雷 平
(中國石化青島煉油化工有限責(zé)任公司,青島266500)
催化裂化裝置作為煉油廠核心裝置之一,對(duì)于提高全廠經(jīng)濟(jì)效益具有重要作用。國內(nèi)某單套加工能力達(dá)10Mt/a的煉油廠,采用“常減壓蒸餾+延遲焦化+蠟油加氫處理+催化裂化”的加工方案,其中催化裂化裝置設(shè)計(jì)規(guī)模為2.9Mt/a,裝置原料為蠟油加氫處理尾油及焦化蠟油,產(chǎn)品主要包括干氣、液化氣、汽油、柴油。該廠于2008年5月建成投產(chǎn),投產(chǎn)后圍繞催化裂化裝置,在生產(chǎn)上采取多項(xiàng)優(yōu)化措施,取得了良好經(jīng)濟(jì)效益。
2.1 常減壓蒸餾裝置實(shí)行減壓深拔技術(shù)
為增產(chǎn)催化裂化原料,該廠常減壓蒸餾裝置采用減壓深拔技術(shù)提高蠟油收率,降低渣油產(chǎn)率。目前國內(nèi)將減壓渣油的實(shí)沸點(diǎn)切割點(diǎn)控制在540℃以上,即為減壓深拔,而國外減壓渣油實(shí)沸點(diǎn)切割點(diǎn)的設(shè)計(jì)值為565.6℃。該廠常減壓蒸餾裝置實(shí)施減壓深拔技術(shù)后,減壓爐出口溫度由深拔前的405℃提高到422℃,減壓渣油實(shí)沸點(diǎn)切割溫度由542℃提至572℃。蒸餾裝置產(chǎn)物收率變化明顯,其中渣油收率降低3.31百分點(diǎn),蠟油收率提高3.06百分點(diǎn),混合柴油收率提高0.42百分點(diǎn)。
實(shí)施減壓深拔技術(shù)的意義在于可使催化裂化裝置的原料增加,提高汽油、柴油產(chǎn)量。按煉油廠原油加工能力10Mt/a計(jì),減壓深拔后常減壓蒸餾裝置蠟油餾分增加331kt/a,而焦化裝置因渣油進(jìn)料減少造成蠟油減產(chǎn)63.6kt/a,因此催化裂化裝置原料實(shí)際增加267.4kt/a。原料量增加的同時(shí),由于原料性質(zhì)變重,殘?zhí)恐瞪撸谕确磻?yīng)條件下,催化裂化裝置產(chǎn)品收率有所變化,減壓深拔前后產(chǎn)品收率對(duì)比見表1。從表1可以看出,實(shí)施減壓深拔技術(shù)后,催化裂化裝置干氣收率增加0.42百分點(diǎn),液化氣收率降低0.48百分點(diǎn),汽油收率增加1.05百分點(diǎn),柴油收率降低1.27百分點(diǎn),油漿產(chǎn)率增加0.09百分點(diǎn),石油焦產(chǎn)率增加0.17百分點(diǎn)。催化裂化裝置產(chǎn)品收率變化的主要原因是原料變重后,裝置生焦量增加。但實(shí)施減壓深拔后,催化裂化裝置的產(chǎn)品性質(zhì)無明顯變化。
表1 減壓深拔前后催化裂化裝置產(chǎn)品收率對(duì)比 w,%
根據(jù)裝置收率數(shù)據(jù)及2009年12月產(chǎn)品不含稅價(jià)格對(duì)減壓深拔前后全廠經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行粗略估算,結(jié)果見表2。實(shí)施減壓深拔后因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改變可使全廠經(jīng)濟(jì)效益增加17 743萬元/a。
表2 減壓深拔前后全廠經(jīng)濟(jì)效益估算
另外,實(shí)施減壓深拔技術(shù)后,全廠增加能耗782×106MJ/a,使經(jīng)濟(jì)效益減少4 184萬元/a。綜合考慮產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化及能耗變化對(duì)全廠效益的影響,實(shí)施減壓深拔技術(shù)后,每年可增加經(jīng)濟(jì)效益13 559萬元。
