李幼文,曹玉祥
(江蘇華爾潤(rùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司,江蘇張家港 215625)
目前,淮安華爾潤(rùn)化工有限公司(簡(jiǎn)稱淮安公司)合成氨造氣系統(tǒng)采用的是比較傳統(tǒng)、落后的固定床間歇造氣工藝,由于受到場(chǎng)地、規(guī)模以及與后續(xù)系統(tǒng)配套等限制,大的技術(shù)改造目前難以實(shí)現(xiàn)。采取小的技術(shù)改造,降低造氣煤耗,提高企業(yè)效益是目前技術(shù)開發(fā)的重點(diǎn)工作。通過與同行業(yè)廠家技術(shù)交流及市場(chǎng)調(diào)研,我們了解到石家莊偉龍控制設(shè)備有限公司的專有技術(shù),將目前使用的WL-IVYG型加焦機(jī)改為WL-7型入爐煤預(yù)熱節(jié)能型液壓全自動(dòng)加焦機(jī),使入爐煤與吹風(fēng)氣直接換熱,煤從環(huán)境溫度20℃上升到180℃,減少了吹風(fēng)氣從煤氣爐中帶出的熱量,提高單爐產(chǎn)氣量,降低噸氨煤耗。
淮安公司造氣車間目前有煤氣發(fā)生爐16臺(tái),上行煤氣出口均在煤氣爐頂部側(cè)面,和煤氣爐頂正中的加焦機(jī)加煤口錯(cuò)開。而本次改造計(jì)劃在單爐大修期間實(shí)施,待投產(chǎn)后,如果達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)和效果,再根據(jù)生產(chǎn)檢修情況逐一改造。
在原有煤氣爐上安裝新型預(yù)熱型加焦機(jī),去掉原有振動(dòng)給料機(jī),將新加焦機(jī)插板閥配對(duì)法蘭與上煤倉(cāng)連接;去掉上行煤氣出口彎頭,將上行管道直接與新型加焦機(jī)上行管道配對(duì)法蘭連接。原煤氣爐加煤口直徑為DN700,通過DN700法蘭連接;改造后煤氣爐加煤口直徑為DN1600,與加焦機(jī)預(yù)熱段下部焊死。加焦機(jī)預(yù)熱段至煤氣爐上氣室內(nèi)的炭層表面處,安裝了既起到固定炭層又防止煤塊帶出的錐狀環(huán)形裝置。見圖1。
改造前,空氣經(jīng)造氣風(fēng)機(jī)加壓從爐底進(jìn)入,經(jīng)爐箅均勻分布和爐內(nèi)灼熱的炭反應(yīng),產(chǎn)生的吹風(fēng)氣由爐頂側(cè)面進(jìn)入上行管道,經(jīng)旋風(fēng)除塵器除塵后,送吹風(fēng)氣工段。
圖1 改造前后結(jié)構(gòu)示意
改造后,空氣經(jīng)造氣風(fēng)機(jī)加壓從爐底進(jìn)入,經(jīng)爐箅均勻分布和爐內(nèi)灼熱的炭反應(yīng),產(chǎn)生的吹風(fēng)氣在經(jīng)過煤氣爐上氣室和加焦機(jī)煤預(yù)熱段后,被其內(nèi)將近3t的煤吸熱后,從加焦機(jī)預(yù)熱段側(cè)面進(jìn)入上行管道,經(jīng)旋風(fēng)除塵器除塵后,送吹風(fēng)氣工段。
本次改造主要的目的是想利用自動(dòng)加焦機(jī)在加煤的過程中,煤直接和間接地從吹風(fēng)氣中吸取熱量,減少吹風(fēng)氣從煤氣爐中帶走的熱量,從而減少吹風(fēng)階段的吹風(fēng)時(shí)間,達(dá)到降低煤耗的目的。煤氣爐的制氣循環(huán)周期是固定的(一般為120s一個(gè)循環(huán)),吹風(fēng)時(shí)間的減少意味著制氣時(shí)間的延長(zhǎng),單爐發(fā)氣量的增加,制氣效率的提高。
由于加焦機(jī)預(yù)熱段至煤氣爐內(nèi)上氣室炭層表面處,儲(chǔ)煤可達(dá)近3t,通過控制手段和加焦機(jī)的結(jié)構(gòu)配合,可使加焦機(jī)預(yù)熱段儲(chǔ)煤總是在最大限度,這樣不僅使料煤有充足的時(shí)間被加熱,同時(shí)還可以使部分揮發(fā)分分解和析出,對(duì)于煤球、煤棒、焦炭等含水率較高的原料,對(duì)爐況正常運(yùn)行無影響,甚至節(jié)能效果更好。因?yàn)榘惭b了固定炭層的錐狀環(huán)形裝置,在正常生產(chǎn)期間煤氣爐空層高度穩(wěn)定,有利于煤氣爐長(zhǎng)周期、穩(wěn)定、高產(chǎn)運(yùn)行。入爐煤預(yù)熱節(jié)能型液壓全自動(dòng)加焦機(jī)上設(shè)有無煤報(bào)警裝置,由加焦機(jī)控制器按預(yù)先設(shè)定的參數(shù)加煤,也可由DCS系統(tǒng)控制加煤。操作工易學(xué)、易懂、易控。
各閥密封處采用不銹鋼堆焊和人工實(shí)效處理后精車研磨工藝制作,正常開車使用一般3年無需維護(hù)。
該項(xiàng)目只是將目前使用的WL-IVYG型加焦機(jī)改為WL-7型入爐煤預(yù)熱節(jié)能型液壓全自動(dòng)加焦機(jī),投資約6.6萬元,改造后不用增加人員工資,而煤直接和間接的從吹風(fēng)氣中吸取熱量,減少了吹風(fēng)氣從煤氣爐中帶出的熱量,按煤氣爐年正常運(yùn)行300d,每天耗煤65t計(jì),年節(jié)省標(biāo)煤117t,現(xiàn)淮安公司每噸塊煤進(jìn)廠價(jià)約為0.16萬元/t,全年可節(jié)省購(gòu)煤費(fèi)用為18.72萬元。
由于采用WL-7型入爐煤預(yù)熱節(jié)能型液壓全自動(dòng)加焦機(jī),取消了原有的1kW電磁振動(dòng)給料機(jī),每年可節(jié)約電費(fèi)0.22萬元。
吹風(fēng)氣鍋爐由70℃飽和水(焓值293.02kJ/kg)變成1.6MPa的飽和蒸汽(焓值2792.88kJ/kg),兩者焓差2792.88-293.02=2499.86kJ/kg;1.6MPa的飽和蒸汽平均按照150元/t,廢氣鍋爐產(chǎn)汽效率按75%計(jì)算,少產(chǎn)蒸汽損失為149 732元,全年實(shí)際產(chǎn)生效益為3.97萬元,投資回收期20月。
造氣系統(tǒng)產(chǎn)氣量偏低一直是淮安公司合成氨系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)的瓶頸問題;我公司經(jīng)過多年的擴(kuò)產(chǎn)改造,場(chǎng)地狹窄,造氣塊煤多為露天堆放,當(dāng)雨季入爐煤潮濕時(shí),造氣量波動(dòng),這一問題顯得尤為突出,預(yù)計(jì)此項(xiàng)改造可以極大緩解這一矛盾。