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一起水冷壁管爆管事故原因分析及預(yù)防措施

2010-04-06 00:21來(lái)愛平
大眾標(biāo)準(zhǔn)化 2010年2期
關(guān)鍵詞:鍋筒水冷壁缺水

來(lái)愛平

一起水冷壁管爆管事故原因分析及預(yù)防措施

來(lái)愛平

通過(guò)對(duì)鍋爐損壞特征和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況綜合分析,闡明鍋爐在水冷壁管壁厚減薄的前提下,發(fā)生缺水情況,短時(shí)(瞬時(shí))高溫過(guò)熱導(dǎo)致事故發(fā)生的原因,同時(shí)提出事故預(yù)防措施和對(duì)檢驗(yàn)工作的思考建議。

水冷壁管;缺水;高溫過(guò)熱;爆管;事故預(yù)防

1 事故概況

2009年6月2日早上6時(shí)左右,某公司一臺(tái)SZL4-13-W蒸汽鍋爐水冷壁管發(fā)生爆管事故,造成鍋爐停用待修。據(jù)現(xiàn)場(chǎng)人員敘述,當(dāng)班兩人值班,事故發(fā)生前,鍋爐在正常工況狀態(tài)下運(yùn)行,突然司爐人員聽到爐膛內(nèi)有爆破聲,隨即水位報(bào)警器報(bào)警,爐內(nèi)水位快速下降,補(bǔ)水泵自動(dòng)運(yùn)行。在液位顯示仍不見水位情況下,當(dāng)班司爐工又啟動(dòng)補(bǔ)水泵手動(dòng)”按鈕補(bǔ)水。后來(lái)發(fā)現(xiàn)爐門冒出大量氣水混合物,即停爐處理。在轉(zhuǎn)動(dòng)爐排退火至后拱處,因大量塌陷物堆積無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn),自然冷卻停爐。

2 事故現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況

事故發(fā)生后,筆者參與了事故現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查工作,情況如下:

(1)該爐1990年投用,使用壓力0.5 MPa,1999年大修,更換過(guò)水冷壁管。該爐手續(xù)齊全,有歷年檢驗(yàn)報(bào)告,2008年檢驗(yàn)報(bào)告中注明運(yùn)行記錄不健全,且應(yīng)做水壓試驗(yàn)。事故當(dāng)班兩人均持有效證件。

(2)該爐左側(cè)水冷壁管從前向后第1根發(fā)生爆管,爆破位置為管的向火面,破口為縱向開裂,呈尖銳的喇叭形,邊緣很鋒利。破口軸向長(zhǎng)185 mm,徑向?qū)?52 mm,邊緣厚度約1.2 mm,靠近破口處的管壁有嚴(yán)重塑性變形(原周長(zhǎng)為170mm,現(xiàn)周長(zhǎng)為230 mm)。破口管內(nèi)表面光滑,外表面呈藍(lán)黑色,有輕微結(jié)焦。該爐右側(cè)水冷壁管嚴(yán)重變形,棚管段向爐排方向彎曲變形,最大變形量390 mm,立管段向后拱方向彎曲變形,最大變形量93 mm。兩側(cè)水冷壁管均無(wú)氧化皮脫層現(xiàn)象。

(3)爐膛前頂棚(以后拱管上集箱為界)塌陷,面積大約1 500 mm×1 200 mm。后頂棚澆注物有輕微松散現(xiàn)象。

(4)上鍋筒內(nèi)表面水冷壁管脹管區(qū)域有過(guò)熱發(fā)黑現(xiàn)象,其他部位未見異常。下鍋筒未見異常。鍋筒、管子內(nèi)部均無(wú)結(jié)垢、腐蝕。

(5)水冷壁管管材為20鍋爐管,規(guī)格為φ51×3.5 mm。經(jīng)隨機(jī)抽查測(cè)量,兩側(cè)水冷壁管壁厚最大值2.5 mm,最小值2.2 mm。

(6)鍋爐液位計(jì)、壓力表、安全閥等安全附件外觀檢查完好。

3 事故原因分析

通過(guò)對(duì)鍋爐損壞特征和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況綜合分析,本次事故屬典型的水冷壁管受磨損壁厚減薄,在缺水狀態(tài)下短時(shí)(瞬時(shí))過(guò)熱導(dǎo)致爆管的損壞事故。鍋爐在運(yùn)行過(guò)程中,水冷壁管直接受爐膛火焰高溫輻射,當(dāng)鍋爐水位偏低時(shí),在下降管處產(chǎn)生外氣穴,將氣空間的蒸氣吸入下降管,使水循環(huán)受阻,冷卻條件惡化,壁溫在很短時(shí)間內(nèi)迅速上升,致使管材在高溫下發(fā)生過(guò)熱現(xiàn)象,強(qiáng)度急劇下降。此時(shí),右側(cè)水冷壁管由于受頂棚耐火磚和澆注物重力作用首先發(fā)生彎曲變形,同時(shí)由于兩側(cè)水冷壁管長(zhǎng)期受煙氣沖刷、磨損及腐蝕,管壁減薄量最大。管壁最薄的管子強(qiáng)度最差,在介質(zhì)壓力作用下,管壁向火側(cè)最薄處鼓包,進(jìn)而剪切斷裂,發(fā)生爆破。

