王智強(qiáng),彭勇剛,韋 巍
(浙江大學(xué)電氣工程學(xué)院,浙江杭州310027)
精密注塑成型是用控制精密螺桿的運(yùn)動來間接控制模腔送料的速度和壓力,以確保成品的質(zhì)量。產(chǎn)品質(zhì)量不僅體現(xiàn)在外形尺寸上,同樣對制品的密度、應(yīng)力,以及表面都有相應(yīng)的要求。對于精密注塑機(jī)來說,位移控制無疑是最為重要的一部分,它直接影響塑料制品的質(zhì)量,而由其表征的速度也關(guān)系著制品的內(nèi)在品質(zhì)和生產(chǎn)效率。比如在射膠時,用于控制射膠螺桿的位移來控制熔融物料的用量,以保證精密注塑計(jì)量準(zhǔn)確;準(zhǔn)確控制開鎖模是精密注塑的必要條件,若位置不夠準(zhǔn)確,則可能產(chǎn)生不完全合模,不能完成注塑。此外,為了得到密度均勻,應(yīng)力小的塑料制品,必須嚴(yán)格控制速度來滿足注塑工藝要求[1]。如必須在熔融狀態(tài)將物料快速充滿整個模腔,如果此時射膠速度變慢,充模時間長,制品容易產(chǎn)生冷接縫,密度不均,應(yīng)力大等缺陷。但是,若是射膠速度過快,熔融物料容易在澆注口處形成不規(guī)則的流動,并造成空氣吸入和排氣不良等現(xiàn)象而直接影響制品的表面質(zhì)量。因此,有效控制注射位置及其表征的速度對于精密注塑來說是非常重要的。
然而,對于傳統(tǒng)的注塑機(jī)來說,位移傳感器往往采用電子尺,其原理與電位器相似,其結(jié)構(gòu)簡單,易于實(shí)現(xiàn),故廣泛用于注塑機(jī)上。但電子尺的參考電壓將直接影響信號精度,在注塑加工現(xiàn)場,會有復(fù)雜的電磁和電壓波動干擾,對測量精度影響甚大;另一方面,對于大型注塑機(jī),須配備的電子尺必定很長,有的長達(dá)2500 mm,甚至更長。對于精密注塑機(jī)來說,位移控制精度要達(dá)到0.01~0.1 mm,這里以1000 mm的尺子為例,對應(yīng)電壓值為0.5 mV,這樣就提高了AD采樣分辨率的要求,增加了PCB布線的難度,同時對電源也提出了更高的要求。此外,傳統(tǒng)注塑機(jī)的位置尺還存在穩(wěn)定性差、重復(fù)性差、易磨損、安裝復(fù)雜等問題。因此,將非接觸式的磁致伸縮式位移傳感器應(yīng)用于注塑機(jī),可以實(shí)現(xiàn)大尺度范圍內(nèi)的精密測量,同時該傳感器還配備有CAN,SSI等數(shù)字接口,采用數(shù)字傳輸,最大程度上減少了精度在傳輸過程中的損失。
磁致伸縮技術(shù)原理如圖1,它利用2個不同的磁場相交產(chǎn)生一個應(yīng)變脈沖信號,然后,計(jì)算這個信號被探測所需要的時間周期,換算出準(zhǔn)確的絕對位置。這2個磁場一個來自傳感器外面的活動磁鐵,另一個來自傳感器頭部固有的電子部件產(chǎn)生的電流脈沖。當(dāng)2個磁場相遇時,所產(chǎn)生的一個應(yīng)變脈沖會以聲波的固定速度返回電子部件的感測線圈,通過測量電流脈沖從產(chǎn)生到感測到返回的應(yīng)變脈沖所需的時間,再乘以聲波的速度,便能準(zhǔn)確地計(jì)算出位置磁鐵的變動。利用此法所得的是絕對位置讀數(shù),免除了放大器環(huán)節(jié),因而不存在信號漂移或變值的情況,而且不需要定期重新標(biāo)定。同時,非接觸式的測量消除了機(jī)械磨損的問題,保證了最佳的重復(fù)性和持久性。此外,該傳感器非常適合在內(nèi)置高壓的液壓或氣動環(huán)境中使用,具有很強(qiáng)的抗震性能,且測量誤差最大為50μm,整體線性度不超過10μm,且采用數(shù)字接口傳輸,提高了數(shù)據(jù)傳輸?shù)目垢蓴_性能。不僅如此,該傳感器兼具測量速度的功能,為注塑過程的速度控制提供了方便,并節(jié)省CPU的處理時間。
圖1 磁致伸縮原理Fig 1 Principle of magnetostrictive displacement sensor
