韓志勇
(北大荒農(nóng)業(yè)股份浩良河化肥分公司,黑龍江伊春 153103)
我公司現(xiàn)有兩套水溶液全循環(huán)法尿素裝置,年總產(chǎn)量已達(dá)30多萬噸。為降低尿素生產(chǎn)成本,我們不斷進(jìn)行節(jié)能降耗的技術(shù)改造工作,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益?,F(xiàn)對有關(guān)的節(jié)能改造措施進(jìn)行總結(jié)。
我公司原尿塔內(nèi)件是傳統(tǒng)的多孔篩板。隨著尿素生產(chǎn)能力的提高,物料在合成塔內(nèi)的停留時間減少,二氧化碳轉(zhuǎn)化率降低。轉(zhuǎn)化率每降低1%,尿素生產(chǎn)中的甲銨液循環(huán)量就增加4.5%,使循環(huán)系統(tǒng)一分塔加熱器蒸汽用量增多。而一分加蒸汽用量占尿素生產(chǎn)蒸汽用量的60%。為降低蒸汽的消耗就必須提高合成塔二氧化碳轉(zhuǎn)化率。為此,我們在改造中對已有尿素合成塔進(jìn)行更新的同時(考慮到已超使用年限,給安全生產(chǎn)帶來隱患),也對尿素合成塔內(nèi)件進(jìn)行改造。合成塔內(nèi)件采用WWS等溫內(nèi)件及高效球帽型塔盤,使二氧化碳轉(zhuǎn)化率提高2%~4%。噸尿汽耗保證在1 200kg。
原流程無預(yù)分離器,一分塔分解負(fù)荷重、一分加蒸汽用量大,一蒸加熱利用段效率差。為減輕一分塔及一吸塔的負(fù)荷,提高熱利用段的換熱效果,進(jìn)一步降低能耗,采用預(yù)分離-預(yù)蒸餾工藝進(jìn)行改造。新增一臺φ1 400mm的預(yù)分離器,把預(yù)分離氣直接接至一吸外冷器進(jìn)口處,使進(jìn)入蒸發(fā)預(yù)濃縮器熱能回收段的氨碳比由8.03降至3.94,有利于甲銨生成熱的回收,減少一段蒸發(fā)加熱器蒸汽用量。并有效減輕一分塔的負(fù)荷。
1#系統(tǒng)原一分塔為φ1 200×5 868mm,一分加F175m2;一段分解分離器(φ1 300mm)安裝在一分加的上部并和一分加連在一起,由于該結(jié)構(gòu)分離效果較差,操作彈性小,不能滿足擴(kuò)能需要。本次改造新增一臺φ1 400mm的一段分解分離器,把加熱段和分離段分開,提高分離效果。預(yù)蒸餾塔與一分塔分離器合為一個整體。同時,F(xiàn)175m2的一分加由于泄漏而堵管嚴(yán)重,換熱面積已僅有150m2,本次改造需新增一臺F240m2的一分加替換原加熱器。預(yù)蒸餾塔內(nèi)件采用DL-Ⅱ塔盤,提高傳質(zhì)傳熱效果。
原流程無一吸外冷器,所有CO2吸收須在一吸塔鼓泡段內(nèi)完成,造成一吸塔負(fù)荷重,操作彈性小,一吸塔頂、底回流氨用量大,消耗也相應(yīng)增加。本次改造新制1臺F300m2的一吸外冷器及F200m2的板式軟水冷卻器,新增2臺400m3/h軟水循環(huán)泵,冷卻水閉路循環(huán),以滿足日產(chǎn)550t尿素時的熱量平衡需要。在開車或新鮮軟水不夠時,把一部分蒸汽冷凝液補(bǔ)入循環(huán)軟水系統(tǒng)使用。同時,更換一吸塔鼓泡段氣體分布器,提高鼓泡吸收效果。另外,為回收甲銨的反應(yīng)熱,我們將家屬區(qū)的采暖水送入一吸塔的板式軟水冷卻器,用生成甲銨的反應(yīng)熱來加熱采暖水。改造當(dāng)年節(jié)能效益為138萬元,此后每年節(jié)能效益為276萬元。
現(xiàn)有尿素廠家在蒸發(fā)改造過程中一般都采用“三段蒸發(fā)流程”,即閃蒸槽按照二段蒸發(fā)器的模式增加了閃蒸加熱器,采用低壓蒸汽加熱。閃蒸加熱器的使用,在一定程度上可減輕一段蒸發(fā)加熱器的負(fù)荷,但卻不利于降低蒸發(fā)系統(tǒng)蒸汽的消耗。物料在1.8MPa壓力,現(xiàn)有H2O/CO2、NH3/CO2條件下,一段蒸發(fā)器熱能回收段殼側(cè)物料的冷凝溫度為125℃左右,采用閃蒸加熱器后,蒸汽把閃蒸后的尿液濃度從原來的71%增至75%,閃蒸出液溫度也從原來的90℃增至95℃以上,提高了進(jìn)一段蒸發(fā)加熱器熱利用段尿液的溫度和濃度,縮小了物料的傳熱溫差,降低了一段蒸發(fā)加熱器熱利用段的效率,熱利用段回收的甲銨反應(yīng)熱將會減少,多余熱量就會轉(zhuǎn)嫁到一吸外冷器中,增加外冷器負(fù)荷,而一蒸加蒸汽消耗并沒有降低。因此,本次改造借鑒氨汽提法真空預(yù)濃縮器工藝,新增1臺φ2 000mm、F 250m2的真空預(yù)濃縮器,取代閃蒸槽。該濃縮器為新型降膜式蒸發(fā)器,由二分塔過來的尿液經(jīng)尿液過濾器后進(jìn)入真空預(yù)濃縮器上部分離段,氣液在此分離,液體經(jīng)液體分布器均勻分配到每根換熱管中;管外為來自預(yù)蒸餾塔的氣體和來自二甲泵的二甲液,利用其反應(yīng)熱,將尿液濃度提高到80%以上,溫度為102℃左右,從而有效減輕一蒸加和一吸外冷器的負(fù)荷,降低蒸汽消耗。
