周生賢,肖廣苓
(山東濟(jì)氮研究所,山東微山 277600)
在我國(guó)合成氨、甲醇生產(chǎn)中,大多數(shù)中小型合成氨、甲醇企業(yè)仍然采用間歇式造氣爐制氣。為了進(jìn)一步節(jié)能降耗,提高裝置的生產(chǎn)能力,特別是生產(chǎn)甲醇的廠家對(duì)造氣爐提出更高的要求。對(duì)煤氣中氧含量、氮含量均有更嚴(yán)格的指標(biāo)。絕大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)對(duì)造氣系統(tǒng)進(jìn)行了各種改造,并取得了明顯效果。
山東濟(jì)氮研究所經(jīng)過(guò)深入研究,考慮到甲醇企業(yè)對(duì)降低氧、氮的特殊要求,并經(jīng)過(guò)多家企業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐驗(yàn)證,對(duì)關(guān)鍵部位作了較大的改造。為有利于操作,增設(shè)了部分測(cè)溫點(diǎn)?,F(xiàn)總結(jié)如下,供廣大甲醇(合成氨)企業(yè)參考、選用。
將上行煤氣出口由側(cè)出改為頂部高出,上行煤氣閥改放在爐口旁,相當(dāng)于加高了爐體,增加了高徑比。優(yōu)點(diǎn)是可提高有效炭層高度,乃至滿爐炭層,減少下吹蒸汽死角空間,增加制氣時(shí)間,節(jié)約蒸汽,減少吹風(fēng)和上吹高溫氣體的帶出熱,可將上行煤氣由300℃降至150℃左右,預(yù)熱低溫原料,緩解煤炭粉化,減少帶出物。
采用此項(xiàng)改造,可提高爐內(nèi)周邊的有效高度,約600mm左右;吹風(fēng)和上吹帶出的小顆粒煤碰撞到頂部平面,所受反作用力便于小顆粒煤下落、沉降、分離。有利于減少帶出物,相應(yīng)降低了煤的消耗。
在爐頂上行煤氣出口處,增設(shè)角鋼式碰撞分離除塵器??蓪⒋碉L(fēng)、上吹帶出的煤顆粒分離,靠重力返回炭層。這個(gè)除塵器也是下吹蒸汽預(yù)熱器,回收吹風(fēng)和上吹高溫氣的帶出熱,加熱下吹蒸汽。它同時(shí)還是吹風(fēng)、上吹的均勻集氣器,可引導(dǎo)氣體沿著正確的方向垂直均勻通過(guò)爐膛。
在炭層頂部增加兩道環(huán)形蒸汽分布器,讓下吹蒸汽均勻分布后進(jìn)入炭層。該分布器又是高效熱交換器,當(dāng)吹風(fēng)和上吹時(shí)它被加熱(蓄熱器),下吹時(shí)其蓄存的熱量由低溫蒸汽帶入氣化層,多產(chǎn)煤氣。在此通氣口處增加擋板,煤粉碰撞擋板后垂直落下,因此,該分布器兼有除塵作用。
已由江蘇省邳州興亞公司定型生產(chǎn)。
測(cè)溫點(diǎn)鑄造在風(fēng)帽頂上,測(cè)溫準(zhǔn)確。
優(yōu)點(diǎn):距離氣化層較近,僅15±5cm,能較準(zhǔn)確測(cè)定氣化層相應(yīng)的溫度,故可稱為氣化層的定位指標(biāo)。
由于測(cè)溫點(diǎn)套管鑄造在風(fēng)帽頂內(nèi),該測(cè)溫點(diǎn)背向吹風(fēng),極少受吹風(fēng)的低溫影響,同時(shí)上下氣流切換頻繁,時(shí)間甚短,受氣流溫度變化影響的只是它的表面。風(fēng)帽頂上部測(cè)溫點(diǎn)尚未波及到,流動(dòng)氣流又切換了。因?yàn)樵摐y(cè)溫點(diǎn)離氣化層很近,影響它的主要熱源是輻射熱和傳導(dǎo)熱,以及下吹高溫煤氣,所以此點(diǎn)溫度接近氣化層溫度,反應(yīng)靈敏、穩(wěn)定、準(zhǔn)確、無(wú)誤,是可靠的基礎(chǔ)指標(biāo)。如果該點(diǎn)溫度升高,則證明氣化層下移;如果該點(diǎn)溫度下降,則證明氣化層上移;如果該點(diǎn)穩(wěn)定,則證明氣化層穩(wěn)定(控制適宜位置)。
