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300M W循環(huán)流化床鍋爐回料管結(jié)焦分析

2010-02-24 01:29宋海英
電力安全技術(shù) 2010年4期
關(guān)鍵詞:流化煤量煤種

宋海英

(秦皇島發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 秦皇島 066003)

300M W循環(huán)流化床鍋爐回料管結(jié)焦分析

宋海英

(秦皇島發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 秦皇島 066003)

循環(huán)流化床鍋爐的物料循環(huán)系統(tǒng)對鍋爐的安全穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)運行起著決定性的作用,結(jié)焦問題是影響其安全運行的重要因素。從煤質(zhì)特性、系統(tǒng)布置入手,針對循環(huán)流化床鍋爐回料管結(jié)焦問題進(jìn)行分析,提出解決回料管結(jié)焦的方法和措施。

循環(huán)流化床;回料管;灰循環(huán);結(jié)焦

1 系統(tǒng)概述

秦皇島熱電廠5號爐為東方鍋爐廠所生產(chǎn)的300MW循環(huán)流化床鍋爐。循環(huán)流化床燃燒技術(shù)已被運行實踐證明是可靠的潔凈煤燃燒技術(shù),具有燃料選用靈活、污染物排放低等優(yōu)點。劣質(zhì)燃料可廣泛地應(yīng)用于循環(huán)流化床鍋爐。低溫分級燃燒使未經(jīng)處理的煙氣中的NOX已經(jīng)可以滿足嚴(yán)格的環(huán)保要求;爐內(nèi)添加石灰,在石灰燃燒過程中脫硫,從而低成本且有效地降低SOX的排放,具有良好的社會效益、環(huán)保效益和經(jīng)濟(jì)效益。

5號爐于2006年11月投產(chǎn),設(shè)計上采用回料器給煤。這種形式利于粒子的混合和預(yù)熱,也利于著火和燃燼。鍋爐引入一路熱二次風(fēng)作為給煤點吹掃風(fēng),防止給煤堵塞。5號爐灰循環(huán)及給煤系統(tǒng)布置如圖1所示。

2 幾起事故經(jīng)過

2006-11-30,5號爐發(fā)生一起“翻床”塌死導(dǎo)致停爐、停機事故。停爐后檢查回料管有結(jié)焦現(xiàn)象,且爐內(nèi)有大量從回料管脫落的焦塊。這些焦塊導(dǎo)致爐內(nèi)流化狀態(tài)惡化,是造成“翻床”的一個重要原因。

2007-02-07,5號爐1號給煤點密封風(fēng)膨脹節(jié)漏,停運1號給煤線處理后正常。8日,5號爐的3號、4號給煤點密封風(fēng)膨脹節(jié)漏,停運3號、4給煤線處理后正常。

2007-02-11,5號爐發(fā)生一起給煤吹掃二次風(fēng)管著火事故。停爐檢查發(fā)現(xiàn),1~4號回料管自給煤點處向下嚴(yán)重結(jié)焦,幾乎堵死。當(dāng)時正在升負(fù)荷,隨著負(fù)荷增加循環(huán)灰量劇增,加重了回料不暢現(xiàn)象。11:10,負(fù)荷升至300MW時,各下煤口壓力達(dá)到14kPa,超出了二次風(fēng)壓11kPa,此時3號刮板給煤機觀察孔向外大量冒灰。運行人員發(fā)現(xiàn)后立即將3號給煤線停運,關(guān)閉出口門,觀察孔停止冒灰。但由于回料不暢,使給煤點處的壓力繼續(xù)升高,直至高于作為給煤點吹掃風(fēng)用的二次風(fēng)壓,且刮板給煤機下煤口處設(shè)計簡單、密封性差,導(dǎo)致高溫循環(huán)灰返至混合器處。12:20,巡檢通知3號給煤線處混合器燒紅。12:25,單元長和副值就地確認(rèn),發(fā)現(xiàn)3號、4號熱二次風(fēng)交接處冒煙,同時看到明火,并迅速向熱二次風(fēng)母管方向蔓延。立即減少煤量,提高二次風(fēng)壓,進(jìn)行“壓火”操作,被迫停爐、停機。最后檢查發(fā)現(xiàn),高溫?zé)峄覐?號給煤點吹掃二次風(fēng)管返竄,直至吹掃二次風(fēng)母管,將二次風(fēng)管燒損約10m。

