汪 壯 ,吳彩庭 ,徐亞非 ,鄒云玲 ,張召春
1.三一重工股份有限公司,湖南長沙 410100
2.華中科技大學(xué),湖北武漢 430074
基于噪聲頻譜測試數(shù)據(jù)的駕駛室噪聲成因分析
汪 壯1,2,吳彩庭1,2,徐亞非1,鄒云玲1,張召春1
1.三一重工股份有限公司,湖南長沙 410100
2.華中科技大學(xué),湖北武漢 430074
駕駛室司機耳旁噪聲是衡量駕駛室舒適性的一項重要指標(biāo),本文通過測試兩款工程機械駕駛室的噪聲頻譜數(shù)據(jù),以其中一款駕駛室為對比標(biāo)桿,對駕駛室噪聲形成原因進行了深入分析。分析過程從實際噪聲頻譜測試數(shù)據(jù)出發(fā),根據(jù)駕駛室噪聲頻譜分布特點,對比兩機型間駕駛室內(nèi)外噪聲頻譜的差異,確定了駕駛室內(nèi)噪聲偏高的原因,并針對性的做出改善對策。
噪聲;頻譜測試;頻譜分析;成因分析
隨我國工程機械產(chǎn)品近幾年的蓬勃發(fā)展和客戶對工程機械舒適性要求的提高,原來僅單純關(guān)注功能的設(shè)計已經(jīng)不能滿足用戶的需求,產(chǎn)品舒適性成為人們關(guān)注產(chǎn)品性能的一個重要指標(biāo)。工程機械駕駛室噪聲水平是衡量駕駛室舒適性的主要因素之一,駕駛室噪聲水平直接影響駕駛員的工作強度和工作效率,對駕駛員的身體健康有很大的影響,噪聲問題也是目前較難解決的問題。根據(jù)客戶反饋,三一重工股份有限公司某產(chǎn)品駕駛室司機耳旁噪聲較國際同類標(biāo)桿產(chǎn)品稍高,對駕駛員的工作情緒產(chǎn)生較大的影響,極大的削弱了駕駛員的工作積極性。通過加強密封和更改隔音材料等措施無明顯改善。因此,需對產(chǎn)品噪聲成因進行分析,以便進行有針對性的改進。
現(xiàn)行的降噪研究主要集中于理論分析,多數(shù)缺乏實際測試數(shù)據(jù)支持,本文通過實際測量兩種工程機械產(chǎn)品駕駛室的噪聲頻譜數(shù)據(jù),以測試數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)對駕駛室噪聲形成的原因進行了分析,并針對性的采取改善措施。
目前,常規(guī)的噪聲測試主要對司機耳旁噪聲的聲壓級進行測試,以此來衡量駕駛室整體噪聲水平,而噪聲的一項重要參數(shù)——頻率卻被忽視,不同頻率的噪聲其成因及其危害卻大不相同,因此,本次測試將以國外某款降噪處理較成功,且整體結(jié)構(gòu)相似的產(chǎn)品作為標(biāo)桿,與我公司相應(yīng)產(chǎn)品進行詳細(xì)的噪聲頻譜測試對比,通過兩機型駕駛室之間的內(nèi)、外噪聲實時頻譜數(shù)據(jù)的分析,從中找出噪聲成因的關(guān)鍵決定因素。
標(biāo)桿駕駛室尺寸:1 460×1 580×1 625(長寬高),對比駕駛室尺寸:1 500×1 550×1 635(長寬高);兩款機型結(jié)構(gòu)相近,所采用的發(fā)動機型號相同,功率均為248kW。
測試所采用聲級計為丹麥B&K 2250噪聲測試儀,該儀器具有3Hz~20kHz寬帶線性頻率范圍、120dB動態(tài)范圍,可進行1/3倍頻程帶寬實時頻率分析,方便進行寬帶和頻譜的數(shù)據(jù)測量和分析。
測試環(huán)境及測試儀器的布置均按《GB16710.3-1996 工程機械定置試驗條件下司機位置處噪聲的測定》中規(guī)定進行,測試中兩臺待測試設(shè)備均靜置于測試場地中央,關(guān)閉駕駛室內(nèi)空調(diào)、對講機等可能產(chǎn)生噪聲的設(shè)備,發(fā)動機以最高轉(zhuǎn)速(約2 000rpm)運行,聲級計采用1/3倍頻程帶寬實時頻率分析模式,頻率范圍:12.5Hz~20kHz,取30s平均值(A計權(quán))。機外噪聲測量點為駕駛室左側(cè)外部幾何中心點外100mm處,駕駛室內(nèi)噪聲則以司機耳旁噪聲為衡量標(biāo)準(zhǔn)。
按遠場噪聲的分布規(guī)律,在距噪聲源等距離的球面上聲壓級水平相同,且不同距離的球面,其聲壓級與距離平方成反比。在測試過程中,同時測試了駕駛室左側(cè)其他部位的噪聲水平,實際分布情況符合這一特點,標(biāo)桿機型噪聲水平在92.3dB(A),對比機型噪聲水平在92.8dB(A)左右,為降低分析數(shù)據(jù)量,故取具有代表性的幾何中點位置處噪聲水平為衡量基準(zhǔn),圖1即為聲級計所測試的兩款機型外部噪聲頻譜數(shù)據(jù)頻譜。
圖1 外部噪聲頻譜對比
駕駛室內(nèi)部數(shù)據(jù)以司機耳旁噪聲水平為衡量基準(zhǔn),標(biāo)桿機司機耳旁噪聲為74.3dB(A),對比機型司機耳旁噪聲為78.3dB(A)。
