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青嶼門圍墾工程深港軟基處理及施工論述

2010-06-26 06:23關(guān)錦榮
水科學(xué)與工程技術(shù) 2010年1期
關(guān)鍵詞:加荷棱體堤段

關(guān)錦榮

(福清市水利局,福建 福清350300)

青嶼門圍墾工程位于福清市興化灣北側(cè)港灣內(nèi),圍墾面積390.6hm2,是福建省首例以個體形式投資建設(shè)的灘涂圍墾。該工程從海堤基礎(chǔ)拋砂開工到堵口合龍成功僅用了133d時間,實現(xiàn)了當(dāng)年圍墾當(dāng)年出效益。目前圍墾工程已建成多年,工程主體建筑物運行穩(wěn)定,墾區(qū)經(jīng)濟效益顯著。

該工程建設(shè)總投資1863萬元,工程主體建筑物有:①海堤:全長398m,最大堤高15.2m,朝向正東。 ②納潮閘:1座(5孔×3m),閘底高程-2m(施工中改為-2.5m),位于海堤南端。③排澇閘:1座(3孔×3m),閘底高程-1m(施工中改為-2m),位于海堤北端。

該工程海堤屬深港淤泥軟基,淤泥層在樁號0+148~0+318為深灰色淤泥層,厚度6m,淤泥含水量高71%~75%,呈飽和流塑狀態(tài),抗剪強度平均值為3.4kPa;口門小,港道深,港底最低高程-9.2m,低潮時有6m多水深,一般高潮位3.8~4.5m,歷史高潮位5.26m,一般低潮位-2~-2.7m,最大潮差約7m,高潮位在4m時,堤內(nèi)容量達(dá)1378.2萬m3;工期要求緊,原設(shè)計工程施工工期安排15個月(其中海堤堵口合龍時間在12月份),當(dāng)時水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)正興,業(yè)主要求海堤堵口合龍時間趕在大潮前1個月,便于9月份投苗,實際上要求工期提前4個月。也就是說海堤在設(shè)計和施工技術(shù)上必須突破在深港軟基上快速建高堤的難度。

針對深港軟基快速筑堤這一特殊情況,就青嶼門圍墾工程海堤施工中基礎(chǔ)處理、堵口技術(shù)、堤身加荷等若干問題作出了論述。

1 海堤工程基礎(chǔ)處理措施

青嶼門圍墾工程海堤設(shè)計的主要矛盾是地基問題,要做到斷面設(shè)計輕巧且能夠抵擋住大潮、臺風(fēng)、地震的襲擊,又要適應(yīng)基礎(chǔ)塑性變形,避免應(yīng)力集中,使堤身荷載與基礎(chǔ)抗剪強度增長相適應(yīng)。

青嶼門圍墾工程海堤基礎(chǔ)處理措施采用:

(1)水平排水與淺層豎向排水相結(jié)合的固結(jié)方法,以快速提高地基軟土層抗剪強度和基礎(chǔ)承載力,滿足堤身填筑加荷的需要。通過加大深港基礎(chǔ)拋砂厚度,加強淤泥層的排水固結(jié)效果,提高地基承載力。

應(yīng)用“沙墊層有效固結(jié)壓力法”計算程序,確定海堤基礎(chǔ)拋砂厚度,其中最深港道拋砂厚度達(dá)6.2m,其余堤段拋砂厚度1.4~4m?;A(chǔ)拋砂設(shè)計要求為中粗砂,含泥量小于3%。通過海堤代表斷面抗滑穩(wěn)定計算表明,內(nèi)外坡最不利滑動圓弧是二級壓載和一級壓載交界處,其最小安全系數(shù)為1.06,與規(guī)程中的最低值1.05相比幾乎沒有余度,加上工程工期的縮短,設(shè)計上采取二級壓載來增加部分一級壓載抗滑力量,讓堤身更趨穩(wěn)定。

