性。
密封面的變形會(huì)使密封接觸面的內(nèi)外徑發(fā)生變化,導(dǎo)致密封端面接觸面積變化,進(jìn)而影響彈簧比壓、載荷系數(shù),最后導(dǎo)致密封的端面比壓發(fā)生變化,破壞機(jī)械密封的力、熱平衡,使機(jī)械密封失效。
為解決低溫甲醇泵機(jī)封易失效的問題,經(jīng)與密封廠家共同分析研究,決定采取以下措施。
(1)首先解決O形圈的變形問題,采用了全氟醚O形圈,經(jīng)一段時(shí)間的使用,密封效果比較明顯。但考慮到全氟醚O形圈的價(jià)格較貴,因此沒有再使用。
(2)使用包氟O形圈,也是防止密封圈變形的一種有效方法,這種改造不改變密封的結(jié)構(gòu)形式,比較方便。但在實(shí)際應(yīng)用中發(fā)現(xiàn),包氟O形圈硬度較高,與軸套和動(dòng)靜環(huán)的貼合不均勻,滑動(dòng)性較差,補(bǔ)償能力不夠,容易引起介質(zhì)從密封圈處泄漏。使用一段時(shí)間,因效果不理想而停用。
(3)為了尋求更適合且經(jīng)濟(jì)實(shí)用的機(jī)械密封形式,決定使用波紋管靜止型焊接金屬波紋管機(jī)械密封。因波紋管機(jī)械密封在公司應(yīng)用已相當(dāng)普遍,且效果較好,但大多數(shù)用在高溫泵中,低溫泵中使用沒有先例。因波紋管機(jī)封適應(yīng)性較強(qiáng),補(bǔ)償追隨能力好,彈力均勻,同時(shí)用柔性石墨墊作為密封圈,代替了諸如O形圈的動(dòng)環(huán)密封圈,動(dòng)密封泄漏點(diǎn)減少,使密封更加容易。波紋管機(jī)械密封的結(jié)構(gòu)形式如圖2所示。
因波紋管機(jī)械密封最適合用于高溫環(huán)境,而要在低溫中使用,重要的是要選好波紋管波片的材料,以及波紋管的加工工藝(如波片的焊接和熱處理等),以適應(yīng)波紋管在低溫下的應(yīng)用。
機(jī)械密封改造后,不存在密封圈變形現(xiàn)象,密封面的變形也大為減小,使得機(jī)械密封的端面比壓比較穩(wěn)定,密封面溫升容易控制,機(jī)械密封的運(yùn)行可靠度提高,更加適應(yīng)合成裝置的低溫泵。機(jī)械密封的平均運(yùn)行壽命大為提高,在9個(gè)月以上,達(dá)到了預(yù)期的改造目標(biāo)。因波紋管價(jià)格適中,密封的運(yùn)行成本也有所下降。在改造前的2008年,以上這些泵共檢修28臺(tái)次,機(jī)械密封改造后,2009年僅檢修3臺(tái)次,減小了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,社會(huì)效益較好,滿足了裝置正常生產(chǎn)的需要。
[1]顧永泉.機(jī)械密封實(shí)用技術(shù) [M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2001.
[2]王汝美.實(shí)用機(jī)械密封技術(shù)問答(第二版) [M].北京:中國石化出版社,2004.