鄧勁珊,劉治軍,劉春雷,蔡俊濤,賓小麗
(廣西玉柴機(jī)器股份有限公司鑄造廠,廣西玉林537005)
·鑄造工藝·
YC6113柴油機(jī)蠕墨鑄鐵缸蓋鑄件的質(zhì)量控制
鄧勁珊,劉治軍,劉春雷,蔡俊濤,賓小麗
(廣西玉柴機(jī)器股份有限公司鑄造廠,廣西玉林537005)
通過合理使用爐后配料比,并在沖天爐出鐵時脫硫,可以有效得到滿足蠕墨鑄鐵生產(chǎn)的低硫原鐵液,同時正確選擇、控制化學(xué)成分、熔煉工藝及蠕化處理方法,并使用長方形壓邊冒口工藝,使牌號為RuT340的柴油機(jī)缸蓋鑄件的蠕化率≥75%,金相組織珠光體體積分?jǐn)?shù)穩(wěn)定達(dá)到98%以上,石墨長度為4級,硬度≥160 HBS,綜合廢品率低于8%,滿足相關(guān)技術(shù)和質(zhì)量控制要求。
蠕墨鑄鐵;缸蓋;質(zhì)量控制
近10多年來,出于節(jié)能和環(huán)保方面的需求,同時為滿足國家有關(guān)CO2排放的規(guī)定,汽車行業(yè)對柴油機(jī)的材料性能提出越來越高的要求。這種要求對推動蠕墨鑄鐵的應(yīng)用和發(fā)展起到關(guān)鍵作用。蠕墨鑄鐵鑄件在高溫、高壓及潤滑不良惡劣條件下具有良好的強(qiáng)度、導(dǎo)熱性、耐磨性、耐蝕性和耐熱疲勞性能,很好地滿足了這種要求。缸蓋是柴油機(jī)的關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件,用蠕墨鑄鐵生產(chǎn)缸蓋已經(jīng)取得了良好的效果。
本公司的鑄造車間生產(chǎn)有一種牌號為RuT340的YC6113重型汽車柴油機(jī)缸蓋,該缸蓋結(jié)構(gòu)由水腔、氣道、油孔、水孔及螺釘孔等組成,內(nèi)腔結(jié)構(gòu)極其復(fù)雜、壁厚不均勻,最薄的部位僅4.5 mm,厚大部位的壁厚達(dá)35 mm,熱節(jié)部位較多,鑄造難度較大。鑄件毛坯質(zhì)量93 kg,要求材料牌號為RuT340,硬度≥160 HBS,鑄件的表面及內(nèi)腔不允許有任何氣孔、夾砂、夾渣、縮孔以及其他缺陷,同時鑄件有致密性要求,加工完工后要對水腔和氣道等內(nèi)腔進(jìn)行氣壓≥0.5 MPa的氣密性試驗(yàn),保壓60 s無泄漏后毛坯方算合格。在長期的生產(chǎn)中,我們對蠕墨鑄鐵缸蓋的生產(chǎn)及質(zhì)量控制積累了一定的經(jīng)驗(yàn),使之符合相關(guān)技術(shù)和質(zhì)量要求,現(xiàn)介紹如下。
蠕墨鑄鐵化學(xué)成分的控制基本上遵循高碳,低硫、磷,和一定的含錳量原則,同時可適當(dāng)加入一定量的錫、鉻等合金元素,用于穩(wěn)定珠光體,提高硬度及抗熱疲勞性能等。
1)元素C的控制。為獲得盡可能大的石墨化膨脹量得到致密的鑄件,在碳當(dāng)量一定的前提下,要求高的碳量。但高碳量易促進(jìn)球狀石墨的形成,故碳值較球墨鑄鐵低,一般ω(C)=3.6%~4.0%。對于薄壁件,如柴油機(jī)的缸蓋,碳量宜控制在上限值。生產(chǎn)蠕墨鑄鐵缸蓋時ω(C)=3.8%~4.1%。
2)元素Si的控制。硅在蠕墨鑄鐵中的作用是調(diào)整基體組織。隨硅量增加,基體組織中的珠光體量減少,而鐵素體量增加。雖然降低硅量可獲得較多的珠光體量,從而提高成品的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、硬度等,但過低的硅量易產(chǎn)生白口,故要獲得高珠光體量不能追求過低的硅量,而應(yīng)采取別的措施,如加入合金等。生產(chǎn)蠕墨鑄鐵缸蓋時一般ω(Si)=1.6%~2.0%。