沙墊層在施工中采用280m3開底式砂駁船機械化施工。從3月26日海堤樁號0+289向北進(jìn)占開始拋砂,先拋下游壓載基礎(chǔ),高程控制在-3~-4m之間;下游擋砂棱體拋投后,也同時進(jìn)行拋砂墊層施工,棱體拋砂高程在-2m左右。由于工期要求在5個月內(nèi)實現(xiàn)合龍,施工強度大,在沒有采取打設(shè)排水板等豎向排水措施的情況下,加大沙墊層拋沙厚度才能適應(yīng)工程高強度施工進(jìn)度需要,因此在施工中要嚴(yán)格測量拋砂至設(shè)計高程和沙層面的平整度。

(2)在沙面上鋪設(shè)一層加筋軟體排土工織物,可改善地基應(yīng)力分布,使堤身荷載能夠更均勻地傳遞到地基,利用土工織物的抗拉強度,減少由于快速加荷引起的側(cè)向變形,同時起到護沙、防沖作用。

加筋軟體排土工織物施工要求廠家提供與水流方向設(shè)計分區(qū)段等長(長34~28m)、幅寬14m已拼好的整塊土工布。深水港區(qū)鋪設(shè)土工布難度較大,工程施工單位在大型圍墾—過橋山圍墾工程施工中必須保證土工布按設(shè)計要求在沙面上平穩(wěn)就位。

(3)在堤身上、下游兩側(cè)拋加一定數(shù)量的二級壓載,以加強基礎(chǔ)抗滑力量,保持堤身的正常穩(wěn)定。海堤上、下游壓載及塊石棱體拋填均采用分級、分層加荷,控制加荷速率的辦法,從北海向青嶼方向(南)趕潮水推進(jìn)。上、下游壓載在-5m高程船拋至-4m高程,上游壓載在-1m高程和下游壓載在-2m高程,采用車拋進(jìn)占。棱體第1層從-1m高程,第2層從0.5m高程,第3層從2m高程,第4層從3m高程,第5層從3.7m高程,第6層從4.2m高程進(jìn)占,每層加荷相隔7~10d,每層加荷之前日沉降量必須控制在20mm以內(nèi)。船拋塊石單塊重量在50kg以上要求占50%以上,30~50kg要求占35%,30kg以下要求占15%。 淺灘段采用翻斗車與裝載車相結(jié)合的機械化施工,車拋可增大單塊塊石重量,施工強度大,且塊石級配較好,底檻平整度較佳,并改善水力條件,所以在施工中,在海堤基礎(chǔ)承載力允許的情況下,盡量降低船拋高程,增加車拋石的工作量。

山土閉氣設(shè)計高程在±0m高程以上,鑒于青嶼門海堤深港軟淤泥基礎(chǔ)的特性,山土閉氣加荷是一項極其復(fù)雜的施工項目。填筑過程中采用分級分層加荷,1層加荷以30cm為宜,控制加荷速率采用小潮大斷面低高程進(jìn)占、大潮小斷面抬高的施工辦法,既要保持大堤的穩(wěn)定,嚴(yán)格控制加荷速率(日沉降量控制在20mm以內(nèi)),又要不讓山土過水,以防沖刷流失。山土閉氣采用挖掘機挖土自卸汽車運輸,并配合推土機推土碾壓,以保證填土層的密實性。

值得一提的是,在斷面拋石體與閉氣體的接觸面,施工中采用鋪設(shè)有紡倒濾土工布,大大降低了棱體的滲流量,減少拋填土方的流失損耗,有利于土方的填筑進(jìn)占。

2 堵口技術(shù)

由于工期縮短,堵口時間務(wù)必安排在8月底之前進(jìn)行,且應(yīng)在較短的時間內(nèi)閉氣合龍,以便留出時間進(jìn)行全斷面閉氣體加高培厚施工,以達(dá)到設(shè)計斷面。

2.1 龍口位置與堵口條件

堵口段位置在初設(shè)階段是擬定在樁號0+148~0+243,口門寬度95m,灘涂平均高程為-8.1m的深港軟基上。施工中考慮工程地質(zhì)(在青嶼方向的0+098~0+138堤段基礎(chǔ)為強風(fēng)化凝灰熔巖)和施工水力條件(兩岸8孔水閘必須趕上參加分流),龍口位置從北海側(cè)向青嶼側(cè)推移,且可以縮短龍口寬度至60m。