從該爐右側(cè)水冷壁管變形損壞程度以及上鍋筒內(nèi)過(guò)熱發(fā)黑現(xiàn)象分析,事故發(fā)生時(shí)由于鍋爐缺水導(dǎo)致過(guò)熱損壞的概率更大。缺水時(shí),上鍋筒受輻射熱和水冷壁管傳熱作用,產(chǎn)生過(guò)熱發(fā)黑現(xiàn)象。同時(shí),水冷壁管內(nèi)發(fā)生急劇氣化,導(dǎo)致變形損壞或爆管發(fā)生的時(shí)間更短,破壞程度也更大。從管子外壁沒(méi)有氧化皮脫層現(xiàn)象可以更加證明這一判斷。因?yàn)樵谌彼疇顟B(tài)下,高溫運(yùn)行時(shí)間極短就可能造成破壞,在外壁來(lái)不及形成氧化皮層。

4 結(jié)論及預(yù)防措施

綜上所述,本次事故是一起因操作方面原因?qū)е碌陌踩鹿剩苯釉蚴清仩t運(yùn)行中水位偏低或缺水。使用單位應(yīng)認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),查出造成水位偏低或缺水的原因,在安全管理方面做好預(yù)防措施,從而確實(shí)保障承壓類特種設(shè)備——鍋爐的安全運(yùn)行。

(1)使用單位應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)特種設(shè)備的安全管理工作,從思想上予以高度重視,認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)特種設(shè)備法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范,加強(qiáng)鍋爐等特種設(shè)備的規(guī)范化操作和維護(hù)保養(yǎng)監(jiān)督檢查。

(2)認(rèn)真對(duì)待安全管理部門和檢驗(yàn)檢測(cè)單位提出的整改意見,對(duì)鍋爐定期檢驗(yàn)中提出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。

(3)加強(qiáng)對(duì)司爐人員的培訓(xùn)及應(yīng)急演練,避免類似事故發(fā)生。如聽到爐膛內(nèi)有異常聲響,在還不確定鍋爐究竟發(fā)生了什么問(wèn)題情況下,盲目補(bǔ)水操作,有可能使事故擴(kuò)大,甚至發(fā)生爆炸,直接危及生命財(cái)產(chǎn)安全。

(4)鍋爐的修復(fù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)上鍋筒應(yīng)運(yùn)用硬度測(cè)試、金相分析等多種檢測(cè)方法,確定其是否需要進(jìn)行挖補(bǔ)或者更換。

(5)應(yīng)對(duì)類似工況的其他幾臺(tái)鍋爐進(jìn)行停爐檢驗(yàn),對(duì)自動(dòng)控制系統(tǒng)和安全附件進(jìn)行全面檢查和校驗(yàn),確認(rèn)其處于完好狀態(tài)。

5 對(duì)檢驗(yàn)工作的思考和建議

檢驗(yàn)工作質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到特種設(shè)備是否能安全運(yùn)行。本次事故調(diào)查的初步結(jié)論是鍋爐運(yùn)行中操作方面的原因?qū)е拢ㄟ^(guò)事故分析,對(duì)檢驗(yàn)工作中存在的一些問(wèn)題提出以下建議:

(1)檢驗(yàn)報(bào)告中應(yīng)對(duì)鍋爐檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行完整說(shuō)明。該爐2007年、2008年進(jìn)行的均是內(nèi)檢,連續(xù)兩年內(nèi)檢,對(duì)該爐而言只有屬于《鍋爐定期檢驗(yàn)規(guī)則》第6條第5種情況“根據(jù)上次內(nèi)部檢驗(yàn)結(jié)果和鍋爐運(yùn)行情況,對(duì)設(shè)備安全可靠性有懷疑時(shí)”才進(jìn)行,因此檢驗(yàn)報(bào)告中應(yīng)予以說(shuō)明,并詳細(xì)記錄對(duì)懷疑項(xiàng)目的檢驗(yàn)檢測(cè)內(nèi)容。

(2)檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)覆蓋全面。從截取的爆管斷面看,管壁沿背火面至向火面有均勻減薄現(xiàn)象,符合長(zhǎng)期沖刷自然減薄特征。隨機(jī)抽查測(cè)量的結(jié)果也表明,壁厚確實(shí)有一定程度減薄。從使用年限分析,該爐1986年制造,1990年投用,使用年限較長(zhǎng),1999年更換水冷壁管至今也已10年,因此檢驗(yàn)中對(duì)沖刷減薄部位應(yīng)該有所預(yù)見。對(duì)于該爐情況,內(nèi)檢時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮對(duì)受熱管進(jìn)行壁厚測(cè)定,必要時(shí)還需根據(jù)實(shí)測(cè)最小值進(jìn)行強(qiáng)度校核。

(3)全面分析受檢鍋爐狀況,對(duì)事故發(fā)生進(jìn)行預(yù)測(cè)判斷,提高受檢設(shè)備的安全性。該爐2007年11月內(nèi)檢報(bào)告中,水冷壁管測(cè)厚最小值3.03 mm,最大值3.18 mm,說(shuō)明從1999年~2007年,8年最大減薄量不足0.5 mm,而與事故后測(cè)量結(jié)果比照,2007年11月至事故發(fā)生,兩年時(shí)間減薄量平均值超過(guò)0.5 mm,屬于非線性關(guān)系,不符合自然減薄規(guī)律。應(yīng)當(dāng)查明是否由于燃料種類改變或其他原因?qū)е聸_刷磨損加劇,對(duì)有可能發(fā)生的事故進(jìn)行預(yù)測(cè)判斷,從而提出改進(jìn)措施,避免事故發(fā)生,做到防患于未然。

TK229

B

2010-06-29

來(lái)愛平,現(xiàn)就職于晉城市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所.

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