摘要:詳細(xì)介紹了酒鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收現(xiàn)狀、制約因素、對(duì)策、取得的成績(jī)和攻關(guān)方向,以供同仁參考。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐煤氣 工藝改造 實(shí)踐
中圖分類號(hào):X757文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1672-3791(2011)02(a)-0000-00
1 酒鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收現(xiàn)狀
酒鋼煉鋼分二個(gè)工序,煉軋廠煉鋼目前有三座公稱容量為50噸的的頂(底復(fù))吹轉(zhuǎn)爐,干式五萬(wàn)轉(zhuǎn)爐煤氣柜一座,碳鋼薄板廠煉鋼有120噸頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐3座,有一座干式8萬(wàn)立煤氣柜。2004年以前,煉軋廠煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收噸鋼僅有30—40 m3,用戶主要是煉軋廠煉鋼的混鐵爐、中包、水口、臥式烤包器、方坯0米等,二熱電1#、2#發(fā)電機(jī)鍋爐摻燒。2005年后,隨著公司產(chǎn)能的擴(kuò)大,新上碳鋼薄板廠煉鋼,轉(zhuǎn)爐煤氣生成量越來(lái)越大,碳鋼薄板廠煉鋼外部用戶只有燒結(jié)豎爐,2006年轉(zhuǎn)爐煤氣回收噸鋼只有28 m3,近年來(lái),創(chuàng)建“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè)成為公司的指導(dǎo)思想。并由專業(yè)部門(mén)牽頭,公司投入大量資金,針對(duì)制約公司轉(zhuǎn)爐煤氣回收的因素進(jìn)行分析,緊盯國(guó)內(nèi)先進(jìn)指標(biāo),年年投入,年年進(jìn)行技術(shù)改造。
2 回收利用中存在的制約因素
縱觀酒鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收工藝,不難發(fā)現(xiàn),制約煤氣回收的因素主要出現(xiàn)在煉鋼系統(tǒng)、回收系統(tǒng)、用戶用量、公司其他煤氣的盈虧和綜合使用等方面。要使酒鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收跨越式的發(fā)展就要對(duì)當(dāng)前的現(xiàn)狀和制約因素進(jìn)行深層次的分析:
(1)轉(zhuǎn)爐煤氣用戶少,消耗的轉(zhuǎn)爐煤氣能力不足。酒鋼煉軋廠煉鋼2003年以前,用戶只有煉軋廠煉鋼的混鐵爐、中包、水口、臥式烤包器、方坯0米,2003年9月隨著酒鋼二熱電1#、2#機(jī)組的并網(wǎng)發(fā)電開(kāi)始摻燒轉(zhuǎn)爐煤氣。碳鋼薄板廠煉鋼除自用外,用戶只有燒結(jié)豎爐。內(nèi)部用量有限,外部用量少,這種現(xiàn)狀就造成大量的轉(zhuǎn)爐煤氣放散。
(2)公司內(nèi)部焦?fàn)t煤氣和高爐煤氣產(chǎn)量大于用量,制約了轉(zhuǎn)爐煤氣的使用。由于公司內(nèi)部高爐煤氣和焦?fàn)t煤氣富裕,通常使用煤氣的辦法是盡量使用高熱值的焦?fàn)t煤氣。高爐煤氣雖然熱值低于轉(zhuǎn)爐煤氣,但由于高爐煤氣產(chǎn)量穩(wěn)定,可以持續(xù)性使用,所以用戶也相當(dāng)穩(wěn)定。轉(zhuǎn)爐煤氣熱值雖然高于高爐煤氣,由于回收具有間歇性,不能持續(xù)供應(yīng)用戶使用,所以決定了用戶不喜歡使用的特性。
(3)煉鋼兩個(gè)工序轉(zhuǎn)爐煤氣互補(bǔ)性不強(qiáng)。煉軋廠煉鋼和碳鋼薄板廠煉鋼的轉(zhuǎn)爐煤氣回收和利用是由兩個(gè)分別獨(dú)立的系統(tǒng),煉軋廠煉鋼一側(cè)有二熱電2#3#機(jī)組,要求穩(wěn)定摻燒的轉(zhuǎn)爐煤氣量比較大,但由于煉軋廠煉鋼側(cè)煤氣柜儲(chǔ)氣只有五萬(wàn)立,供氣持續(xù)性不足,碳鋼薄板廠煉鋼側(cè)的煤氣柜是八萬(wàn)立,儲(chǔ)氣能力大,回收氣體有盈余,但管網(wǎng)不能進(jìn)行互相補(bǔ)充,從而影響了轉(zhuǎn)爐煤氣的回收和利用。
(4)二熱電廠煤氣單管運(yùn)行,影響轉(zhuǎn)爐煤氣的摻燒。酒鋼二熱電的高爐煤氣焦?fàn)t煤氣共用一條DN1000的管道,使用焦煤就不能使用轉(zhuǎn)煤,使用轉(zhuǎn)煤就不能使用焦煤,日???jī)煞N煤氣相互切換作業(yè),影響轉(zhuǎn)煤的摻燒。
(5)設(shè)備故障因素的影響。在轉(zhuǎn)爐煤氣的系統(tǒng)中,回收凈化設(shè)備較多,某一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)故障都會(huì)制約轉(zhuǎn)爐煤氣的回收。
(6)操作制度、管理制度的影響。在回收中回收條件的高低、降罩操作、聯(lián)系制度等因素對(duì)轉(zhuǎn)爐煤氣的回收也有一定的影響。
3 提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收利用的對(duì)策
針對(duì)酒鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收和利用出現(xiàn)的問(wèn)題,公司專業(yè)部門(mén)齊心協(xié)力,不畏困難,年年分析總結(jié),進(jìn)行回收系統(tǒng)的改造和優(yōu)化,每一步的投入都能取得了不小的進(jìn)步,從而更加堅(jiān)定了公司降低成本,減少污染,保護(hù)環(huán)境的決心。