3)元素Mn的控制。錳在一定的含量范圍內(nèi)對石墨的蠕化沒有影響,但對蠕墨鑄鐵卻有一定的穩(wěn)定珠光體的作用,只是蠕墨分支繁雜,相較于普通鑄鐵,其作用有所減弱。一般ω(Mn)=0.3%~0.6%。
4)P對石墨蠕化也無影響,但過高會產(chǎn)生磷共晶,降低產(chǎn)品沖擊韌性,提高冷脆轉(zhuǎn)化溫度。故磷含量宜控制在較低的范圍。ω(P)量一般在0.07%以下,缸蓋機(jī)加工后基本上沒有因組織或原因不明引起的滲漏。
5)S和蠕化元素(Mg、Re等)有很大的親和力,因此它是消耗蠕化劑的元素,可以說是生產(chǎn)蠕墨鑄鐵的有害元素。硫量極低時(<0.002%),快速凝固可獲取蠕蟲狀石墨;鐵液中硫量增加時,消耗的蠕化劑也相應(yīng)增加,使得實(shí)際起蠕化作用的蠕化劑量就會減少,且形成硫化夾雜物,同時促進(jìn)蠕化衰退。但要獲得過低的硫含量,實(shí)際生產(chǎn)中很難保證,所以要求在適當(dāng)?shù)偷牧蚝糠秶鷥?nèi),保持其穩(wěn)定性即可。因此,為了得到穩(wěn)定的蠕化效果,ω(S)=0.015%~0.025%。
6)Sn金屬富有光澤,無毒,不易氧化變色。錫在蠕墨鑄鐵中起到促進(jìn)珠光體生成的作用,與起同樣作用的銅相比,其促進(jìn)珠光體生成的能力是銅的10倍。蠕墨鑄鐵生產(chǎn)時通常在加入蠕化劑的時候一起加入適量的錫,以保證鑄件的硬度。但過多的加入錫,鑄件的硬度卻不會再明顯提高,相反,增大了鑄件的脆性,對價格不低的錫材料來說,也是一種成本浪費(fèi)。經(jīng)過生產(chǎn)試驗(yàn)確定按0.5 kg/包(1.8 t鐵液)的加入量控制,效果較好。
7)Cr有增加和穩(wěn)定珠光體量的作用,還能細(xì)化珠光體組織,提高鑄鐵的強(qiáng)度。但是鉻又是一種強(qiáng)碳化物元素,和碳有較強(qiáng)的親和力,因此鉻鐵的加入勢必引起鐵液白口傾向的增加,白口寬度增大,所以,在蠕墨鑄鐵生產(chǎn)中對鉻鐵量的加入是嚴(yán)格控制的。蠕鐵生產(chǎn)開始實(shí)行加錫工藝后,取消了從后爐加鉻鐵的工藝要求。
綜上所述,蠕墨鑄鐵生產(chǎn)的原鐵液及最終成分嚴(yán)格按表1控制。
表1 蠕墨鑄鐵化學(xué)成分控制要求(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
熔化工部采用7 t/h冷風(fēng)沖天爐與7 t工頻電爐雙聯(lián)熔煉。車間熔煉設(shè)備主要有3臺7 t/h沖天爐和2臺7 t工頻電爐,沖天爐為冷風(fēng)、水冷、有爐襯雙排大風(fēng)口;加料系統(tǒng)為自動加料、自動監(jiān)控,同時加料過程中具有自動補(bǔ)償功能;采用7 t工頻電爐提溫、保溫及調(diào)整化學(xué)成分,保證出鐵溫度在工藝范圍內(nèi),使原鐵液成分穩(wěn)定。
1)優(yōu)選沖天爐爐料,嚴(yán)控爐料質(zhì)量
生產(chǎn)蠕墨鑄鐵相對灰鑄鐵,對原鐵液的要求更為嚴(yán)格,主要體現(xiàn)在低硫、低氧化,穩(wěn)定的碳、硅含量,合理控制合金含量,同時保證鐵液高溫、純凈等。目前我們已經(jīng)做到蠕墨鑄鐵的爐料“專料專用”,總的來講,就是使用發(fā)熱量高、低硫的鑄造焦炭,使用含硫量低、成分波動小的Q10、Q12生鐵,使用蠕墨鑄鐵或者球鐵回爐料,使用含銹及雜質(zhì)少的廢鋼。開辟出“蠕鐵專用”料池,同灰鑄鐵爐料分開放置,掛牌標(biāo)識,避免混淆。焦炭硫含量要求低于0.2%,生產(chǎn)前提前送樣檢測,確保焦炭質(zhì)量符合工藝要求。