因兩機型整體結(jié)構(gòu)相似,所采用的發(fā)動機也相同,其外部噪聲水平應(yīng)該相差不大,從兩機型的實際外部噪聲數(shù)據(jù)來看,外部噪聲聲壓級水平較接近,僅相差0.5 dB(A),且其外部噪聲頻譜分布十分接近,同樣為減少分析數(shù)據(jù)量,便于后續(xù)對比分析,在此可將兩機型的外部噪聲分布視為相同。
內(nèi)部噪聲水平方面,兩機型的差別較大,聲壓級水平差值達到4.0 dB(A),具體數(shù)據(jù)見表1,表明對比機型的駕駛室降噪能力低于標(biāo)桿機型。
表1 駕駛室內(nèi)、外部噪聲聲壓級
從內(nèi)部噪聲頻譜數(shù)據(jù)圖可看出,在500Hz~20kHz頻段,對比機型和標(biāo)桿機型噪聲水平基本接近,差異之處主要集中在12.5Hz~500Hz頻段,在此頻段對比機型噪聲明顯高于標(biāo)桿機型。因此,對此部分噪聲機型進一步對比分析,圖3顯示了標(biāo)桿機和對比機駕駛室噪聲頻譜內(nèi)、外差值的分布情況。
圖3 駕駛室內(nèi)、外噪聲頻譜差值
在12.5Hz~315Hz范圍內(nèi),對比機型的降噪幅度明顯低于標(biāo)桿機型。同時,在125Hz以下頻率出現(xiàn)了駕駛室內(nèi)部噪聲高于駕駛室外部噪聲的情況,說明駕駛室在此頻段的噪聲并非由駕駛室外部傳入。
從上述數(shù)據(jù)可看出,兩機型的噪聲差異主要集中在12.5Hz~500Hz頻段,此頻段噪聲屬于低頻噪聲,同時,由于A計權(quán)的頻率特性曲線對噪聲的低頻段進行了大幅度衰減。因此,實際的低頻噪聲差異比測試數(shù)據(jù)更大。
低頻噪聲與高頻噪聲具有明顯不同的性質(zhì),高頻噪聲隨著距離增加或遭遇障礙物,能迅速衰減,如高頻噪聲的點聲源,每10m距離就能下降6分貝。而低頻噪聲聲波較長,遞減得很慢,能輕易穿越障礙物,長距離直入人耳。低頻噪聲按傳播途徑主要分為結(jié)構(gòu)傳聲、空氣傳聲及駐波,結(jié)構(gòu)傳聲是指主機振動通過機架結(jié)構(gòu)將低頻振動的聲波傳導(dǎo)至駕駛室,空氣傳聲是指低頻噪聲通過空氣直接傳播至駕駛員耳中,駐波是指低頻噪聲在傳播過程中經(jīng)過多次反射在駕駛室內(nèi)形成駐波,對人的健康危害最重。
按兩機型駕駛室內(nèi)、外部噪聲頻譜的對比數(shù)據(jù),可排除低頻噪聲通過空氣聲直接傳播的可能性。同時,兩機型駕駛室外觀尺寸接近,測試過程中未發(fā)現(xiàn)駕駛室內(nèi)部噪聲有明顯波峰存在,噪聲分布較均勻,也可排除駐波的可能。因此,可推斷,低頻噪聲產(chǎn)生的原因主要為主機振動通過機架結(jié)構(gòu)傳導(dǎo)至駕駛室內(nèi)部,導(dǎo)致駕駛室整體及其內(nèi)部部件振動產(chǎn)生噪聲。對比兩機型機架結(jié)構(gòu)差異,標(biāo)桿機型采用橡膠減振墊結(jié)構(gòu),對比樣機則采用硅油減振器,在實際測試過程中,能明顯感覺標(biāo)桿機型駕駛室振動較小,肉眼可觀察到減振器對低頻振動的衰減,而對比機型則相反。因此,推斷對比機型駕駛室噪聲偏高的原因為減振機構(gòu)未能有效隔絕主機機架振動的傳播。
依據(jù)測試結(jié)論,結(jié)合硅油減振器的低頻減振性能分析,對硅油減振器與駕駛室之間的匹配進行多次測試、改進,最終對比機型駕駛室司機耳旁噪聲降低到75 dB(A)水平。降噪水平達到與標(biāo)桿機型接近的水平,達到了預(yù)期降噪目的。
工程機械產(chǎn)品駕駛室內(nèi)噪聲主要來自兩個方面:一是駕駛室外噪聲通過空氣聲向駕駛室內(nèi)部傳播;二是車體振動傳導(dǎo)至駕駛室,導(dǎo)致駕駛室及其內(nèi)部部件振動自身產(chǎn)生噪聲。在現(xiàn)行的許多駕駛室降噪的措施中,往往忽略進行全面有效的測試,簡單盲目的采用加強隔音材料的性能及厚度的辦法,而如果噪聲并非通過空氣聲傳播產(chǎn)生時,往往出現(xiàn)越加強駕駛室隔音能力,駕駛室內(nèi)部噪聲越高的情況。因此,有必要在前期進行詳細(xì)的數(shù)據(jù)測量,初步判斷駕駛室噪聲成因后,才能有針對性的制定降噪方案,有效達到預(yù)期降噪目的。
[1]GB16710.3-1996 工程機械定置試驗條件下司機位置處噪聲的測定[S].
[2]周新祥.噪聲控制技術(shù)及其新進展[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2007.
[3]茍智德.汽輪發(fā)電機噪聲的測試與頻譜分析[J].大電機技術(shù),2009(6):27-30.
TU60
A
1674-6708(2010)24-0042-02
∶汪壯,從事工程機械產(chǎn)品駕駛室研究與開發(fā)工作