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催化吸收穩(wěn)定系統(tǒng)汽油降烯烴及多產(chǎn)丙烯工藝

2010-05-10 09:31:34李國(guó)濤李鑫鋼徐占武
關(guān)鍵詞:丙烯烯烴汽油

李國(guó)濤,李鑫鋼,2,徐占武,隋 紅,2

(1. 天津大學(xué)化工學(xué)院,天津 300072;2. 精餾技術(shù)國(guó)家工程研究中心,天津 300072;3. 中石油大慶煉化分公司,大慶 163411)

石油化工工業(yè)的快速發(fā)展,使丙烯需求量大增[1],但我國(guó)丙烯相對(duì)依靠進(jìn)口,如何提高煉廠(chǎng)催化裂化裝置丙烯收率是一個(gè)迫切的問(wèn)題.同時(shí),我國(guó)車(chē)用汽油中催化汽油所占比例高達(dá) 80%,汽油作為主要的發(fā)動(dòng)機(jī)燃料,隨著環(huán)保法規(guī)排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,其烯烴含量日益受到嚴(yán)格限制.因此,催化汽油降烯烴及多產(chǎn)丙烯已經(jīng)成為催化裂化技術(shù)亟需解決的重要課題.為此,石油大學(xué)(華東)開(kāi)發(fā)了兩段提升管催化裂解多產(chǎn)丙烯(two-stage riser for maximizing propylene,TMP)技術(shù)[2-3],新鮮原料常壓渣油(atmospheric residue,AR)進(jìn)入一段提升管反應(yīng)器,以常規(guī)催化裂化或深度催化裂化為主,裂化較重的原料生成汽油、輕柴油和液化石油氣,需改質(zhì)的烯烴含量較高的輕汽油進(jìn)入二段提升管反應(yīng)器與高活性催化劑充分接觸,發(fā)生大分子烯烴的裂化、異構(gòu)化、氫轉(zhuǎn)移等反應(yīng),提高汽油中異構(gòu)烷烴和芳烴含量,降低烯烴含量,同時(shí)增加裝置丙烯收率.

筆者根據(jù) TMP的技術(shù)特點(diǎn),針對(duì)某煉廠(chǎng)該技術(shù)工業(yè)化試驗(yàn)裝置所存在的輕汽油切割不清晰所導(dǎo)致的丙烯收率偏低、催化汽油烯烴含量過(guò)高的問(wèn)題,借助化工流程模擬軟件 PRO/Ⅱ,對(duì)分餾及吸收穩(wěn)定系統(tǒng)進(jìn)行了流程重構(gòu)和優(yōu)化,提出吸收穩(wěn)定系統(tǒng)催化汽油切割流程.新流程優(yōu)化了二段提升管反應(yīng)器回?zé)捿p汽油的組成,從而進(jìn)一步提高了催化裂化裝置丙烯收率,同時(shí)有效降低了汽油烯烴含量,并采用催化汽油切割塔降壓操作和優(yōu)化換熱網(wǎng)絡(luò),從而不增加外來(lái)高品位熱量消耗,達(dá)到了節(jié)能的目的.

1 現(xiàn)有催化分餾及吸收穩(wěn)定系統(tǒng)流程的分析

為解決催化汽油降烯烴及多產(chǎn)丙烯的催化裂化技術(shù)難題,石油大學(xué)(華東)研發(fā)了TMP技術(shù),并將該技術(shù)應(yīng)用于國(guó)內(nèi)某煉化公司TMP技術(shù)工業(yè)化試驗(yàn)裝置,如圖1所示.

TMP技術(shù)特點(diǎn)為分段反應(yīng)、催化劑接力、短接觸時(shí)間和大劑油比[2-3].新鮮原料及部分 C4組分進(jìn)入一段提升管反應(yīng)器發(fā)生常規(guī)或者深度裂解反應(yīng),部分油漿及部分輕汽油進(jìn)入二段提升管反應(yīng)器回?zé)捯蕴岣吣康漠a(chǎn)品收率及質(zhì)量,從而保證了不同反應(yīng)物在不同場(chǎng)所和條件下反應(yīng).輕汽油進(jìn)入二段提升管反應(yīng)器發(fā)生回?zé)捀馁|(zhì)反應(yīng),從而提高催化汽油中異構(gòu)烷烴和芳烴含量,降低烯烴含量,同時(shí)增加裝置丙烯收率.回?zé)捿p汽油具有多種來(lái)源,該煉化公司 TMP技術(shù)工業(yè)化試驗(yàn)裝置回?zé)捿p汽油來(lái)自分餾塔塔頂油氣分級(jí)冷凝系統(tǒng),如圖2所示,催化分餾塔塔頂油氣經(jīng)低溫?zé)岵糠只厥蘸罄淠鋮s至55~60,℃進(jìn)入重汽油分離器分離得到重汽油,重汽油部分作為分餾塔頂回流,其余冷卻至40,℃左右作為下游吸收穩(wěn)定系統(tǒng)吸收塔吸收劑.重汽油分離器出口油氣冷凝冷卻至 40,℃左右進(jìn)入輕汽油分離器,其出口富氣進(jìn)入下游氣壓機(jī)系統(tǒng),分離得到的輕汽油部分加壓進(jìn)入二段提升管反應(yīng)器回?zé)?,其余作為吸收穩(wěn)定系統(tǒng)吸收塔吸收劑.

