山西永濟(jì)中農(nóng)化工有限公司有兩套變換,全部為全低變工藝。其中,1#φ4 000mm變換生產(chǎn)能力為80kt/a,采用湖北雙雄SB303Q耐硫低變催化劑,于2009年6月升溫硫化正常后投入生產(chǎn)運(yùn)行。開車后先后出現(xiàn)一、二段進(jìn)口溫度波動(dòng)大,催化床層溫度不好操作的問題。
2010年10月27日,在加量過程中,一段下層溫度突然出現(xiàn)下垮現(xiàn)象,熱點(diǎn)溫度由原來的350℃下降到240℃左右。經(jīng)儀表檢查熱電偶正常,系統(tǒng)阻力也無明顯變化,但系統(tǒng)加蒸汽比原來略大,初步分析可能是催化劑層出現(xiàn)問題。
(1)經(jīng)分析,一、二段進(jìn)口溫度波動(dòng)是進(jìn)口帶水所致。一段帶水是因?yàn)楦咝馑蛛x器原來的矩鞍瓷環(huán)破碎,改用銅塔褪下的舊規(guī)整填料,氣水分離效果差。問題查清后于2010年10月利用停車小修機(jī)會(huì),將規(guī)整填料全部拔出,下部更換為矩鞍瓷環(huán),上部為兩層不銹鋼絲網(wǎng)。二段帶水是因?yàn)閲娝畠艋鲀?nèi)部裝的是耐火球,分離效果差。利用一次停車機(jī)會(huì),全部更換為φ38mm不銹鋼矩鞍環(huán)。
(2)熱點(diǎn)溫度下垮問題。2011年6月利用全廠停車大修機(jī)會(huì),打開φ4 000mm變換爐一段下層裝料孔,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)熱電偶一側(cè)催化劑層有三分之一塌陷漏入鍋底(后查明原因是箅子上鋪的鐵絲網(wǎng)質(zhì)量問題,腐蝕嚴(yán)重所致)。問題查明后立即與湖北雙雄催化劑廠家取得聯(lián)系,經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致意見,決定將一段下層催化劑掏出后重裝。再補(bǔ)充6m3新催化劑。
為了在掏卸過程中保護(hù)催化劑,制定了嚴(yán)格的保護(hù)措施:
①為避免空氣對流,只打開卸料孔,并從一、二段進(jìn)口充入氮?dú)猓?/p>
②掏出的催化劑全部用有內(nèi)袋的化肥袋裝好,并充入氮?dú)鈱⒖谠o;
③于避光處分散堆放,嚴(yán)禁積壓;
④填裝前全部過篩,先裝舊的,耙平后再裝新的。裝好用氮?dú)庵脫Q后立即封裝料孔,并充氮?dú)獗Wo(hù)。
開車前按升溫硫化方案對一、二段催化劑進(jìn)行升溫硫化,硫化結(jié)束后于2011年5月投入運(yùn)行,目前運(yùn)行穩(wěn)定。進(jìn)口溫度波動(dòng)問題得到徹底解決,現(xiàn)一、二段進(jìn)口溫度控制在200±5℃。一段下層溫度也很正常,維持在360℃左右。達(dá)到了檢修的預(yù)期效果。