以上事例說明,回料管結(jié)焦成為影響循環(huán)流化床鍋爐安全運行的一個重要因素。

3 原因分析

結(jié)焦的直接原因是床料局部或整體溫度超過灰熔點或燒結(jié)溫度。當(dāng)床層或回料管總體溫度低于灰渣變形溫度時,由局部超溫引起的結(jié)焦稱為低溫結(jié)焦。避免低溫結(jié)焦最好的辦法是,保證床料良好的流化狀態(tài)和正常移動狀態(tài),使溫度均勻,防止局部超溫。高溫結(jié)焦是指床層或回料管整體溫度水平較高而流化正常時所形成的結(jié)焦現(xiàn)象。當(dāng)床料中含碳量過高,一旦流動受阻、回料不暢,灰溫將急劇上升,超過灰熔點,便會產(chǎn)生高溫結(jié)焦。床料流化或流動不良造成堆積、給煤不均、燃燒不充分等會造成結(jié)焦。還有一種是漸進(jìn)性結(jié)焦,這是運行中較難察覺的一種結(jié)焦形式,是緩慢生成的,此時床溫和觀察到的流化質(zhì)量都比較正常。產(chǎn)生漸進(jìn)性結(jié)焦的主要原因是流化不良或流動受阻、給煤顆粒度超出設(shè)計值、給煤粒度太大等。

電廠5號爐最終形成的結(jié)焦就屬于高溫結(jié)焦,其中一個重要原因是煤質(zhì)不合格。冷渣器排渣困難對燃燒煤種的選用構(gòu)成瓶頸。5號爐實際燃用煤種發(fā)熱量遠(yuǎn)超出設(shè)計煤種,兩者偏差較大,如表1所示。而電廠在設(shè)計中沒有專門的配煤設(shè)備,只能通過斗輪取料機從2種煤中配煤。這樣配煤很不均勻,個別時候甚至用收到基低位發(fā)熱量為14654kJ/kg(3500kcal/kg)與23446kJ/kg(5600kcal/kg)的2種煤混合后燃用,造成運行中煤質(zhì)變化很大。循環(huán)流化鍋爐本身對煤質(zhì)的適應(yīng)性較強,但當(dāng)實際燃用煤種與設(shè)計煤種偏差很大時,運行中也會產(chǎn)生問題。

表1 電廠5號爐設(shè)計煤種與實際燃用煤種比較

從燃燒角度看,煤粒從給煤點進(jìn)入回料管開始經(jīng)歷了一系列過程:加熱和烘干(準(zhǔn)備過程),揮發(fā)分析出和燃燒,膨脹和一次破裂,焦炭燃燒、二次破裂和磨耗。進(jìn)入回料管的新煤被很快加熱,煤中揮發(fā)分首先析出。第1次穩(wěn)定析出過程發(fā)生在500℃~600℃,第2次穩(wěn)定析出過程發(fā)生在800℃~1000℃。揮發(fā)分的燃燒與析出幾乎是同步的。焦炭的燃燒通常始于揮發(fā)分析出之后,此后燃燒與析出是重疊的。通常焦炭的燃燒方式取決于燃燒反應(yīng)速率和氧氣擴散速率,兩者的綜合作用決定了整個燃燒反應(yīng)過程。煤的碎裂燃燒過程與給煤的位置和方式有關(guān)。回料管給煤是有道理的,可以使煤顆粒進(jìn)入爐膛后盡快被加熱燃燒。但是當(dāng)煤中含碳量過高時,一旦回料不暢通,焦碳在回料管中就會開始燃燒。此時,灰熔點較低,實際焦碳顆粒的溫度比床溫測點測得的溫度要高150℃~200℃,很容易超出灰的軟化溫度,就會有部分焦塊附著在回料管壁上形成高溫結(jié)焦。高溫結(jié)焦一旦出現(xiàn)就會迅速增長。由于燒結(jié)是個自動加劇的過程,因此焦塊增長的速度往往越來越快。

公司5,6號爐采用前后墻給煤,回料閥布置在兩側(cè)墻,所以回料管從回料閥到爐膛必然形成一個拐點。這個拐點恰位于給煤點之后,攜帶給煤的循環(huán)灰在此處會轉(zhuǎn)變流向,部分煤粒在此處因流動受阻而減速,這增加了煤粒流動停滯和粘附的機會。因為停滯會使部分焦碳在此處燃燒,形成一個局部高溫點,這個拐點最易形成初始結(jié)焦點。

因為對流化床燃燒特性的掌握還處于積累經(jīng)驗的階段,AGC邏輯還不成熟。5號爐在投入AGC時,一旦手動調(diào)負(fù)荷幅度比較大時,鍋爐自動加減煤幅度就會太大、速度就會太快。在升負(fù)荷時,鍋爐瞬間就將煤量加上數(shù)十噸/小時。比如AGC指令由250MW變化到300MW時,煤量瞬時加20t/h。因為煤量變化大,主汽壓力大幅度擺動(變負(fù)荷率為3MW/min)。主汽壓力擺動幅度大時,一次漲負(fù)荷,其擺動幅度能達(dá)到3MPa,汽壓擺動又會進(jìn)一步加劇煤量變化。為防超壓,5號爐運行中一直將主汽壓力維持在16MPa左右,低于設(shè)計值16.7 MPa。但是當(dāng)煤量波動大時,會因為汽壓太低而造成調(diào)門擺動,威脅汽機安全運行。同樣,煤量大幅度擺動,瞬間將大量煤加入回料管,很可能影響回料的正常循環(huán),造成局部灰流動受阻。這是形成結(jié)焦的又一原因。

