摘 要:為了提高陶瓷生產(chǎn)效率、降低能耗和人工成本,基于機器人技術(shù)對陶瓷生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行了智能化改造。以江西省某陶瓷企業(yè)為例,分析機器人在生產(chǎn)線上的應(yīng)用及其對生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量的提升效果。結(jié)果表明,智能化改造顯著提高了生產(chǎn)效率、產(chǎn)品合格率,并大幅降低了能耗與人工成本,為陶瓷行業(yè)智能化升級提供了可行的路徑。
關(guān)鍵詞:機器人技術(shù);智能化改造;陶瓷生產(chǎn)
1 前言
陶瓷生產(chǎn)行業(yè)面臨效率低、能耗高及人工成本過高等問題,亟須通過技術(shù)革新實現(xiàn)智能化升級[1]。機器人技術(shù)作為先進(jìn)制造領(lǐng)域的重要驅(qū)動力,已在多個行業(yè)取得顯著成效[2]。本文旨在探討基于機器人技術(shù)的陶瓷生產(chǎn)設(shè)備智能化改造,以江西省某陶瓷企業(yè)為例,系統(tǒng)分析智能化改造對生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量、能源消耗及成本控制的影響,為陶瓷行業(yè)提供可行的技術(shù)路徑及應(yīng)用參考。
2智能化改造需求分析
2.1現(xiàn)有陶瓷生產(chǎn)設(shè)備性能評估
采用先進(jìn)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),如西門子PCS 7過程控制系統(tǒng),對生產(chǎn)線各個環(huán)節(jié)進(jìn)行實時監(jiān)測。分析結(jié)果顯示,傳統(tǒng)施釉工序的產(chǎn)品合格率僅為91.5%,遠(yuǎn)低于行業(yè)95%的平均水平[3]。能耗方面,窯爐單位能耗達(dá)到1.8kWh/kg,比國際先進(jìn)水平高出20%。自動化程度不足導(dǎo)致人工成本占總成本的35%,遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平[4]。
2.2陶瓷生產(chǎn)智能化改造目標(biāo)確定
基于現(xiàn)有設(shè)備性能評估結(jié)果,結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢和企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃,制定了明確的智能化改造目標(biāo)。首要目標(biāo)是將產(chǎn)品合格率提高到國際領(lǐng)先水平。并引入智能化設(shè)備和優(yōu)化生產(chǎn)流程,將生產(chǎn)效率提高30%,使單線日產(chǎn)能從8萬片提升至10.4萬片。能耗方面,目標(biāo)是將窯爐單位能耗降低至1.5kWh/kg,減少15%的能源消耗。自動化程度方面,計劃將人工成本占比從35%降低至20%,同時實現(xiàn)關(guān)鍵工序100%的自動化率。質(zhì)量檢測速度目標(biāo)為每小時3000件,較原來的800件/小時提升275%。
3陶瓷生產(chǎn)設(shè)備智能化改造方案設(shè)計
3.1陶瓷生產(chǎn)線機器人系統(tǒng)集成方案
3.1.1陶瓷生產(chǎn)線機器人選型與布局設(shè)計
針對陶瓷生產(chǎn)線的特點,選擇多類型、高性能的機器人系統(tǒng)。在坯體成型環(huán)節(jié),采用ABB IRB 6700系列機器人,負(fù)載能力達(dá)300kg,滿足大型陶瓷坯體的搬運需求。施釉工序引入FANUC LR Mate 200iD/7L六軸機器人,具備±0.02mm的高精度,可實現(xiàn)精細(xì)化釉料噴涂。裝飾環(huán)節(jié)選用KUKA KR CYBERTECH nano系列,其靈活的6軸設(shè)計適合復(fù)雜圖案的精準(zhǔn)繪制。機器人布局采用數(shù)字孿生技術(shù)進(jìn)行虛擬仿真優(yōu)化,通過Siemens Tecnomatix Plant Simulation軟件,模擬不同布局方案的生產(chǎn)效率。
3.1.2陶瓷質(zhì)量檢測系統(tǒng)設(shè)計與集成
陶瓷質(zhì)量檢測系統(tǒng)的核心采用高分辨率CCD相機陣列,配合LED結(jié)構(gòu)光源,可捕捉微小至0.05mm的表面缺陷。圖像處理采用基于深度學(xué)習(xí)的缺陷識別算法,通過TensorFlow框架訓(xùn)練的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。系統(tǒng)還整合了X射線厚度檢測儀,精度可達(dá)±0.01mm,用于監(jiān)控釉層厚度均勻性。同時,引入基于聲發(fā)射技術(shù)的無損檢測系統(tǒng),實時監(jiān)測陶瓷內(nèi)部微裂紋,提前發(fā)現(xiàn)潛在質(zhì)量問題。數(shù)據(jù)處理和分析采用邊緣計算架構(gòu),每秒可處理高達(dá)500張高清圖像,檢測速度提升至每小時3500件,較原系統(tǒng)提高337.5%。