2)合理配料,確保原鐵液成分穩(wěn)定
沖天爐的配料與生產(chǎn)灰鑄鐵相比有較大的區(qū)別。生產(chǎn)蠕墨鑄鐵時,沖天爐鐵液屬于過共晶成分,沖天爐的增碳效果低,增碳率在(-5%~5%)之間。根據(jù)回爐料供應(yīng)的多少,生鐵所占比例一般在55%~70%之間,回爐料比例在25%~35%?;貭t料供應(yīng)多時,生鐵的比例就適當(dāng)減少,回爐料的比例適當(dāng)增加,以保證鐵液具有更佳的過共晶成分,同時可以降低生產(chǎn)成本。生產(chǎn)蠕墨鑄鐵對廢鋼比例不作要求,根據(jù)爐況決定是否加入少量廢鋼調(diào)整鐵液碳含量。表2為沖天爐爐料配料比例(批料700 kg)。
表2 蠕墨鑄鐵生產(chǎn)時沖天爐爐料配料比例
1)鐵液含硫量及氧化控制,正確取舍
一般情況下,沖天爐開爐初期鐵液溫度較低,易氧化,含硫量也高。正常情況下,為了保證鐵液不氧化,需要加入足夠的焦炭。但是保證低硫又必須更少的焦炭。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),只有在保證不氧化的基礎(chǔ)上才能減少焦炭,以保證較低的含硫量。如果一味地追求少加焦炭控制低的含硫量,結(jié)果是氧化氛圍較濃,導(dǎo)致蠕化劑的加入量增加,鑄件出現(xiàn)大的孔洞類缺陷,結(jié)果得不償失。
2)采用沖天爐爐外脫硫,穩(wěn)定控制沖天爐硫含量
原鐵液硫含量的穩(wěn)定至關(guān)重要,硫含量影響蠕化合金的加入量,影響蠕化處理的成功率,最終影響鑄件的質(zhì)量。除了上述幾點(diǎn)外,目前我們普遍采用沖天爐爐外脫硫的方法控制硫含量。2006年我們曾使用脫硫劑(主要成分是石灰)進(jìn)行爐內(nèi)脫硫,該方法對沖天爐爐襯腐蝕嚴(yán)重,加入量為1%~3%,脫硫率為5%~10%,效果不明顯。隨后我們開發(fā)出一種復(fù)合脫硫劑,進(jìn)行爐外脫硫。具體做法是在沖天爐出鐵液時,把脫硫劑放置在出鐵槽隨鐵液沖入,同時在鐵液包內(nèi)進(jìn)行攪拌。采用爐外脫硫法,脫硫率與沖天爐鐵液溫度、原鐵液硫含量、脫硫劑加入量及攪拌操作等有較大關(guān)系。鐵液溫度在1 440℃~1 460℃,脫硫劑加入量為0.4%,脫硫前鐵液硫含量在0.03%~0.04%之間,脫硫率可以達(dá)到25%~40%。脫硫后要及時撈干凈熔渣,避免回硫,可以穩(wěn)定保證原鐵液ω(S)≤0.025%,滿足蠕墨鑄鐵生產(chǎn)及質(zhì)量控制要求。需要說明的是,脫硫后的鐵液在工頻爐熔煉時要注意精煉效果,不然鑄件易產(chǎn)生渣氣孔缺陷。
通過多年的生產(chǎn)實(shí)際,要保證蠕鐵鑄件的質(zhì)量,除了在蠕化處理工藝,鑄型工藝等方面改進(jìn)外,沖天爐熔煉操作愈顯得重要。筆者認(rèn)為沖天爐熔煉蠕墨鑄鐵的原鐵液的最終目標(biāo)是:穩(wěn)定的鐵液成分,低硫、低氧化,高溫,純凈。
蠕鐵的處理工藝流程與灰鐵有很大的區(qū)別,而與球鐵的工藝流程相近,但在具體控制上比球鐵要求更加精準(zhǔn),因?yàn)槿浠^頭則導(dǎo)致蠕化率過低,使其綜合性能打折,蠕化不足則可能導(dǎo)致“灰化”報廢,因此過程控制要求很嚴(yán)格,一定要認(rèn)真對待。
