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減少無謂的阻力 降低合成氨綜合電耗

2011-04-11 01:33周生賢肖廣苓
化工設(shè)計通訊 2011年5期
關(guān)鍵詞:電耗瓶頸阻力

周生賢,王 丹,肖廣苓

(1.山東濟氮研究所,山東微山 277600;2.山東大學(xué),山東濟南 250100)

合成氨是高耗能產(chǎn)業(yè),耗電量較大,因此綜合電耗的高低對生產(chǎn)成本影響較大。電耗是一個企業(yè)生產(chǎn)水平高低的重要標(biāo)志,降低電耗是企業(yè)應(yīng)當(dāng)追求的目標(biāo)之一。降低電耗,一方面要從能量的綜合利用入手,改進工藝、改造設(shè)備,調(diào)整工藝指標(biāo),廣泛采用節(jié)能產(chǎn)品,如電機變頻、汽輪機拖動、渦輪機等等;另一方面,就是最大限度地消除系統(tǒng)瓶頸,減少無謂的系統(tǒng)阻力。相比而言,后一類措施是企業(yè)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮的,特別是對于老裝置的改造更是非常必要的。這種改造,投資少,見效快,可以利用大修的機會實施。對于消除瓶頸,減少阻力的實施,不少廠家重視不夠,缺少相應(yīng)的有效措施,本文就筆者在長期工作實踐中采用的部分減少系統(tǒng)阻力的方法介紹如下,供化肥、甲醇企業(yè)的同仁參考,以期達到較好的節(jié)電效果。

1 管道連接采用Y型接口代替原T型接口

在設(shè)備安裝過程中,經(jīng)常遇到多臺設(shè)備并聯(lián)工作向總管碰頭,或多系統(tǒng)同時向另一系統(tǒng)輸送流體時,支管向總管碰頭,我們習(xí)慣于使用T型接口連接,這樣方便施工,同時也美觀規(guī)范??墒怯捎诹黧w相互抵觸,增加了系統(tǒng)的阻力,造成動力的浪費。改成Y型接口,情況就大不一樣了。由于采用Y型接口,管道的流體是順著主管道流體方向并入總管的,根據(jù)文丘里效應(yīng),流體相互抽吸,不但降低了本臺設(shè)備的流體阻力,而且對主管道流體有一個相互帶動的力,降低系統(tǒng)阻力,壓縮機等動力設(shè)備的電流都有明顯的降低,進而實現(xiàn)節(jié)能。并有減震、消聲、節(jié)約管材等優(yōu)點。

2 增設(shè)近路,消除分離設(shè)備縮口造成的阻力

對于化肥企業(yè)采用的氣液分離設(shè)備,設(shè)計部門和設(shè)備制造廠家采用提高氣體的流速來提高設(shè)備的氣液分離效果,因此,他們故意對高壓分離設(shè)備(諸如氨分、油分、醇分等)的進出口采用縮口的做法。大部分設(shè)備縮口至1/3~1/5,有的設(shè)備縮口至1/7以下,在氣體流程中人為造成諸多瓶頸。由于這些瓶頸的存在,氣流在此受阻嚴(yán)重,系統(tǒng)阻力增加較多,造成電耗增高。為了解決這些問題,我們沒有對設(shè)備進出口進行改造,因為高壓設(shè)備改動程序嚴(yán)格,手續(xù)復(fù)雜,我們只是將設(shè)備的進出口用合適的管道連接起來,增加設(shè)備近路,就減少了瓶頸,降低了阻力。當(dāng)然,我們在近路管道內(nèi)部增加了特制的分離內(nèi)件,保證了通過近路氣體的氣液分離效果。保證出口氣體的質(zhì)量合格。

3 排查管路,消除瓶頸,減少系統(tǒng)阻力

排查各個系統(tǒng)管路,認真核算流速。對于明顯制約氣體通過的管道進行更換。特別是那些從小規(guī)模逐步擴大而形成較大生產(chǎn)能力的生產(chǎn)廠,往往有些管道改造不到位,必須對每段管道都認真進行排查,湊檢修的機會予以更換。

取消造氣爐入爐蒸汽流量計,脫碳氣、液流量計,取消循環(huán)水泵止回閥,改造羅茨鼓風(fēng)機止回閥等,只要是能夠形成阻力的配件都取消或者增加近路,以確保系統(tǒng)阻力的降低。

4 降低變換催化劑阻力

變換爐內(nèi)阻力,一般是在每層催化劑層底部形成。這是因為在裝催化劑之前,需在柵板上面鋪設(shè)2~3層不銹鋼絲網(wǎng),催化劑重重地壓在上面,形成較大的阻力。升溫和降溫采用的不是干氣體,而是含有一定水分的潮濕氣體,造成催化劑機械強度降低,容易粉化。隨著生產(chǎn)的進行,阻力越來越大,有時達到0.05MPa,甚至超過0.1MPa。這不僅造成羅茨鼓風(fēng)機和高壓機電流升高,更嚴(yán)重的是造成高壓機三段入口壓力低,進氣量減少,送合成的氣量減少,總氨產(chǎn)量降低,噸氨平均電耗增高。對于催化劑阻力的產(chǎn)生,我們認為主要是在每段催化劑的底部,特別是催化劑與底部絲網(wǎng)、耐火球之間更容易,為此,我們在更換催化劑時,設(shè)計安裝了減阻器,大大降低了系統(tǒng)阻力,具體方法如下。

(1)在每層催化劑層底部絲網(wǎng)表面上增設(shè)數(shù)十只小減阻器,其規(guī)格為100×100mm的正方體,五面用絲網(wǎng)包裹,網(wǎng)孔略大于催化劑顆粒,數(shù)量視變換爐直徑而定。此項措施可增加流通截面積80%,同時也減少阻力80%。

(2)在原絲網(wǎng)兩層之間加隔筋若干,避免網(wǎng)眼因錯位而堵孔。

5 結(jié) 語

以上改造項目均是筆者在多年工作中積累的經(jīng)驗,并在全國幾十家化肥企業(yè)得到應(yīng)用,均取得了顯著的效益。這些改造項目投資少,見效快,利用大修即可完成,是一項值得推廣的技術(shù),希望得到專家同行的支持,并在廣大化肥、甲醇企業(yè)得到應(yīng)用,以期取得較明顯的節(jié)能效果。

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