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幾例與流體工作介質(zhì)有關(guān)的設(shè)備故障維修

2010-04-14 21:33李國進(jìn)
設(shè)備管理與維修 2010年1期
關(guān)鍵詞:滾珠絲杠液壓油

李國進(jìn)

處理設(shè)備故障,大家習(xí)慣于從設(shè)備部件本身機(jī)械原理、結(jié)構(gòu)、材料、剛度、強(qiáng)度、精度、磨損、變形情況或從外部環(huán)境(如溫濕度、振動(dòng)、負(fù)載情況)去分析查找問題,容易忽略與其機(jī)械部件緊密配合工作的流體介質(zhì)的質(zhì)量狀況。從分析流體工作介質(zhì)的pH值、黏度、流量、壓力、牌號(hào)、工作溫度等入手,也可查出一些故障的根本原因。

一、空氣循環(huán)熱處理電爐工作中零件料框自己緩慢下降

美國產(chǎn)8m空氣循環(huán)熱處理電爐約使用了兩年,工作中時(shí)常出現(xiàn)零件料框自己緩慢下降現(xiàn)象,同時(shí)出現(xiàn)料框高度錯(cuò)誤報(bào)警并停機(jī)的故障。檢修時(shí)發(fā)現(xiàn),控制油路的一個(gè)單向閥的閥芯錐體密封面出現(xiàn)粗糙的環(huán)狀帶,故更換或修復(fù)單向閥。但修復(fù)或更換單向閥閥芯后最多能維持3~5個(gè)月,之后又出現(xiàn)相同故障,于是又修復(fù)或更換,如此反復(fù),很長時(shí)間以來無法找到故障根本原因。

由于環(huán)境溫度較高,要求液壓油阻燃、液壓油閃點(diǎn)高,因此采用特殊的磷酸脂液壓油。使用時(shí)間較長后油液酸性化,pH值過低,腐蝕單向閥密封錐面,單向閥不能完全密封產(chǎn)生泄漏,從而使料框升降油缸在料框重力作用下緩慢下落。

定期取樣化驗(yàn)油液pH值,當(dāng)pH<7時(shí),必須盡快更換同型號(hào)液壓油,從此該設(shè)備再?zèng)]有出現(xiàn)上述故障現(xiàn)象。

二、瑞典ABB公司77000t橡皮囊液壓成型機(jī)換熱器漏油

啟動(dòng)設(shè)備工作,在油液通過熱交換器管路循環(huán)攪拌升溫過程中,回路中板式熱交換器的換熱片間漏出大量蓖麻液壓油。剛開始懷疑是換熱片間的密封圈壞了,打算拆卸分解熱交換器后檢查更換密封圈。但在用熱水清洗換熱片上殘存的油時(shí),發(fā)現(xiàn)蓖麻油在10℃以下的氣溫下非常黏,流動(dòng)性極差,而在20℃的溫水中卻很快溶化,流動(dòng)性很好,于是懷疑是由于環(huán)境溫度過低引起蓖麻油黏度過大、流動(dòng)性變差,導(dǎo)致?lián)Q熱器漏油。

時(shí)值深冬,泵房內(nèi)空氣加熱器損壞,10多天都未開動(dòng)使用設(shè)備。泵房內(nèi)環(huán)境溫度過低,液壓蓖麻油黏度過高,流動(dòng)性變差,致使板式換熱器中殘存的蓖麻油堵塞液壓油換熱通路,泵工作時(shí)換熱循環(huán)回路油壓過高,超過了換熱器密封件能承受的壓力,從而導(dǎo)致蓖麻油從板式換熱器的換熱片之間泄漏出來。

拆卸分解熱交換器,用70℃左右的清水浸泡清洗掉附著在換熱片上殘存的蓖麻油。組裝好熱交換器,恢復(fù)好熱交換回路。修復(fù)泵房電加熱器,并將泵房環(huán)境溫度加熱至20℃左右并保持12h以上。再正常啟動(dòng)設(shè)備,設(shè)備正常工作,再未出現(xiàn)換熱器漏油現(xiàn)象。