分餾塔塔頂油氣經(jīng)分級(jí)冷凝系統(tǒng)處理后初步分離為重汽油、輕汽油、富氣及油污水,部分輕汽油進(jìn)入二段提升管反應(yīng)器發(fā)生回?zé)捀馁|(zhì)反應(yīng),部分重汽油作為分餾塔塔頂回流,其余重汽油、其余輕汽油和富氣進(jìn)入吸收穩(wěn)定系統(tǒng).圖3為該煉化公司TMP技術(shù)工業(yè)化試驗(yàn)裝置改造前吸收穩(wěn)定系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)圖.

圖1 兩段提升管催化裂解多產(chǎn)丙烯技術(shù)示意Fig.1 Schematic of two-stage riser for maximizing propylene technology

圖2 TMP技術(shù)工業(yè)化試驗(yàn)裝置采用的分餾塔塔頂油氣分級(jí)冷凝系統(tǒng)流程Fig.2 Two-stage condensation separation process for overhead oil/gas mixture applied in main fractionator in FCCU using TMP technology

如圖 2所示,分餾塔塔頂油氣經(jīng)分級(jí)冷凝冷卻后初步分離為富氣、重汽油及輕汽油,其中部分輕汽油進(jìn)入二段提升管反應(yīng)器回?zé)捀馁|(zhì).表 1為該回?zé)捿p汽油單體烴組成分析結(jié)果,可以看出,輕汽油中除了多數(shù)的 C5和 C6組分,還含有 27.80%的 C3和 C4組分,以及 14.13%的 C7及 C7以上組分.表 2出裝置穩(wěn)定汽油單體烴組成的分析結(jié)果顯示,吸收穩(wěn)定系統(tǒng)穩(wěn)定汽油中烯烴含量高達(dá) 51.60%,多數(shù)烯烴為C5和 C6組分.C5和C6烯烴是二段提升管反應(yīng)器回?zé)捝a(chǎn)丙烯的主要貢獻(xiàn)者[4-6],但是回?zé)捿p汽油中理想的高烯烴含量 C5和 C6回?zé)捊M分只有 58.08%.從表 3富氣單體烴組成分析結(jié)果可以看出,隨富氣進(jìn)入吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的 C5和 C6組分高達(dá) 20.69%,這部分組分本應(yīng)隨輕汽油進(jìn)入二段提升管反應(yīng)器回?zé)?,但是?jīng)吸收穩(wěn)定系統(tǒng)分離處理后轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定汽油組分,從而造成丙烯收率偏低、催化汽油中烯烴含量偏高.可見(jiàn),在 TMP技術(shù)工業(yè)化試驗(yàn)中,輕汽油切割不清晰是裝置丙烯收率偏低、汽油烯烴含量過(guò)高的主要原因.因此,在有效切割輕汽油的條件下,通過(guò)優(yōu)化輕汽油的組成,進(jìn)而提高輕汽油中 C5和 C6組分含量,既可實(shí)現(xiàn)提高裝置丙烯收率的目標(biāo),又可達(dá)到降低汽油烯烴含量的目的.

圖3 TMP技術(shù)工業(yè)化試驗(yàn)裝置改造前吸收穩(wěn)定系統(tǒng)工藝流程Fig.3 Absorber-stripper-stabilizer system in FCCU using TMP technology before retrofit

表1 優(yōu)化改造前回?zé)捿p汽油單體烴組成分析Tab.1 Hydrocarbon compositions of light gasoline before retrofit%

表2 改造前出裝置穩(wěn)定汽油單體烴組成分析Tab.2 Hydrocarbon compositions of stabilized gasoline before retrofit%