注塑機(jī)控制系統(tǒng)采用ARM+DSP雙核控制,ARM負(fù)責(zé)人機(jī)交互,DSP負(fù)責(zé)底層實(shí)際控制[2]。位移傳感器具有模擬電壓信號,SSI和CAN等數(shù)字接口,本系統(tǒng)采用CAN接口,使DSP與多路位移傳感器構(gòu)成CAN總線網(wǎng)絡(luò),通過編程可以實(shí)現(xiàn)對相應(yīng)的位移進(jìn)行定時采樣,設(shè)置零點(diǎn)等,為注塑機(jī)精密控制提供了足夠的采樣精度。
圖2為注塑機(jī)關(guān)于位置控制的系統(tǒng)框圖。位移傳感器將注塑過程中的位置、速度信號,如,開模位置、開模速度、射膠位置、射膠速度等轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,通過CAN接口送入DSP控制器。DSP將位置信號通過串口發(fā)送給上位機(jī)進(jìn)行實(shí)時顯示,同時,根據(jù)傳感器輸出的位移和速度數(shù)據(jù),控制DA輸出和相應(yīng)的開關(guān)輸出,進(jìn)而改變液壓閥,從而達(dá)到位移和速度控制的目的。
圖2 注塑機(jī)位置控制系統(tǒng)Fig 2 Position control system for injection molding machine
本系統(tǒng)中的微處理器采用Ti的DSP和Atmel的ARM構(gòu)成上、下位機(jī)系統(tǒng)。下位機(jī)系統(tǒng)以高性能的DSP為核心控制器,主頻最高可達(dá)150 MHz,并通過16位AD,DA轉(zhuǎn)換芯片來實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的高精度、高速度。上位機(jī)系統(tǒng)以ARM為核心,提供鍵盤,顯示屏等人機(jī)接口,方便用戶操作。此外,系統(tǒng)外擴(kuò)以I2C接口的EEPROM用于存儲用戶數(shù)據(jù)和系統(tǒng)參數(shù),包括位置傳感器零點(diǎn)、使用量程及其他注塑過程參數(shù)等,這些參數(shù)皆可以通過用戶界面進(jìn)行修改。
傳感器與DSP采用CAN總線通信,如圖3所示。DSP中集成了CAN總線控制器,只需要設(shè)置1個CAN驅(qū)動器就可以和位移傳感器方便的互聯(lián)。
圖3 基于CAN總線的傳感器連接圖Fig 3 Connection diagram of sensors based on CAN bus
CAN總線是一種多主串行通信協(xié)議,具有很強(qiáng)的干擾能力,可以應(yīng)用在電磁干擾比較大的場合,非常適合工業(yè)現(xiàn)場[3]。它具有高級別的安全性,可以有效地支持分布式實(shí)時控制,通信速率最高可達(dá)1Mbps。CAN協(xié)議內(nèi)核CPK的功能主要有2個:根據(jù)CAN協(xié)議對總線上的接收到的信息進(jìn)行解碼,向接收緩沖器發(fā)送解碼后的消息,以及根據(jù)CAN協(xié)議對CPU需要發(fā)送的消息進(jìn)行編碼并通過發(fā)送緩沖發(fā)送出去。而消息控制器則是對接收緩沖器里的消息進(jìn)行判定,以決定是否把消息送給CPU還是直接丟棄。CAN 2.0總線規(guī)范定義了2種不同的數(shù)據(jù)格式,具有11位標(biāo)識符的標(biāo)準(zhǔn)幀和29位標(biāo)識符的擴(kuò)展幀。位移傳感器與DSP之間采用具有11位標(biāo)識符的標(biāo)準(zhǔn)幀傳送,其幀格式如表1所示。
表1 CAN數(shù)據(jù)幀格式Tab 1 CAN bus data frame format
1位起始域,11位標(biāo)識符(COB-ID),1位遠(yuǎn)程傳送請求位,6位控制位構(gòu)成控制域,0~8個字節(jié)的數(shù)據(jù)域,其長度由控制位來決定,15位CRC校驗(yàn)碼構(gòu)成校驗(yàn)域,3位ACK構(gòu)成應(yīng)答域,以及7位0構(gòu)成結(jié)束域。