龍口位置底檻高程為-1m,且棱體采用全塊石鐵籠護底。7月10日繼續(xù)壓縮口門至40m,形成小龍口,位置為樁號0+098~0+138,且龍口底檻用全塊石鐵籠抬高至1m高程。堤身內(nèi)與外棱體連接的跌坎采用鐵籠拋至0高程,與棱體人工排鐵籠形成1m的消能落差。從南端將龍口段壓縮至40m形成小口門,且用全塊石鐵籠保護底檻。小龍口的南端是天然巖石礁盤,北端已用大塊石裹頭,整個龍口抗沖能力較強。

除樁號0+231~0+281, 堤段海堤高程在3.94~4.12m外,非龍口堤段棱體均已達(dá)到4.5m的消浪平臺高程,閉氣體已填筑至4m高程,說明堵口條件日趨成熟。

2.2 堵口水力計算

設(shè)計單位根據(jù)堵口施工期工地實際潮位情況,考慮兩岸8孔水閘(凈寬24m)已可參加分流,當(dāng)高潮位3.5m,龍口寬度40m時,堵口水力電計結(jié)果見表1。

表1 堵口水力計算

從表1結(jié)果看,堵口潮水流速并不大,龍口的水力條件已不是制約因素,加上兩岸及龍口底檻完善的保護,堵口施工條件已成熟。

2.3 堵口合龍時機

經(jīng)多方精心安排并研究決定,擬8月8日開始堵口,計劃用2d時間完成堵口截流,利用小潮期進(jìn)行土體閉氣施工。

施工從8月8日晚6:00開始,采用立堵的辦法,在4m高程從0+138樁號端一次性單頭進(jìn)占,在此過程中向龍口拋填的大塊石重量在50kg以上。由于正值農(nóng)歷6月17日大潮,高潮位達(dá)到3.65m,比堵口水力計算時預(yù)計的3.5m高潮位要高,潮水最大流速應(yīng)大于4m/s,拋向龍口的大塊石大都被水流沖向上游,滾進(jìn)閉氣體區(qū)域內(nèi)。為扭轉(zhuǎn)這一被動局面,決定加大拋石量,拓寬棱體施工面道路至6~7m,保證施工往返車輛不間斷拋填,同時選擇100~200kg特大塊石加大拋填重量。通過采取以上措施,終于在8月9日11:00于樁號0+098處順利合龍,堵口截流一次性成功。

3 堤身加荷速率控制

3.1 海堤施工安全監(jiān)測點的確定

海堤軟基施工最重要的一環(huán)要控制堤身加荷速率與地基抗剪強度增長相適應(yīng),否則極易產(chǎn)生滑移垮堤事故。為此首先建立海堤安全監(jiān)測點,在塊石棱體層面需設(shè)置沉降、位移觀測點。 施工中在樁號0+261(1#)、0+243(2#)、0+223(3#)、0+199(4#)分別設(shè)置4個觀測點,以監(jiān)測海堤沉降、位移情況。其中1#、2#、4#觀測點埋設(shè)在外棱體-1m高程,3#觀測點埋設(shè)在外棱體2m高程。施工技術(shù)人員須跟班連續(xù)觀測,及時了解在加荷作用下的變化情況,若日沉降量大于20mm,必須立刻停止施工加荷。

3.2 堤身加荷速率要與地基固結(jié)抗剪強度增加相適應(yīng)

施工中堤身土方采用分層加荷,嚴(yán)格控制加荷厚度。樁號0+153~0+324堤段閉氣體分4層施工加荷:第1層-1~0m高程拋填海泥摻砂,第2層0~2.4m高程車拋山土,第3層2.4~3.5m高程車拋山土, 第4層3.5~4.2m高程車拋山土進(jìn)占。 其中樁號0+238~0+268堤段的土方在2.4m高程進(jìn)占時出現(xiàn)向上游滑坡現(xiàn)象,產(chǎn)生異常沉降達(dá)2m多,同時帶動內(nèi)壓載向上游推移,并下沉50cm。該堤段在7月14日開始由3.5m高程加高至4.2m高程。7月19日進(jìn)行4.2m高程斷面擴大時,在樁號0+231~0+281堤段再次出現(xiàn)閉氣體向上游滑坡現(xiàn)象,下沉0.8~2.5m,在1#觀測點,實測棱體5h內(nèi)沉陷位達(dá)23cm。