為進(jìn)一步提高一段蒸發(fā)預(yù)濃縮器熱利用效率,降低蒸汽消耗,本次改造在閃蒸熱利用段二甲液進(jìn)口管上增設(shè)新型高效霧化噴頭,使預(yù)蒸餾氣與二甲液能充分接觸、混合,大幅度提高生成甲銨的反應(yīng)程度,提升了熱利用效率。
我公司2#尿素系統(tǒng)有2臺上海大隆機(jī)械廠生產(chǎn)的4D12E型二氧化碳壓縮機(jī)和1臺沈陽氣體壓縮機(jī)廠生產(chǎn)的4M12型二氧化碳壓縮機(jī),隨著尿素生產(chǎn)負(fù)荷的提高,開2臺4D12E型二氧化碳壓縮機(jī)不能滿足生產(chǎn)的需要,需要增開1臺4M12型二氧化碳壓縮機(jī),才能使尿素生產(chǎn)能力與合成氨生產(chǎn)能力相匹配,而開3臺二氧化碳壓縮機(jī)又不經(jīng)濟(jì),造成尿素電耗偏高。另外,2臺4D12E型二氧化碳壓縮機(jī)存在5段缸徑偏小,使4段出現(xiàn)超壓,制約了壓縮機(jī)的打氣量;并且2臺4D12E型二氧化碳壓縮機(jī)部分附屬設(shè)備和管道布置、安裝不合理,造成壓縮機(jī)振動較大,3、4段氣閥頻繁損壞,倒機(jī)檢修次數(shù)過多,檢修費(fèi)用過高。為此,我們對2臺4D12E型二氧化碳壓縮機(jī)進(jìn)行改造,將5段氣缸由φ95mm擴(kuò)到φ100mm,以解決4段超壓制約壓縮機(jī)打氣量的問題。將3段出口緩沖器更新,采用濾波型緩沖器;3段入口緩沖器加長,增大緩沖容積;4、5段氣缸出入口增加球形緩沖器;改變3、4段油水分離器的管道布置,減少管道彎頭;增加管道支撐架數(shù)量和支撐強(qiáng)度等措施,以解決管道振動問題。通過改造,2臺4D12E型二氧化碳壓縮機(jī)打氣量比改造前增加1 760m3/h,滿足了尿素系統(tǒng)高負(fù)荷生產(chǎn)的需要,而且4段超壓等問題得到解決,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
在每年一次的設(shè)備大檢修時,尿素系統(tǒng)都要進(jìn)行熱洗置換后才能交付檢修。為回收尿素系統(tǒng)停車熱洗排放液中的氨和尿素,我們增設(shè)了容積為500m3的尿素排放地下池。系統(tǒng)檢修后再開車時,用水解解吸系統(tǒng)回收其中的氨和尿素。
尿素2套系統(tǒng)共有6臺3W-A2型高壓液氨泵,每臺輸送液體量24m3/h。隨著生產(chǎn)負(fù)荷的不斷提高,實際生產(chǎn)中出現(xiàn)1#尿素系統(tǒng)開2臺氨泵不夠用,開3臺又用不完,而2#尿素系統(tǒng)開1臺氨泵不夠用,開2臺又用不完。由于進(jìn)尿素合成塔的氨量采用氨泵出口G3調(diào)節(jié)閥打循環(huán)的方法調(diào)節(jié),使部分液氨加壓到20.0MPa后又泄壓至1.7MPa后循環(huán)到液氨緩沖槽,造成動力浪費(fèi)。為此,我們對氨泵安裝了變頻調(diào)速器,用改變氨泵電機(jī)轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)氨泵的打量,以減少電耗。以2#尿素系統(tǒng)時產(chǎn)19.2t尿素計算,開2#、1#2臺氨泵,2#氨泵電機(jī)電流為230A,1#氨泵電機(jī)電流為155A,而改造前2臺氨泵電機(jī)電流均為230A,改造后電流下降了75A;一年按生產(chǎn)300d計算,每年可節(jié)電200×103kW·h。且用改變氨泵電機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)進(jìn)尿素合成塔的氨量,操作方便、準(zhǔn)確,有利于尿素合成塔NH3/CO2的控制和CO2轉(zhuǎn)化率的提高,給循環(huán)系統(tǒng)和蒸發(fā)系統(tǒng)的操作創(chuàng)造了有利條件。