表3 優(yōu)化改造前富氣單體烴組成分析Tab.3 Hydrocarbon compositions of wet gas before retrofit%

2 催化吸收穩(wěn)定系統(tǒng)催化汽油切割流程的提出

綜上所述,該煉化公司TMP技術(shù)工業(yè)化試驗(yàn)中,輕汽油切割不清晰是裝置丙烯收率偏低、汽油烯烴含量過(guò)高的主要原因.本文兼顧實(shí)現(xiàn)提高裝置丙烯收率及降低汽油烯烴含量的目標(biāo),考慮采用精餾的方法,新增催化汽油切割塔將吸收穩(wěn)定系統(tǒng)穩(wěn)定塔塔底穩(wěn)定汽油切割為輕、重穩(wěn)定汽油,輕穩(wěn)定汽油主要組分為烯烴含量高的C5和 C6組分,大部分輕穩(wěn)定汽油送入二段提升管反應(yīng)器回?zé)捀馁|(zhì),達(dá)到提高裝置丙烯收率及降低催化汽油烯烴含量的目標(biāo).根據(jù)此思路,對(duì)原流程做出如下改進(jìn):

(1)取消原流程輕汽油分離器出口輕汽油回?zé)挘枯p汽油與部分重汽油混合冷卻成為粗汽油作為吸收穩(wěn)定系統(tǒng)吸收塔吸收劑.

(2)保持解吸塔進(jìn)料方式不變,在穩(wěn)定塔后設(shè)置催化汽油切割塔.穩(wěn)定塔塔底的穩(wěn)定汽油分為兩股,一股進(jìn)入吸收塔塔頂作為補(bǔ)充吸收劑,另一股經(jīng)催化汽油切割塔切割為塔頂輕穩(wěn)定汽油及塔底重穩(wěn)定汽油.塔頂輕穩(wěn)定汽油主要組分為高烯烴含量的 C5和C6組分,塔底重穩(wěn)定汽油主要組分為低烯烴含量的C7及以上組分.部分輕穩(wěn)定汽油進(jìn)二段提升管反應(yīng)器發(fā)生汽油改質(zhì)反應(yīng).

(3)催化汽油切割塔降壓操作,降低了汽油切割塔塔底再沸器所需熱源的溫度,利用穩(wěn)定塔塔底穩(wěn)定汽油余熱作為汽油切割塔再沸器的熱源.

圖4 優(yōu)化的催化吸收穩(wěn)定系統(tǒng)催化汽油切割流程Fig.4 Optimized process of absorber-stripper-stabilizer system with light/heavy gasoline separator in FCCU

按照上述改進(jìn)方案,利用過(guò)程熱集成技術(shù)對(duì)過(guò)程換熱網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),得到如圖4所示的催化吸收穩(wěn)定系統(tǒng)催化汽油切割流程.

3 熱力學(xué)模型

吸收穩(wěn)定系統(tǒng)模擬計(jì)算過(guò)程需要計(jì)算氣液兩相的焓、泡露點(diǎn)溫度及氣液相平衡(VLE)等熱力學(xué)參數(shù).采用 Soave-Redlich-Kwang (SRK)方程可以比較準(zhǔn)確地計(jì)算所處理物料的熱力學(xué)參數(shù)[7-8],SRK方程的具體形式為

式中:p 為壓力,Pa;R 為氣體常數(shù),8.314 4 J/(mol·K);T為溫度,K;V 為摩爾體積,m3/mol;Tc為臨界溫度,K;pc為臨界壓力,Pa;Tr為對(duì)比溫度;ω為偏心因子.

本文中流程模擬計(jì)算采用 PRO/Ⅱ流程模擬軟件包,熱力學(xué)方法選用軟件中的SRK方程物性包,所建立的吸收穩(wěn)定系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型(非線(xiàn)性方程組)采用軟件所默認(rèn)的序貫?zāi)K法進(jìn)行求解.

4 結(jié)果與討論

該煉化公司TMP技術(shù)工業(yè)化試驗(yàn)經(jīng)過(guò)幾個(gè)階段的研究,取得了巨大進(jìn)步.但是,試驗(yàn)裝置標(biāo)定數(shù)據(jù)的分析結(jié)果顯示輕汽油切割不清晰,導(dǎo)致裝置增產(chǎn)丙烯的潛力沒(méi)有發(fā)揮出來(lái),同時(shí)催化汽油產(chǎn)品烯烴含量高達(dá) 51.60%,遠(yuǎn)高于其設(shè)計(jì)指標(biāo) 35%.烯烴含量是目前汽油質(zhì)量升級(jí)的主要限制指標(biāo),國(guó)標(biāo)Ⅱ類(lèi)要求汽油烯烴含量不高于 35%,國(guó)標(biāo)Ⅲ類(lèi)要求汽油烯烴含量不高于 30%.因此,需要進(jìn)一步降低催化汽油烯烴含量來(lái)滿(mǎn)足國(guó)標(biāo)Ⅱ類(lèi)以及國(guó)標(biāo)Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的要求.