三、冷凍庫壓縮機(jī)電機(jī)定子繞組頻繁燒毀

曾經(jīng)在5~6年內(nèi),-80℃膠液冷凍庫壓縮機(jī)電機(jī)定子繞組,每隔3~6個(gè)月就擊穿一次,先后分別懷疑過繞組漆包線質(zhì)量問題、電網(wǎng)尖峰電壓沖擊擊穿、壓縮機(jī)液擊等,但一直找不到壓縮電機(jī)繞組燒毀的真正原因。

南方空氣潮濕(尤其在夏季),維修工人往壓縮機(jī)內(nèi)加裝氟里昂時(shí),未將氟里昂介質(zhì)進(jìn)行除濕干燥處理,未將壓縮機(jī)、蒸發(fā)器、連接管路中的水汽用氮?dú)馊コ蓛?。在高溫下,部分氟里昂與混雜其中的水汽結(jié)合發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成腐蝕性極強(qiáng)的氫氟酸(HF),腐蝕溶解浸泡在其中的壓縮機(jī)電機(jī)定子線圈漆包線,導(dǎo)致線圈絕緣破壞,線圈匝間耐壓逐漸降低,最終產(chǎn)生壓縮機(jī)電機(jī)線圈匝間短路而燒毀電機(jī)。

每次向壓縮機(jī)里加注氟里昂制冷介質(zhì)之前,一定要將壓縮機(jī)、蒸發(fā)器、連接管路中的水汽用氮?dú)馊コ蓛?,并將氟里昂制冷劑本身進(jìn)行干燥處理,并定期檢查壓縮機(jī)上制冷劑視窗顏色的變化。經(jīng)這樣處理修復(fù)的壓縮機(jī)電機(jī)繞組,再?zèng)]有出現(xiàn)擊穿燒毀現(xiàn)象。

四、靜力試驗(yàn)液壓泵站多臺(tái)泵與電機(jī)聯(lián)結(jié)花鍵頻繁損壞

飛機(jī)全機(jī)靜力試驗(yàn)液壓泵站上,有同型號(hào)的5臺(tái)意大利ATOS定量葉片泵。投入使用半年后,多臺(tái)泵相繼出現(xiàn)噪聲振動(dòng)過大、輸出壓力不穩(wěn)、高壓上不去等故障。檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)電機(jī)與泵之間的花鍵軸齒均已嚴(yán)重?fù)p壞。更換花鍵軸后,僅運(yùn)行了幾個(gè)月,相同故障又重復(fù)出現(xiàn)。又懷疑泵與電機(jī)之間的聯(lián)結(jié)結(jié)構(gòu)有問題,打算重新設(shè)計(jì)聯(lián)結(jié)結(jié)構(gòu)。但此時(shí)有人提出,泵站中的液壓油可能有問題。新泵站油箱按習(xí)慣加入的是YH-10航空液壓油,而新泵站進(jìn)口意大利油泵要求液壓油為32號(hào)或46號(hào)抗摩液壓油,實(shí)際在用的液壓油黏度遠(yuǎn)低于泵要求的黏度。因此,葉片泵葉片與缸體之間無法形成具有足夠潤滑和阻尼作用的油膜,油液中產(chǎn)生大量氣泡,葉片沖擊過大,輸出油壓不穩(wěn),泵的輸入轉(zhuǎn)軸沖擊振動(dòng)過大,使泵與電機(jī)聯(lián)結(jié)的內(nèi)外花鍵之間來回撞擊,花鍵齒損壞。

