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純堿水不溶物與系統(tǒng)中Ca2+、Mg2+關(guān)系分析

2010-01-04 08:50:24杜德海
純堿工業(yè) 2010年6期
關(guān)鍵詞:原鹽金昌純堿

杜德海

(金昌化工集團(tuán)有限公司,甘肅金昌 737000)

純堿水不溶物與系統(tǒng)中Ca2+、Mg2+關(guān)系分析

杜德海

(金昌化工集團(tuán)有限公司,甘肅金昌 737000)

分析純堿水不溶物與系統(tǒng)母液中Ca2+、Mg2+關(guān)系及影響因素。

Ca2+、Mg2+離子;水不溶物;改進(jìn)措施

隨著純堿市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈,純堿質(zhì)量的優(yōu)劣將起著決定性作用,聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿質(zhì)量的提高將顯得更加重要。多年來(lái)聯(lián)堿企業(yè)在降低純堿鹽分、水不溶物等方面做了大量而卓有成效的工作,先后通過(guò)添加絮凝劑、母Ⅱ澄清過(guò)濾、沙濾凈化及原鹽洗滌等技術(shù),使聯(lián)堿生產(chǎn)的純堿質(zhì)量能夠與氨堿法相媲美。近幾年,我公司也通過(guò)改善原鹽質(zhì)量、新增澄清設(shè)備、添加絮凝劑及氨Ⅱ泥板框過(guò)濾等技術(shù)措施,使純堿水不溶物逐年下降,產(chǎn)品質(zhì)量及市場(chǎng)占有率明顯提高,但受地域環(huán)境的影響,我公司純堿水不溶物指標(biāo)與氨堿法相比還是有一定差距,為了更有效的抓好純堿水不溶物的控制,我們組織人員對(duì)形成和影響純堿水不溶物的因素進(jìn)行了全面系統(tǒng)的分析,現(xiàn)總結(jié)整理出來(lái),為下一步開展工作提供借鑒,同時(shí),也請(qǐng)同行業(yè)專家學(xué)者提供技術(shù)支持,解決一些深層次問(wèn)題,合理控制純堿水不溶物。

1 生產(chǎn)過(guò)程中Ca2+、Mg2+的物料衡算

1.1 物料衡算原則

1)衡算過(guò)程中視系統(tǒng)母液Ca2+、Mg2+不隨加鹽或NH4Cl產(chǎn)品帶出的變化而變化。

2)按1.2t原鹽生產(chǎn)1t純堿,同步生產(chǎn)1.06t氯化銨(干品)進(jìn)行計(jì)算。

3)噸堿循環(huán)當(dāng)量按10m3進(jìn)行計(jì)算。

4)按每生產(chǎn)1t純堿排出氨Ⅱ泥約30kg。

1.2 鈣鎂離子含量計(jì)算

表1為固相中的Ca2+、Mg2+含量分析。

表1 固相中的Ca2+、Mg2+含量

表2為各種母液中的Ca2+、Mg2+含量分析。

表2 各種母液中的Ca2+、Mg2+含量分析(單位g/L)

從系統(tǒng)母液中氨母液Ⅱ至氨母液Ⅰ的Ca2+、Mg2+濃度下降值分別為0.013、0.015g/L。

表3為AⅡ泥全分析。

表3 AⅡ泥全分析 (%)

從AⅡ泥分析看,純堿水不溶物中主要是CaCO3、MgCO3,其余雜質(zhì)所占比重很小。

2 系統(tǒng)中的Ca2+、Mg2+平衡測(cè)算

1.2t原鹽中有Ca2+含量為:

1 200×0.000 6=0.72kg

1.06tNH4Cl中Ca2+含量為:

1 060×0.000 5=0.53kg

30kg氨Ⅱ泥中帶出Ca2+含量為:

30×0.001=0.03kg

1tNa2CO3中Ca2+含量為:

1 000×0.000 02=0.02kg

噸堿循環(huán)母液中的Ca2+補(bǔ)入量為:

0.013×10=0.13kg

Ca2+在母液中的累積量為:

0.72-0.71=0.01kg

1.2t原鹽中Mg2+的含量為:

1 200×0.000 2=0.24kg

1.06tNH4Cl中Mg2+的含量為:

1 060×0.000 1=0.106kg。

1tNa2CO3中Mg2+的含量為:

1 000×0.000 01=0.01kg

30kg氨Ⅱ泥中帶出Mg2+含量為:

30×0.012=0.036kg

噸堿循環(huán)母液中的Mg2+補(bǔ)入量為:

0.008×10=0.08kg

Mg2+母液中的累積量為:

0.24-0.232=0.008kg

通過(guò)以上鈣、鎂離子的平衡計(jì)算,考慮設(shè)備管道結(jié)垢、器壁沉積、分析誤差等,鈣鎂物料基本能夠平衡。

3 循環(huán)母液中Ca2+、Mg2+降低量及成品純堿中CaCO3、MgCO3含量折算

1)循環(huán)母液中Ca2+濃度平均降低量:

(0.01+0.02+0.01)/3=0.013g/L

進(jìn)入1t純堿中的Ca2+為0.013kg/m3×10=0.13kg,折成CaCO3的量為0.325kg。

2)系統(tǒng)母液中Mg2+濃度的平均降低量:

(0.010+0.011+0.023)/3=0.015g/L

進(jìn)入1t純堿中Mg2+的量為0.015×10=0.15 kg,折成MgCO3的量為0.525kg。

3)成品中CaCO3、MgCO3的含量為:

CaCO3%=0.325/1 000×100%=0.032 5%

MgCO3%=0.525/1 000×100%=0.052 5%

4)成品中CaCO3、MgCO3的總含量為:

0.0325+0.052 5=0.085%

4 成品中水不溶物(0.04%)與CaCO3、MgCO3總量不符原因分析

根據(jù)CaCO3(2.9×10-9)、MgCO3(1.0×10-5)的溶度積常數(shù),CaCO3為難溶物,測(cè)定水不溶物時(shí)不會(huì)產(chǎn)生損失,而MgCO3溶度積常數(shù)較高,在測(cè)定水不溶物時(shí)前期有大量CO2-3的存在,不會(huì)產(chǎn)生損失,但到后期當(dāng)Na2CO3全部溶解洗滌干凈后,MgCO3開始溶解,加之溶解時(shí)用50℃左右的熱水,導(dǎo)致部分MgCO3損失,使水不溶物偏低至0.04%。且在分析過(guò)程中,洗滌次數(shù)越多,MgCO3損失越多,分析誤差就越大,這也是各廠分析人員在測(cè)定水不溶物時(shí)存在誤差的主要原因。另外,在聯(lián)堿生產(chǎn)過(guò)程中只考慮增大澄清面積,加大絮凝劑的添加量是不夠的,因?yàn)樵谛跄齽┨砑舆^(guò)量時(shí),細(xì)小的CaCO3、MgCO3在母液密度較高時(shí)無(wú)法沉積,反而會(huì)形成泥團(tuán)飄浮在溶液頂部溢流至氨Ⅱ桶,進(jìn)而影響碳化結(jié)晶及成品水不溶物。因此,為了更好的降低成品水不溶物,一方面要精選原料,降低原料鹽中的水不溶物,更要降低水溶性雜質(zhì),以保證進(jìn)入系統(tǒng)的雜質(zhì)量得到合理控制,另一方面要合理添加絮凝劑,保證澄清桶運(yùn)行合理,澄清效率充分發(fā)揮,保證純堿中的水不溶物達(dá)到較好的控制水平。

[1] 中國(guó)純堿工業(yè)協(xié)會(huì).純堿工學(xué)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1990

[2] 李國(guó)瑞.純堿生產(chǎn)分析[M].沈陽(yáng):遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,1989

[3] 杭州大學(xué)化學(xué)系.分析化學(xué)手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1983

TQ 114.162

B

1005-8370(2010)06-20-02

2010-07-23

杜德海(1969—),工程師?,F(xiàn)任金昌化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司生產(chǎn)調(diào)度部部長(zhǎng)。

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