2.2 加氫處理裝置所產(chǎn)柴油作催化裂化原料
蠟油加氫處理裝置用于催化裂化原料的預(yù)處理,為了增加催化裂化原料,提高汽油收率,進(jìn)而提高全廠經(jīng)濟(jì)效益,該裝置停止側(cè)線抽出產(chǎn)品柴油,將柴油壓入尾油中,從而增加催化裂化裝置原料。
蠟油加氫處理裝置的設(shè)計(jì)規(guī)模為3.2Mt/a,分餾塔側(cè)線抽出柴油的設(shè)計(jì)值為216kt/a。為增加尾油量,對(duì)裝置的分餾系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整,措施包括:(1)停用分餾塔加熱爐(簡稱分餾爐)以降低分餾塔進(jìn)料溫度;(2)停止柴油產(chǎn)品側(cè)線抽出。表3為加氫處理裝置調(diào)整前后主要工藝參數(shù)變化情況。從表3可以看出:調(diào)整前后分餾爐出口溫度由341.8℃降至260.7℃,這使得分餾爐主火嘴燃料瓦斯消耗減少了1 100m3/h(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài));在裝置進(jìn)料量不變的情況下,柴油產(chǎn)量降低23.70t/h,相應(yīng)地尾油產(chǎn)量增加23.70t/h,按年開工8 400h計(jì),催化裂化裝置原料量可增加199.1kt/a。
表3 分餾系統(tǒng)調(diào)整前后加氫處理裝置主要工藝參數(shù)對(duì)比
調(diào)整后,加氫處理裝置尾油質(zhì)量得到改善。因柴油進(jìn)入尾油中,使尾油中的輕組分比例增加,尾油中的硫、氮和金屬含量降低,殘?zhí)恐狄蚕鄳?yīng)降低,這對(duì)催化裂化裝置是有利的[1]。原料調(diào)整前后催化裂化裝置產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況及對(duì)煉油廠效益的影響見表4。尾油中輕組分比例的增加使其裂化性能改善,較大幅度地提高了催化裂化裝置汽油收率,液化氣收率也有所增加。汽油收率增加1.90百分點(diǎn),液化氣收率增加0.10百分點(diǎn),柴
表4 催化裂化原料調(diào)整前后全廠經(jīng)濟(jì)效益估算
1)收率和產(chǎn)量的關(guān)系為:產(chǎn)量變化=設(shè)計(jì)負(fù)荷×收率變化+原料變化量×深拔前收率。
2)產(chǎn)品價(jià)格為2009年12月發(fā)布的不含稅價(jià)格。油收率降低1.13百分點(diǎn)。按該廠實(shí)際原油加工量估算,經(jīng)濟(jì)效益可增加4 877萬元/a。
2.3 催化裂化反應(yīng)深度降低
提升管反應(yīng)器內(nèi)的反應(yīng)深度對(duì)催化裂化裝置產(chǎn)品構(gòu)成具有重要影響。反應(yīng)深度過高,會(huì)造成二次裂化反應(yīng)增加,目的產(chǎn)物收率下降。此外,從提升管出口到分餾塔的10~20s內(nèi),由于溫度較高,也有一定程度的二次反應(yīng)發(fā)生,而且主要是熱裂化反應(yīng),造成干氣及焦炭產(chǎn)率增加。因此,合理降低催化裂化裝置反應(yīng)深度,對(duì)于提高裝置經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義。
該廠催化裂化裝置為實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)汽柴油的目的,主要采取了以下降低反應(yīng)深度的措施:
(1)降低反應(yīng)溫度。研究表明,催化裂化反應(yīng)主要由動(dòng)力學(xué)控制,而且,在動(dòng)力學(xué)控制因素中,由于催化裂化反應(yīng)的高溫條件,化學(xué)反應(yīng)速率占主導(dǎo)地位。因此,提高反應(yīng)溫度,則反應(yīng)速率增加。一般而言,溫度每提高10℃,反應(yīng)速率提高10%~20%[2]。但反應(yīng)溫度越高,熱裂化反應(yīng)比例越大,使干氣、液化氣產(chǎn)率增高,汽油、柴油產(chǎn)率降低。在保證該裝置產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,將反應(yīng)溫度由496℃逐步降低到488℃,有效提高了汽油、柴油收率。
(2)提高再生溫度。裂化催化劑的再生過程決定著整個(gè)裝置的熱平衡與生產(chǎn)能力。催化劑的再生速率取決于待生劑上焦炭的燃燒速率。提高再生溫度對(duì)燒焦有利,通過逐步摸索,最終將再生溫度由660℃提高到670℃。
(3)降低反應(yīng)時(shí)間。降低反應(yīng)時(shí)間相當(dāng)于提高反應(yīng)空速。空速越高,油品與催化劑接觸時(shí)間越短,二次裂化反應(yīng)越少,汽油、柴油收率越高。在提升管反應(yīng)器體積已固定、裝置處理量存在上限的情況下,當(dāng)快速分離器線速允許時(shí),可以通過增大預(yù)提升干氣量來降低反應(yīng)時(shí)間及反應(yīng)深度。該裝置預(yù)提升干氣量由7 800m3/min提高到9 600m3/min。
催化裂化裝置通過采取以上措施,有效降低了反應(yīng)深度,裝置汽油、柴油收率有所增加,液化氣收率基本不變,同時(shí)干氣和油漿收率下降。圖1和圖2分別給出了標(biāo)定期間汽油、柴油、干氣及油漿收率的變化情況。根據(jù)圖1和圖2中的數(shù)據(jù)可以算出:通過降低反應(yīng)深度,催化裂化裝置的汽油收率平均增加約0.82百分點(diǎn),柴油收率平均增加約1.22百分點(diǎn),干氣收率平均下降約0.38百分點(diǎn),油漿收率平均下降約1.49百分點(diǎn)。除此以外,液化氣收率也略有下降,平均下降約0.37百分點(diǎn);生焦量也有一定程度的下降。
圖1 催化裂化裝置汽油、柴油收率變化■—汽油;●—柴油
圖2 催化裂化裝置油漿和干氣收率變化■—干氣;●—油漿
按該廠實(shí)際原油加工量估算,產(chǎn)品價(jià)格按表2列出的數(shù)據(jù)計(jì),油漿價(jià)格按2 300元/t計(jì)(不含稅價(jià)),則降低反應(yīng)深度后,裝置經(jīng)濟(jì)效益可提高8 867萬元/a(石油焦收益變化未計(jì)入)。
圍繞催化裂化裝置主要采取了提高經(jīng)濟(jì)效益的三種策略,通過對(duì)常減壓蒸餾裝置實(shí)行減壓深拔技術(shù),可增加經(jīng)濟(jì)效益13 559萬元/a;通過把加氫處理柴油作催化裂化裝置的原料,可增加經(jīng)濟(jì)效益4 877萬元/a;通過降低催化裂化裝置的反應(yīng)深度,可增加經(jīng)濟(jì)效益8 867萬元/a。三大策略累計(jì)可增加經(jīng)濟(jì)效益27 303萬元/a。
需要指出的是,前兩項(xiàng)技術(shù)策略的施行前提為催化裂化裝置具備足夠的負(fù)荷能力。2010年該廠催化裂化裝置平均負(fù)荷達(dá)到115%,對(duì)提高全廠經(jīng)濟(jì)效益起到了關(guān)鍵作用。
[1] 胡志海,聶紅,石亞華,等.RIPP催化裂化原料加氫預(yù)處理技術(shù)實(shí)踐與發(fā)展[J].石油煉制與化工,2008:39(8):5-9
[2] 徐春明,楊朝合,林世雄.石油煉制工程[M].北京:石油工業(yè)出版社,2009:298-314