本研究結(jié)合該煉化公司TMP技術(shù)工業(yè)化試驗(yàn)裝置,利用圖 4所示的吸收穩(wěn)定系統(tǒng)催化汽油切割流程,實(shí)現(xiàn)高烯烴含量組分 C5及 C6的分離,并將分離得到的C5及C6組分返回二段提升管反應(yīng)器回?zé)挘捎昧鞒棠M的方法對(duì)圖 4所示的分離流程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)條件下的模擬計(jì)算研究,對(duì)新流程的工藝操作條件進(jìn)行了優(yōu)化選擇.通過(guò)模擬計(jì)算,選取的汽油切割塔操作工藝為:穩(wěn)定塔塔底穩(wěn)定汽油(160~180,℃)經(jīng)作為汽油切割塔塔釜(115~125,℃)熱源、預(yù)熱穩(wěn)定塔熱進(jìn)料、預(yù)熱解吸塔熱進(jìn)料后分為兩股,部分冷卻后進(jìn)入吸收塔塔頂作為補(bǔ)充吸收劑,其余進(jìn)入汽油切割塔進(jìn)行切割.汽油切割塔產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)為:輕穩(wěn)定汽油中C5和C6組分含量不低于96.0%;塔頂操作壓力取0.13,MPa;理論板數(shù)為20;整塔壓降約0.02,MPa;塔釜采出的烯烴含量低的重穩(wěn)定汽油將解吸塔熱進(jìn)料進(jìn)一步預(yù)熱至 60~80,℃后作為穩(wěn)定汽油產(chǎn)品出裝置;塔頂采出的輕穩(wěn)定汽油分為兩股,部分返回二段提升管反應(yīng)器回?zé)挾喈a(chǎn)丙烯且降低汽油烯烴含量,其余與重穩(wěn)定汽油混合冷卻至常溫后出裝置.

經(jīng)過(guò)吸收穩(wěn)定系統(tǒng)催化汽油切割流程的處理,來(lái)自分餾塔的富氣和粗汽油分離成為干氣(不凝氣、C1及 C2組分)、液化氣(C3及C4組分)、回?zé)捿p穩(wěn)定汽油(C5和 C6組分)和穩(wěn)定汽油(少量 C5及C6組分、大量C7及以上組分)4個(gè)部分,實(shí)現(xiàn)了輕汽油的有效切割.部分裝置標(biāo)定結(jié)果如表 4所示:采用新流程后,催化汽油烯烴含量從 51.60%降低至 34.20%,比改造前降低17.4 %,所生產(chǎn)的催化汽油烯烴含量達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo);出裝置丙烯收率大幅增加,比常規(guī)流程 19.64%的丙烯質(zhì)量收率高 1.64 %,具有顯著經(jīng)濟(jì)效益;通過(guò)對(duì)汽油切割塔降壓操作以及優(yōu)化換熱網(wǎng)絡(luò),可以利用穩(wěn)定塔塔底穩(wěn)定汽油余熱作為新增催化汽油切割塔塔釜熱源,吸收穩(wěn)定系統(tǒng)在增設(shè)一個(gè)精餾塔的情況下不增加外來(lái)高品位熱量的消耗,提高了裝置的低溫?zé)崂寐剩_(dá)到了節(jié)能的目的.

5 結(jié) 論

(1)TMP技術(shù)工業(yè)化試驗(yàn)中,在有效切割輕汽油的條件下,通過(guò)回?zé)捀呦N含量的 C5和 C6組分,既可提高催化裂化裝置丙烯收率,又可降低出裝置催化汽油中烯烴含量.

(2)采用精餾的方法,新增催化汽油切割塔以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定汽油中C5和C6組分的分離,由此提出吸收穩(wěn)定系統(tǒng)催化汽油切割流程,有效解決了輕汽油切割不清晰的問(wèn)題.

(3)通過(guò)對(duì)汽油切割塔降壓操作以及優(yōu)化換熱網(wǎng)絡(luò),可以利用穩(wěn)定塔塔底的穩(wěn)定汽油余熱作為汽油切割塔塔釜熱源,不增加吸收穩(wěn)定系統(tǒng)外來(lái)高品位熱量的消耗,提高了裝置低溫?zé)崂寐剩_(dá)到節(jié)能的目的.

(4)用化工流程模擬的方法對(duì)新流程進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)條件下的模擬研究,優(yōu)選了新流程的操作工藝,裝置標(biāo)定結(jié)果顯示:穩(wěn)定汽油中烯烴含量從50%以上降低到35.0%以下,達(dá)到國(guó)標(biāo)Ⅱ類(lèi)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn);丙烯質(zhì)量收率達(dá)到 21.28%,比常規(guī)流程高出1.64%,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益.

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