只要控制該溫度不波動(dòng),氣化層就穩(wěn)定,爐況就會(huì)很理想??刂圃擖c(diǎn)溫度不低于600℃,造氣爐便不會(huì)結(jié)疤;控制該點(diǎn)溫度不高于700℃,爐箅便不會(huì)燒壞。
控制該點(diǎn)穩(wěn)定在適宜的范圍內(nèi)(650± 50℃),爐渣中便不會(huì)有返炭,也不會(huì)有大疤塊,大部分形成均勻的小渣塊(蜂窩狀的碎塊)。
所以,造氣爐操作便可簡(jiǎn)化成一個(gè)指標(biāo)操作法,能達(dá)到一穩(wěn)應(yīng)多變的目的。
該測(cè)溫點(diǎn)鑄造在灰犁右上側(cè)外表面。實(shí)際位置是在灰層的上沿,離氣化層近,為10±5cm,能準(zhǔn)確反映造氣爐周圍的氣化層是否規(guī)整。
如果對(duì)應(yīng)的兩個(gè)測(cè)溫點(diǎn)溫度相等,證明氣化層不偏,氣化層規(guī)整。
如果兩邊的灰犁溫差相當(dāng)大,證明氣化層高低偏斜。
生產(chǎn)中,如發(fā)現(xiàn)兩邊灰犁上的測(cè)溫點(diǎn)溫差大,應(yīng)立即將高溫一側(cè)推遲一次下灰。一般情況下,推遲高溫一側(cè)下灰即可將兩灰犁溫度扳平,趨近相等,便可避免偏爐,下紅火,溜生炭等。
這兩點(diǎn)溫度也能準(zhǔn)確、靈敏反映出氣化層上下移動(dòng)情況。如果兩點(diǎn)溫度均有升高,說(shuō)明氣化層下移;如果兩點(diǎn)溫度均有下降,說(shuō)明氣化層上移;如果兩點(diǎn)溫度均不波動(dòng),說(shuō)明氣化層穩(wěn)定。
嚴(yán)格控制兩灰犁測(cè)溫點(diǎn)處溫度在適宜的范圍內(nèi),即600℃左右,便可使氣化層穩(wěn)定在合理恰當(dāng)?shù)奈恢?。氣化層形態(tài)不波動(dòng),爐況穩(wěn)定。
造氣爐水夾套的位置就是氣化層的位置。在水夾套的上沿和下沿對(duì)稱設(shè)置測(cè)溫點(diǎn),最能靈敏反映氣化層變化情況。此處共設(shè)兩對(duì)測(cè)溫點(diǎn)。測(cè)溫點(diǎn)均面向氣化層,受溫度低的蒸汽、空氣的影響極小。主要受氣化層的熱輻射、熱傳導(dǎo)的影響,所以對(duì)氣化層的測(cè)定非常準(zhǔn)確。能準(zhǔn)確反映出氣化層的實(shí)際溫度,便于指導(dǎo)調(diào)節(jié)氣化層溫度。通過(guò)對(duì)該處測(cè)溫點(diǎn)的溫度控制,可使氣化層穩(wěn)定,保證氣化層不上移,造成翻爐,也可保證氣化層不下移,避免結(jié)大疤塊,保證碎炭不下漏,或返炭多等造成消耗增高。
造氣爐運(yùn)行不穩(wěn),有時(shí)波動(dòng)較大。特別是直徑較大的造氣爐,如φ3 600mm造氣爐與φ2 600mm造氣爐相比,φ2 600mm造氣爐反而比φ3 600mm造氣爐穩(wěn)定。氣化爐穩(wěn)定運(yùn)行的影響因素較多,氣化劑分布不夠均勻也是不可忽視的重要因素。直徑小的造氣爐氣化劑較易分布,直徑大的造氣爐就難以分布。爐箅子雖然有分布?xì)饣瘎┑淖饔?,但中心一、二、三層通氣阻力小,氣化劑要通過(guò)周邊,必須向周邊擴(kuò)散,然后才能垂直向上行。如果不對(duì)通氣截面嚴(yán)格控制,是無(wú)法實(shí)現(xiàn)均勻布風(fēng)的,特別是對(duì)于直徑大于φ3 000mm的大爐子更是這樣。氣化劑的分布還受風(fēng)量大小、煤的粒度、炭層高度等的影響。
