王永寧,張志剛,張紅斌,王永虎
(中國石油吐哈油田公司甲醇廠,新疆 鄯善 838202)
吐哈油田甲醇廠KDONAr-10000/500/350型空分裝置在連續(xù)運(yùn)行時(shí)必須要對(duì)主冷液氧中總碳含量進(jìn)行在線檢測(cè)分析,以防止碳?xì)浠衔镌谝貉踔芯奂斐芍骼浔ǖ膼盒允鹿?。該裝置使用的是MODEL23-552-1型總碳?xì)浠衔锓治鰞x,采用氫火焰離子化氣相色譜法對(duì)主冷液氧中碳?xì)浠衔镞M(jìn)行在線連續(xù)定性定量監(jiān)測(cè)。分析儀工作時(shí)所需的空氣由外接氣瓶供給,需要頻繁更換氣瓶,在更換氣瓶時(shí),分析儀必須離線,更換完氣瓶后還需一定時(shí)間的調(diào)試、校準(zhǔn),導(dǎo)致每次離線更換氣瓶時(shí)有一段時(shí)間無法進(jìn)行實(shí)時(shí)在線檢測(cè)工作,影響裝置安全運(yùn)行。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2008年3月至10月,MODEL23-552型總碳?xì)浠衔锓治鰞x的離線次數(shù)為53次,平均連續(xù)在線時(shí)間僅為80.7h,每次離線造成在線分析平均中斷3h。
為此提出改造方案。如果能將總碳?xì)浞治鰞x所需的空氣由氣瓶供氣改為連續(xù)供氣,就可將其離線次數(shù)降低80%以上。通過對(duì)比,發(fā)現(xiàn)總碳?xì)浞治鰞x對(duì)所需的空氣的要求和裝置純化后空氣各項(xiàng)指標(biāo)極為相符,總碳?xì)浞治鰞x所需的空氣的指標(biāo)和裝置純化后空氣對(duì)應(yīng)的參數(shù)見表1。
表1 總碳?xì)浞治鰞x所需空氣的指標(biāo)和裝置純化后空氣參數(shù)對(duì)比表
通過對(duì)比發(fā)現(xiàn),裝置純化后空氣完全符合總碳?xì)浞治鰞x所需的空氣的要求,部分指標(biāo)(如露點(diǎn)、溫度等) 還優(yōu)于瓶裝空氣,特別是在正常生產(chǎn)期間,可連續(xù)、穩(wěn)定地提供碳?xì)浞治鰞x所需的空氣,不存在氣源中斷的問題,而裝置停工時(shí),也是先??偺?xì)浞治鰞x,后停工。為了確保分析精度和準(zhǔn)確性,總碳?xì)浞治鰞x所需的空氣壓力波動(dòng)必須小于5%,而純化后空氣壓力波動(dòng)一般為±3kPa,即使在分子篩切換時(shí),壓力波動(dòng)也僅為±5kPa,波動(dòng)僅為1.2%~2%,完全符合要求。
選擇了裝置自供儀表風(fēng)作接口作為總碳?xì)浞治鰞x所需空氣氣源,由在線分析間外的儀表風(fēng)管線作為空氣引出點(diǎn)。在該管線上開孔后加裝D10的針型閥作為樣氣引出線根部閥,通過9m長的D10的不銹鋼管沿裝置原有線槽,穿墻后引至總碳?xì)浞治鰞x機(jī)柜內(nèi),通過增加一個(gè)QFH-26I型空氣過濾減壓閥,將空氣壓力降至450kPa后通入分析儀。調(diào)試運(yùn)行后,總碳?xì)浞治鰞x運(yùn)行良好,通過標(biāo)樣分析測(cè)試以及總碳?xì)浞治鰞x分析結(jié)果和人工取樣分析結(jié)果進(jìn)行比對(duì),證明改造后總碳?xì)浞治鰞x分析結(jié)果準(zhǔn)確可信,分析儀運(yùn)行正常、穩(wěn)定。
氣源改造后MODEL23-552型總碳?xì)浞治鰞x平均的離線次數(shù)有了大幅度降低,2009年4月至9月離線次數(shù)僅4次,平均連續(xù)在線時(shí)間為528h,超過22天??諝鈿馄棵科?00元,以裝置1年運(yùn)行300天計(jì),每年可節(jié)約采購空氣氣瓶費(fèi)用約3萬元,而改造成本不到300元。
[1]范建路等.空分設(shè)備氣體在線分析儀器的選型和使用[J].深冷技術(shù), 2008 (6).