3.1.3陶瓷生產(chǎn)智能控制系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計
陶瓷生產(chǎn)智能控制系統(tǒng)采用分層分布式架構(gòu),以實現(xiàn)從設(shè)備層到企業(yè)管理層的全面集成。底層采用西門子S7-1500系列PLC和ET 200SP分布式I/O系統(tǒng),確保毫秒級的控制精度。中間層使用OPC UA協(xié)議,實現(xiàn)設(shè)備間的無縫通信。上層采用定制開發(fā)的MES系統(tǒng),集成SAP ERP系統(tǒng),實現(xiàn)生產(chǎn)計劃、質(zhì)量管理、設(shè)備維護(hù)等功能的智能化。系統(tǒng)核心引入基于機器學(xué)習(xí)的智能決策模塊,通過分析歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù),可自動優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù),如窯爐溫度曲線和釉料配比。另外,系統(tǒng)還集成數(shù)字孿生技術(shù),通過實時數(shù)據(jù)反饋,可進(jìn)行生產(chǎn)過程的虛擬仿真和預(yù)測性維護(hù)。
3.2陶瓷生產(chǎn)智能化人機交互界面設(shè)計
3.2.1陶瓷生產(chǎn)操作界面設(shè)計原則
陶瓷生產(chǎn)操作界面設(shè)計遵循人因工程學(xué)原則,采用扁平化設(shè)計風(fēng)格,以提高操作效率和降低誤操作率。界面布局采用網(wǎng)格系統(tǒng),將復(fù)雜的生產(chǎn)信息分層展示,核心生產(chǎn)參數(shù)如:窯爐溫度、釉料流量等,以醒目的數(shù)字和趨勢圖形式呈現(xiàn)。色彩方案采用高對比度設(shè)計,提高關(guān)鍵信息的識別度。交互設(shè)計采用觸摸屏優(yōu)化的大尺寸按鈕和滑動條,按鈕最小尺寸不低于1.5cm×1.5cm,確保操作精準(zhǔn)度。界面響應(yīng)時間控制在100ms以內(nèi),給予操作者及時反饋。
3.2.2陶瓷生產(chǎn)遠(yuǎn)程監(jiān)控和操作功能實現(xiàn)
遠(yuǎn)程監(jiān)控和操作系統(tǒng)基于WebSocket協(xié)議和HTML5技術(shù)構(gòu)建,實現(xiàn)跨平臺、低延遲的實時數(shù)據(jù)傳輸和控制。后端采用Node.js服務(wù)器,前端使用Vue.js框架,確保系統(tǒng)的高性能和良好的用戶體驗。數(shù)據(jù)傳輸采用SSL加密,并實施雙因素認(rèn)證,保障遠(yuǎn)程操作的安全性。系統(tǒng)支持多級權(quán)限管理,管理員可根據(jù)角色分配不同的操作權(quán)限。實時視頻監(jiān)控集成H.265編碼技術(shù),在1080p分辨率下將帶寬需求降低了50%,同時保持了畫面質(zhì)量。遠(yuǎn)程操作延遲控制在200ms以內(nèi),滿足實時控制需求。系統(tǒng)還集成了基于機器學(xué)習(xí)的異常檢測算法,可提前預(yù)警潛在的生產(chǎn)問題。
3.3陶瓷生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集與分析系統(tǒng)設(shè)計
3.3.1陶瓷生產(chǎn)關(guān)鍵數(shù)據(jù)采集點布置
陶瓷生產(chǎn)線的關(guān)鍵數(shù)據(jù)采集點布置采用分層分布式架構(gòu),覆蓋從原料處理到成品入庫的全流程。關(guān)鍵數(shù)據(jù)采集點參數(shù)如表1,在原料處理環(huán)節(jié),布置高精度的激光粒度儀和X射線熒光光譜儀,實時監(jiān)測原料粒度分布和化學(xué)成分。坯體成型階段集成力傳感器陣列,精確控制壓力分布。干燥環(huán)節(jié)采用分布式溫濕度傳感網(wǎng)絡(luò),使用無線Mesh網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。窯爐區(qū)域部署光纖光柵傳感系統(tǒng),沿窯體均勻分布100個測溫點。釉料噴涂工序引入高速攝像系統(tǒng),配合圖像識別算法實時監(jiān)控釉層均勻度。質(zhì)檢環(huán)節(jié)集成3D激光掃描儀,可全方位檢測產(chǎn)品尺寸和表面質(zhì)量。
3.3.2陶瓷生產(chǎn)實時數(shù)據(jù)處理算法
陶瓷生產(chǎn)實時數(shù)據(jù)處理算法采用多層次的處理架構(gòu)。在邊緣層,采用FPGA實現(xiàn)數(shù)據(jù)的預(yù)處理和降噪。中間層使用Apache Flink流處理框架,實現(xiàn)毫秒級的數(shù)據(jù)聚合和簡單分析。核心算法層采用深度學(xué)習(xí)模型。為處理高維數(shù)據(jù),引入t-SNE算法進(jìn)行數(shù)據(jù)可視化,有效降維到3D空間,便于操作員直觀理解生產(chǎn)狀態(tài)。并采用Prophet時間序列預(yù)測模型,對關(guān)鍵生產(chǎn)參數(shù)如能耗、產(chǎn)量進(jìn)行預(yù)測。