(1)新建轉(zhuǎn)爐煤氣柜,改造回收工藝。2003年煉軋廠煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣柜為三萬(wàn)立濕式螺旋氣柜,2004年新建干式五萬(wàn)立轉(zhuǎn)爐煤氣柜,2005年建成投用。同時(shí)對(duì)煉軋廠煉鋼轉(zhuǎn)爐煙道系統(tǒng)進(jìn)行改造,理順了從回收到儲(chǔ)氣的整個(gè)過(guò)程,增大了煤氣柜的儲(chǔ)存、周轉(zhuǎn)能力,大大提高了轉(zhuǎn)爐煤氣的回收利用能力。
(2)開(kāi)拓高爐煤氣用戶,減少高爐煤氣放散,為轉(zhuǎn)爐煤氣的使用創(chuàng)造條件,有效的拓展了轉(zhuǎn)爐煤氣的用戶。為此公司近年來(lái)對(duì)公司的中板2#3#加熱爐、一高線、二高線加熱爐、一熱電3#爐等用戶進(jìn)行改造,2010年8月宏晟熱電公司2、4、5#三臺(tái)鍋爐提高高爐煤氣摻燒能力改造工程完工。使它們有效的使用高爐煤氣,減少了高爐煤氣的放散,為轉(zhuǎn)爐煤氣的合理利用創(chuàng)造條件。2006年7月CSP投產(chǎn),其兩個(gè)加熱爐所供煤氣優(yōu)化為高爐煤氣緊張時(shí),供給轉(zhuǎn)爐煤氣和焦?fàn)t煤氣的混合;當(dāng)轉(zhuǎn)爐煤氣回收跟不上時(shí),可以切換為高爐煤氣和焦?fàn)t煤氣的混合。另外2010年9月建成一條輸送轉(zhuǎn)爐煤氣的DN900管道與金屬鎂白灰窯DN2400煤氣管道聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)多種煤氣調(diào)節(jié)使用。
(3)改造宏晟電熱二作業(yè)區(qū)煤氣單管運(yùn)行方式為雙管運(yùn)行方式。2010年9月建成一條DN700的焦?fàn)t煤氣管道,屆時(shí)兩條管道可分別輸送焦?fàn)t煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣,從而避免了由于切換煤氣不能摻燒轉(zhuǎn)爐煤氣的弊端,達(dá)到轉(zhuǎn)爐煤氣有效利用的目的。
(4)加強(qiáng)設(shè)備的定檢定修制度,保證轉(zhuǎn)爐煤氣的有效回收。公司強(qiáng)化執(zhí)行崗位日常點(diǎn)檢、專業(yè)點(diǎn)檢、精密點(diǎn)檢的三級(jí)點(diǎn)檢管理制度。依據(jù)設(shè)備的檢修周期編制嚴(yán)格的日、周、月、年計(jì)劃,并且制定相應(yīng)的檢修過(guò)程管理,保證設(shè)備檢修后至少運(yùn)行一個(gè)檢修周期。建立設(shè)備管理不符合項(xiàng)整改通知書(shū)、設(shè)備管理評(píng)價(jià)檢查流程和生產(chǎn)單位區(qū)域設(shè)備運(yùn)行評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
(5)優(yōu)化轉(zhuǎn)爐煤氣回收操作、管理、聯(lián)系制度,確保煤氣回收利用落到實(shí)處。硬件條件創(chuàng)造完成后,軟件的日益完善顯的十分重要, 所以公司特制定轉(zhuǎn)爐煤氣的回收的規(guī)章制度:《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)轉(zhuǎn)爐煤氣回收暫行管理規(guī)定》、《關(guān)于二煉鋼轉(zhuǎn)煤回收結(jié)算點(diǎn)變更的通知》、《金屬鎂摻燒轉(zhuǎn)爐煤氣運(yùn)行方案》、《動(dòng)力專業(yè)調(diào)度管理辦法》、《碳鋼薄板廠轉(zhuǎn)爐煤氣回收條件調(diào)整試驗(yàn)方案》等一系列規(guī)章制度,嚴(yán)格了操作工藝紀(jì)律,以及各廠能耗獎(jiǎng)懲辦法等,確保煤氣回收利用落到實(shí)處。
4 轉(zhuǎn)爐煤氣回收取得的成績(jī)和攻關(guān)方向
通過(guò)以上提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收利用的對(duì)策,理順了酒鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收的系統(tǒng)問(wèn)題,使轉(zhuǎn)爐煤氣回收從2005年開(kāi)始逐年上升,煉軋廠煉鋼2007年達(dá)到噸鋼70 m3, 2009年達(dá)到噸鋼7 m3;碳鋼薄板廠煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收2006年只有噸鋼28m3,2007年提高到噸鋼65.5 m3,2008年提高到噸鋼68.5 m3。2010年從第四季度統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示煉軋廠煉鋼噸鋼回收煤氣提高到了99m3,碳鋼薄板廠煉鋼噸鋼回收煤氣提高到了98m3,在正常情況下,轉(zhuǎn)爐煤氣可實(shí)現(xiàn)100%回收。雖然酒鋼在轉(zhuǎn)爐煤氣回收方面逐年投入,逐年提高,但和國(guó)內(nèi)先進(jìn)指標(biāo)相比還有差距,為此下一步還將繼續(xù)努力,向新的目標(biāo)前進(jìn)。
酒鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收利用的實(shí)踐,逐年投入,逐年提高的經(jīng)驗(yàn)告訴我們只有公司上下齊心協(xié)理,不斷的進(jìn)行新的探索進(jìn)取,前途將是光明的。