李世祿,王正民,朱 軍,李 欣
(1.陜西鋅業(yè)公司,陜西商洛 726007;2.西安建筑科技大學,陜西西安 710055)
濕法煉鋅凈化除鈷實驗研究及實踐
李世祿1,王正民1,朱 軍2,李 欣2
(1.陜西鋅業(yè)公司,陜西商洛 726007;2.西安建筑科技大學,陜西西安 710055)
通過對傳統(tǒng)的鋅粉-銻鹽凈化除鈷工藝改進實驗研究,在高溫鋅粉-銻鹽凈化除鈷工藝過程添加適量Cu2+,可將中性上清液里的高鈷除到要求含量,為鋅電解提供合格新電解液。此方法用于實際生產(chǎn)中,取得了較好的效果。
濕法煉鋅;凈化;除鈷
在濕法煉鋅過程中,中性上清液中含有的Cu2+、Cd2+、Ni2+、Co2+和 Fe、As、Sb等雜質(zhì)會影響鋅電解過程。這些雜質(zhì)元素必須除去。合格電解液成分要求:[Cu2+]≤0.000 3 g/L、[Cd2+]≤0.002 g/L、[Ni2+]≤0.0015 g/L、[Co2+]≤0.001 5 g/L、[Fe]≤0.01 g/L、[As]+[Sb]≤0.000 5 g/L。
目前采用的凈化除鈷工藝有:一段低溫鋅粉除銅鎘,二段高溫鋅粉-銻鹽除鈷鎳工藝;一段低溫鋅粉除銅鎘,二段低溫鋅粉-砷鹽除鈷鎳工藝;一段高溫鋅粉-銻鹽除銅鈷鎳,二段低溫鋅粉除鎘等凈化工藝。
工業(yè)生產(chǎn)時當中性上清液中[Co2+]≥0.002 g/L時,采用的凈化除鈷工藝為:一段低溫鋅粉除銅鎘鎳,二段黃藥除鈷工藝;一段低溫鋅粉除銅鎘,二段B-萘酚除鈷工藝等。黃藥凈化除鈷工藝與B-萘酚除鈷工藝相比生產(chǎn)成本低,但產(chǎn)生的黃酸根對人體有害,嚴重污染環(huán)境,且殘留的有機物會引起電解“燒板”,降低了電流效率;B-萘酚除鈷工藝不但生產(chǎn)成本高,而且有機物也引起電解“燒板”,從廢渣中回收鈷難度大,成本高,對環(huán)境污染嚴重。因此,研究經(jīng)濟環(huán)保的中性上清液除鈷工藝,是濕法煉鋅的關(guān)鍵課題之一,對生產(chǎn)過程具有重要的意義。
1.1 實驗原理
依據(jù)鋅粉-銻鹽凈化除鈷工藝過程的熱力學理論,Co2+/Co電位-0.267 V、Cu2+/Cu電位+0.337 V、Zn2+/Zn電位-0.763 V,凈化除鈷時,置換出的單質(zhì)鈷附著在未反應的鋅粉上或被鋅粉置換出的單質(zhì)銅上,由還原電極電位可以看到,鈷在銅上析出的電位為+0.22 V,大且為正值,而在鋅上析出的電位為-0.35 V,小且為負值,所以,在鋅粉-銻鹽凈化除鈷過程給溶液中添加適量Cu2+可以提高Co2+的析出電位,有利于鈷的凈化除去。另外,溶液中含有少量的銻,作為凈化過程的活化劑,可有效提高Co2+析出電位,且析出的Co與Sb易形成的CoSb和CoSb2降低了 Co析出超電壓,更有利于 Co2+的除去。
1.2 實驗方法
本次實驗在傳統(tǒng)鋅粉-銻鹽凈化除鈷工藝基礎上,通過在含鈷溶液中添加不同量Cu2+,實驗研究除鈷效果。
1.2.1 實驗設備及材料
本次實驗在容積為5L燒杯中進行,采用機械攪拌。所用液體為一次鋅粉凈后液。成份為/mg·L-1: Cu2+1.5~2.5、Cd2+35~45、Co2+35~45、Sb2+0.28~0.40;鋅粉為電爐鋅粉,有效鋅含量為 95%、Pb2.15%;粒度分布為:80目篩下占80%~85%、100目篩下占45%~55%;銻鹽為銻白粉,Sb2O3含量為95.6%,Fe、As含量合格;添加Cu2+為化學純硫酸銅水溶液;加熱設備為電熱板。
采用極普儀聯(lián)測法測定液體試樣中的Cu、Cd、Co含量,再用比色法測定試樣中的Sb含量。
1.2.2 實驗及結(jié)果
采用鋅粉-銻鹽凈化工藝的實驗條件為:溫度80~85℃、反應時間70~75 min、加入鋅粉量6.0 g/L、Sb2O32.0~2.5 g/L,實驗分甲乙丙三組進行,實驗結(jié)果列于表1、表2、表3。
表1 甲組實驗結(jié)果 mg/L
表2 乙組實驗結(jié)果 mg/L
表3 丙組實驗結(jié)果 mg/L