蠕鐵處理工藝流程為:①沖天爐熔煉獲得高溫、高碳、低硫、低氧化的鐵液;②工頻電爐精煉進(jìn)一步提高鐵液溫度,并調(diào)整成分,保證原鐵液溫度達(dá)到1 480℃~1 500℃及成分合格;③根據(jù)不同的ω(S)量確定1#、2#蠕化劑加入量,1#蠕化劑為??先浠瘎?,加入量為0.20%~0.28%,放在處理包包底凹坑并覆蓋蠕鐵專用的孕育劑,2#蠕化劑為稀土硅鐵,加入量根據(jù)鐵液ω(S)量調(diào)整,一般為0.1%~ 0.2%,放在出鐵槽或漏斗,然后出鐵進(jìn)行蠕化及孕育處理;④出鐵后要攪拌,目的是使蠕化劑反應(yīng)充分、均勻,反應(yīng)完后要扒渣,要求把反應(yīng)生產(chǎn)的渣扒干凈,防止鐵液“回硫”而灰化;⑤取鐵液澆注三角試樣判斷蠕化是否成功以及蠕化率的高低;⑥倒包及扒渣:把鐵液從處理包倒入澆包,并適當(dāng)補(bǔ)充孕育劑,倒完包后扒渣,要求把所有浮渣扒干凈,否則易造成鑄件“夾渣”、“漏水”廢品,或造成濾網(wǎng)堵塞而出現(xiàn)“澆不足”;⑦澆注要求又快又準(zhǔn)又穩(wěn),蠕鐵鐵液比灰鐵鐵液更易吸氣和氧化,對澆注要求更高;⑧澆鑄試塊:在澆完最后一箱后立即取樣澆鑄試塊,盡量縮短澆最后一箱與澆試塊的時間間隔,這樣試塊的代表性才有保障;⑨金相及性能檢驗(yàn):用澆鑄試塊準(zhǔn)確檢測每包鑄件的蠕化率,并每隔10包送檢一個機(jī)械性能試塊,每包鐵液澆注的尾箱鑄件抽檢本體打硬度。整個工藝流程一般在13 min~ 15 min內(nèi)完成,通過緊湊的蠕化處理方法及層層質(zhì)量把關(guān)手段,確保澆注鑄件符合相關(guān)技術(shù)和質(zhì)量控制要求。
此工藝已經(jīng)成熟運(yùn)用于生產(chǎn)蠕墨鑄鐵缸蓋多年,生產(chǎn)鑄件數(shù)千噸。如圖1所示,壓邊冒口尺寸為215(長)mm×60(寬)mm×70(高)mm,在進(jìn)氣道側(cè)頂面每兩缸設(shè)置1個(共3個),壓邊寬度為9 mm,每個冒口設(shè)置2個(共6個)內(nèi)澆口。鐵液從直澆道下來,經(jīng)過鑄型分型面的內(nèi)澆口,再上爬經(jīng)由冒口進(jìn)入型腔,利于鐵液補(bǔ)縮。由于鐵液從澆包進(jìn)入型腔路徑較長,很好地發(fā)揮了蠕墨鑄鐵生產(chǎn)中提倡的高溫出鐵低溫澆注的原則,使?jié)沧⑾到y(tǒng)的擋渣作用很好,同時在蓋箱面配以適當(dāng)?shù)牟贾煤侠淼臍庋蹟?shù)量,保證排氣通暢和較快的澆注速度,使長期困擾蠕墨鑄鐵缸蓋鑄件的噴油器孔、導(dǎo)管孔和頂桿孔易出現(xiàn)縮孔、縮松和氣縮孔缺陷的質(zhì)量問題得到很好的消除,由此引起的滲漏、漏水問題也得到較好的解決,大大降低了蠕墨鑄鐵缸蓋的漏水率和綜合廢品率。但壓邊冒口在清理過程中容易打崩造成鑄件損傷報廢的問題也應(yīng)引起重視,必須培訓(xùn)操作工使用正確的清理操作方法。
圖1 長方形壓邊冒口工藝(微震造型,每型一件)
據(jù)統(tǒng)計(jì)2009年生產(chǎn)的近1.5萬臺鑄件中(見表3),綜合廢品率平均低于8%,較好地達(dá)到了公司的質(zhì)量控制要求。
表3 2009年YC6113缸蓋產(chǎn)量及廢品率統(tǒng)計(jì)
通過采取以上措施,使用各種質(zhì)量控制手段,得到了比較滿意的蠕化效果,使YC6113缸蓋鑄件蠕化率穩(wěn)定控制在75%以上,獲得了珠光體體積分?jǐn)?shù)在98%以上,硬度≥160 HBS,石墨長度為4級的合格鑄件;同時綜合廢品率大幅降低,有效地節(jié)約了生產(chǎn)成本,達(dá)到了較好的技術(shù)質(zhì)量控制水平,保證了產(chǎn)品的蠕化質(zhì)量和用戶的需求。
TG245
B
1674-6694(2010)04-0027-03
2010-06-22
鄧勁珊(1979-),男,助理工程師,主要從事現(xiàn)場熔煉技術(shù)指導(dǎo)及質(zhì)量管理工作。