陸忠杰 趙 寅 曹建毅 李衛(wèi)華
(1.中海油田服務(wù)股份有限公司,河北 065201 2.上海船舶研究設(shè)計院,上海 200032)
5 000 HP油田供應(yīng)守護船船長63.88m,型寬15m,型深6.65m;主機采用YAMAR PM734C,持續(xù)功率956 kW,額定轉(zhuǎn)速900 r/min;螺旋槳采用4葉CPP槳,額定轉(zhuǎn)速200 r/min。
該船首制船交船后,據(jù)船員反映,從后散料罐艙到舵機艙的走道區(qū)域和舵機艙區(qū)域振動和噪音非常大,造成人員不適。我方會同船東和專業(yè)測量單位對后續(xù)船進行了全面深入的測量調(diào)查和分析,最終找到了振動部位和原因,并采取適當(dāng)措施,較好地解決了振動問題。
由于當(dāng)時首制船未能及時提供振動的具體部位和情況,且該船已經(jīng)赴油田作業(yè),為了掌握該型船的振動問題的實際情況,借后續(xù)船試航之機,進行了一次振動摸底測試。
摸底測試的目的是在試航吃水狀態(tài)下,查找在首制船反映的30%~50%主機負(fù)荷間該船型是否滿足《商船振動綜合評價基準(zhǔn)》(GB/T 7452.2-1996)這一標(biāo)準(zhǔn)的要求。
為使測點測到的數(shù)據(jù)更能反映整個船體的振動情況,在駕駛室及主甲板的首、中、尾共選擇了4個測點,每個測點均測量垂向、縱向和橫向的加速度。試驗工況定為4機全開,軸轉(zhuǎn)速為200 rpm,主機轉(zhuǎn)速為900 rpm。通過調(diào)整槳葉螺距改變主機負(fù)荷,使主機負(fù)荷為20%~50%。
測試結(jié)果顯示各測點的縱向振動加速度值很小,在各個頻率范圍內(nèi)最大值未超過15mm/s2。
橫向振動加速度和《商船振動綜合評價基準(zhǔn)》的比較見表1。由表1可見:所有的數(shù)據(jù)均未超過標(biāo)準(zhǔn)允許的上限值,橫向振動滿足《商船振動綜合評價基準(zhǔn)》的要求。
表1 橫向振動加速度和《商船振動綜合評價基準(zhǔn)》的比較
表2 垂向振動加速度與《商船振動綜合評價基準(zhǔn)》的比較
以上數(shù)據(jù)表明船體梁前中后各測點均滿足《商船振動綜合評價基準(zhǔn)》的要求,可知船體梁并未發(fā)生較大的振動,因此該船發(fā)生的振動為局部振動。需要進一步的調(diào)查和分析,才能找到具體振動部位。
隨后在后續(xù)船上進行了第二次振動測量來尋找具體振動部位和振源。
根據(jù)船員的反映,振動較大的部位主要位于尾部區(qū)域。對主機基座和主軸軸承座的振動測量表明結(jié)構(gòu)振幅在正常范圍之內(nèi),主軸軸溫也在正常范圍之內(nèi)。因此排除了主機和主軸部位不正常振動的可能。尋找具體振動部位的注意力集中到了螺旋槳附近結(jié)構(gòu)。
根據(jù)《商船振動綜合評價基準(zhǔn)》附錄A的補充要求:激振力直接作用區(qū)內(nèi)的振動劇烈部位(如振動劇烈的螺旋槳上方殼板、尾尖艙壁及機艙底板)建議加測板格中心的振動幅值,作為衡量板格局部振動程度的參考測點。根據(jù)附錄A,船底外板板格中心的振幅限值為:
A=0.11(s/100t)2t=0.33mm
因此在現(xiàn)場決定增加對尾部船底和艙壁的振動測量點:
1)No.12和No.13液艙平臺以上的縱艙壁,(見圖1,1號標(biāo)記處)
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2)No.13和No.14液艙船底外板(見圖1,3號標(biāo)記處)
圖1 尾部船底和艙壁的振動測量點
隨后的測量結(jié)果表明:在No.12和No.13液艙平臺以上的縱艙壁板架振動加速度較小,但骨材間的板格中心振動幅值測量結(jié)果較大;No.13和No.14液艙船底外板處振幅測量值為0.998mm,是標(biāo)準(zhǔn)值0.33mm的3倍左右。根據(jù)該結(jié)果,我們認(rèn)為螺旋槳是主要的振源,主要的振動部位是螺旋槳附近的外板和相鄰結(jié)構(gòu)。
根據(jù)螺旋槳廠商提供的螺旋槳脈動壓力計算結(jié)果(MCR condition)(見圖 2)最大壓力為 2.36 kPa。小于脈動壓力衡準(zhǔn)要求8.0 kPa。因此,應(yīng)從激勵頻率上入手進行分析。