4基于機器人技術(shù)的陶瓷生產(chǎn)設(shè)備智能化改造實例分析
4.1案例背景介紹
本案例聚焦于江西省景德鎮(zhèn)市一家年產(chǎn)500萬件高檔陶瓷器皿的大型企業(yè)。近年來面臨生產(chǎn)效率低下、能耗高、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等問題。2022年數(shù)據(jù)顯示,該企業(yè)的產(chǎn)品合格率僅為92%,遠(yuǎn)低于國際同行的97%水平;能耗指標(biāo)為1.9kWh/kg,比行業(yè)先進(jìn)水平高出26%;人工成本占總成本的38%,嚴(yán)重影響了企業(yè)的市場競爭力。面對日益激烈的國際競爭和不斷上升的人工成本,企業(yè)決定全面實施基于機器人技術(shù)的智能化改造,以提升生產(chǎn)效率、改善產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本,重塑企業(yè)核心競爭力。
4.2智能化改造方案實施
智能化改造方案實施分三個階段進(jìn)行,歷時18個月。第一階段(6個月)重點是生產(chǎn)線的機器人化改造。引入了20臺ABB IRB 6700系列機器人用于坯體搬運和裝窯,12臺FANUC R-2000iC系列機器人用于施釉工序。第二階段(8個月)聚焦于智能控制系統(tǒng)的升級。采用西門子TIA Portal V16集成開發(fā)環(huán)境,構(gòu)建了基于OPC UA協(xié)議的分布式控制系統(tǒng),實現(xiàn)全流程的數(shù)字化管理。同時,引入基于深度學(xué)習(xí)的質(zhì)量檢測系統(tǒng),并采用YOLOv5算法。第三階段(4個月)著重于數(shù)據(jù)分析和決策支持系統(tǒng)的構(gòu)建。利用TensorFlow框架開發(fā)預(yù)測性維護(hù)模型,以有效減少設(shè)備非計劃停機時間。整個改造過程中,采用數(shù)字孿生技術(shù)進(jìn)行虛擬調(diào)試,將系統(tǒng)集成時間縮短了30%。
4.3改造效果評估
4.3.1陶瓷生產(chǎn)效率提升分析
通過引入機器人和智能控制系統(tǒng),生產(chǎn)線的整體效率提高了35%(圖1)。具體表現(xiàn)在以下幾個方面:第一,生產(chǎn)節(jié)拍時間從原來的45秒/件縮短到30秒/件,日產(chǎn)能從11.1萬件提升到16.7萬件。第二,設(shè)備利用率從78%提高到92%,設(shè)備故障率降低了60%。第三,智能調(diào)度系統(tǒng)優(yōu)化了生產(chǎn)計劃,使生產(chǎn)線切換時間減少了40%,產(chǎn)品多樣性應(yīng)對能力大幅提升。第四,能源利用效率顯著提高,窯爐單位能耗從1.9kWh/kg降低到1.45kWh/kg,節(jié)能率達(dá)23.7%。通過對生產(chǎn)數(shù)據(jù)的分析,發(fā)現(xiàn)影響生產(chǎn)效率的關(guān)鍵因素是窯爐溫度曲線的精確控制(R2=0.87)。
4.3.2陶瓷產(chǎn)品質(zhì)量改善評估
引入基于機器視覺的智能檢測系統(tǒng)和精準(zhǔn)控制技術(shù),產(chǎn)品質(zhì)量得到全面提升。產(chǎn)品合格率從92%提高到98.5%,達(dá)到國際領(lǐng)先水平。次品率降低帶來的直接經(jīng)濟效益每年約1200萬元。產(chǎn)品一致性顯著提高,關(guān)鍵尺寸公差從±0.5mm提升到±0.2mm,色差ΔE值從原來的2.5降低到1.2,遠(yuǎn)超行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。通過實時監(jiān)控和閉環(huán)控制,釉面質(zhì)量大幅提升,氣泡和針孔等缺陷發(fā)生率降低了85%。同時,建立了基于大數(shù)據(jù)的質(zhì)量追溯系統(tǒng),實現(xiàn)了從原料到成品的全流程質(zhì)量管控,為持續(xù)改進(jìn)提供了數(shù)據(jù)支撐。
5結(jié)論
智能化改造通過機器人技術(shù)的引入,有效提升了陶瓷生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,降低了能耗與人工成本,取得了顯著的經(jīng)濟與社會效益。未來,進(jìn)一步加強生產(chǎn)數(shù)據(jù)的智能分析與優(yōu)化,推動更多環(huán)節(jié)的全自動化改造,將有助于提升企業(yè)在全球市場的競爭力,同時為制造業(yè)的智能化升級提供更多創(chuàng)新路徑與實踐經(jīng)驗。
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