DSP具有32個郵箱用來收發(fā)數(shù)據(jù),且每個郵箱都可以配置成發(fā)送或者接收方式,標(biāo)識符、幀數(shù)據(jù)長度都可以配置,同時還有一個可編程接收濾波器屏蔽寄存器,可以接收總線上具有不同標(biāo)識符的消息,兼具消息保護(hù)功能[4]。
DSP與傳感器構(gòu)成主從模式,通信數(shù)據(jù)主要有3種格式:網(wǎng)絡(luò)管理數(shù)據(jù)(network management,NMT),服務(wù)數(shù)據(jù)對象(service data object,SDO),過程數(shù)據(jù)對象(process data object,PDO)[5,6]。
NMT指的是DSP作為CAN網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)器端,對傳感器等客戶端進(jìn)行控制的服務(wù)指令。所有基于CAN協(xié)議的客戶端都必須支持NMT服務(wù),一個CAN網(wǎng)絡(luò)只能有一個NMT服務(wù)器,它可以對CAN網(wǎng)絡(luò)的任意節(jié)點(diǎn)進(jìn)行啟動、停止、復(fù)位,或?qū)φ麄€網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行復(fù)位。除此之外,它還可以采用定期或者心跳功能對網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督,以保證各節(jié)點(diǎn)工作正常。其指令格式為COB-ID—CS—NodeID,依次代表的含義是,11位網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識符,具體服務(wù)(如,啟動節(jié)點(diǎn),進(jìn)入預(yù)工作狀態(tài)),節(jié)點(diǎn)號(傳感器節(jié)點(diǎn)號,0表示對所有節(jié)點(diǎn)進(jìn)行操作)。例如:復(fù)位所有傳感器,指令則為0x000-0x01-0x0.
SDO的數(shù)據(jù)部分包含8個字節(jié),主要是用來配置CAN網(wǎng)絡(luò)和相應(yīng)傳感器的的參數(shù),如在CAN網(wǎng)絡(luò)中的傳感器的節(jié)點(diǎn)號、通信波特率,還有如位移傳感器的零點(diǎn)、最大值限位點(diǎn)、數(shù)據(jù)更新計(jì)數(shù)器等。除此之外,通過讀取相應(yīng)的SDO可以獲得傳感器本身的一些參數(shù)信息,如,位置采樣刻度、最低最高工作溫度等,這些參數(shù)都是只讀信息,不能更改。所有SDO都是基于傳感器的對象手冊(OD),包含有index,subindex,type,default value,comment等內(nèi)容。OD 中含有很多參數(shù),但是需要更改的很少,如,本系統(tǒng)中的傳感器僅僅用到設(shè)置零點(diǎn),更新時間,節(jié)點(diǎn)ID,波特率。例如:對傳感器設(shè)置零點(diǎn)(傳感器節(jié)點(diǎn)設(shè)為1,由OD可知,零點(diǎn)數(shù)據(jù)的index為0x6010,subindex為0x01),因此,指令代碼為COBID—Service—index—subindex—Data(4 個字節(jié)),即為0x601—0x23—0x10—0x60—0x01—Data(低字節(jié)在前)。