由甲乙丙三組12次的實驗結(jié)果可知:采用鋅粉-銻鹽凈化除鈷工藝,鋅粉凈化前,先加入CuSO4溶液,將溶液中Cu2+調(diào)整到3~12 mg/L,在溫度為80~85℃、反應時間為70~75 min、加入鋅粉6.0 g/L, Sb2O32.0~2.5 g/L的條件下,液體中的Co2+可凈化除到1.5 mg/L以下,滿足鋅電解新液指標要求。
某年產(chǎn)12萬t電鋅的冶煉廠,在10~12月份應用該工藝進行高鈷液體凈化除鈷生產(chǎn)實踐,被凈化液體成份為/mg·L-1:Cu2+3.0~6.5、Cd2+35~68、Co2+45~60、Sb2+0.28~0.40,日處理液體4 100~ 4 200 m3,連續(xù)運行三個月,除鈷后液Co2+含量穩(wěn)定在12 mg/L以內(nèi),均達到鋅電解所需液體質(zhì)量標準,具體列于表4。電解工序生產(chǎn)穩(wěn)定,析出鋅產(chǎn)量、質(zhì)量、電流效率等指標均達到國內(nèi)先進水平。
表4 10~12月份凈化實際生產(chǎn)情況一覽表mg/L
經(jīng)過實驗研究和工廠生產(chǎn)實踐表明,在傳統(tǒng)的鋅粉-銻鹽凈化除鈷工藝基礎上,提高在凈化過程添加適量Cu2+,使被凈化液體Cu2+保持在3.0~6.5 mg/L,在溫度為80~85℃、反應時間為70~75 min、鋅粉加入量為6.0 g/L、加入 Sb2O3為2.0~2.5 g/L的條件下,可以將Co2+凈化除到1.5 mg/L以下,滿足鋅電解新液指標要求,符合工廠實際,值得推廣應用。
[1] 徐采棟,林蓉,汪大成.鋅冶金物理化學[M].上海:上??茖W技術(shù)出版社,1979.
[2] 趙俊學.冶金原理[M].西安:西北工業(yè)大學出版社,2002.
[3] 馬進,陳利春,秦永宏.鋅粉置換除鈷的研究及運用[J].有色冶煉,2002,(1):30-32.
[4] 寧模功,郭媛,馬進.硫酸鋅溶液的凈化[J].有色冶煉,1999, 28,(4):27-30.
[5] 王志軍,沙濤,劉德祥.高鈷硫酸鋅溶液兩段高溫銻鹽凈化除鈷的生產(chǎn)實踐[J].中國有色冶金,2007,(3):27-29.
[6] 湯幼祺.電鋅生產(chǎn)中銻鹽除鈷工藝的改進[J].有色冶煉,1995 (1):28-31.
Experimental Study and Practice on the Process of Removing Cobalt for Zinc Hydrometallurgy
LI Shi-lu1,WANG Zheng-min1,ZHU Jun2,LI Xin2
(1.Shanxi Zinc Industry Company,Shangluo726007,China;2.University of A rchitecture and Technology,Xi’an710055,China)
Experimental study has been made on improving the traditional process of removing cobalt by zinc-antimony salt.By adding appropriate Cu2+in the process under high-temperature,the high cobalt in neutral supernatant can be removed to meet the qualification,providing qualified new electrolyte for zinc electrolysis,which can achieve good results in the actual production.
zinc hydrometallurgy;purification;cobalt removal
TF111.3
A
1003-5540(2010)02-0025-02
李世祿(1951-),男,高級工程師,主要從事選冶技術(shù)與管理工作。
2010-01-11