將原YH-10航空液壓油,更換成具有較高黏度和具有耐磨性的HM-32液壓油,至今該設(shè)備運(yùn)行正常。

五、數(shù)控機(jī)床三個(gè)坐標(biāo)分別出現(xiàn)伺服電機(jī)負(fù)載率過大

KV1400D三坐標(biāo)數(shù)控機(jī)床,加工零件尺寸超差。首先檢查各伺服電機(jī)負(fù)載率變化情況,發(fā)現(xiàn)Y軸負(fù)載率靜態(tài)時(shí)40%~60%,動(dòng)態(tài)時(shí)達(dá)70%以上。正常情況下,該類貼塑滑軌機(jī)床的負(fù)載率一般靜態(tài)應(yīng)<20%。進(jìn)一步查找Y軸負(fù)載過重原因,檢查電氣伺服驅(qū)動(dòng)參數(shù)和伺服模塊,經(jīng)反復(fù)試驗(yàn)、對換對比,故障依然,可以排除電氣系統(tǒng)問題。檢查Y軸絲杠軸承、導(dǎo)軌等機(jī)械系統(tǒng)狀況,沒有發(fā)現(xiàn)問題。在查找Y軸負(fù)載過重原因的過程中,時(shí)而又出現(xiàn)X軸負(fù)載明顯增加,之后不久又出現(xiàn)Z軸負(fù)載率增加。整個(gè)排故分析斷斷續(xù)續(xù)進(jìn)行了大約一年時(shí)間,結(jié)果始終未找到原因。最后發(fā)現(xiàn)導(dǎo)軌潤滑油加錯(cuò),所加油液抗磨抗剪性能差,無防爬性能,滑動(dòng)導(dǎo)軌運(yùn)動(dòng)副之間油膜抗極壓強(qiáng)度低,導(dǎo)軌副之間摩擦阻力增大,導(dǎo)致伺服電機(jī)負(fù)載率過大。

將集中式潤滑泵中的油,更換為L-HG 68液壓導(dǎo)軌油后,讓潤滑泵連續(xù)供油,并使各導(dǎo)軌來回運(yùn)動(dòng)多次,使新油充分到達(dá)導(dǎo)軌各處。之后檢查各軸伺服電機(jī)負(fù)載率情況,負(fù)載率均在20%以下,一般在10%~18%之間。此后機(jī)床加工零件合格,運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

六、數(shù)控五面龍門銑床出現(xiàn)X軸負(fù)載電流過大且劇烈波動(dòng)

TS4312德國產(chǎn)數(shù)控五面龍門銑床,機(jī)床安裝交付時(shí)各項(xiàng)精度非常高,零件加工精度也高。但使用半年多后,機(jī)床時(shí)常出現(xiàn)X軸負(fù)載電流過大報(bào)警,檢查X軸伺服電機(jī)電流變化情況,發(fā)現(xiàn)電流波動(dòng)劇烈,且伴有X軸工作臺(tái)爬行現(xiàn)象。檢查X軸靜壓導(dǎo)軌精度,發(fā)現(xiàn)直線度等均嚴(yán)重超差。機(jī)床X軸導(dǎo)軌驅(qū)動(dòng)均為三面靜壓結(jié)構(gòu),對直線度等幾何精度要求較高,對床身導(dǎo)軌變形非常敏感。

檢查發(fā)現(xiàn)機(jī)床地基沉降,床身變形,X軸導(dǎo)軌變形,直線度超差。X軸閉式三面靜壓導(dǎo)軌運(yùn)動(dòng)副之間、蝸桿蝸母副之間間隙過大、且不均勻,靜壓油液在靜壓腔中的泄漏過大,導(dǎo)致工作臺(tái)、蝸桿蝸母副之間不能懸浮,工作臺(tái)與床身導(dǎo)軌之間產(chǎn)生接觸摩擦,X軸運(yùn)動(dòng)阻力過大。因此,X軸伺服電機(jī)負(fù)載電流過大且波動(dòng)劇烈。

由于該機(jī)床機(jī)械結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜,維修操作空間狹窄,無法完全恢復(fù)機(jī)床床身導(dǎo)軌的直線度等幾何精度,只能通過加大靜壓油供給流量(更換更大流量的油泵),同時(shí)提高油液黏度的辦法(更換高黏度液壓油)來補(bǔ)償由于機(jī)械變形、磨損導(dǎo)致的靜壓腔泄漏量過大引起的靜壓壓力不足、不穩(wěn)問題。經(jīng)這樣處理后,該設(shè)備一直工作至今。

七、數(shù)控銑床主軸電機(jī)嚴(yán)重發(fā)熱故障

XK715三坐標(biāo)數(shù)控機(jī)床在大修改造時(shí),修磨主軸錐孔,更換主軸軸承。裝機(jī)試運(yùn)行,主軸運(yùn)行聲音正常,但主軸溫升較快,尤其在高速時(shí)發(fā)熱嚴(yán)重。

查找出的原因是,新員工缺乏主軸維修經(jīng)驗(yàn),主軸軸承中加注的潤滑脂過滿。主軸高速旋轉(zhuǎn)時(shí),大量潤滑脂被甩出,潤滑脂無去路,使軸承內(nèi)外圈之間的潤滑液形成一個(gè)高壓油區(qū),使?jié)櫥耗Σ猎黾?,致使主軸軸承發(fā)熱、溫升加快。