圖2 螺旋槳脈動壓力計算結(jié)果
采用有限元計算方法,對圖1中1號和3號部位的結(jié)構(gòu)固有頻率進行計算評估,計算軟件為DNV的Sesam。頻率儲備值根據(jù)相關(guān)規(guī)范的要求按表3選取:
表3 局部振動的頻率儲備值
該船螺旋槳的葉頻為 13.33 Hz、二倍葉頻為 26.66 Hz、三倍葉頻為 39.99 Hz、四倍葉頻為53.32Hz。
由于測量結(jié)果表明板架振動較小,但骨材間的板格中心振動測量結(jié)果偏大,故計算扶強材之間的板格固有頻率。通過Sesam進行有限元建模計算得到艙壁板格的一階固有頻率(空氣中)為53.326Hz,參見圖3。
圖3 艙壁板格固有頻率
根據(jù)《船舶設(shè)計手冊振動控制指南》“第4章船體局部振動”對水中矩形板的固有振動頻率進行修正計算得到:單面帶水固有振動頻率為26.97 Hz;雙面帶水固有振動頻率為20.42Hz。
從以上計算結(jié)果可以得知在液艙空載時,縱艙壁的板格固有一階振動頻率和槳葉的4倍葉頻(53.32 Hz)相同;在液艙滿載(單面帶水)的時候其板格固有一階振動頻率和槳葉的2倍葉頻(26.66Hz)接近,裕度為1.2%,不滿足局部振動頻率儲備值要求。
1)通過Sesam進行有限元建模計算得到外板板格一階固有頻率(空氣中)為67.5113Hz,見圖4。
圖4 外板板格固有頻率
對水中矩形板的固有振動頻率進行修正計算得到:單面帶水固有振動頻率為36.75 Hz;雙面帶水固有振動頻率為28.16Hz。故該處的外板板格在空載(單面帶水)的時候其板格的一階固有振動頻率和槳葉的3倍葉頻(39.99Hz)接近,裕度為8.8%;在滿載(雙面帶水)的時候其板格的一階固有振動頻率和槳葉的2倍葉頻(26.66Hz)接近,裕度為5.4%,不滿足局部振動頻率儲備值要求。
2)通過Sesam進行有限元建模計算得到外板板架的一階固有頻率(空氣)為65.3447Hz,見圖5。
圖5 外板板架固有頻率
對水中矩形板的固有振動頻率進行修正計算得到:單面帶水固有振動頻率為35.6 Hz;雙面帶水固有振動頻率為27.28Hz。故該處的外板板架在滿載(雙面帶水)的時候其板架的一階固有振動頻率和槳葉的2倍葉頻(26.66 Hz)接近,裕度為2%,不滿足局部振動頻率儲備值要求。
根據(jù)測量結(jié)果和計算結(jié)果,采取了以下減振措施:
1) No.12和No.13的縱艙壁 (圖1中1號和2號標(biāo)記處)在艙壁半高處加水平加強筋;
2)船底(圖1中3號標(biāo)記處)處加設(shè)船底縱桁(圖1中4號標(biāo)記),并對采取減振措施以后的船體結(jié)構(gòu)進行了振動測試。測試數(shù)據(jù)見表4~表6。
表4 加強后振動測試結(jié)果(50%螺距角)
表5 加強后振動測試結(jié)果(75%螺距角)
表6 加強后振動測試結(jié)果(90%螺距角)
加強后的后續(xù)船各測點局部振動值和《商船振動綜合評價基準(zhǔn)》的要求進行對照,各測點速度值均小于良好區(qū)域極限值4mm/s。該船的局部振動滿足要求。螺旋槳激振力直接作用區(qū)內(nèi)的板格中心的振動幅值明顯減小,也在允許范圍內(nèi)。
本文提供了船舶振動的分析和處理的實際工程案例。根據(jù)現(xiàn)場測試和計算分析,分析和查找原因,進而對結(jié)構(gòu)采取有效的加強措施,并經(jīng)過現(xiàn)場再次測試,滿足了《商船振動綜合評價基準(zhǔn)》的要求。
對于該類型工程船,由于螺旋槳功率較大,結(jié)構(gòu)相對比較弱。在設(shè)計階段,設(shè)計人員有必要采取經(jīng)驗公式等手段對尾部的局部板格和板架的固有頻率進行估算,以防止螺旋槳激勵頻率和結(jié)構(gòu)發(fā)生的共振現(xiàn)象。
[1]中國船舶工業(yè)總公司.船舶設(shè)計實用手冊(結(jié)構(gòu)分冊)[M].北京:國防工業(yè)出版社,2000.
[2]中國船級社.船上振動控制指南(2000)[M].北京:人民交通出版社,2000.
[3]李凱等.30 000 t大湖型散貨船有害振動的診斷和治理[J].船舶工程 ,2009,(4).
[4]吳佳蒙.集裝箱船的振動與響應(yīng)評估[J].上海造船,2009,(4).