面對超常規(guī)的閉氣體滑坡和棱體沉降現(xiàn)象。分析其原因,認(rèn)為當(dāng)時潮水正上漲,最高潮位達(dá)3.7m,而灘內(nèi)水位較低,處在0m高程,內(nèi)外形成水位差,整個堤段擋潮壓力加大,由于閉氣體一味地加高進(jìn)占,未及時擴大堤身斷面,在水壓力作用下,導(dǎo)致土體向內(nèi)滑坡;另一原因是土方一次性操之過急,施工方麻痹大意,加荷厚度過大,軟基固結(jié)強度不及加荷速率,導(dǎo)致基礎(chǔ)承載力超過極限,產(chǎn)生基礎(chǔ)淺層滑動,從而帶動土體產(chǎn)生滑坡。

處理措施:立即調(diào)動280m3的砂駁和車船對險段的上、下游側(cè)壓載進(jìn)行拋砂拋石加高到0~-2m和0~0.8m,以加大壓載重量。并密切關(guān)注沉降、位移情況,待日沉降量穩(wěn)定在20mm/d以內(nèi)時,再采取少量加荷逐步加大堤身斷面的辦法,使海堤穩(wěn)步加高。

4 結(jié)語

(1)青嶼門圍墾工程海堤基礎(chǔ)采用水平排水與淺層豎向排水相結(jié)合的辦法,快速提高地基軟土層的抗剪強度和基礎(chǔ)承載力;并在沙面上鋪設(shè)一層加筋軟體排土工織物,有效改善了地基應(yīng)力分布,使堤身荷載能夠更均勻地傳遞到地基去,利用土工織物的抗拉強度,減少由于快速加荷引起的側(cè)向變形,同時起到護沙、防沖的作用;通過增設(shè)二級壓載來增加部分一級壓載抗滑力量。實踐證明,青嶼門圍墾深港軟基基礎(chǔ)處理、施工方法是正確的、成功的。它的實施為平均高度在12m的海堤能在4個多月的時間里快速合龍奠定了堅實的基礎(chǔ)。

(2)堵口方案多元優(yōu)化組合,根據(jù)施工狀況不斷修改調(diào)整,所以堵口條件一旦成熟,即可利用一個潮水期讓堵口截流一次性成功。

(3)在斷面拋石體與閉氣體的接觸面,施工中采用鋪設(shè)有紡倒濾土工布,大大降低了棱體的滲流量與拋填土方的流失損耗,為工程節(jié)省了投資,并贏得了寶貴的時間。

(4)堤身建立安全監(jiān)測點加大堤身加荷速率監(jiān)測力度,嚴(yán)格控制施工加荷是海堤土方閉氣成功的關(guān)鍵。

(5)青嶼門海堤經(jīng)過多年來的運行,經(jīng)受了臺風(fēng)大潮的考驗,目前各項指標(biāo)運行正常。經(jīng)竣工決算比初設(shè)節(jié)省工程量15%,節(jié)省投資390萬元,總工期提前5個多月,實現(xiàn)當(dāng)年效益800多萬元,堪稱福清圍墾史上一次成功的典范。

[1]胡榮輝,張五祿.水工建筑物[M].北京:水利電力出版社,1993.6.

[2]福建省水利廳.福建省圍墾工程設(shè)計技術(shù)規(guī)程[M].1992.12.

[3]陶同康.土工合成材料與堤壩滲流控制[M].北京:中國水利水電出版社,1999.8.

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[5]楊邦柱,焦愛萍.水工建筑物[M].北京:中國水利水電出版社,2005.

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