重新清洗主軸軸承,控制潤滑脂加注量,加注量為滿量的1/2~2/3,同時(shí)讓潤滑脂填實(shí)軸承滾珠(柱)、滾道。重新運(yùn)行主軸,主軸在低速、高速下運(yùn)行聲音正常、溫升正常。

八、數(shù)控瓦楞磨床X軸滾珠絲桿螺母副運(yùn)行噪聲過大

機(jī)床自安裝交付使用半年后,逐漸出現(xiàn)X軸滾珠絲桿螺母副運(yùn)行噪聲過大現(xiàn)象,“嘩嘩嘩…”的響聲,隨著時(shí)間的推移,響聲越來越大。

分解、拆卸X軸滾珠絲桿螺母副,發(fā)現(xiàn)每個(gè)滾珠表面都十分粗糙,有許多呈黑褐色的凹坑。剛開始分析估計(jì)是滾珠的質(zhì)量問題,另外懷疑是由于滾珠絲杠的預(yù)緊力調(diào)得過大,致使?jié)L珠承受的接觸應(yīng)力過大而產(chǎn)生的機(jī)械剝蝕現(xiàn)象。更換了新滾珠后,沒有多久又出現(xiàn)相同故障。之后又更換了一套新的德國原裝滾珠絲杠螺母副,使用時(shí)間稍長了一些,但隨著使用時(shí)間的延長,噪聲還是越來越大。該機(jī)床工作原理有點(diǎn)類似于平面磨床,對工作臺(tái)運(yùn)動(dòng)的X軸沒有定位精度要求,因此,X軸絲杠副的噪聲不存在對機(jī)床加工精度的影響。

進(jìn)一步分析原因認(rèn)為,機(jī)床強(qiáng)力磨削產(chǎn)生大量夾雜有金屬粉末的磨料沙泥,加上兩臺(tái)各11kW的冷卻液泵產(chǎn)生高壓大流量冷卻液沖刷磨削區(qū),使帶金屬粉末的大量磨料沙泥進(jìn)入X軸導(dǎo)軌絲杠防護(hù)罩中,X軸頻繁來回運(yùn)動(dòng),加上防護(hù)罩的防水層磨損,大量冷卻液進(jìn)入到X軸導(dǎo)軌與絲杠的循環(huán)潤滑油液中。X軸導(dǎo)軌絲杠潤滑油,由于摻入冷卻液而很快乳化、變酸(pH<7)。由于生產(chǎn)任務(wù)不飽滿,機(jī)床時(shí)常閑置一周以上,殘存在絲杠螺母滾珠與滾道之間的酸化潤滑油,在滾珠與滾道之間形成原電池,使?jié)L珠滾道產(chǎn)生電化學(xué)腐蝕,表面腐蝕出許多呈黑褐色的凹坑,使X軸滾珠絲杠螺母副在運(yùn)動(dòng)過程中產(chǎn)生異常噪聲。

由于該故障為機(jī)床設(shè)計(jì)原因造成,很難從根本上解決問題,只能采取一些簡單可行的辦法來減緩故障的發(fā)生。具體措施是在導(dǎo)軌防護(hù)罩上增加一層軟PVC塑料,以減少磨料沙泥對防護(hù)罩的破壞,在機(jī)床固定防護(hù)罩上增加一套抽風(fēng)除濕裝置,以減小磨削加工區(qū)域產(chǎn)生的水霧。經(jīng)常檢查X軸潤滑油狀況,發(fā)現(xiàn)有乳化變質(zhì)趨勢,立即予以更換。保持每天開機(jī)并運(yùn)動(dòng)各坐標(biāo)軸,以防止殘存的酸化潤滑油由于長期靜止而產(chǎn)生原電池,從而避免電化學(xué)腐蝕現(xiàn)象的發(fā)生。

這里應(yīng)注意,鋼鐵材料的零部件如果是氧化腐蝕,其表面應(yīng)呈紅褐色(紅色)。如果是電化學(xué)腐蝕,其表面應(yīng)呈黑褐色(黑色)。所以,從被腐蝕表面顏色的不同,可以分析出是發(fā)生了什么樣的腐蝕,從而采取相應(yīng)對策。

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