為將尿液中的水分蒸出得到濃度為98.5%以上的濃尿液,蒸發(fā)系統(tǒng)采取在真空條件下操作。原設(shè)計為蒸汽噴射器抽真空,是靠蒸汽通過蒸汽噴射器時減壓節(jié)流而形成真空,尿液中蒸出的水分被抽出,隨蒸汽一起被排入大氣,同時部分蒸出的氣氨也被排入大氣,造成原料氨的浪費(fèi)。我們將蒸汽噴射器抽真空改為水力循環(huán)噴射泵抽真空后,原排入大氣的氣氨被循環(huán)液吸收,循環(huán)液氨濃度達(dá)到一定值后,被送到解吸系統(tǒng)回收其中的氨,達(dá)到回收原料和保護(hù)環(huán)境的目的。
由氨泵加壓后的液氨經(jīng)氨預(yù)熱器加熱到45℃后送入尿塔,氨預(yù)熱器原設(shè)計采用蒸汽膨脹槽內(nèi)冷凝液產(chǎn)生的膨脹蒸汽加熱,而系統(tǒng)伴熱采用一次蒸汽經(jīng)飽和器減壓后的蒸汽。為節(jié)省一次蒸汽的用量,降低蒸汽消耗,我們將氨預(yù)熱器改用冷凝液加熱,膨脹蒸汽全部用于系統(tǒng)伴熱,以減少設(shè)備、管道伴熱用的一次蒸汽。改造后,因一次蒸汽用量減少,每年可節(jié)省原煤612t,噸煤按430元計,全年效益為26.316萬元。
由電廠送往尿素系統(tǒng)的一次蒸汽,經(jīng)各加熱器利用后形成冷凝液進(jìn)入膨脹槽,產(chǎn)生0.3MPa的二次蒸汽,此蒸汽除用于本車間系統(tǒng)保溫和冬季采暖外,其余排入大氣,造成蒸汽有效利用系數(shù)較低。為此,我們在一分塔加熱器疏水管線上增加一臺中壓膨脹槽,專供收集一分加熱器使用過的蒸汽,然后將中壓膨脹蒸汽用在二段分解加熱器上,以便節(jié)約高品質(zhì)一次蒸汽,充分利用低品質(zhì)的二次蒸汽,達(dá)到降低能耗的目的。
尿素生產(chǎn)用的一甲泵、氨泵潤滑油系統(tǒng)原設(shè)有循環(huán)油箱,循環(huán)油經(jīng)油泵加壓進(jìn)入油冷卻器,再去曲軸箱潤滑各轉(zhuǎn)動部件后回到循環(huán)油箱,循環(huán)油再經(jīng)循環(huán)油泵加壓后循環(huán)使用。取消循環(huán)油箱后,曲軸箱潤滑油直接經(jīng)循環(huán)油泵加壓后循環(huán)使用。這樣,每臺設(shè)備每年可少用循環(huán)油360kg,6臺設(shè)備可節(jié)約循環(huán)油2 160kg。
尿素2套系統(tǒng)共有6臺3DJ-12/22-Q型高壓一甲泵,每臺輸送液體量12m3/h。進(jìn)尿素合成塔的一甲液量原采用液力變矩器調(diào)節(jié)。液力變矩器是由泵輪軸、泵輪、渦輪、側(cè)體、導(dǎo)輪、進(jìn)油殼和可轉(zhuǎn)導(dǎo)輪葉片等部件組成的封閉的馬蹄形流體通道。由于液力變矩器維護(hù)保養(yǎng)頻繁、費(fèi)用高,運(yùn)行周期短,而且該設(shè)備結(jié)構(gòu)特別復(fù)雜,檢修難度大,零部件磨損日益嚴(yán)重。我們根據(jù)生產(chǎn)情況和能源消耗情況,決定將一甲泵的液力變矩器取消,改為變頻調(diào)速器,用變頻器來調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速,以控制一甲泵的打量。并將變頻器信號送DCS控制,尿素總控操作人員可根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷的大小及一吸塔液位的高低精確調(diào)節(jié)進(jìn)尿素合成塔的一甲液量。
浩化公司尿素系統(tǒng)通過采用先進(jìn)的節(jié)能措施,對設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造,并改進(jìn)生產(chǎn)工藝,提高了能源的利用效率和水平,尿素生產(chǎn)的各項消耗都有較大的降低,提升了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。為進(jìn)一步降低能耗,我們將預(yù)蒸餾塔氣體和二甲液只進(jìn)真空預(yù)濃縮器改為預(yù)蒸餾塔氣體和二甲液各自分兩路并聯(lián)進(jìn)入真空預(yù)濃縮器(F250m2)和一段蒸發(fā)加熱器熱利用段(F124m2),以充分回收利用生成甲銨的反應(yīng)熱。其他節(jié)能改造工作也將于2011年設(shè)備大檢修期間進(jìn)行。