王 敏 秦毅紅
摘要:濕法工藝收塵效率低,銀粉損失較大,產(chǎn)生的廢水需要單獨處理,增加處理成本和環(huán)保設(shè)備處理負(fù)擔(dān)。文章介紹了針對銀火法吹煉煙氣收塵系統(tǒng)中的缺陷進行的技術(shù)改造,采用噴霧冷卻及高效布袋除塵器干法收塵技術(shù),實現(xiàn)了較高的銀轉(zhuǎn)爐煙氣收塵效率。
關(guān)鍵詞:銀火法;銀轉(zhuǎn)爐煙氣;噴霧系統(tǒng);干法收塵;凈化效率;經(jīng)濟效益
中圖分類號:X701
文獻標(biāo)識碼:A
文章編號:1009-2374(2009)14-0030-02
大冶有色金屬公司稀貴金屬廠以銅電解過程中產(chǎn)生的陽極泥為原料,采用濕法工藝提煉粗銀粉、火法吹煉及電解精煉的工藝流程生產(chǎn)白銀。陽極泥先經(jīng)過硫酸化焙燒蒸硒,然后將蒸硒砂進行分步浸出,分離銅、銀和金。得到粗銀粉。粗銀粉烘干后進行火法吹煉,澆鑄成銀陽極,電解精煉得到電銀粉并澆鑄成產(chǎn)品—銀錠。其中火法吹煉的主要設(shè)備是小轉(zhuǎn)爐(5t/爐),煙塵凈化原采用的是濕法工藝,即將轉(zhuǎn)爐煙氣經(jīng)淋水冷卻器降溫后進人文丘里除塵器收塵,塵漿液用泵打至壓濾機過濾,濾渣烘干后返爐,除塵后煙氣由風(fēng)機排至大氣。此工藝收塵效率低(<65%),銀粉損失較大,產(chǎn)生的廢水需要單獨處理,增加處理成本和環(huán)保設(shè)備處理負(fù)擔(dān)。針對存在的問題與缺陷,經(jīng)過認(rèn)真分析與研究,對銀轉(zhuǎn)爐收塵系統(tǒng)改用干法收塵工藝進行了技術(shù)改造,取得了很好的效果。
一、問題的分析與方法選擇
根據(jù)原工藝的實際生產(chǎn)情況及現(xiàn)場分析確定認(rèn)為大冶有色金屬公司稀貴金屬廠白銀火法吹煉工序收塵系統(tǒng)效率低的主要原因是:
1.設(shè)計不合理,原銀轉(zhuǎn)爐出煙口煙罩偏小,濕法收塵效果差;
2.設(shè)備落后,收塵系統(tǒng)分離級數(shù)低,細小顆粒無法回收;
3.設(shè)備間間隙小,導(dǎo)致收塵路徑過短,分離效果不明顯;
4.生產(chǎn)范圍大、環(huán)節(jié)多,煙塵成分復(fù)雜、溫度高,處理步驟增多。
原火法吹煉工序中的轉(zhuǎn)爐煙氣的特點是溫度高,含水低,粉塵主要以Ag、Pb、Zn氧化物形態(tài)存在,目粉塵粒度細,粘性大,比電阻高,是一種難回收的粉塵??蛇x用較為有效的干法收塵方式。
另一方面,原火法吹煉工序的所有設(shè)備配置在一個廠房內(nèi),設(shè)備間距較小,收塵路徑過短。轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)時,由于加料、送風(fēng)、排渣、放銀等周期作業(yè),煙氣量和溫度不穩(wěn)定。因此在采用干法收塵的同時必須根據(jù)實際情況對收塵系統(tǒng)進行必要的優(yōu)化設(shè)計。
二、干法收塵的基本原理和工藝流程
(一)基本原理
煙氣干法收塵技術(shù)適用于許多有色冶煉煙氣的收塵處理。干法收塵分為低溫(<200℃)和中高溫(>200℃)兩種,前者主要采用旋風(fēng)除塵器加布袋除塵器的聯(lián)合工藝流程,特點是收塵效率高投資省;后者主要采用余熱鍋爐和電收塵的工藝流程,特點是適用于出口煙氣溫度高或帶腐蝕性煙氣,收塵效率高。缺點投資較大。根據(jù)銀轉(zhuǎn)爐煙氣的特點及節(jié)省投資等方面考慮改造后的收塵工藝采用低溫干法收塵技術(shù)。根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)實際情況選用的低溫干法收塵工藝有別于傳統(tǒng)的低溫于法收塵工藝、其基本原理是利用噴霧冷卻系統(tǒng)降低煙氣的溫度(高于酸結(jié)露的溫度)同時不產(chǎn)生液珠,然后進高效布袋收塵器,經(jīng)布袋收塵后煙氣由風(fēng)機排至大氣。
(二)工藝流程
根據(jù)生產(chǎn)的實際情況,確定改造后的收塵工藝流程為:來自銀轉(zhuǎn)爐的煙氣先進入噴霧冷卻塔,通過噴霧系統(tǒng)控制將煙氣溫度由400℃降低到150℃,然后進布袋收塵器,收下的粉塵返轉(zhuǎn)爐,凈化后的煙氣經(jīng)排煙機送入煙囪排空。干法收塵的工藝流程如圖1所示:
三、技術(shù)改造
(一)技術(shù)改造及主要特點
根據(jù)轉(zhuǎn)爐吹煉產(chǎn)生煙氣的特性,新工藝流程采用干法收塵的關(guān)鍵工序是噴霧冷卻系統(tǒng)。銀轉(zhuǎn)爐煙氣中含有少量Se氧化物,遇水形成亞硒酸,對金屬設(shè)備腐蝕嚴(yán)重。為防止噴霧冷卻塔腐蝕,除在塔內(nèi)壁敷設(shè)LM稀土材料的防腐保溫層外,主要由噴霧冷卻系統(tǒng)根據(jù)煙氣流量及溫度自動調(diào)節(jié)噴槍的出水量,保證出塔煙氣溫度在150±5℃,高于煙氣的露點,煙氣中不會有水珠形成。既保證金屬設(shè)備不受腐蝕同時又能保證布袋收塵器的進氣溫度要求。