一旦給煤點附近有漏點,該點的風(fēng)壓必然下降,當(dāng)密封風(fēng)壓小于回料管內(nèi)風(fēng)壓時,高溫循環(huán)灰就會反竄,使給煤著火更加提前,甚至使給煤點處的二次風(fēng)管發(fā)熱發(fā)紅,直至過熱。特別是燃用高揮發(fā)分、高發(fā)熱量煤種時,更是如此。

4 措施

(1) 在排渣問題解決后,重新核算最佳煤質(zhì)。通過實驗確定可以保證安全經(jīng)濟(jì)運行的煤種范圍。做好入爐煤的搭配,以改變?nèi)济旱慕菇Y(jié)特性,對預(yù)防循環(huán)流化床鍋爐結(jié)焦具有明顯的實用意義。

(2) 加裝配煤設(shè)備,加強配煤工作,保證煤質(zhì)的穩(wěn)定性,保證煤粒度盡可能滿足設(shè)計要求。燃料入爐最大粒徑(dmax):5mm~10mm(典型值:7mm);d50:530μ m~1600μm(典型值:1000μm)。

(3) 在回料管拐點處加裝給煤點吹掃風(fēng)。利用熱一次風(fēng)作為風(fēng)源,以避免在拐點處形成結(jié)焦點,同時,在給煤中添加除焦劑。5號爐在采取這2項措施后,效果很好,分離器立管壓力變正壓的幅度與頻率與之前相比,明顯減少。

(4) 維持低一次風(fēng)量運行。300MW負(fù)荷穩(wěn)定運行時,一次風(fēng)量不得超過2×170000km3/h;150MW負(fù)荷穩(wěn)定運行時,一次風(fēng)量不得超過2×130000km3/h,保證爐膛出口負(fù)壓運行,以確?;亓蠒惩ā?/p>

(5) 加強監(jiān)視旋風(fēng)分離器立管壓力。正常時應(yīng)保持負(fù)壓運行,如發(fā)現(xiàn)立管壓力長時間高于1kPa,同時回料器壓力偏高且波動幅度大,說明回料不暢。當(dāng)冷渣器從空倉有大量焦塊排出時,結(jié)合上述現(xiàn)象初步可判斷回料管有結(jié)焦現(xiàn)象。

(6) 發(fā)生回料不暢時,應(yīng)調(diào)整回料器流化風(fēng)量,保持立管側(cè)風(fēng)量稍高于回料側(cè),同時降低一、二次風(fēng)量,開大回料器錐型閥。開大錐型閥時,要注意外置床溫度、蒸汽溫度及床壓變化,防止超溫及發(fā)生“翻床”。注意監(jiān)視爐膛上部差壓,如上部差壓超過0.9kPa,要求調(diào)整來煤粒度,或通過外置床放細(xì)灰,降低循環(huán)量,但此時應(yīng)防止冷渣器爆管。如經(jīng)調(diào)整回料仍不暢,就降低機組負(fù)荷,同時加強監(jiān)視埋刮板給煤機壓力、溫度及給煤點密封風(fēng)管道溫度。

(7) 埋刮板給煤機壓力不正常上升且溫度不正常上升時,可判斷為回料不暢導(dǎo)致高溫?zé)煔夥锤Z進(jìn)入給煤機,應(yīng)提高二次風(fēng)壓運行;若無效,則立即減煤、降負(fù)荷直至停爐處理。

(8) 改善AGC調(diào)節(jié)特性,均勻穩(wěn)定給煤。對運行控制人員來說,在汽壓過高、過低時,應(yīng)果斷停止升、降負(fù)荷,一方面防止汽機超壓與調(diào)門擺動,一方面也防止因汽壓偏差大(未達(dá)到閉鎖值)而進(jìn)一步加劇煤量的變化。

(9) 保證給煤密封風(fēng)及給煤點混合器的嚴(yán)密性,有漏點及時消除,并特別加強監(jiān)視。

5 結(jié)束語

造成循環(huán)流化床鍋爐結(jié)焦有設(shè)計、制造和運行等多方面的原因。設(shè)計、制造單位應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量回訪,總結(jié)經(jīng)驗,力求不斷完善設(shè)計,解決結(jié)構(gòu)隱患,優(yōu)化整體設(shè)計。運行人員則應(yīng)努力提高有關(guān)大型循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)的理論水平,同時多借鑒同類機組的運行經(jīng)驗,分析產(chǎn)生結(jié)焦的原因,執(zhí)行各項防止結(jié)焦的技術(shù)措施,在實踐中不斷積累操作經(jīng)驗。運行中,保證煤質(zhì)、煤量穩(wěn)定、回料暢通是防止回料管結(jié)焦的關(guān)鍵;同時,應(yīng)認(rèn)真調(diào)整好煤量、風(fēng)量,嚴(yán)格控制旋風(fēng)分離器立管壓力、回料器壓力、埋刮板給煤機壓力等運行參數(shù)。

2009-11-04)

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