為此,山東濟(jì)氮研究所研發(fā)出了一種均勻氣化劑分布器,裝設(shè)在爐箅子底部,按風(fēng)箱和造氣爐截面積比例分成六層、七層,使氣化劑按每層爐箅對(duì)應(yīng)的爐膛截面積成等比例均勻分配。吹風(fēng)時(shí),無(wú)論風(fēng)機(jī)的風(fēng)量如何變化,造氣爐何種規(guī)格的高徑比及爐徑的大小都是均勻分布,絕對(duì)不會(huì)偏風(fēng),不產(chǎn)生風(fēng)洞。上吹制氣時(shí),蒸汽分布同樣也是均勻的。對(duì)于特別大的造氣爐,氣化劑的分布也是十分均勻的。
該分布器按設(shè)定的比例制作,并裝有導(dǎo)向圈,按爐膛截面積之比,氣化劑在風(fēng)箱管口處就強(qiáng)制導(dǎo)流通過(guò),使氣化劑分布十分均勻,不受其他因素的影響。保證在任何情況下都是分布均勻的。該氣化劑分布器的設(shè)置還有以下用途。
(1)可作為下行煤氣的均勻集氣器。它能間接抑制下吹蒸汽偏流。
(2)也是低溫吹風(fēng)空氣和高溫下行煤氣的熱交換器,下行高溫煤氣將該分布器加熱,空氣鼓風(fēng)機(jī)送來(lái)的涼風(fēng)回收高溫煤氣傳導(dǎo)的熱量,成為熱風(fēng),進(jìn)入氣化層,提高發(fā)氣量,降低煤耗。
(3)也填充了上吹蒸汽在爐箅下的空間死角,降低煤氣中的氧含量,節(jié)約蒸汽,使?fàn)t況穩(wěn)定,抑制偏流現(xiàn)象。
該氣化劑均勻分布器適合各種型號(hào)的間歇式煤氣爐,特別適用于中型廠φ3 000mm以上的造氣爐。φ3 000mm以上的爐子因?yàn)榻孛娣e大,氣體分布容易偏流不勻,更需增設(shè)氣化劑分布器。
(1)將吹風(fēng)氣連接自動(dòng)加焦機(jī),作為吹風(fēng)氣(放空氣)回收的一個(gè)旁路,預(yù)熱、加熱低溫煤炭,烘干煤球、煤棒,并回收吹風(fēng)氣余熱。
(2)將下沉式開啟閥改為上提式開啟閥。
因?yàn)橄鲁潦介_啟閥導(dǎo)致炭層中心低,邊緣高,易形成鍋底式炭層,這種形式的炭層容易造成吹翻爐的事故。改成上提式開啟閥可使炭層分布均勻,呈墳頭狀,和爐箅形狀相似,炭層阻力均衡,不易吹翻爐。
上提式開啟閥可使大煤塊相對(duì)集中在爐中心,小塊煤散在周邊,大塊煤燃燒徹底。
(1)在水夾套內(nèi)表面上、中、下分別增設(shè)導(dǎo)流環(huán)
眾所周知,無(wú)論吹風(fēng)空氣還是上、下吹蒸汽均容易順?biāo)畩A套光滑的表面壁流,導(dǎo)致氣化效率低,未分解的蒸汽將爐內(nèi)熱量帶走,不僅造成煤耗增高,浪費(fèi)蒸汽,還使煤氣中冷凝量增加,增大了排污量,給環(huán)保排放增加負(fù)擔(dān)。煤氣溫度難降,使洗氣塔冷卻水大量增加。
因此,在水夾套的內(nèi)表面上增設(shè)兩、三道防壁流環(huán),是十分必要的。經(jīng)過(guò)部分廠家實(shí)驗(yàn),效果較為理想。明顯地提高了造氣爐的氣化強(qiáng)度,同時(shí)還節(jié)約了蒸汽,減少了蒸汽帶出熱的損失。防止煤塊沿壁下滑,減少返炭的產(chǎn)生。也防止空氣走近路而造成煤氣中氧含量增高給變換及甲醇帶來(lái)不利影響。
(2)在水夾套內(nèi)壁表面增設(shè)保溫層
在水夾套內(nèi)壁表面上增設(shè)一層薄薄的絕熱性能好的耐高溫光滑保溫層,不減少爐膛通氣截面積。以此盡量減少熱傳導(dǎo),減少夾套蒸汽產(chǎn)量,減少氣化層內(nèi)的熱損失,增加煤氣產(chǎn)量。避免用無(wú)煙煤當(dāng)煙煤使用生產(chǎn)蒸汽的浪費(fèi)。
該項(xiàng)改造,投資少,節(jié)能效果顯著,已在實(shí)驗(yàn)廠運(yùn)行一年多,證明是完全可行的,效果也是明顯的。
(3)增設(shè)破渣條內(nèi)表面保溫隔熱層