PDO過程數(shù)據(jù)對象,主要用來傳送實(shí)時的數(shù)據(jù),如,本傳感器就可以實(shí)時的傳送當(dāng)前的位置、速度信息。其格式由傳感器定義,前4個字節(jié)構(gòu)成32位數(shù),表示當(dāng)前的位置,第5,6個字節(jié)構(gòu)成16位的速度信息,第7個字節(jié)為狀態(tài)信息。要傳送PDO數(shù)據(jù),這里有2種方法,第1種為同步方式,即主機(jī)發(fā)送COB-ID為0x80,數(shù)據(jù)長度為0的遠(yuǎn)程幀,從機(jī)回應(yīng)PDO數(shù)據(jù)。第2種是異步方式,即通過SDO設(shè)置計(jì)數(shù)器時間,然后啟動節(jié)點(diǎn),節(jié)點(diǎn)就會定時向主機(jī)發(fā)送PDO數(shù)據(jù)。
傳感器共有3種工作狀態(tài):初始狀態(tài)、預(yù)操作態(tài)、工作狀態(tài)。傳感器上電進(jìn)入初始狀態(tài),從內(nèi)置的EEPROM中讀取其配置參數(shù)以進(jìn)入一個可知的狀態(tài)。當(dāng)所有參數(shù)均已完成初始化,則進(jìn)入預(yù)操作狀態(tài),此時可以修改SDO參數(shù),或者發(fā)送NMT啟動命令,使傳感器進(jìn)入工作狀態(tài)。當(dāng)傳感器進(jìn)入工作狀態(tài)就會向DSP定時發(fā)送數(shù)據(jù),或者在收到DSP的遠(yuǎn)程同步幀后發(fā)送數(shù)據(jù)。由于注塑機(jī)的位置信號非常重要,其實(shí)時性也必須保證。因此,在程序設(shè)計(jì)時,必須實(shí)時取得當(dāng)前的準(zhǔn)確的位置信號,從而做出正確的判斷。注塑機(jī)各機(jī)構(gòu)中,只有開鎖模的移動速度最大,現(xiàn)今最快可達(dá)1 m/s,因此,為了配合CPU的速度和信號的實(shí)時性,采樣時間選擇為1 ms,可以將傳感器配置為異步方式,每1 ms向DSP傳送PDO的數(shù)據(jù),DSP采用中斷的方式,實(shí)時地接收當(dāng)前的位置與速度信息,并用于注塑機(jī)的過程控制,同時將位置信息傳送給上位機(jī)實(shí)時顯示,軟件處理流程如圖4。
圖4 軟件流程圖Fig 4 Software flow chart
應(yīng)用新型的傳感器與傳統(tǒng)電子尺在注塑機(jī)上進(jìn)行位移測量,對一個固定的位置以1ms的速度進(jìn)行采樣500次,圖5為磁致伸縮傳感器的位移測試結(jié)果,圖6為傳統(tǒng)傳感器的位移測試結(jié)果。這里僅以500 mm的電子尺進(jìn)行實(shí)驗(yàn),可以看出:傳統(tǒng)的傳感器由于傳感器本身和電路設(shè)計(jì),電源噪聲,放大器偏移,AD采樣精度損失等諸多因素,使得最終測量結(jié)果不很理想,誤差最大可達(dá)0.7 mm,若是尺子長度增加,誤差也會成倍增長。而基于磁致伸縮原理的傳感器因其省去了放大器,AD采樣等精度損失環(huán)節(jié),同時傳感器自身具有很強(qiáng)的抗干擾能力,而且,采用CAN總線傳輸,減少了信號在轉(zhuǎn)換傳輸時的精度損失。從結(jié)果可以看出其采樣最大誤差僅為1個刻度,即5μm,具有很高的穩(wěn)定性和精確度。
從實(shí)驗(yàn)結(jié)果看出:新型的傳感器具有較高的精度和穩(wěn)定性,適合用于精密注塑控制系統(tǒng),且該傳感器有CAN總線數(shù)字接口,不但節(jié)省了許多信號處理環(huán)節(jié),節(jié)省了許多硬件與軟件的消耗,同時也避免了由這些環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的誤差干擾,為精密注塑控制提供了良好的硬件平臺,為今后的算法設(shè)計(jì)提供了更多的基礎(chǔ)。
圖5 磁致伸縮傳感器采樣結(jié)果Fig 5 Sampling result of magnetostrictive displacement sensor
圖6 傳統(tǒng)傳感器采樣結(jié)果Fig 6 Sampling result of traditional displacement sensor
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