本收塵噴霧冷卻系統(tǒng)采用美國AutoJet Technologies噴霧系統(tǒng)公司的產(chǎn)品及技術(shù),并配備其他相關(guān)的設(shè)施。本收塵噴霧冷卻系統(tǒng)采用美國AutoJet Technologies噴霧系統(tǒng)公司的產(chǎn)品及技術(shù),AutoJet煙氣冷卻系統(tǒng)是根據(jù)進口煙氣溫度及流量的變化經(jīng)控制系統(tǒng)操作自動調(diào)節(jié)出口煙氣的溫度達到所需的范圍。進口溫度和出口溫度由溫度計檢測,可以在最大最小條件間編號,系統(tǒng)是按照在最大最小條件之間運行來設(shè)計的。AutoJet煙氣冷卻系統(tǒng)使用FloMax空氣霧化噴嘴和噴槍向煙氣流噴水,這些噴嘴在必要時可以分為多組來達到更大的水量調(diào)節(jié)比或降低總的壓縮氣體消耗量。AutoJet煙氣冷卻系統(tǒng)是由2250專用噴霧控制器控制的,配有專門應(yīng)用于煙氣冷卻編寫的Spray Logic軟件,可以有效地監(jiān)控出口溫度信號,保證適量的水用于煙氣冷卻,這種閉環(huán)控制對蒸發(fā)冷卻工藝起到了優(yōu)化作用。
本收塵噴霧冷卻系統(tǒng)技術(shù)特點:用最少的噴水量實現(xiàn)煙氣的蒸發(fā)冷卻和用盡可能少的壓縮空氣量霧化;采用美國專利產(chǎn)品雙流體噴嘴和煙氣冷卻專用控制器,保證轉(zhuǎn)爐煙氣量頻繁變化時出口煙氣溫度穩(wěn)定在設(shè)計范圍內(nèi),保護后部的布袋既不燒、也不粘灰;蒸發(fā)冷卻塔的除塵效率為40%~60%;系統(tǒng)阻力不超過500Pa;噴嘴孔徑大不易堵塞,可以利用生產(chǎn)廢水;整個系統(tǒng)閉環(huán)自動控制,操作、維修量少。
(二)工藝設(shè)計
針對原有轉(zhuǎn)爐煙氣收塵系統(tǒng)的問題,選用干法收塵方法的同時并進行了工藝優(yōu)化設(shè)計。
1.改造原小轉(zhuǎn)爐煙罩,根據(jù)計算將煙罩面積增加一倍,并且增加排煙負(fù)壓,減少煙氣的外逸,確保最大限度回收煙塵,從而增加銀回收量的同時最大限度降低污染。
2.增長收塵路徑,增設(shè)較大顆粒自由塵降室,減輕后面步驟收塵負(fù)擔(dān)(原收塵工藝沒有這個環(huán)節(jié)),同時實現(xiàn)第1級收塵,在自由塵降室收集較大顆粒煙塵。
3.新增噴霧冷卻塔,采用AutoJet煙氣冷卻系統(tǒng),根據(jù)煙氣量及溫度自動調(diào)節(jié)噴水量,水霧在吸收煙氣熱焓時也與煙塵結(jié)合,使臨界顆粒煙塵得以沉降實現(xiàn)第Ⅱ級分離,同時使高溫?zé)焿m溫度降至150℃,為布袋收塵做準(zhǔn)備,圖2為噴霧冷卻塔工作示意圖:
4.新增袋式收塵器,捕集1μm以上的煙塵,實現(xiàn)回收微小顆粒的第Ⅲ級分離,使排出煙氣達到排放標(biāo)準(zhǔn),收塵效率高,煙塵自動控制反吹,自動化程度高。
(三)設(shè)備配置
技術(shù)改造后的收塵系統(tǒng)主要設(shè)備和設(shè)備配置圖分別見表1和圖3:
(四)技術(shù)改造的效果
系統(tǒng)技術(shù)改造項目竣工后,在新建的1臺5t/爐小轉(zhuǎn)爐的收塵系統(tǒng)進行實施,已順利運行了一年多。生產(chǎn)實踐證明,新收塵系統(tǒng)自動化程度高,煙氣收塵系統(tǒng)只需1人巡檢,可穩(wěn)定高效運行。在產(chǎn)量相同的前提下考察改造前兩年和投產(chǎn)后一年。從煙塵中回收的銀粉量,評估本項目的結(jié)果。統(tǒng)計結(jié)果列于表2:
從表中可知:2007年煙氣中白銀回收量1552公斤比活動前2005年的1024公斤和2006年的1036公斤分別提高了528公斤和516公斤,回收效率由小于65%提高到95%,煙氣中白銀回收量大幅增加,經(jīng)濟效益顯著,說明新系統(tǒng)收塵狀況良好,降低了煙塵排放,達到環(huán)保目的。
四、結(jié)語
通過生產(chǎn)實踐和統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,改造和優(yōu)化后的小轉(zhuǎn)爐收塵系統(tǒng)自動化程度高,收塵效率高,按2006年煙氣中白的銀回收量1036公斤計算,可提高銀產(chǎn)量516公斤,按每公斤4000元計算,可以增加贏利206.4萬元為大冶有色金屬公司稀貴金屬廠增加了經(jīng)濟效益。同時外排的煙塵量大幅降低,具有良好的環(huán)保效益。