原設(shè)計(jì)的破渣條使水夾套的散熱表面成倍增加,造成水夾套內(nèi)的水移走熱量增加。因此,在原破渣條內(nèi)表面增加絕緣層隔熱,減少爐內(nèi)熱量散發(fā)。設(shè)計(jì)1~2mm的高效隔熱層,即可達(dá)到理想效果,該辦法簡(jiǎn)單易行,立竿見影,值得推廣。
(1)在閥體內(nèi)下腔方塊盲板(檢查孔)處增設(shè)一個(gè)盲腸管式小除塵器。
具體做法是,將閥體下部小方塊盲板卸掉,換上一個(gè)法蘭盲腸管,尾部加球閥。使用時(shí)定期排灰塵,防止閥板和閥口密封面磨損及避免灰塵墊起閥板,造成密封不嚴(yán)而產(chǎn)生內(nèi)漏。
(2)在閥體內(nèi)增加閥頭腔,保護(hù)閥頭。
(3)改造坐板閥入、出口走向,與原相反。原設(shè)計(jì)為底進(jìn)上出,閥門關(guān)閉時(shí)容易關(guān)不嚴(yán)?,F(xiàn)改為上進(jìn)下出,閥頭下落關(guān)閉閥門時(shí),氣體在閥頭上部,越壓越緊,可使閥門關(guān)嚴(yán)不易內(nèi)漏。
(4)煙囪閥改為下開式,即將上提式開閥改為下沉式開閥。此項(xiàng)改造主要是從安全角度考慮,當(dāng)斷電時(shí),閥頭自動(dòng)下落開啟,確保安全。
造氣爐制氣為間歇制氣??諝狻⒄羝?、煤氣等各種介質(zhì)切換頻繁,原流程死角空間很大。如爐底下風(fēng)箱管和爐箅內(nèi)腔空間(容積)太大;下行煤氣閥、吹風(fēng)閥、上行蒸汽閥等離爐底較遠(yuǎn),管道內(nèi)的死角容積也不小,吹風(fēng)之后的空氣余留在死角內(nèi),即使做上吹吹凈,仍有一部分吹不徹底,轉(zhuǎn)下吹時(shí)將死角空氣帶至氣柜。造成雖然閥門等無(wú)泄漏,半水煤氣中氧含量仍有0.5%左右。為消除以上弊端,宜采取以下措施。
(1)將吹風(fēng)閥、上吹蒸汽閥、下行煤氣閥改移到爐底最近處。將爐底三通管改造為單管,即將下行煤氣管當(dāng)成主管道,吹風(fēng)閥接管蹲在下行煤氣管上部,緊靠下行閥;上吹蒸汽管道插口改移在下行煤氣閥板上。上吹蒸汽時(shí)徹底將空氣吹入爐內(nèi)燃燒掉。
因吹風(fēng)閥蹲在下行煤氣管上,O2系大分子,極易下落到主管線內(nèi)。變上吹時(shí)極易被蒸汽吹入造氣爐內(nèi)燃燒,可使氧含量降低0.2%~0.3%,同樣也減少了蒸汽死角,節(jié)約蒸汽。氧含量的降低,也減少了變換的蒸汽消耗,同時(shí)也避免了因過(guò)剩蒸汽冷凝水外排給環(huán)保帶來(lái)的負(fù)擔(dān)。
(2)同理,下吹蒸汽閥、上行煤氣閥、煙囪閥、回收閥等由旋風(fēng)除塵器出口改移到入口離造氣爐最近處,減少下吹蒸汽在上行管道和旋風(fēng)除塵器內(nèi)存在的龐大死角空間容積。避免變上吹時(shí)將這部分蒸汽吹到洗氣塔,造成蒸汽損失,蒸汽冷凝還要浪費(fèi)大量的冷卻水。僅此一項(xiàng)就多浪費(fèi)20%以上的蒸汽,炎熱夏天,煤氣溫度居高不下,也與此有關(guān)。
以上兩項(xiàng)死角空間(容積)在介質(zhì)切換過(guò)程中也耽誤了有效制氣時(shí)間,每個(gè)循環(huán)填充爐上、爐下大量死角(容積)空間,浪費(fèi)達(dá)10%以上的有效制氣時(shí)間。
通過(guò)對(duì)造氣爐的改造,使操作更加方便;提高了原料的利用率;節(jié)能降耗;減少排放,保護(hù)環(huán)境;提高了煤氣中有效氣體成分,降低煤氣中的氧含量、氮含量(降氧的同時(shí)也降低了氮的含量);保證安全生產(chǎn)。特別適合甲醇生產(chǎn)使用。以上改造,已在實(shí)驗(yàn)廠和全國(guó)幾十家企業(yè)推廣應(yīng)用,均收到顯著的效果,現(xiàn)簡(jiǎn)要作一總結(jié),供同行參考,不當(dāng)之處,懇請(qǐng)?zhí)釋氋F意見。